徐 巖,屈東山,王傳磊,潘恩華,邵長城,鄭 濤
(山東豐源輪胎制造股份有限公司,山東 棗莊 277300)
隨著汽車工業(yè)和高速公路的飛速發(fā)展,整車廠及用戶對輪胎綠色、節(jié)油、輕量化等提出了更高要求,尤其是伴隨著新能源電動汽車的發(fā)展,對輪胎節(jié)油、低滾動阻力和高負(fù)荷性能提出了更高要求。鋼絲簾線作為輪胎中的重要增強(qiáng)材料,對輪胎強(qiáng)度、高速性能、耐久性能和滾動阻力等具有較大影響[1-7]。為適應(yīng)上述要求,近年來轎車子午線輪胎帶束層鋼絲簾線向著超高強(qiáng)度方向發(fā)展,結(jié)構(gòu)趨于簡單化,對輪胎輕量化、滾動阻力降低、續(xù)航里程延長做出了較大貢獻(xiàn)。
為進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本和輪胎滾動阻力,提高輪胎性能,我公司結(jié)合實(shí)際情況,使用2+2×0.32ST鋼絲簾線替代2+2×0.35HT鋼絲簾線用于半鋼子午線輪胎帶束層中,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計目標(biāo)要求,并進(jìn)行了實(shí)際投產(chǎn)應(yīng)用,現(xiàn)將相關(guān)情況簡介如下。
2+2×0.32ST和2+2×0.35HT鋼絲簾線,江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司產(chǎn)品。
半鋼子午線輪胎生產(chǎn)中,使用2+2×0.32ST鋼絲簾線等密度代替2+2×0.35HT鋼絲簾線用于帶束層,其他不變。
F370型和F305型密煉機(jī),大連橡膠塑料機(jī)械有限公司產(chǎn)品;S型四輥鋼絲/纖維兩用壓延機(jī),意大利柯米尼奧·埃克利公司產(chǎn)品;大角度鋼絲簾布裁斷機(jī),德國Fischer公司產(chǎn)品;一次法成型機(jī),荷蘭VMI公司產(chǎn)品;X(S)M-1.5L小密煉機(jī)、XK-160型開煉機(jī)和XLB-400-400型四立柱平板硫化機(jī),青島科高橡塑機(jī)械技術(shù)裝備有限公司產(chǎn)品;3365型拉力機(jī),美國英斯特朗公司產(chǎn)品;輪胎耐久性試驗(yàn)機(jī),天津久榮車輪技術(shù)有限公司產(chǎn)品。
鋼絲簾線的直徑、線密度、破斷力等參照GB/T 11181—2016測試;成品輪胎性能按照相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試,其中輪胎滾動阻力委托中國汽車技術(shù)研究中心有限公司檢驗(yàn)中心進(jìn)行檢測。
2+2×0.32ST鋼絲簾線具有如下幾個特點(diǎn):(1)采用超高強(qiáng)度單絲,在保證滿足強(qiáng)度要求的同時減小單絲直徑,單絲強(qiáng)度提高可獲得更高的彎曲負(fù)荷、沖擊力和疲勞強(qiáng)度,鋼絲簾線的綜合性能提高;(2)在單絲直徑減小的同時保證覆膠厚度不變,簾布厚度有所減小,覆膠量減?。唬?)滲膠性能優(yōu)良,單絲在捻制成股時進(jìn)行了預(yù)變形,單絲之間縫隙均勻,膠料可以很好地與鋼絲結(jié)合,保證鋼絲的粘合力,降低鋼絲間的摩擦損失,從而提高鋼絲簾線的耐疲勞性能。
2+2×0.32ST和2+2×0.35HT鋼絲簾線及壓延鋼絲簾布的性能見表1。
表1 鋼絲簾線及壓延鋼絲簾布的性能
從表1可以看出:與2+2×0.35HT鋼絲簾線相比,2+2×0.32ST鋼絲簾線直徑和線密度明顯減小,但簾線的破斷力反而有一定程度提高,在相同的壓延密度下,在簾布強(qiáng)度方面略有優(yōu)勢;在保證鋼絲簾布強(qiáng)度不降低的同時,采用2+2×0.32ST鋼絲簾線后,鋼絲簾線質(zhì)量和膠料質(zhì)量均有較大程度減小,符合預(yù)期設(shè)計目標(biāo)。
在半鋼子午線輪胎帶束層中采用2+2×0.32ST鋼絲簾線對2+2×0.35HT鋼絲簾線進(jìn)行等密度替代,可在正常生產(chǎn)工藝和設(shè)備條件下進(jìn)行壓延、裁斷生產(chǎn),壓延過程中鋼絲簾布平整光潔,覆膠良好,表面粘性滿足工藝性能要求;鋼絲簾布裁斷時無變形、翹頭,簾布表面平整。
使用2+2×0.32ST鋼絲簾線替代2 +2×0.35HT鋼絲簾線在多個規(guī)格輪胎帶束層中進(jìn)行應(yīng)用,并對多個代表性規(guī)格成品輪胎性能進(jìn)行檢測,限于篇幅,本文僅列出225/75R15 LT規(guī)格成品輪胎性能檢測結(jié)果,如表2所示。
表2 成品輪胎性能
從表2 可以看出:輪胎帶束層采用2 +2×0.32ST鋼絲簾線替代2+2×0.35HT鋼絲簾線后,輪胎的充氣外緣尺寸變化不大,均符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求;由于使用2+2×0.32ST鋼絲簾線的帶束層剛度較小,輪胎下沉量增大了約4.5 mm,這有利于增大輪胎接地面積,提升駕乘舒適性;輪胎最小破壞能均超過565 J,滿足內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求;輪胎按照FMV SS139:2017測試的高速性能和耐久性能均略有提高,滿足研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)要求;水壓試驗(yàn)中輪胎爆破水壓安全倍數(shù)均達(dá)到了5.5,滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求;試驗(yàn)輪胎滾動阻力系數(shù)實(shí)測值為6.6 N·kN-1,達(dá)到歐盟C2輪胎B級標(biāo)準(zhǔn)(5.6~6.7 N·kN-1),生產(chǎn)輪胎滾動阻力系數(shù)實(shí)測值為7.0 N·kN-1,試驗(yàn)輪胎滾動阻力降低是因?yàn)?+2×0.32ST鋼絲簾線在提高強(qiáng)度的前提下減小了材料用量及單胎質(zhì)量,達(dá)到設(shè)計目標(biāo),符合輪胎綠色節(jié)能的發(fā)展趨勢。
輪胎帶束層采用2+2×0.32ST鋼絲簾線替代2+2×0.35HT鋼絲簾線,成本分析結(jié)果如表3所示。
表3 成本分析結(jié)果
從表3可以看出,采用2+2×0.32ST鋼絲簾線替代2+2×0.35HT鋼絲簾線,帶束層鋼絲簾布成本降低約2.9元·m-2,根據(jù)半鋼子午線輪胎生產(chǎn)施工情況,按每條子午線輪胎約用0.7 m2帶束層計算,每條輪胎成本可降低2元,按年產(chǎn)1 000萬套產(chǎn)能計算,年節(jié)約成本2 000萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
與2+2×0.35HT鋼絲簾線相比,2+2×0.32ST鋼絲簾線的強(qiáng)度更高,直徑減小,耐疲勞性能更好;在半鋼子午線輪胎帶束層中用2+2×0.32ST鋼絲簾線替代2+2×0.35HT鋼絲簾線,成品輪胎的外緣尺寸、強(qiáng)度性能、高速性能、耐久性能均能滿足研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)要求,同時有效減小了輪胎中的鋼絲簾線和膠料用量,降低了生產(chǎn)成本,實(shí)現(xiàn)了輪胎輕量化,降低了輪胎的滾動阻力,達(dá)到了節(jié)油、綠色、環(huán)保的發(fā)展目標(biāo)。