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渤海某海上平臺三甘醇尾氣處理系統(tǒng)優(yōu)化

2021-07-23 03:46:18王鑫
天津化工 2021年4期
關(guān)鍵詞:甘醇冷凝尾氣

王鑫

(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津300459)

目前,海上平臺普遍采用的天然氣凈化工藝為三甘醇脫水工藝。三甘醇具有吸水能力很強,在天然氣中的溶解度低,而且沸點較高、再生容易等優(yōu)點得到廣泛引用。三甘醇再生階段常引入汽提氣提高再生效果,降低貧液含水,提高脫水效率,降低干氣水露點。但是汽提法會產(chǎn)生再生尾氣,且伴隨甘醇損失、污染環(huán)境等問題。

三甘醇再生尾氣若直接排至大氣中,會污染環(huán)境、設(shè)備,使生產(chǎn)區(qū)產(chǎn)生異味,影響作業(yè)安全和員工的身心健康。因此需要經(jīng)過充分處理后進行排放。

1 尾氣處理系統(tǒng)的現(xiàn)狀

三甘醇再生系統(tǒng)的尾氣主要成分為天然氣和水蒸氣,經(jīng)過簡單的尾氣處理后,通過冷放空排至大氣中,而且其中還含有一定量的烴類等化合物。三甘醇再生系統(tǒng)投產(chǎn)后,放空頭出口放空氣冷凝形成大量液滴,對設(shè)備及海洋環(huán)境造成污染,對平臺的設(shè)備安全和人員安全造成了威脅。這些現(xiàn)狀表明三甘醇再生尾氣處理效果很差(見表1)。

表1 尾氣處理系統(tǒng)效果不佳的現(xiàn)象與風險分析表

針對這些問題,需要通過一系列技術(shù)改進措施,對整個尾氣流程進行優(yōu)化,達到防治污染、保護設(shè)備及人員的目標。

2 尾氣處理的流程

目前的平臺使用的三甘醇再生系統(tǒng)尾氣處理系統(tǒng)比較簡單,再生尾氣由再生塔流經(jīng)出口管線,到達U型分離器進行快速分液后,液體進入開排系統(tǒng),氣體經(jīng)過冷放空頭排至大氣中(見圖1)。

圖1 冷放空流程簡要示意圖

由于在U型分離中接觸時間過短,很難做到充分分液,因此導(dǎo)致放空頭處長期滴液。

2.1 工藝參數(shù)的調(diào)整

目前平臺用于三甘醇再生的汽提氣為燃料氣,現(xiàn)測試干氣做汽提氣的脫水再生系統(tǒng)運行情況。通過HYSYS模擬干氣與燃料氣做汽提氣的運行狀況,干氣再生的貧液濃度略高于燃料氣。模擬后我們進行現(xiàn)場設(shè)備測試,通過對比干氣及燃料氣做汽提氣過程中的設(shè)備參數(shù)及設(shè)備能力可以得出以下幾條結(jié)論:1)使用干氣作為汽提氣氣源時,冷凝液中雜質(zhì)較少;2)使用干氣作為汽提氣氣源時,冷凝液烴類及輕質(zhì)油較少;3)使用干氣作為汽提氣氣源時,相同條件下再生的貧液濃度略高于燃料氣,再生效率及脫水效率略高,與模擬結(jié)果基本一致。

根據(jù)上述結(jié)論,將采用干氣作為再生汽提氣。

2.2 重新確定三甘醇運行的最佳汽提氣流量

在三甘醇再生系統(tǒng)運行一段時間之后,設(shè)備的工況及流程的工況發(fā)生變化,因此,設(shè)備出廠的推薦參數(shù)可能不再適用,因此需要進行重新校訂調(diào)整。

通過HYSYS對廠家提供的曲線進行分析,計算出設(shè)備特性參數(shù),結(jié)合現(xiàn)在的運行參數(shù)進行校對。對比發(fā)現(xiàn)設(shè)備推薦參數(shù)無法滿足目前運行工況,且設(shè)備特性參數(shù)特性參數(shù)發(fā)生變化,因此需要重新測試后確定。

在測試的過程中,對尾氣處理系統(tǒng)的狀況進行了系統(tǒng)的分析:1)汽提氣流量越大,尾氣處理效果越差;2)當汽提氣量過大,會導(dǎo)致三甘醇損失量增加;3)汽提氣流量增加,三甘醇再生的貧甘醇含水明顯降低;4)汽提氣量在最優(yōu)范圍內(nèi)應(yīng)該控制最?。?)在目前日處理量為40萬Sm3,通過曲線分析,三甘醇再生系統(tǒng)汽提氣瞬時最優(yōu)值為12Sm3/h(見圖2)。

圖2 汽提氣流量對冷凝液量的影響關(guān)系圖

2.3 流程改造

2.3.1 增加尾氣冷卻器

由于三甘醇再生尾氣溫度較高,管線保溫較好,在尾氣處理及放空的過程中無法完成冷卻降溫,造成尾氣外排后大量冷凝,形成污染。

在U型分離器處設(shè)計增加一個冷卻裝置,對尾氣進行降溫,增加氣液分離效率。平臺空間有限,難以增加新的設(shè)備撬塊,因此利用原有管線改造為空氣冷卻器,利用HTRI衡算熱量后,根據(jù)冷卻負荷進行設(shè)計安裝。

2.3.2 增加集液器

尾氣系統(tǒng)流程較短,流速較快,一旦工況變化依然存在尾氣處理不充分的可能。為了杜絕這一類情況出現(xiàn),通過在冷放空口安裝集液槽回收此處的冷凝水和輕烴,做到最大程度的防止尾氣污染。

2.4 技術(shù)手段效果評價

在三甘醇脫水再生系統(tǒng)負荷保持穩(wěn)定,在其他運行參數(shù)保持穩(wěn)定的情況下,保持40萬Sm3的處理工況,對于不同技術(shù)手段的實施前后的尾氣處理系統(tǒng)回收冷凝液量進行了統(tǒng)計和對比(見表2)。

表2 改造方案與冷凝液變化匯總表

增加尾氣冷卻器、增加集液槽效果明顯,但是施工較復(fù)雜。參數(shù)調(diào)整對尾氣中冷凝液回收影響提升較小,但是幾乎不增加其他成本。因此,這四種技術(shù)手段全部采納。

實施后,尾氣處理系統(tǒng)每日回收冷凝液量為282.5L,尾氣處理效率提升89.6%。

3 尾氣處理效果評價

三甘醇再生系統(tǒng)尾氣處理中主要為天然氣和水蒸氣,水蒸氣為回收物質(zhì),因此將水蒸氣回收率作為評價尾氣處理效果的指標。

根據(jù)物質(zhì)分子守恒定律可知水分子的物理形態(tài)變化圖(見圖3)。

圖3 水分子的物理形態(tài)變化圖

因此,天然氣中脫去的水就是冷凝液的最大值:

V冷凝液MAX=每天天然氣中脫水的體積。

根據(jù)物質(zhì)量守恒定律計算:

最大值計算表

公式1:天然氣中脫去的水蒸汽的體積:

注:V——天然氣中脫去的水蒸氣的體積;Q——三甘醇系統(tǒng)天然氣處理量Sm3/D;A進——脫水塔入口的天然氣含水(1042ppm);A出——脫水塔出口的天然氣含水(72ppm)。

公式2:天然氣中脫去的液態(tài)水的體積:

注:V冷凝液MAX——冷凝液的最大值;Vmol水——水摩爾體積(22.4L/mol);M——水摩爾質(zhì)量(18g/mol);ρ——水的質(zhì)量密度(1mL/g);

結(jié)果計算:V冷凝液MAX=291L;

尾氣系統(tǒng)冷凝液回收率=282.5÷V冷凝液MAX=97.1%

4 能耗控制

由于尾氣系統(tǒng)需要對再生尾氣進行降溫,因此對整個尾氣處理流程進行重新分析后,對現(xiàn)場設(shè)備及管線伴熱進行調(diào)整,每年節(jié)電4320kWh。

5 總結(jié)

經(jīng)過本次優(yōu)化,尾氣處理系統(tǒng)的運行效果得到了很大的提升。在此次優(yōu)化分析的過程中,我們可以得到以下幾條結(jié)論:1)對汽提氣種類和流量進行分析和優(yōu)化對尾氣處理系統(tǒng)回收的冷凝液量提升并不明顯;2)對流程進行改造后,相同負荷情況下,其他參數(shù)保持穩(wěn)定工況下,尾氣處理系統(tǒng)回收的冷凝液量提升非常明顯;3)同時采用改造手段和調(diào)整參數(shù)手段后,三甘醇尾氣處理系統(tǒng)處理效率提高了89.6%,尾氣處理效果得到了極大的提升;4)通過物質(zhì)衡算,尾氣系統(tǒng)冷凝液回收率達到97.1%,三甘醇脫水塔脫出的游離水在尾氣處理系統(tǒng)基本全部回收。5)通過對設(shè)備及管線伴熱調(diào)整,每年節(jié)電4320kWh,提升尾氣系統(tǒng)處理效率的同時,降低了設(shè)備能耗,節(jié)約了能源。

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