么春徽
(山西藍焰煤層氣工程研究有限責任公司,山西 晉城 048000)
我國煤層氣資源豐富,在煤層氣開發(fā)利用過程中存在的主要問題為老井產(chǎn)能衰減。國內(nèi)常見的煤層氣老井改造技術(shù)有原儲層二次壓裂改造、等離子脈沖解堵技術(shù)以及徑向井技術(shù)等,上述改造技術(shù)能夠?qū)貛Я芽p進行解堵,無法對儲層造成新的裂縫[1-3],因此改造效果不明顯且持續(xù)時間較短。古交區(qū)塊屯蘭礦煤層氣已開采多年,形成一定的生產(chǎn)規(guī)模,目前產(chǎn)氣量呈衰減趨勢。古交區(qū)塊煤層氣抽采主要有預(yù)抽井和采空井,預(yù)抽井產(chǎn)量的不斷降低,直接影響銷售氣體的濃度,且屯蘭礦礦界內(nèi)無法布置新井位。因此,對老井進行技術(shù)改造,使之提高產(chǎn)能,勢在必行。
屯蘭井田主要含煤地層為石炭系上統(tǒng)太原組和二疊系下統(tǒng)山西組,共含煤16層。煤系地層平均總厚約167.33 m,煤層平均總厚15.77 m,含煤系數(shù)9.4%.
二疊系下統(tǒng)山西組含煤8層,其中02#、2#和4#煤為可采煤層。本組平均總厚44.90 m,煤層平均總厚為7.92 m,含煤系數(shù)17.6%;煤層孔隙度在2.29%~9%,平均為5.81%.
石炭系上統(tǒng)太原組含煤8層,其中6#、7#、8#和9#煤為可采煤層,本組平均總厚度為122.43 m,煤層平均總厚為7.85 m,含煤系數(shù)6.4%;煤層孔隙度在2.86%~10.60%,平均為5.48%.
對區(qū)塊內(nèi)煤層氣井采用注入/壓降法進行測試,結(jié)果顯示2#煤層原始滲透率為0.047 06×10-3μm2,8#煤層為0.029 64×10-3μm2,9#煤層為0.049 29×10-3μm2,滲透率總體偏低。
區(qū)塊內(nèi)各煤層厚度及間距見表1,2#和8#煤層為屯蘭礦主采煤層,同時也是地面煤層氣預(yù)抽井主要抽采煤層。
表1 各煤層厚度及間距表
老井產(chǎn)能不斷衰退后,進行過多次技術(shù)改造,但效果甚微。2015年對屯蘭礦兩口煤層氣井進行二次壓裂改造,對已壓裂層位重復(fù)二次壓裂,改造過程中壓裂施工順利,但產(chǎn)氣效果不理想;2018年試驗過徑向井技術(shù)及等離子脈沖解堵技術(shù),改造后增產(chǎn)效果不明顯,因此未進行大范圍推廣。
通過分析古交區(qū)塊地質(zhì)條件及上述案例,針對屯蘭礦煤層特點,制定出針對古交區(qū)塊煤層氣井的改造方案。常規(guī)原儲層二次壓裂只能對原有裂縫進行擴展和解堵,無法產(chǎn)生新裂縫,因此目的層位不選取以往壓裂過的2#和8#煤層。
古交區(qū)塊煤層氣老井裂縫長100~150 m,高3.2~7.4 m[4],因此通過對2#和8#煤層的臨近層進行壓裂改造,不僅能夠釋放新層位煤層氣產(chǎn)量,同時由于距離原層位(2#和8#煤層)較近,層間距與裂縫監(jiān)測縫高近似,能夠?qū)σ呀?jīng)壓裂過的2#和8#煤層進行裂縫溝通從而擴大裂縫波及體積[5],使其儲層內(nèi)的煤層氣進一步釋放。
根據(jù)煤層氣單井測井曲線圖,優(yōu)選已壓層位附近的鄰近層,厚度大于1.5 m煤層普遍較為穩(wěn)定,煤層氣資源儲量較豐富,有相對較大的改造價值。
通過分析古交區(qū)塊屯蘭礦煤系地層及測井數(shù)據(jù)可知,2#煤層上部的02#和下部的4#煤層較厚,且與2#煤層的間距在10 m以內(nèi),有利于對已經(jīng)壓裂過的2#煤層進行裂縫溝通,適合進行儲層改造。由于煤的伽馬值偏低,因此選擇煤層中的低伽馬區(qū)域作為噴砂射孔位置。
煤層氣直井常規(guī)壓裂方案為電纜傳輸射孔后光套管壓裂,也是應(yīng)用較早的壓裂方案,古交區(qū)塊煤層氣直井通常存在煤層段井徑擴大的情況,常規(guī)電纜傳輸射孔在射開生產(chǎn)套管后不能有效穿透煤層段水泥環(huán),采用水力噴砂射孔后形成大直徑孔道,且形成的孔道較長,有一定的造縫功能[6-8],噴砂射孔通過建立循環(huán),將噴射產(chǎn)生的水泥粉末和煤粉循環(huán)出井外,不易堵塞,更有利于壓裂施工。因此,該次的改造方案用噴砂射孔代替常規(guī)的電纜傳輸射孔。
根據(jù)所選層位的不同,壓裂工藝也有所不同,對于目的煤層上部有壓過的層位,無法采用套管注入,采用噴砂射孔后油管壓裂;對于頂部煤層則采用噴砂射孔后光套管壓裂(下入可撈式橋塞封堵下部層位)。以XS-1井為例,該井采用套管完井,原始壓裂層位是2#和8#煤層,改造目的層位選取02#、4#和9#煤層,因為2#煤層位于4#煤層之上,8#煤層位于9#煤層之上,且2#和8#煤層已經(jīng)壓裂過(套管存在漏失),所以4#和9#煤層無法采用光套管注入進行壓裂,因此選擇油管壓裂;而02#煤層位于2#煤層之上,且02#煤層之上不存在套管漏失,因此可以采用排量更大的光套管注入壓裂。
XS-1井9#煤層壓裂管柱示意圖見圖1,通過單封隔器封堵上部已壓過層位,實現(xiàn)對9#煤層的壓裂施工。同理,XS-1井4#煤層壓裂管柱示意圖見圖2,通過雙封隔器同時對上下部已壓煤層進行封堵,實現(xiàn)對該層的壓裂施工。
圖1 XS-1井9#煤層壓裂管柱示意圖
圖2 XS-1井4#煤層壓裂管柱示意圖
2020年在古交區(qū)塊進行了多口井的改造壓裂施工,通過對地質(zhì)條件的分析及改造層位的優(yōu)選,增產(chǎn)效果明顯提高。
XS-151井初始壓裂層位為8#煤層,該次壓裂改造優(yōu)選了該井2#、4#、9#煤層,2#、4#煤層采用噴砂射孔+光套管壓裂;9#煤層采用噴砂射孔+油管壓裂。改造前該井產(chǎn)氣量為168 m3/d,套壓0.24 MPa.該井于2020年8月2日進行施工,壓裂參數(shù)見表2,壓裂過程中施工順利且施工壓力較低。
表2 XS-151井壓裂參數(shù)表
XS-151井改造前后產(chǎn)能對比圖見圖3,2020年8月29日該井恢復(fù)投運,經(jīng)過36 d的排采,于2020年10月5日開始見氣,排采至2021年3月,產(chǎn)氣量穩(wěn)定為1 008 m3/d,套壓維持在0.56 MPa,較改造前,產(chǎn)氣量增加840 m3/d,改造后產(chǎn)氣增量明顯。
圖3 XS-151井改造前后產(chǎn)能對比圖
XS-029井初始壓裂層位為2#和8#煤層,該次改造選取該井的4#和9#煤層,由于所選層位上部有已壓過煤層,存在漏失情況,因此4#、9#煤層采用噴砂射孔+油管壓裂。壓裂數(shù)據(jù)見表3.2020年10月13日,對該井進行壓裂改造施工,其中9#煤層施工總液量為320.73 m3,加砂量為20.05 m3;4#煤層施工總液量為321.30 m3,加砂量為20.14 m3.
表3 XS-029井壓裂參數(shù)表
XS-029井于2020年11月9日恢復(fù)投運,投運5 d后套壓升高,開始見氣,排采至2021年3月達到穩(wěn)定階段,產(chǎn)氣量為1 224 m3/d,套壓維持在0.8 MPa.XS-029井改造前后產(chǎn)能對比見圖4.由圖4可以看出,該井改造前氣量及套壓很穩(wěn)定,氣量為384 m3/d,套壓為0.1 MPa.經(jīng)過壓裂改造后,產(chǎn)氣量增加840 m3/d.
圖4 XS-029井改造前后產(chǎn)能對比圖
1)采用噴砂射孔代替常規(guī)電纜傳輸射孔,有效增加了孔眼長度,具有更好的造縫功能,使壓裂施工更順利。同時噴砂射孔循環(huán)通道將水泥粉末及煤粉循環(huán)出井外,防止了儲層堵塞及污染,降低了后期排采工作的難度。
2)優(yōu)選已壓層位附近的臨近煤層進行壓裂改造,在釋放新層位產(chǎn)能的同時,通過壓力擾動,進一步降低老層位儲層壓力,從而使更多的氣體產(chǎn)出。
3)該方案屬于一井多煤層分層壓裂,由于工序較為復(fù)雜,采用噴砂射孔+油管壓裂時需要多次起下管柱,會在一定程度上拉長施工周期。
4)2020年以來,古交區(qū)塊已采用上述方案進行煤層氣井儲層改造50余口,平均每口井改造增量約為600 m3/d,提高了老井產(chǎn)量,在老井改造方面具有較好的推廣價值。