馬彥秋,王紅麗,郭樹霞,樊偉杰
1.河北太行機(jī)械工業(yè)有限公司 河北石家莊 052165
2.河北第二機(jī)械工業(yè)有限公司 河北石家莊 050031
鐘形殼是汽車驅(qū)動系統(tǒng)的主要零部件之一,對其正火后的硬度要求為180~220HBW,同一工件不同位置的硬度散差≤25HBW,同批零件硬度波動最大35HBW,顯微組織為1~3級,不允許出現(xiàn)魏氏體等過熱、過燒組織。
為節(jié)約能耗和降低生產(chǎn)成本,采用輥底網(wǎng)帶爐進(jìn)行熱處理,正火工藝未按季節(jié)性制定,且冷卻地點受限,容易出現(xiàn)成批量的正火后硬度超上限或超下限的情況,并且硬度散差超上限,為此制定了金相組織、力學(xué)性能試驗,以此研究影響力學(xué)性能的主要因素,并提出糾正方案。
現(xiàn)有鐘形殼的正火工藝為:采用輥底網(wǎng)帶爐生產(chǎn)[1],加熱溫度880℃[2],正火工藝曲線如圖1所示。根據(jù)入爐口的寬度擺放產(chǎn)品,CV外環(huán)、鐘形殼按上下兩層放在網(wǎng)帶上,桿部向上為下層,桿部向下為上層,下層7件,上層4件,可依據(jù)產(chǎn)品尺寸或重量,依次增加或減少每層數(shù)量,針對長桿外環(huán)單層擺放。
圖1 正火工藝曲線
在不同季節(jié)執(zhí)行此工藝,鐘形殼的硬度差別較大。夏季出現(xiàn)硬度超下限,主要集中在170~190HBW,硬度達(dá)不到顧客要求,影響后序機(jī)加工及熱處理工藝;冬季出現(xiàn)硬度超上限,且硬度散差超上限,主要集中在210~240HBW,硬度不穩(wěn)定部分超上限,影響后序機(jī)加工(過硬,降低刀具使用壽命)及熱處理工序。
工藝未對不同季節(jié)冷卻方式進(jìn)行規(guī)定,如:冷卻地點、冷卻方式等。夏季天氣較為炎熱,正火冷卻采用整箱集裝空冷方式,冷卻速度較低,冷卻時間過長,導(dǎo)致鍛造毛坯過軟(硬度超下限),影響后序機(jī)加工及熱處理。而冬季天氣較為寒冷,且一直沿用夏季采取的室外吹風(fēng)、整箱集裝空冷方式,箱內(nèi)不同位置冷卻速度相差較大,箱中心部位能消除鍛造應(yīng)力,降低硬度,起到消除粗大晶粒作用,但靠近箱四周、箱底、頂部位置則冷卻速度較大,且不均勻,力學(xué)性能不穩(wěn)定,硬度較大,硬度散差也較大,急劇增加了熱處理不合格品的數(shù)量。
由以往批次生產(chǎn)條件及對應(yīng)的硬度、硬度散差、金相組織等方面的分析對比,每批次的正火工藝參數(shù)相同無更改,正火爐日常點檢正常,猜測影響硬度超上下限,硬度散差大等問題的原因有以下幾個方面:
1)采用整箱集裝吹風(fēng)冷卻,使箱四周、底部及頂部鍛造毛坯硬度較高,硬度散差大。
2)室外冷卻,使箱四周、底部及頂部鍛造毛坯硬度較高,硬度散差大。
3)采用冷卻的周轉(zhuǎn)箱不同,如圖2所示,無鐵板冷卻箱內(nèi)的鍛造毛坯硬度較高,硬度散差大,金相組織差。
圖2 周轉(zhuǎn)箱
4)箱內(nèi)不同部位的鍛造毛坯硬度相差較大,硬度散差不同,金相組織不同。
由此采用相同爐號、相同批次、正火工藝參數(shù)相同,以及不同冷卻方式得到的正火后鍛造毛坯,進(jìn)行硬度數(shù)據(jù)采集分析。
(1)吹風(fēng)與不吹風(fēng)冷卻對比 如圖3所示,吹風(fēng)硬度散差較大,最大硬度相差不明確,故采取不吹風(fēng)冷卻。
圖3 吹風(fēng)與不吹風(fēng)硬度、硬度散差對比
(2)室內(nèi)與室外空冷對比 如圖4所示,室外冷卻最大硬度普遍偏高,且硬度散差相差較大,故采取室內(nèi)冷卻。
圖4 室內(nèi)與室外硬度、硬度散差對比
(3)不同冷卻箱內(nèi)室內(nèi)冷卻對比 如圖5所示,冷卻箱有無鐵板效果不明確,可采取通用冷卻箱。
圖5 有鐵板與無鐵板硬度、硬度散差對比
(4)冷卻箱內(nèi)不同位置對比 如圖6所示,不同位置的最大硬度無明顯區(qū)別,硬度散差底層≥頂層≥四周≥中心。
圖6 箱內(nèi)不同位置硬度、硬度散差對比
以上是在冬季進(jìn)行的試驗,經(jīng)試驗對比,在冬季沿用夏季的正火工藝會造成鍛造毛坯的硬度過高,超規(guī)定上限,且硬度散差大,金相組織差。冷卻箱是否有鐵板對鍛造毛坯的硬度、硬度散差的影響作用不大,無需增加成本制作新的冷卻箱。
對現(xiàn)有正火工藝進(jìn)行改善,在正火工藝參數(shù)不變的情況下,對冷卻方式進(jìn)行完善,夏季與冬季采用不同的冷卻方式:冬季采用室內(nèi)、不吹風(fēng)、各冷卻箱相鄰較近的位置冷卻,跟蹤5個批次試驗結(jié)果,硬度保持在180~220HBW,硬度散差最大為15HBW,與試驗前相比熱處理不合格品趨于0;夏季采用室外、吹風(fēng)、各冷卻箱相鄰較遠(yuǎn)的位置冷卻,跟蹤3個批次試驗其硬度保持在180~220HBW,硬度散差保持在0~20HBW。通過試驗與批量試驗驗證,通過改善正火工藝中的冷卻方式,在不增加生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上大大提高了正火良品率,也為后期的鍛件生產(chǎn)分析提供了有利數(shù)據(jù)分析。