郭靜煒
(河南路卡貝節(jié)能技術(shù)有限公司)
某大型醫(yī)療建筑由兩路獨立電源供電,一路市電和一路自備電源。自備電源設(shè)置了兩臺800kW 柴油發(fā)電機組。兩臺柴油發(fā)電機歷次試啟動中一次啟動成功率較低,難以保證停電事故時的醫(yī)療建筑的應(yīng)急電源使用。
本工程的柴油發(fā)電機組發(fā)動機四沖程,V列12缸,渦輪增壓發(fā)動機,額定轉(zhuǎn)速1500r/min,最高空車轉(zhuǎn)速1732r/min,怠速575~650r/min,常用功率880kW,備用功率970kW。發(fā)電機采用上海馬拉松革新電機有限公司MX-850-4型永磁發(fā)電機。啟動系統(tǒng)為4×200AH蓄電池及浮充電器,額定電壓24V。柴油機控制機柜由兩部分組成:輔助屏、反同期控制柜組成。
柴油發(fā)電機組采用電熱暖機方式,冷卻液由配置有溫控的電加熱器加熱預(yù)暖,控制溫度在55~58℃。
機組自起動成功后,保安負荷分級投入,DCS電源、直流充電機電源、事故照明等靜態(tài)負荷及汽輪機油系統(tǒng)油泵、隔氫風(fēng)機、排油煙風(fēng)機、給水泵油泵直接啟動,延時10s后啟動鍋爐風(fēng)機及磨煤機等輔機潤滑油泵,其余負荷手動啟動。
統(tǒng)計自投產(chǎn)以來至2018年5月,兩臺柴油發(fā)電機啟動情況統(tǒng)計見表1。
表1 兩臺柴油發(fā)電機啟動情況
1號柴油發(fā)電機啟動137次,一次啟動成功121次,成功率88.3%。故障次數(shù)16次。其中無轉(zhuǎn)速6次、冷卻液水溫高5次,其他故障4次(電壓低1次、油壓低1次、遠方無法停止1次、自動停止1次)。
2號柴油發(fā)電機啟動151次,一次啟動成功114次,成功率75.5%。故障次數(shù)37次。其中無轉(zhuǎn)速24次、超速報警或跳閘8次,其他故障5次(電壓低1次、轉(zhuǎn)速不穩(wěn)2次、無法停止1次、自動停止1次)。
從以上統(tǒng)計可以看出,兩臺柴油發(fā)電機一次啟動成率偏低,尤其是2號機,作為備用電源的可靠性較低。其中主要原因是啟動時首次打不著火,報“無轉(zhuǎn)速”,一般再次啟動時能正常運轉(zhuǎn),占總故障率的56%。另一個就是啟動中超速報警或超速跳閘,停機過程中報“冷卻液溫度高”。
檢查柴油發(fā)動機控制器設(shè)置盤車啟動延時時間為2s,盤車切斷速度為20r/min。這樣啟動馬達剛一運轉(zhuǎn)盤車切斷速度保護即動作,啟動馬達啟動時間一般不超過2s,發(fā)動機轉(zhuǎn)速尚未達到穩(wěn)定壓燃轉(zhuǎn)速即失去動力,在飛輪慣性力帶動下,有可能啟動成功,也可能啟動失敗。經(jīng)觀察,啟動失敗時,控制器顯示的轉(zhuǎn)速最高在160r/min左右??刂破髡f明書推薦值為300r/min,考慮到發(fā)動機啟動后馬達要及時推出,決定將盤車切斷速度設(shè)置為200r/min。分別試啟兩臺柴油發(fā)電機,測試啟動繼電器保持時間,均在3s左右,發(fā)動機即正常啟動。
對于啟動時出現(xiàn)發(fā)動機超速、初期轉(zhuǎn)速不穩(wěn)、停機時出現(xiàn)冷卻液溫度高問題,懷疑應(yīng)該是怠速時間過短或沒設(shè)置。
因剛啟動,柴油發(fā)電機溫度較低,各部分套間隙相對小,同時經(jīng)過較長時間停車,各摩擦面的潤滑劑已大量流失,油膜受到嚴重破壞,此時柴油機突然進行高速運轉(zhuǎn),潤滑劑不能及時送到各摩擦面,一定程度上啟動加劇了機件磨損,很可能導(dǎo)致柴油機非正常損壞。一般柴油發(fā)電機啟動后需怠速運轉(zhuǎn)3~5min才可接帶負荷。
柴油發(fā)電機也不能帶負荷工作后立即停車,卸掉負荷后應(yīng)低速或怠速運轉(zhuǎn)3~5min,待柴油發(fā)電機溫度降低后再停機,否則,由于氣缸內(nèi)燃燒溫度的回?zé)嶙饔茫菀壮霈F(xiàn)“拉缸”故障。每次停機時可以觀察到冷卻液溫度在停機瞬間會急劇上升[1-3]。
柴油發(fā)電機運行期間故障:高水溫、低油壓、超速以及低速出現(xiàn)后不經(jīng)延時立即停機,而冷卻延時期間低速、低油壓在有怠速功能時不起作用。
超速原因:單步大負載卸荷操作;進氣通道中吸入可燃蒸汽;機組溫度太低。排除故障后,將控制器復(fù)位并重新起動。由此判斷,柴油發(fā)電機組空載啟動中出現(xiàn)超速現(xiàn)象,應(yīng)該與機組直接從冷態(tài)0轉(zhuǎn)速直接沖到額定轉(zhuǎn)速、速度變化劇烈有關(guān)。
作為備用電源的柴油發(fā)電機,首次成功啟動最為重要。首次啟動失敗后,還可連續(xù)啟動三次,但如果在啟動過程中,發(fā)生任何停機故障,控制器即時停止控制輸出,直至故障消除并復(fù)位后,方可重新使用。故設(shè)置怠速的目的主要是基于機組啟動、停止時的轉(zhuǎn)速平滑過度,油門調(diào)節(jié)平緩,防止高水溫、低油壓、超速以及低速等故障信號發(fā)生。
作為備用電源的柴油發(fā)電機應(yīng)能快速自啟動,火力發(fā)電廠廠用電設(shè)計技術(shù)規(guī)定提出失電后第一次自啟動恢復(fù)供電的時間可取15~20s[4-5],而柴油發(fā)電機組購買合同技術(shù)協(xié)議甚至要求接到啟動指令后在10s內(nèi)一次啟動成功。所以怠速預(yù)熱時間設(shè)置不宜太長。
檢查控制器內(nèi)設(shè)置怠速延時為4s,冷卻延時10s??刂破髦岭娮诱{(diào)速器怠速控制線未接。
按照接線圖恢復(fù)接線,怠速時間設(shè)置為11s、調(diào)整怠速速度為630r/min后啟動柴油發(fā)電機,3s后發(fā)動機啟動成功,啟動馬達斷開,怠速延時開始倒計時,轉(zhuǎn)速由900r/min慢慢回落到630r/min,11s后怠速繼電器斷開,開始安全監(jiān)察,升速至1500r/min,10s后進入運行狀態(tài),具備帶負荷條件。
為防止冷卻液不足造成超溫,對冷卻水箱加裝了磁翻板液位計,方便巡檢檢查液位。
表2為控制器各相關(guān)參數(shù)設(shè)置及優(yōu)化情況。
在將1號柴油發(fā)電機盤車切斷速度改為200r/min、完善怠速控制回路,將怠速延時設(shè)置為11s后,空載試運正常后進行了帶載試驗,試驗情況如下:
柴油機打至自動位,拉掉保安段工作電源,柴油機立即啟動,3s后盤車退出,進入怠速暖機過程。11s后升速,同時安全監(jiān)察計時,約6s后轉(zhuǎn)速至1500r/min,發(fā)電機頻率、電壓穩(wěn)定,10s進入運行狀態(tài),3s后柴油機接帶首批負荷,10s后接帶第二批負荷。從保安段失電至接帶首批負荷共30s。保安段失電至事故電源恢復(fù)時間曲線見下圖。
圖 保安段失電至事故電源恢復(fù)時間曲線
試運一小時后,工作電源恢復(fù),2min后保安段切換至工作電源。柴油機空載3min后接到CTTS停機指令,控制器停止按鈕燈亮,柴油機進入冷卻延時10s倒計時,期間轉(zhuǎn)速不變。10s后進入怠速延時,轉(zhuǎn)速平緩下降,末期水溫略有上升。10s計時結(jié)束,發(fā)電機轉(zhuǎn)速降至670r/min。燃油電磁閥斷開,油門關(guān)閉,進入停機失敗倒計時,柴油機轉(zhuǎn)速急劇下降,3s后停轉(zhuǎn),冷卻液溫度瞬間由83℃長至90℃后又回落至82℃。20s倒計時結(jié)束,控制器顯示“準備好”,可進行下一次啟動。
2號機組停備期間,優(yōu)化設(shè)置后帶負荷運行同樣正常。
柴油發(fā)電機啟動到安全監(jiān)察結(jié)束,固有時間有13s左右,增加怠速功能后,較原時間延長10s,再加上失電后延時發(fā)啟動指令、開關(guān)合閘延時時間,柴油發(fā)電機組失電后再恢復(fù)供電時間為30s,但一次啟動成功率大幅提高。
柴油發(fā)電機作為事故狀態(tài)下備用電源,在滿足用電快速恢復(fù)的同時,應(yīng)考慮柴油機的性能,不能片面追求啟動到接帶負荷的時間而縮短盤車時間。盤車時間足夠,壓燃后再退出盤車電機,保證機組啟動后能運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,可靠運行。啟動后怠速運行,保證潤滑充分,油門動作靈活平穩(wěn)。不超速、不滅火。停機時怠速冷卻,冷卻液不超溫造成拉缸。為保證柴油發(fā)電機處于能快速啟動的備用狀態(tài),柴油機做到至少每月試轉(zhuǎn)一次,運行時間不低于15min,保證各部分摩擦面潤滑良好。機組檢修或停備6天以上時,應(yīng)進行保安段失電聯(lián)鎖試驗及接帶負荷試驗[6]。作為檢驗發(fā)生廠用電中斷或全廠停電事故時柴油發(fā)電機的運行情況、保安段負荷自啟動以及直流油泵聯(lián)啟情況的柴油發(fā)電機帶大負荷試驗,對長期靜止、偶爾空載運行的柴油發(fā)電機組保持良好備用尤為重要。同時冬季投入冷卻液加熱器,保證發(fā)動機處于熱態(tài),能快速啟動。