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馬鋼低氧條件下的RH高效脫碳實踐

2021-07-09 10:06熊華報
關鍵詞:真空度脫碳真空

熊華報

(馬鋼股份公司四鋼軋總廠 安徽馬鞍山 243000)

為追求各工序全系統(tǒng)高效運行,“緊湊型、準時化”高效理念在馬鋼四煉鋼廠生產中得到充分體現。原超低碳鋼RH本處理脫碳時間高達18 min,為促進工序協(xié)同,實現效能提升一體化,現針對IF鋼RH脫碳工藝進行了探索。

1 設備及工藝參數

四煉鋼廠300噸RH一期于2007年9月投產使用,極限真空度20 Pa,67 Pa條件下的真空抽氣能力1200 kg/h。設備及工藝參數見表1、表2。

表1 關鍵設備參數

表2 關鍵工藝參數

2 真空脫碳關鍵因素及改善試驗

2.1 轉爐終點低氧含量冶煉工藝

轉爐頂底復吹具備吹煉平穩(wěn)、化渣快、不易噴濺、鋼水氧化性相對較低等諸多優(yōu)勢,是降低煉鋼生產成本、提高鋼水質量和各項經濟技術指標的有效途徑。馬鋼四鋼軋300 t頂底復吹轉爐,采用北京鋼鐵研究總院專利產品雙環(huán)縫式底吹供氣元件,每座轉爐安裝12個雙環(huán)縫式底吹供氣元件,每個供氣元件有獨立的氣體流量自動化調節(jié)、控制系統(tǒng)。轉爐采用復吹工藝后,熔池攪拌均勻,同時能在較大范圍內調節(jié)底部供氣強度,控制轉爐內的攪拌力,底吹強度優(yōu)化前后對比如下表。

表3 超低碳鋼底吹模式設定

通過轉爐底吹模式優(yōu)化,制定合理的濺渣護爐制度,超低碳鋼轉爐碳氧積由0.0022降低至0.0016,IF鋼轉爐終點[C]:0.025-0.045%,[O]:350 ppm-500 ppm,平均終點氧410 ppm,爐后加入環(huán)保改性劑80 kg-200 kg,渣中全鐵含量10%-16%,為RH自然脫碳創(chuàng)造了良好條件。

2.2 真空度

在一定條件下,真空度越高,與之對應的鋼中碳含量越低,脫碳效果越好。在脫碳前期,快速提高真空度可提高鋼水環(huán)流量,有利于脫碳反應進行。四煉鋼廠真空泵設備采用三級增壓五級蒸汽噴射泵,可在5min內快速將真空度降低至0.6mbar以下,具備高效脫碳基礎。

2.3 爐渣氧化性對脫碳的影響試驗

通過調整轉爐爐后改質工藝,渣中全鐵含量控制在8%-14%,適當提高了爐渣氧化性,在冶煉IF鋼時對RH不同脫碳時期取樣跟蹤,爐渣氧化性與RH脫碳速率的關系曲線如下圖1。

圖1 爐渣氧化性與脫碳速率的關系

實驗結果表明,在其余工況相同條件下,爐渣氧化性升高,隨著脫碳反應的進行,渣-鋼界面氧平衡被打破,爐渣中的氧向鋼水中傳遞,RH前期脫碳速率明顯加快,脫碳結束時刻提前至真空處理13 min-15 min,相比原工藝,深脫碳時間可縮短4 min。

2.4 提升氣體流量對深脫碳的影響試驗

真空處理開始后,隨著真空度的快速下降,碳氧反應劇烈,為減少真空槽內噴濺,脫碳前期提升氣體流量不易過大;在脫碳中期,隨著碳氧含量的快速下降,適當提高提升氣體流量可提高鋼水環(huán)流量,有利于脫碳反應的進行。優(yōu)化前后提升氣體流量見下表4。

表4 不同脫碳階段提升氣體流量

不同提升氣體模式下RH脫碳過程見下圖2。

圖2 不同提升氣體模式下脫碳速率

提升氣體模式優(yōu)化后,統(tǒng)計IF鋼生產實績,脫碳結束[C]>12 ppm的比例由原來的27.2%下降至12.5%,RH處理周期由原來的30 min下降至25 min,改善效果明顯。

3 結論

轉爐強底吹工藝可顯著降低碳氧積,保障了低氧出鋼,為RH進站提供較好條件。

渣中全鐵含量越高,RH脫碳速率越快。

優(yōu)化RH脫碳期提升氣體流量,可顯著提高脫碳效率和脫碳的穩(wěn)定性,IF鋼RH處理周期縮短5 min。

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