孫義春,孫 莉
(1.大慶鉆探工程公司鉆井二公司,黑龍江大慶 163000;2.大慶鉆探工程公司鉆井工程技術研究院,黑龍江 大慶 163000)
昌探1 井是一口部署在松遼盆地古中央隆起帶的大斜度定向井,地質目標為花崗巖淋濾型風化殼和斷層破碎帶。設計完鉆斜深5086.90 m,垂深3906.70 m,最大井斜角81.95°,水平位移1725.10 m,水平段長1479.82 m,實際完鉆井深4900.00 m??碧姐@井的目的是通過大斜度井探索裂縫發(fā)育帶,尋找風化殼好儲層,同時兼探上覆登婁庫組及基底內的含氣性。其目的層為基底、探泉頭組一段、登婁庫組及營城組。由于松遼盆地基底構造特征極為復雜,受多期構造運動影響,斷層類型多樣、組合復雜,增加了鉆井設計與現(xiàn)場施工的難度[1]。
(1)預計本井將于嫩四段中部約830 m,青二、三段上部約1620 m 各鉆遇一斷層,施工時要注意防止井斜、井漏等工程事故的發(fā)生。
(2)本井區(qū)鄰井有多口井發(fā)生卡鉆、遇阻、井漏等與地質有關的事故復雜情況。三開存在漏、噴、塌卡同存的風險,因此本井應嚴格控制鉆井液性能并加強井口監(jiān)測,降低事故復雜風險程度。
(3)營城組地層破裂壓力系數(shù)最低僅1.4,地層承壓能力低,防漏與防氣竄矛盾突出,應從固井工藝上解決防漏防竄問題。
(4)二開葡萄花油層存在高壓注水,對井控安全和鉆井液密度要求更高。
(5)基底巖性復雜,處裂縫發(fā)育區(qū),易井漏。
(6)基底巖石硬度大,可鉆性差,研磨性強,鉆井速度慢[2]。
(7)大斜度、高研磨性井段取心,取心難度較大。
目的層基巖巖性以花崗巖為主,花崗巖風化殼儲集空間主要為裂縫和溶蝕孔,以裂縫為主,巖心孔隙度一般在0.1%~4.8%之間。本井地質目標為花崗巖淋濾型風化殼和斷層破碎帶。該區(qū)鄰井鉆井顯示花崗巖儲層非均質性較強、儲層發(fā)育情況尚不清楚,儲層發(fā)育情況存在不確定性[3]。同時,由于本區(qū)風化殼儲層相互連通性較差,因而地層壓力變化會比較復雜,預測地層壓力系數(shù)可能存在偏差,存在不可預見的風險。根據井區(qū)實測地層溫度,基底平均地溫梯度4.09 ℃/100 m,本井目的層垂深3331.5~3744.5 m,預測地層溫度在136.26~153.15 ℃之間。
3.2.1鄰井分析認識
本井重點參考近期施工完成的隆平1 井,以及距離較近的另一口勘探基巖定向井隆探X3 井。通過對鄰井的井身結構、鉆頭、鉆井液、鉆井參數(shù)、提速工具等進行了統(tǒng)計分析,針對各項設計重點、難點問題,取得了多項認識,見表1(表內相關數(shù)據為2 口鄰井數(shù)據的平均值)。
表1 鄰井設計與施工情況統(tǒng)計Table 1 Design and drilling data of adjacent wells
3.2.2新技術推廣應用可行性分析
針對在鄰井中推廣應用的鉆前地質預測技術、復合鉆頭造斜、基巖提速鉆頭優(yōu)選、強化鉆井參數(shù)等新技術手段,結合實鉆資料,進行了鉆前可行性安全分析(見表2),其中,強化鉆井參數(shù)存在排量過高時,循環(huán)壓耗過大壓漏地層,且超過泵的承受能力,造成設備損壞的風險,但可通過軟件計算設定下限來保證提速效果,設定上限來保障施工安全[4]。最終,評價結果顯示均為“適用本井”。因此,在昌探1井鉆井設計中優(yōu)選了表2 中的四項新技術進行推廣應用。同時,通過集成應用鄰井實鉆效果好的優(yōu)勢技術,繪制了鉆井學習曲線,指導本井施工。
表2 新技術可行性評價Table 2 New technology feasibility evaluation
3.3.1井身結構設計
該井針對多個必封點進行了分析,確定了井身結構,見圖1。
圖1 昌探1 井井身結構示意Fig.1 Structure of Well Changtan-1
一開:表層套管下至300 m 四方臺組穩(wěn)定泥巖處,封固明水組及以上松軟地層,保護水源,安裝井控裝置,為二開施工提供安全保障。
二開:由于本井受注水開發(fā)影響,葡萄花油層(1490~1545 m)設計泥漿密度為1.50 g/cm3,營城組破裂壓力系數(shù)最低為1.40,安全窗口窄,易造成井涌、井漏,難以實現(xiàn)固井全過程的壓力平衡,頂替效率低,甚至會出現(xiàn)因漏失和井控而導致固井作業(yè)失敗等問題[5]。因此,將技術套管下至登二段底3374 m(營城組頂部,井斜角61.17°),封隔不同壓力層系,封住葡萄花高壓注水層,嫩江組、青山口組不穩(wěn)定泥巖,實現(xiàn)儲層專打。
三開:鉆至設計井深。采用尾管+尾管回接方式固井,保證井筒完整性[6]。設計懸掛器位于直井段2955 m(造斜點以上20 m)降低尾管回接施工難度。
3.3.2井眼軌道設計
本井地質目標為花崗巖淋濾型風化殼和斷層破碎帶,因受斷層影響,兩個地質目標未在同一垂線上,所以設計為一口大斜度定向井。井眼軌道從A靶點進入花崗巖體,水平段自北向南穿過第一風化殼、第二風化殼,在花崗巖體內依次設計靶點B、靶點C,在花崗巖體底面終靶點D 結束。因此,本井采用逆推設計法設計井眼軌道[7],造斜點2975.23 m,造斜率4.5°/30 m~5°/30 m,最大井斜角81.95°,詳細井眼軌道設計見表3。
表3 昌探1 井井眼軌道設計Table 3 Trajectory design of Well Changtan-1
3.3.3鉆井液設計
一開采用膨潤土混漿,二開采用鉀鹽共聚物鉆井液體系、三開采用麥克巴水基鉆井液體系。針對二開葡萄花油層存在高壓注水,設計在進入葡萄花油層前50 m,將鉆井液密度提高到1.35 g/cm3,二開鉆井液密度上限為1.50 g/cm3。
3.3.4防漏堵漏設計
在地質設計基礎上,結合鄰井地震、井史、錄井、測井、壓裂等相關資料,通過裂縫/破碎帶詳細預測,給出了4 個易漏層段:A 段(3540~3733 m),B 段(3969~4079 m),C 段(4235~4327 m),D 段(4417~4700 m),并根據裂縫形態(tài)和發(fā)育特征,提前50 m采用針對性的隨鉆堵漏措施,成功防漏[8]。
由于深部地層裂縫開度分布范圍廣,以往模擬最小縫寬僅100 μm,無法實現(xiàn)全范圍封堵。本井利用金屬箔片在堿性條件下會發(fā)生腐蝕的特點,制作出最小縫寬僅為3 μm 的人造微裂縫,實現(xiàn)了地層裂縫寬度的全尺寸模擬,為防漏堵漏效果室內評價提供了手段[9]。
另外,以纖維材料、納米材料、熱塑性彈性體和吸水樹脂主要材料研制的膨脹堵漏劑,粒度分布范圍更廣,可對裂縫形成有效封堵,抗溫160 ℃,承壓5 MPa,解決了常規(guī)堵漏劑反復漏失的問題[10]。
通過室內試驗數(shù)據,結合現(xiàn)場施工經驗,形成了不同漏速下的堵漏配方,制定了防漏堵漏工藝技術模板和操作規(guī)程,并根據昌探1 井裂縫預測結果,制定了針對該井的堵漏措施,實現(xiàn)了堵漏作業(yè)規(guī)范化。
3.3.5鉆頭選型
本井通過井震結合的點—線—面一體化分析研究,詳細描述了昌探1 井的巖石可鉆性、壓力、裂縫/破碎帶等參數(shù),為鉆頭優(yōu)選、防漏堵漏措施的制定提供理論依據[11]。
在巖石可鉆性和巖性預測的基礎上,繪制了不同層段鉆頭特征圖版(刀翼、復合片尺寸等),重新又選了鉆頭序列,減少了鉆頭數(shù)量,提高了機械鉆速。其中,針對?311.2 mm 大井眼造斜段砂礫巖互層,優(yōu)選牙輪+PDC 復合鉆頭有效解決牙輪鉆頭速度慢、PDC 鉆頭工具面不穩(wěn)的雙重矛盾[12],提高了大井眼造斜效率,其效果與?215.9 mm 井眼基本相當。針對基底巖石硬度大,可鉆性差,研磨性強,鉆井速度慢等問題,統(tǒng)計了隆探X3 井及隆平1 井鉆頭使用情況,發(fā)現(xiàn)牙輪鉆頭效果優(yōu)于PDC 和復合鉆頭,因此,選擇采用休斯的牙輪鉆頭[13]。三開基巖定向段取心難度大,優(yōu)選具有切削功能的取心鉆頭,鉆頭壽命和鉆速。風化殼頂部碎裂巖石應重點保證收獲率,花崗巖取心進尺慢,需精確確定取心井段,保證取全取準層位。設計使用SC279 取心鉆頭,該鉆頭在隆探X3 井使用效果較好,同時,為保證取全取準層位及取心收獲率,每筒巖心按5 m 設計,設計取心8 筒。全井鉆頭優(yōu)選見表4。
表4 昌探1 井鉆頭選型Table 4 Bit design for Well Changtan-1
3.3.6鉆具組合設計
(1)造斜段鉆具組合:?311.2 mm BIT×0.3 m+?216.0 mm LZ×8.4 m(造 斜 段1.5° 自 帶 螺扶)+?203.0 mm MWD×13.3 m+?203.0 mm NMDC×9.0 m+?178.0 mm DC×54.0 m+? 159.0 mm DC×54.0 m+?127.0 mm HWDP×135.0 m+?139.7 mm DP。
(2)造斜段+穩(wěn)斜段鉆具組合:?215.9 mm BIT×0.3 m+?172.0 mm LZ(帶1 個扶正器,0.75°/1.0°)×8.4 m+?214.0 mm STB×1.5 m+?172.0 mm 止回閥×1.0 m+?172.0 mm MWD×13.3 m+?165.0 mm NMDC×9.0 m+?127.0 mm HWDP×27.0 m+?127.0 mm DP×1548 m+?139.7 mm DP。
一開保證大鉆鋌用量,控制參數(shù),保證井眼開直;二開以后,為保證井控安全,應配備齊全鉆具內防噴工具;嫩四段、青二三段鉆遇斷層,注意加強測斜(鉆具組合加2 根無磁鉆鋌);二開、三開為保證強化鉆井參數(shù)需求,鉆桿由常規(guī)的?127.0 mm 優(yōu)化為?139.7 mm;二開采用1.5°螺桿,三開采用1.0°螺桿;建議三開鉆具中加入清砂接頭,避免巖屑堆積形成巖屑床;斜井段建議采用水力振蕩器。
3.3.7摩阻扭矩分析
本井造斜段+穩(wěn)斜段共計2006.40 m,穩(wěn)斜角81.95°,通過軟件模擬,其最大扭矩為18.13 kN·m,根據實際與理論差值約8 kN·m,預計最終扭矩為26 kN·m 左右,未超出允許極限。軟件模擬本井上提摩阻為248.1 kN,下放摩阻為186.7 kN。
3.3.8鉆井參數(shù)設計
為了大井眼造斜的順利施工,優(yōu)選鉆頭的同時,進行了鉆井參數(shù)的強化,二開排量50~60 L/s,三開排量25~38 L/s,在保證井眼清潔的同時,發(fā)揮螺桿的功率,可有效提高鉆速[14]。
3.3.9固井設計
(1)表層套管:采用插入式固井。
(2)技套套管:嚴格按規(guī)定通井、洗井,維護好鉆井液性能,固井前做地層承壓試驗,根據試驗結果確定最終的水泥漿密度,保證壓穩(wěn),保障固井質量;采用高效沖洗隔離液,實現(xiàn)替凈,保證固井質量[15]。
(3)生產尾管:由于本井為深層天然氣井,地層承壓能力低,存在漏失風險,針對天然氣井井口帶壓等問題,如采用超低密度水泥漿一次性全封,即使采取井口加壓等輔助措施,仍會發(fā)生井口帶壓。因此,本井采用尾管+尾管回接方式固井,設計懸掛器位于直井段2955 m(造斜點以上20 m)降低尾管回接施工難度;采用高溫防竄水泥漿體系,變排量頂替技術,保證頂替效率,提高固井質量。
3.3.10井控設計
本井為Ⅰ類井。根據本區(qū)基巖地層壓力系數(shù)平均值(1.01)預計本井基巖地層壓力為32.99~37.08 MPa ;根據《大慶油田井控實施細則》設計采用70 MPa 封井器組合,為滿足大規(guī)模壓裂需求設計采用分體式防腐套管頭。
昌探1 井,完鉆斜深4900.00 m,垂深3857.67 m,平均機械鉆速4.20 m/h,鉆井周期120.67 d,建井周期158.54 d,設計符合率93.5%。本井未出現(xiàn)方案設計原因導致的工程、質量事故及井控風險。將昌探1 井按照鄰井的平均井深(4321.5 m)進行折算,其鉆井周期為101.35 d,和鄰井平均鉆井周期(127.25 d)相比,鉆井周期縮短了20.35%,無井口帶壓現(xiàn)象。按照70 鉆機日費15 萬元/天計算,本井和鄰井相比,平均節(jié)約成本100 萬元左右。
昌探1 井全井使用鉆頭31 只(其中6 只PDC 鉆頭,4 只復合鉆頭,17 只牙輪鉆頭,2 只通井牙輪,2只取心鉆頭),累計進尺4900 m,平均鉆速4.09 m/h,單只鉆頭進尺168.96 m,單只純鉆40.90 h。
(1)一開?444.5 mm 井眼進尺300 m,平均機械鉆速27.27 m/h,使用PDC 鉆頭1 只。
(2)二 開?315 mm 和?311.2 mm 井 眼 進 尺3070 m,平均機械鉆速6.26 m/h,使用PDC 鉆頭2只,牙輪鉆頭1 只,復合鉆頭2 只,通井牙輪1 只。
(3)三開?215.9 mm 井眼進尺1530 m,平均機械鉆速2.26 m/h,使用復合鉆頭2 只,PDC 鉆頭3只,牙輪鉆頭16 只,通井牙輪1 只。
(1)鉆前地質預測技術。本井通過鉆前綜合預測分析,一方面對井身結構、鉆頭選型、鉆井參數(shù)等開展了針對性的優(yōu)化設計,提高了鉆井施工效率;另一方面根據裂縫形態(tài)和發(fā)育特征,成功預測了4 個易漏層段,施工時,提前50 m 采用針對性的隨鉆堵漏措施,降低了實鉆過程中井下漏失風險,保證了施工安全。
(2)大井眼段采用復合鉆頭造斜。本井造斜段鉆頭尺寸為?311.2 mm,由于在大井眼造斜難度大,風險高,對泵排量及返砂情況要求也較高,因此鉆進時采用了寶石SH533 復合鉆頭,單只平均進尺169.5 m,平均機械鉆速2.29 m/h,相比牙輪鉆頭,進尺提高139%,鉆速提高83.2%。
(3)基底引進進口牙輪鉆頭。本井貝克休斯牙輪應用情況較好,累計進尺757.12 m,平均機械鉆速2.42 m/h,牙輪壽命穩(wěn)定,單只平均純鉆34.78 h,平均單只鉆頭進尺84.12 m,比本井同層位使用的普通牙輪單只鉆頭進尺多24.28 m,機械鉆速提高60.33%,實鉆效果顯示,該鉆頭對基底層花崗巖的研磨性更好。
(4)強化鉆井參數(shù)。本井通過強化鉆井參數(shù),在設備允許的情況下,將二開排量提高至60 L/s,與常規(guī)參數(shù)相比,鉆速提高26.4%,將三開排量提高至38 L/s,同比鉆速提高74.6%。
(1)復合鉆頭定向,是提高大井眼造斜效率的有效技術措施,建議繼續(xù)推廣應用。
(2)強化鉆井參數(shù),在保證井眼清潔的同時,充分發(fā)揮螺桿的功率,從而提高機械鉆速,是深層水平井提速的關鍵措施。
(3)針對基底硬脆性花崗巖地層,牙輪鉆頭效果優(yōu)于PDC 鉆頭和復合鉆頭。
(4)在地質設計基礎上,通過裂縫/破碎帶詳細預測,并根據裂縫形態(tài)和發(fā)育特征,提前50 m 采用針對性的隨鉆堵漏措施,可有效降低井漏發(fā)生的幾率。
(5)針對注水開發(fā)和營城組破裂壓力系數(shù)低造成的窄密度窗口問題,通過優(yōu)化技術套管下深,實現(xiàn)儲層專打,保障了施工安全順利進行。
(6)對于承壓能力低的地層,采用尾管+尾管回接方式固井,可有效防止井漏和氣竄的發(fā)生,保證固井質量。