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穩(wěn)定系統(tǒng)加工海上輕質(zhì)凝析油的實現(xiàn)及優(yōu)化

2021-08-16 14:16陳繼珍賈中堂黎祖芳中海石油葫蘆島精細(xì)化工有限責(zé)任公司遼寧葫蘆島5000中海油能源發(fā)展股份有限公司銷售服務(wù)分公司天津30045
化工管理 2021年21期
關(guān)鍵詞:凝析油供料常壓

陳繼珍,賈中堂,黎祖芳(.中海石油葫蘆島精細(xì)化工有限責(zé)任公司,遼寧 葫蘆島 5000;.中海油能源發(fā)展股份有限公司銷售服務(wù)分公司,天津 30045)

0 引言

凝析油是指從凝析氣田的天然氣中凝析出來的液相組分,是優(yōu)質(zhì)的石油資源。上游某終端處理廠生產(chǎn)的凝析油來自海上油氣田,為天然氣伴生輕質(zhì)凝析油,產(chǎn)量達(dá)50~70 t/d,此油品餾程為22~110 ℃(ASTM D86),密度662.1 kg/m3,其中碳四及以上含量15.26 %(v/v),干蒸汽壓15.65 psi。由于該油品碳三和碳四組分含量高,常壓內(nèi)浮頂罐儲存和槽車運輸均有一定的安全隱患,須使用壓力罐,下游客戶以此進(jìn)行降價,削弱了市場競爭力,造成處理廠庫存緊張。為做好上游油氣田配套服務(wù),緩解終端處理廠庫存壓力,對公司現(xiàn)有裝置進(jìn)行技術(shù)改造,啟用常壓蒸餾裝置中的穩(wěn)定系統(tǒng),處理此輕質(zhì)凝析油,從此凝析油中分離出液化石油氣,降低輕質(zhì)凝析油蒸氣壓,滿足油品常壓罐存儲條件,提高油品議價力度,使產(chǎn)品順利外銷。

1 穩(wěn)定系統(tǒng)介紹

1.1 系統(tǒng)概況

公司現(xiàn)有一套凝析油常壓蒸餾裝置,設(shè)計加工能力22萬噸/年(按8 000 h計),裝置由原料換熱系統(tǒng)、電脫鹽、初餾、常壓和穩(wěn)定系統(tǒng)組成,主要產(chǎn)品有液化石油氣、穩(wěn)底油、常頂油、油漆及清洗用溶劑油、2號燃料油、4號燃料油和7號燃料油。

穩(wěn)定系統(tǒng)是常壓蒸餾的一部分,由穩(wěn)定塔(T-1)、塔頂冷卻器(E-1A/B)、塔底再沸器(E-2)、穩(wěn)底冷卻器(E-3A/B)、進(jìn)料換熱器(E-4、E-5A/B)、供料泵(P-1)、回流泵(P-2)及工藝管線組成。主要功能是處理來自初餾塔頂?shù)某蹴斢徒M分,通過精餾從初頂油中分離出液化石油氣和不凝氣。

1.2 工藝流程

來自初餾塔頂回流泵P-1A/B的初頂油進(jìn)入穩(wěn)定進(jìn)料預(yù)熱器E-4A/B與穩(wěn)底油換熱,預(yù)熱后進(jìn)入穩(wěn)定進(jìn)料加熱器E-5A/B與常二線油換熱熱到114 ℃,然后進(jìn)入穩(wěn)定塔T-1。穩(wěn)定塔頂油氣(73 ℃)經(jīng)穩(wěn)定塔頂冷卻器E-1 A/B冷卻至40 ℃以下后進(jìn)入產(chǎn)品回流罐D(zhuǎn)-1,后經(jīng)穩(wěn)定塔頂回流泵P-2A/B抽出后,一部分返塔做回流,一部分作為液化石油氣產(chǎn)品出裝置。不凝氣直接進(jìn)入加熱爐燃料氣或氣體回收系統(tǒng)。穩(wěn)定塔通過E-2利用常一中熱源加熱,穩(wěn)定塔底油(120 ℃)自流出塔,去預(yù)熱器E-4換熱后,經(jīng)穩(wěn)底油冷卻器E-3A/B用循環(huán)水冷卻至40 ℃以下,穩(wěn)底油出裝置至罐區(qū)。

2 可行性分析

2.1 原料性質(zhì)分析

通過表1數(shù)據(jù)分析,終端輕質(zhì)凝析油和原設(shè)計初頂油油品相比較,輕質(zhì)凝析油油品餾程初餾點低8 ℃,密度略有降低,碳四及以下輕質(zhì)組分含量增大5 %,硫含量在指標(biāo)范圍內(nèi)。對比發(fā)現(xiàn)兩油品最大的差別是油品輕質(zhì)組分,輕質(zhì)組分主要組分是乙烷、丙烷和丁烷,輕質(zhì)組分的增加將提高了穩(wěn)定塔上部精餾段氣液相負(fù)荷,故生產(chǎn)的關(guān)鍵點就是穩(wěn)定塔能否滿足處理輕質(zhì)組分的要求。

表1 油品性質(zhì)比較

2.2 處理能力分析

根據(jù)原料性質(zhì)分析結(jié)果,以下對穩(wěn)定塔及相關(guān)設(shè)備能否處理輕質(zhì)凝析油進(jìn)行分析:

2009年對常壓蒸餾裝置進(jìn)行標(biāo)定[1],標(biāo)定包括穩(wěn)定系統(tǒng)。標(biāo)定分為常壓蒸餾裝置加工量10萬噸/年、12萬噸/年和14.5萬噸/年3個標(biāo)段,分別是裝置負(fù)荷的80%、100%和120 %。常壓裝置80%至120%負(fù)荷區(qū)間運行過程中,穩(wěn)定塔進(jìn)料2 529.7kg/h至3 609 kg /h。穩(wěn)定塔最大處理量3 609 kg/h時,液化石油氣產(chǎn)品量400 kg/h,塔頂操作溫度65 ℃,塔底溫度127 ℃,進(jìn)料溫度114 ℃,操作壓力0.85 MPa,塔頂回流量1 400 kg/h,回流比為4.6,穩(wěn)定塔操作參數(shù)正常。最大氣相負(fù)荷3.79 m3/h,最大液相負(fù)荷8.64 m3/h,塔水力學(xué)數(shù)據(jù)、泛點和填料壓降在規(guī)定范圍內(nèi)[2]。處理上游輕質(zhì)凝析油,兩種油品性質(zhì)相近,上游平均產(chǎn)量60 t/d,處理量為2 500 kg/h,輕質(zhì)組分含量400 kg/h,與標(biāo)定時最大處理量時的輕質(zhì)組分量相符,穩(wěn)定塔處理能力滿足要求。

原料從罐區(qū)至裝置區(qū)長距離供料,并且入塔壓頭較高,所以采用兩級供料,一級由裝車泵(P-3)供料至初頂回流泵(P-1A/B),二級P-1A/B升壓至0.9 MPa后進(jìn)入穩(wěn)定塔。系統(tǒng)使用裝車泵(P-3)和初頂回流泵(P-1A/B),原設(shè)計均是大流量泵,作為輕質(zhì)凝析油供料泵,機泵使用效率相對較低,在后續(xù)生產(chǎn)中進(jìn)行優(yōu)化。

換熱系統(tǒng)根據(jù)工藝核算,熱負(fù)荷滿足要求。穩(wěn)定塔熱源采用2×2 t/h蒸汽鍋爐供熱,設(shè)計中有蒸汽加熱流程,滿足要求。

3 工藝流程改造

要實現(xiàn)加工輕質(zhì)凝析油的目的,首先對現(xiàn)有穩(wěn)定系統(tǒng)進(jìn)行工藝改造,改造的原則滿足流程獨立,無關(guān)設(shè)備管線隔離,杜絕跑冒滴漏事故發(fā)生。改造過程中實現(xiàn)流程簡潔明了,操作性強等特點,以下是需要改造優(yōu)化的四個關(guān)鍵點:(1)從罐區(qū)輕質(zhì)凝析油儲罐泵P-3接獨立供料線滿足獨立供料的要求,排除應(yīng)倒罐發(fā)車帶來的沖突;(2)罐區(qū)獨立供料線接至初頂回流泵P-1A/B入口,油品提壓后經(jīng)過預(yù)熱器E-4和加熱器E-5A/B,進(jìn)入穩(wěn)定塔T-1;(3)獨立加工輕質(zhì)凝析油,穩(wěn)定塔底重沸器E-2和進(jìn)料加熱器E-5A/B熱源采用蒸汽加熱,換熱器(E-2)增加蒸汽凝結(jié)水回收線,為了切換方便,增加蒸汽吹掃線;(4)冷換設(shè)備滿足要求故不做改動,自控系統(tǒng)增加進(jìn)料流量計。

優(yōu)化后工藝流程圖如圖1所示。

圖1 優(yōu)化后工藝流程圖

4 開車試運行及操作優(yōu)化

4.1 開車試運行

設(shè)備設(shè)施施工完成后,按照“三查四定”原則進(jìn)行全面的、系統(tǒng)的檢查。然后按照開工方案,系統(tǒng)吹掃試壓,確保流程暢通,無泄漏點,設(shè)備壓力試驗合格。最后再次確認(rèn)流程無誤后,引油建立循環(huán),系統(tǒng)升溫開工[3],經(jīng)過6 h操作調(diào)整,生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。操作參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量如表2所示。

表2 正常生產(chǎn)操作參數(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量

通過試運行,穩(wěn)定系統(tǒng)直接加工上游終端凝析油,一次開車成功。輕質(zhì)凝析油通過處理飽和蒸汽壓滿足指標(biāo),初餾點提高5~10 ℃,液化石油氣指標(biāo)達(dá)到國標(biāo)《GB 11174-2011》的要求。

4.2 生產(chǎn)操作優(yōu)化

雖然穩(wěn)定系統(tǒng)正常投入運行,但是在裝置能耗和穩(wěn)定性上均存在不足,為此進(jìn)行了全方位多角度優(yōu)化。

(1)原設(shè)計P-1A/B大流量大揚程機泵,P-3大流量小揚程機泵,不符合現(xiàn)在工況,極大地造成了電能浪費。大容量機泵小流量工作,泵內(nèi)液體獲得較多的能量,造成液體氣化,機泵易抽空或半抽空,影響裝置操作,產(chǎn)生波動,影響產(chǎn)品質(zhì)量。后期生產(chǎn)中在供料罐處安裝1臺高速泵代替原有兩臺接力泵,高速泵投用后電機功率由42 kW降到15 kW,節(jié)約電量31.1×104kWh/a。

(2)E-5A/B原設(shè)計為常二線換熱,為充分利用蒸汽余熱,將E-2蒸氣換熱后的乏汽引入至E-5A/B,蒸汽熱量進(jìn)行二次利用,穩(wěn)定塔進(jìn)料溫度提高5~10 ℃,節(jié)約蒸汽用量100 kg/h。

(3)單開穩(wěn)定系統(tǒng)蒸汽需求量小,鍋爐負(fù)荷低導(dǎo)致頻繁啟停爐,蒸汽壓力波動大,影響操作穩(wěn)定。為了消除蒸汽鍋爐頻繁啟停對生產(chǎn)平穩(wěn)帶來的沖擊,對蒸汽鍋爐大小火負(fù)荷進(jìn)行調(diào)節(jié),大火熱負(fù)荷由60%調(diào)整到40%,小火由30%調(diào)整到25%,調(diào)整后鍋爐保持大小火持續(xù)運行,蒸汽壓力波動平緩,裝置操作平穩(wěn)。調(diào)整后的燃?xì)饬繙p少16 Nm3/h。

(4)2020年油氣終端出現(xiàn)故障,進(jìn)行越站供氣運行,入廠輕質(zhì)凝析油油品初餾點從22 ℃降至12 ℃,造成液化氣產(chǎn)品中乙烷組分含量超標(biāo),產(chǎn)品不能出廠銷售。為此進(jìn)行技術(shù)改造,將液化氣罐區(qū)氣相部分通過改造用管線送至裝卸車臺,作為原料槽罐車卸車時的充壓線,即增加了槽罐車卸車效率,也回收了油氣,氣相中大量乙烷組分的釋放也提高了液化氣產(chǎn)品質(zhì)量,通過此次改造產(chǎn)生直接效益220余萬元。

5 結(jié)語

常壓蒸餾裝置經(jīng)過技術(shù)改造實現(xiàn)了只運行穩(wěn)定系統(tǒng)直接加工海上油氣終端輕質(zhì)凝析油,并一次開車成功,生產(chǎn)出合格的液化氣和穩(wěn)定凝析油產(chǎn)品,解決了油氣終端的燃眉之急,且為公司增收1 000余萬元/年的經(jīng)濟效益。通過后續(xù)工藝操作優(yōu)化,進(jìn)一步降低了裝置運行能耗,提高了生產(chǎn)平穩(wěn)度。

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