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深部條帶采空區(qū)注漿效果綜合評價技術(shù)與應(yīng)用

2021-08-17 10:36:06王兵強
煤炭工程 2021年8期
關(guān)鍵詞:漿液采空區(qū)灌漿

王兵強

(中煤科工集團生態(tài)環(huán)境科技有限公司 西安分公司,陜西 西安 710077)

隨著城市人口增多,城市規(guī)模不斷外擴,國內(nèi)很多煤炭資源型城市近郊采空區(qū)需治理后才能進行地面開發(fā)建設(shè)。目前,采空區(qū)治理技術(shù)主要有灌注充填法、砌筑法、剝挖回填法、強夯法以及堆載預(yù)壓法等,其中灌注充填法應(yīng)用最為廣泛。

采空區(qū)尤其是深部條帶采空區(qū)覆巖垮落形態(tài)及特征差異性較大,漿液在裂隙中的擴散規(guī)律和加固效果不確定性較大,因此,注漿效果評價環(huán)節(jié)至關(guān)重要,而評價結(jié)果的科學性與準確性很大程度上取決于檢測方法選擇的合理性[1-5]。目前,注漿效果檢測方法主要是鉆探法和物探法,而單純在注漿結(jié)束后采用上述方法難以全面評價注漿效果,必須綜合運用多種檢測手段,對影響注漿質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)進行定性和定量分析,全面評價注漿效果[6-13]。

因此,以山東濟寧岱莊煤礦730采區(qū)條帶采空區(qū)治理工程為背景,運用注漿過程分析法、檢查孔法、變形監(jiān)測法以及物探法組合形成“即時檢測+工后檢測”的綜合檢測評價方法,系統(tǒng)評價注漿效果。

1 注漿效果綜合檢測技術(shù)

目前,常用的注漿效果評價方法可劃分為四大類:注漿過程分析法、檢查孔法、變形監(jiān)測法以及物探法。

1.1 注漿過程分析法

通過對注漿過程中所收集的參數(shù)信息進行整理分析,對注漿效果進行定性、定量化評價。此類方法具有快速、直接、可靠的特點。

1)P-Q-t曲線分析法[14]:對鉆孔注漿過程中的注漿量、注漿壓力和注漿時間進行分析,初步分析單孔注漿情況,即P-Q-t曲線法。不考慮鉆孔塌孔等異常情況,P-Q-t曲線表現(xiàn)為I型和II型兩種形式。I型:垮落斷裂帶中存在一定空洞和裂隙,漿液流阻較小,以填充擴散方式加固采空區(qū)。當達到設(shè)計注漿量時,注漿壓力未達到設(shè)計終壓值,而此時注漿速度仍表現(xiàn)為較大;II型:隨著注漿的進行,鉆孔周邊空洞和大的裂隙通道被充填后,注漿壓力上升,注漿速度明顯下降,漿液不斷擠壓-劈裂-擠壓小的裂隙通道,最終達到設(shè)計注漿量時,注漿壓力和注漿速度亦達到設(shè)計結(jié)束標準。

2)注漿量分布特征法:又稱時空效應(yīng)法,分為注漿量分布時間效應(yīng)法和空間效應(yīng)法。該方法簡單易行,通過對比分析不同次序和位置鉆孔的注漿量,對注漿效果進行合理評價。

3)漿液充填系數(shù)反算法:灌漿完成后,統(tǒng)計總灌漿量,采用式(1)計算漿液充填系數(shù),通過對比規(guī)范及設(shè)計要求,評價注漿效果,即:

式中,QT總灌漿量,m3;V為采空區(qū)加固體積,m3;n為采空區(qū)剩余空隙率,%;c為漿液結(jié)石率,%;α為漿液充填系數(shù),%;β為灌注量損耗系數(shù)。

1.2 檢查孔法

檢查孔法是最常用的注漿質(zhì)量檢測和評價方法,也是規(guī)范推薦方法。該方法是在注漿結(jié)束后,根據(jù)注漿量分布特征、空洞發(fā)育和裂隙連通特點以及P-Q-t曲線分析結(jié)果,在可能存在的薄弱區(qū)域設(shè)置檢查孔,開展孔內(nèi)觀察、取芯、壓漿試驗、滲透系數(shù)測定等工作,評價注漿效果。

1)檢查孔觀察法:通過觀察檢查孔鉆進過程中孔壁完整性、沖洗液漏失量及漏失位置情況、靜置坍孔情況、漿液對空隙和裂隙的充填膠結(jié)程度[15],成孔后孔內(nèi)水位及變化情況,定性評定注漿加固效果。

2)檢查孔取芯法:通過對檢查孔取芯率、巖芯完整性、巖芯中是否含有漿液結(jié)石體、結(jié)石體強度試驗等進行綜合分析,評價注漿加固效果。

3)檢查孔壓漿法:對檢查孔進行壓漿試驗,根據(jù)P-Q-t曲線特征,評價注漿加固效果。

1.3 變形監(jiān)測法

通過在采空區(qū)影響范圍內(nèi)布設(shè)地表變形監(jiān)測點,采集治理前后及施工中地表變形觀測數(shù)據(jù),分析評價加固效果。各監(jiān)測階段目的見表1。

表1 各監(jiān)測階段的作用

該方法缺點是時間跨度長、受施工影響大、觀測點必須要保護。

1.4 物探法

注漿前,分析采空影響區(qū)域物探法使用的前提是否存在,獲取采空影響區(qū)域巖土層特別是垮落斷裂帶的基本物性參數(shù)。注漿完成后,采用相同參數(shù)進行物探測試,通過前后對比,分析漿液對垮落斷裂帶的充填效果。

1)煤田測井:同一注漿區(qū)域內(nèi),通過在對相鄰鉆孔注漿前后進行全基巖段煤田測井,獲取體積密度、側(cè)向電阻率、井徑以及波速等7個指標,分析各指標差異性,間接評價注漿目標層段灌漿充填質(zhì)量。

2)孔內(nèi)VSP地震及二維地震勘探:注漿完成后,對治理區(qū)域預(yù)留測試孔重新掃孔,采用與注漿前相同參數(shù)進行零偏VSP及Walkaround VSP地震勘探。地面激發(fā)-孔內(nèi)接收,分別采集縱波及橫波的波動參數(shù)(時差、頻率、相位等),利用縱波及橫波反演注漿加固地層彈性力學參數(shù),識別地層裂隙及各向異性改善情況,定量評價注漿目標層段加固效果。

2 工程應(yīng)用

2.1 工程概況

岱莊煤礦730采區(qū)于2013年10月12日—2014年6月8日完成開采,開采3上煤,項目區(qū)內(nèi)開采34#和38#共2個工作面,傾斜長度50m,煤柱留寬100m,全部垮落法管理頂板。地層整體由東北向西南傾斜,傾角6°~8°,煤層采厚2.80m,平均埋深538.77m,其中第四系松散層平均厚度256.78m,基巖平均厚度274.86m。

經(jīng)勘察,項目區(qū)下伏采空區(qū)處于不充分垮落全充水狀態(tài),頂板部分垮落,部分鉆孔存在掉鉆現(xiàn)象,采空區(qū)內(nèi)部存在較大空間與裂隙。穩(wěn)定性綜合評價結(jié)果認為:采空區(qū)處于不穩(wěn)定-基本穩(wěn)定狀態(tài),條帶煤柱穩(wěn)定性不滿足安全儲備要求。

項目區(qū)擬進行高強度商業(yè)開發(fā),建筑物密集,人口眾多。采空區(qū)對地表工程建設(shè)的影響程度為中等~大,地表變形極易造成建(構(gòu))筑物墻體開裂、傾斜、不均勻沉降等問題,甚至造成地基失穩(wěn)或結(jié)構(gòu)破壞,因此,開展項目區(qū)范圍內(nèi)采空區(qū)治理工作十分必要。

2.2 治理方案

本工程采用煤柱保護與墩臺注漿相結(jié)合局部充填治理方案。一方面,通過對條帶開采后遺留煤柱進行注漿保護,防止煤柱在地下水、長期荷載作用導致煤壁剝落、風化及塑性區(qū)向內(nèi)部進一步擴展,利用煤柱自身強度對上部地層起到承載作用;同時在采空區(qū)內(nèi)設(shè)置50m×50m墩臺,起分擔煤柱荷載,降低煤柱應(yīng)力作用,有效提高地層承載力,降低采空區(qū)變形對工程建設(shè)不利影響,提高工程建設(shè)安全可靠性。

根據(jù)施工圖設(shè)計,鉆孔采用垂直鉆孔,分為先導性鉆孔、一般灌漿鉆孔和質(zhì)量自檢鉆孔三類,共計115個。設(shè)計灌漿總量為95286m3,采用水泥-粉煤灰漿液,水固比1∶1~1∶1.3,固相比2∶8~3∶7。采用間歇式局部充填工藝,單孔補漿次數(shù)不應(yīng)小于3次。灌漿結(jié)束標準:灌漿壓力達到3.5MPa后,單位灌漿量小于50L/min且穩(wěn)定15min以上即可結(jié)束灌注。

2.3 質(zhì)量控制

2.3.1 材料質(zhì)量控制

嚴格按照相關(guān)規(guī)范及施工組織設(shè)計要求,灌漿原材實行“三檢”(進場檢、取樣檢和委托送檢)制度,嚴把質(zhì)量關(guān)。

進場材料均檢查是否有出廠合格證等質(zhì)量證明文件,如沒有,禁止進場;對符合進場條件的材料在入罐前全部進行抽檢,辨識物理性能,同時記錄進場材料入罐號碼,如后續(xù)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,可追溯供應(yīng)單位責任;按批次對進場水泥和粉煤灰進行抽檢,送至符合資質(zhì)要求的檢測單位進行性能檢測。

2.3.2 制漿質(zhì)量控制

運用自主研發(fā)的采空區(qū)自動化注漿控制系統(tǒng),經(jīng)現(xiàn)場工藝性試驗核定,能夠?qū)崿F(xiàn)精確化上料,自動化制漿,減少原材料計量誤差,符合相關(guān)規(guī)范及設(shè)計要求。同時,嚴格按照規(guī)范及設(shè)計要求,檢測灌注漿液比重、流動度、結(jié)石率及結(jié)石體強度等性能指標。

2.3.3 灌漿質(zhì)量控制

1)灌注施工工序:依據(jù)施工圖設(shè)計,結(jié)合現(xiàn)場施工條件,總體灌注施工順序:先灌注工作面西南側(cè)邊緣帷幕孔,在治理區(qū)域形成有效帷幕后,灌注工作面內(nèi)部鉆孔,每個注漿控制單元均分三序次進行間隔灌注。

2)間歇灌注控制:施工過程中,單孔灌注量較大時,及時進行間歇,并根據(jù)現(xiàn)場實際情況逐步延長間歇時間。前期間歇時間一般在6~24h,對于部分灌注量較大鉆孔,單次間歇時間逐漸延長至14~21d;尤其是8個帷幕鉆孔,平均間歇次數(shù)超過6次,平均灌注時間跨度達45d。通過合理利用間歇工藝,有效控制漿液擴散范圍。

3)關(guān)鍵參數(shù)控制:鉆孔成孔后,及時測量孔深、水位,記錄漏水位置、掉鉆、進尺速度等成孔信息,分析鉆孔可注性。灌漿前,對鉆孔進行壓水試驗,壓水異常鉆孔及時安排掃孔。灌漿開始后,利用自動化注漿控制系統(tǒng),實時監(jiān)控記錄P-Q-t曲線,一旦發(fā)現(xiàn)異常,及時調(diào)整灌注流量、漿液濃度等指標。記錄灌注過程中出現(xiàn)的各種情況,分析灌注數(shù)據(jù),及時調(diào)整灌注工藝。

3 注漿效果評價

3.1 注漿過程分析法

3.1.1P-Q-t曲線分析法

利用自動化注漿系統(tǒng)對鉆孔注漿壓力數(shù)據(jù)進行實時采集,篩選灌漿起壓前30min的P-t曲線,進行匯總梳理后發(fā)現(xiàn),鉆孔在最后30min起壓段曲線可分為兩類;①正常起壓曲線:壓力平滑上升;②異常起壓曲線:壓力突然上升。

及時梳理異常起壓鉆孔,結(jié)合灌注中出現(xiàn)的其他情況,分析確定起壓原因后,采取針對性的掃孔補漿措施,確保所有鉆孔均達到設(shè)計灌漿結(jié)束標準。

3.1.2 注漿量分布空間特征

1)帷幕區(qū)鉆孔分三序進行灌注:①對設(shè)計的8個帷幕孔分2序間隔注漿施工;②對帷幕孔緊鄰的其他鉆孔注漿,以補強帷幕封堵效果,形成30m寬的帷幕封堵區(qū);③對帷幕區(qū)部分非正常起壓鉆孔組織掃孔、補孔,開展補充性注漿,同時起檢驗帷幕效果的作用。帷幕區(qū)注漿量空間分布特征如圖1所示。

圖1 帷幕區(qū)注漿量分布

由圖1可知,帷幕區(qū)不同序次鉆孔灌漿量呈逐次衰減特征,表明帷幕封堵效果較好。

2)內(nèi)部區(qū)域:以III序孔為中心,將兩個工作面采空區(qū)分別劃分為4個和5個墩臺區(qū)域,經(jīng)統(tǒng)計分析,得出2個工作面9個墩臺區(qū)域注漿量空間分布情況,如圖2所示。

圖2 各墩臺區(qū)域注漿量分布情況

由圖2可知,34#工作面各墩臺區(qū)域注漿量分布均勻,無明顯薄弱區(qū)域,充填效果較好。38#工作面各墩臺區(qū)域注漿量有一定差異,2#與4#墩臺區(qū)域注漿量雖低于平均值的10%左右,但3#墩臺區(qū)域注漿量偏大,對相鄰區(qū)域起補充作用。

3.1.3 注漿量分布時間特征

9個墩臺區(qū)域的鉆孔按照3個序次進行灌注,各序次注漿量如圖3所示。

圖3 各次序鉆孔注漿量分布情況

由圖3可知,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ序鉆孔注漿量呈逐次遞減趨勢,表明分序注漿可提高區(qū)域充填效果。各區(qū)域分序灌注后,采空區(qū)剩余空隙數(shù)量減少,可注性逐漸降低,后一序次鉆孔注漿可對前一序次控制區(qū)域起補充充填作用。

3.1.4 漿液充填系數(shù)反算法

注漿完成后,統(tǒng)計總注漿量,并與設(shè)計工程量進行對比,反算漿液充填系數(shù),評價注漿效果。如圖4所示。

圖4 設(shè)計與實際工程量對比情況

由圖4可知,實際鉆探進尺和灌漿量均大于設(shè)計值。根據(jù)鉆孔揭露情況,采空區(qū)上覆地層中存在多處泥巖破碎地層,因此,通過綜合分析,將設(shè)計漿液損耗系數(shù)β由1.18修正為1.3。根據(jù)式(1)反算得出34和38工作面的漿液充填系數(shù)分別為95.6%和93.3%,大于設(shè)計值(90%),表明采空區(qū)充填效果較好。

3.2 檢查孔法

通過對比分析不同序次鉆孔沖洗液漏失位置、注漿目標層段治理前后的鉆孔取芯率及后序鉆孔取出漿液結(jié)石體的位置3個參數(shù),評價注漿效果。

3.2.1 漏失位置高度對比分析[16]

為進一步量化分析評判注漿充填效果,將34#和38#工作面采空區(qū)內(nèi)3個序次鉆孔沖洗液平均漏失位置進行對比,如圖5、圖6所示。

圖5 34#工作面不同序次鉆孔沖洗液漏失位置

圖6 38#工作面不同序次鉆孔沖洗液漏失位置

由圖5、圖6可知,治理區(qū)域內(nèi)共設(shè)置9個墩臺,每個墩臺內(nèi)的Ⅰ序、Ⅱ序和Ⅲ序鉆孔沖洗液漏失位置均呈下行趨勢,表明灌注漿液通過不同序次鉆孔在垂向上分層充填堆積,逐漸實現(xiàn)對整個注漿目標層段的有效充填,效果明顯。

3.2.2 鉆孔取芯率對比分析

通過對勘察孔和檢測孔巖芯采取率和RQD值進行統(tǒng)計,如圖7、圖8所示。

圖7 勘察孔與檢測孔巖芯采取率情況

圖8 勘察孔與檢測孔巖芯RQD值情況

由圖8可知,檢測孔煤層底板以上60m巖芯采取率平均值均大于90%,達到治理設(shè)計要求。由圖9可知,檢測孔煤層底板以上10m巖芯RQD平均值44.48%,煤層底板以上10~60m為72.76%,煤層底板以上60m至基巖面為75.96%。結(jié)果表明,經(jīng)過治理,鉆孔巖芯采取率和RQD值均有明顯提升,漿液對采空區(qū)垮落斷裂帶充填效果明顯。

3.2.3 取出結(jié)石體情況

對21個取芯鉆孔取出漿液結(jié)石體位置(共計37處)進行統(tǒng)計分析,如圖9所示。

圖9 鉆孔取出漿液結(jié)石體位置情況

為便于分析,將煤層底板以上10m作為一個區(qū)段。由圖9可知,漿液結(jié)石體位置集中在煤層底板以上35m范圍內(nèi),而其中煤層底板以上0~10m范圍內(nèi)結(jié)石體分布比例達52.63%,與勘察成果中垮落帶高度8~9.58m基本一致。煤層底板以上10~30m范圍內(nèi)結(jié)石體分布比例為44.74%,表明斷裂帶充填效果同樣較好;煤層底板以上30~40m范圍內(nèi)結(jié)石體分布比例僅為2.63%,分析認為斷裂帶上部裂隙發(fā)育不明顯,不易取出含有結(jié)石體的芯樣。

3.2.4 鉆孔成像

由勘察結(jié)果可知,采空區(qū)斷裂帶平均高度為50.84m,垮落帶高度8.33m,因此,通過鉆孔電視對煤層底板以上60m范圍的鉆孔巖壁進行觀察,分析垮落斷裂帶充填效果。檢查孔垮落斷裂帶內(nèi)可見明顯的漿液結(jié)石體充填,直觀反映注漿效果明顯。

3.2.5 檢查孔壓漿試驗

檢查孔壓漿試驗?zāi)苤庇^有效評價注漿效果。試驗用漿液類型及配比均與施工時相同,各檢查孔的壓漿試驗P-t曲線如圖10所示,壓漿量情況見表2。

圖10 檢查孔壓漿試驗壓力曲線

表2 檢查孔壓漿量統(tǒng)計表

由圖10可知,除JC05鉆孔(試驗過程中,泵壓升至1.3MPa,孔口壓力0.8MPa,距孔口1m處地表開始冒漿,亦能滿足相應(yīng)的技術(shù)要求)外,其他檢查孔最大注漿壓力均達到3.5MPa以上,滿足設(shè)計要求。由表1可知,檢查孔壓漿量均低于注漿孔平均單孔灌漿量的10%,其中JC03孔壓漿量最大,為23m3。試驗結(jié)果表明,注漿目標層段殘余裂隙較少,且不具有連通性。

3.3 變形監(jiān)測法

項目區(qū)地表共布設(shè)A、B、C共3條測線,共計48個監(jiān)測點。

34#和38#工作面采空區(qū)治理工程于2019年12月23日結(jié)束。自2019年12月16日至2020年5月18日,共進行9次監(jiān)測,歷時5個月。對C測線測點監(jiān)測結(jié)果進行整理分析,如圖11所示。

圖11 C測線監(jiān)測點下沉曲線

由圖11可知,C測線監(jiān)測點最大累計沉降量為1.7mm,最大沉降速率為0.011mm/d,滿足規(guī)范和設(shè)計要求。結(jié)果表明,地表變形已處于穩(wěn)定狀態(tài)。

3.4 物探法

3.4.1 煤田測井

通過對不同注漿區(qū)域的Ⅲ序孔全基巖段進行煤田測井,獲取縱波波速數(shù)據(jù),采用轉(zhuǎn)換公式得到橫波波速,分析評價灌漿充填效果[17-19]。典型鉆孔測井曲線如圖12所示。

圖12 Ⅲ序孔A-N08橫波波速曲線

由圖12可知,Ⅲ序孔注漿目標層段橫波波速均大于500m/s,滿足相關(guān)規(guī)范及設(shè)計要求。同時,表明Ⅲ序孔起施工自檢作用,同時亦可對垮落斷裂帶裂隙起補充充填作用。

3.4.2 孔內(nèi)VSP地震及二維地震勘探

對原勘察CK3-2鉆孔(38#工作面正上方)重新掃孔,采用與注漿前相同參數(shù)進行零偏VSP及Walkaround VSP地震勘探,采集縱波及橫波的波動參數(shù)(時差、頻率、相位等)。

1)VSP地震。采空區(qū)治理前后CK3-2零偏VSP波形如圖13所示。由圖13可知,采空區(qū)治理前后,原始記錄波形變化較明顯。治理前,采空區(qū)內(nèi)被水填充,阻礙橫波傳播,原始記錄可見低頻橫波并不發(fā)育;治理后,采空區(qū)部位橫波突顯,能量明顯加強,連續(xù)性較好,表明采空區(qū)得到有效填充。

圖13 采空區(qū)治理前后CK3-2零偏VSP波形

平均速度的變化能夠反映地層物性變化。治理前后透射波旅行時距曲線如圖14所示。

圖14 治理前后透射波旅行時距曲線

由圖14可知,采空區(qū)治理前后,采空區(qū)及其上覆巖層相同射線路徑的透射波旅行時距變化顯著,而下伏巖層的變化不大,變化極值區(qū)位于采空區(qū)附近,表明注漿充填前采空區(qū)平均速度較低,填充后,采空區(qū)及其上覆地層密實度提高。

選取典型測線R164,對治理前后的時間剖面情況進行對比分析。

治理前,34#和38#工作面3上煤層處反射波同相軸尖滅中斷,且產(chǎn)狀突變。治理后,煤層處反射波連續(xù)性加強,與治理前剖面形態(tài)發(fā)生明顯變化,表明采空區(qū)充填效果良好。

4 結(jié) 論

1)注漿效果很大程度上取決于注漿過程質(zhì)量控制,應(yīng)從材料、制漿和灌漿等影響注漿效果的三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,采取全面嚴格的質(zhì)量控制措施,才能有效保證注漿效果。

2)在注漿質(zhì)量要求較高的情況下,單一注漿效果評價方法存在一定的局限性。因此,須結(jié)合現(xiàn)場具體情況,充分運用各種方法的優(yōu)點,采取“即時檢測+工后檢測”的評價方法對采空區(qū)進行全方位多指標綜合評價,做到注漿過程中及時補救薄弱部位,注漿完成后科學評價加固效果。

3)各類檢測技術(shù)均具有各自的適用性和適用范圍,它們之間互相印證和補充。評價注漿效果時,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場條件,選取多種手段,并結(jié)合翔實可靠的施工記錄資料,保證評價結(jié)果的真實性和準確性。

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