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催化裂化裝置再生器跑劑原因分析及對策

2021-07-06 11:12:54司偉包忠臣王東華
煉油與化工 2021年3期
關(guān)鍵詞:細(xì)粉氣管檢修

司偉,包忠臣,王東華

(1.中國石油大慶煉化公司煉油生產(chǎn)二部,黑龍江 大慶 163411;2.中國石油大慶石化公司煉油廠,黑龍江 大慶 163711)

某公司180×104t/a催化裂化裝置于1999年10月建成投產(chǎn),采用中國石化石油化工科學(xué)研究院開發(fā)的ARGG工藝。裝置反應(yīng)再生系統(tǒng)高低并列布置,反應(yīng)部分采用全提升管反應(yīng)器,再生部分采用多段供風(fēng)的管式燒焦加床層完全再生型式。以減壓渣油等重質(zhì)油為原料,生產(chǎn)富含丙烯、異丁烯、異丁烷的液態(tài)烴,并生產(chǎn)高辛烷值汽油。2009年進(jìn)行MIP-CGP改造,2019年進(jìn)行外取熱器改造。

2019年檢修后,9月24日開工復(fù)產(chǎn),初期催化劑單耗0.9 kg/t左右。2019年10月至2020年3月,再生器跑劑情況逐漸惡化,催化劑單耗由10月初的1.2 kg/t達(dá)到3月初的3.1 kg/t,系統(tǒng)中再生劑中小于40μm的顆粒從剛開工的20%以上減少至5%以下,三旋細(xì)粉中大于40μm以上的顆粒逐漸上升,最高達(dá)到40%以上[1~3]。

1 跑劑現(xiàn)象和調(diào)整過程

裝置自2019年9月24日開工復(fù)產(chǎn),至9月30日催化劑單耗為0.9 kg/t。10月1日至7日,發(fā)現(xiàn)再生器料位不再上漲,期間催化劑單耗為1.22 kg/t。

10月份對再生器旋分線速、外循滑閥開度、各路主風(fēng)量、煙機(jī)入口調(diào)節(jié)閥閥位、再生器料位、外取熱循環(huán)量等操作參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,對再生器跑劑量影響不大,全月自然跑損1.23 kg/t。再生劑小于40μm的顆粒占19.61%,比開工初期略有下降,三旋細(xì)粉中大于40μm的顆粒上漲較快,占21.35%。

11月份通過調(diào)整再生器風(fēng)量、再生器料位等措施,來改變旋分線速和稀相密度,但依舊沒有改善,全月自然跑損1.42 kg/t。再生劑小于20μm的顆粒占0.81%,小于40μm的顆粒占11.97%,三旋細(xì)粉中大于40μm的顆粒占30.96%。

因擔(dān)心流化出現(xiàn)問題,12月6日開始將三旋細(xì)粉加入再生器,控制新鮮劑單耗1.0~1.2 kg/t,同時(shí),加入平衡劑維持再生器料位,月自然跑損2.0 kg/t。再生劑小于20μm的顆粒占1.05%,小于40μm的顆粒占6.84%,三旋細(xì)粉中大于40μm的顆粒占33.17%。同時(shí),隨著三旋細(xì)粉加入系統(tǒng)內(nèi),在相同外甩油漿的情況下,油漿固體物含量由5.5 g/L左右開始增加。

2020年1月15日至2月15日,控制新鮮劑單耗1.0~1.2 kg/t,加入平衡劑維持再生器料位,加入三旋細(xì)粉控制再生劑中細(xì)粉含量,期間自然跑損2.5 kg/t左右。再生劑小于40μm的顆粒占5.12%,三旋細(xì)粉中大于40μm的顆粒占38.02%。油漿固體物含量增加到6.3 g/L。

2月15日,停止向系統(tǒng)內(nèi)加入三旋劑,只通過新鮮劑和平衡劑保持料位,2月15日至3月初自然跑損達(dá)到3.0 kg/t以上。再生劑小于40μm的顆粒占3.28%,三旋細(xì)粉中大于40μm的顆粒占42.86%,油漿固體物含量7.8g/L。經(jīng)調(diào)整,再生器跑劑量仍呈上漲趨勢,具體見表1。

表1 催化劑跑損情況統(tǒng)計(jì)

2 跑劑原因分析

再生器跑劑可能由多種原因造成,主要從8個(gè)方面分析[4~6]。

2.1 檢修期間隱蔽項(xiàng)目檢查及處理

(1)檢修期間檢查的隱蔽項(xiàng)目除襯里問題外,全部進(jìn)行了處理。處理的襯里問題有:1級旋分比較嚴(yán)重的部位全部砸到底后重新抹襯里,起皮的問題未處理;2級旋分內(nèi)升氣管以上的部位全部處理,3#、5#、10#旋分升氣管內(nèi)的部位用“拍立固”襯里料將大面積脫落的部分修復(fù),小面積和其它2級旋分升氣管以內(nèi)的起皮襯里未處理。

(2)施工后檢查再生器旋分,料腿試通時(shí)使用料腿內(nèi)徑0.9倍的加工件,并保證料腿暢通。

2.2 現(xiàn)場因素的排查

(1)如果蒸汽或水與熱催化劑接觸,會造成催化劑熱崩,跑損量將增加。排查可能從再生器進(jìn)入蒸汽的部位、反應(yīng)系統(tǒng)各路蒸汽、外取熱管束,均未發(fā)現(xiàn)問題。通過電鏡觀察催化劑形狀,沒發(fā)現(xiàn)過于尖銳的棱角,可排除催化劑熱崩的原因[7]。

(2)如果開工升溫時(shí)有超溫等情況,可能損壞旋分器設(shè)備,降低旋分效率,檢查再生器升溫曲線,未發(fā)現(xiàn)問題[8]。

2.3 旋分器線速的影響

計(jì)算1級旋分線速在18.5~19.5 m/s,2級旋分線速在21.5~22.5 m/s,滿足1級旋分18~20 m/s、2級旋分20~24 m/s的設(shè)計(jì)要求。依照經(jīng)驗(yàn),旋分器線速如果不是與設(shè)計(jì)值偏差很大,不會造成大量的催化劑跑損,而且,對旋分器的線速做的調(diào)整,并未改變催化劑的跑損量[9]。

2.4 檢修前后操作參數(shù)對比

從操作參數(shù)看,除外循滑閥開度、再生器密相溫度、助燃劑加入量隨生焦量的變化進(jìn)行調(diào)整外,其它操作參數(shù)都和檢修之前變化不大[10]。

2.5 開裂或穿孔

假設(shè)再生器2級旋分升氣管焊道開裂,那么根據(jù)開裂的距離可以計(jì)算出開裂的面積,再用開裂的面積占煙氣總流通面積的比例計(jì)算出從開裂部位帶走的催化劑。因?yàn)?級旋分的流通部位中2級旋分的升氣管截面積最小、壓降最大,因此選擇12個(gè)2級旋分升氣管的總面積作為沒有開裂時(shí)的總流通面積。根據(jù)升氣管開裂的面積和總面積比值來計(jì)算催化劑跑損量[11]。

再生器的稀相密度按照1.5 kg/m3,主風(fēng)量按照5 000 m3/min,稀相催化劑有1/5被煙氣帶走計(jì)算,進(jìn)入到12組旋分入口的催化劑總量為2 709 t/d,12組2級旋分出口面積為3.06 m2,結(jié)果見表2。

表2 再生器旋分出現(xiàn)穿孔部位面積與跑劑量

從表2可以看出,如果出現(xiàn)穿孔開裂部位,跑劑量會隨著開孔部位變大而增加。

旋分器穿孔會造成壓降增加,影響旋分器內(nèi)部壓力平衡,旋分效率下降。查閱相應(yīng)數(shù)據(jù),在相同主風(fēng)量的操作條件下,旋分器壓降由開工初期的7.2 kPa左右逐漸降為6.2 kPa,壓降下降趨勢與跑劑量增加趨勢吻合。

2.6 2級旋分料腿被堵塞或催化劑架橋堵塞

料腿不通會造成催化劑大量跑損,分別計(jì)算1級、2級料腿堵塞,催化劑的跑損量,與實(shí)際跑損量對比,判斷是否是料腿堵塞的原因[12]。

假設(shè):(1)2019年檢修前和檢修后從再生器稀相進(jìn)入12個(gè)1級旋分入口的催化劑總量不變;(2)再生器1級旋分和2級旋分效率相同。

在上述條件下,根據(jù)檢修前三旋、煙氣脫硫收集的催化劑總量m收和再生器稀相帶入到旋分的催化劑m總反推再生器2級旋分總效率,再用稀相帶入旋分的催化劑總量m總和1級旋分效率計(jì)算出1個(gè)2級旋分料腿堵塞催化劑跑損量m跑,見表3。

表3 再生器旋分料腿堵塞跑劑量估算

計(jì)算旋分效率:

式中η一級—1級旋分效率;D稀—稀相密度,kg/m3,主風(fēng)量,Nm3/min;m三旋—三旋卸劑量,t/d。

通過計(jì)算,1個(gè)1級或2級旋分料腿堵塞失去作用,催化劑總跑損量為9.4 t/d。如果再生器稀相的催化劑全部被煙氣帶入旋分器,跑劑量應(yīng)該是17.99 t/d。如果再生器稀相的催化劑全部被煙氣帶入旋分器,稀相密度按3 kg/m3計(jì)算跑劑量應(yīng)該是24.99 t/d。無論取哪個(gè)數(shù)據(jù),再生器的跑損量都應(yīng)是固定的,所以此條原因并不成立。

2.7 再生器1#1級旋分改造割短料腿

檢修中,再生器內(nèi)外取熱增加了料斗,因料斗會與1#粗旋料腿碰撞,安裝時(shí)將粗旋料腿割掉了1 050 mm。再生器密相段測量儀表見圖1。

圖1 再生器密相段測量儀表

如果割短料腿后料腿底部密度太低,向內(nèi)部串氣會影響旋分效率,造成跑劑。但是此跑劑因素存在3個(gè)反對理由。

(1)由再生器料位計(jì)算得知,再生料位LI1104達(dá)到55%時(shí),密相床層高度43.37 m,比割短的1級旋分料腿下沿高3.3 m,能夠滿足封料腿的要求。

(2)對該位置的密度進(jìn)行測量,再生器密相床層密度測量儀表共有6個(gè)引壓點(diǎn),分別是D3-1至D3-6,分別使用6個(gè)引壓點(diǎn)中的2個(gè)進(jìn)行測量后,再進(jìn)行計(jì)算得到結(jié)果,見表4。

表4 再生器密相床側(cè)各部位密度測量結(jié)果

割短以后的再生器1級料腿標(biāo)高39.98 m,在D3-2和D3-3之間,而此位置的密度達(dá)到279 kg/m3(一般認(rèn)為,密度超過200 kg/m3可視為密相),也驗(yàn)證了密相床層能夠封住割短的料腿。

(3)如果是料腿短的原因,跑劑應(yīng)該是個(gè)恒量,不應(yīng)該增加。

2.8 增加外取熱抽出斗

2019年增加抽出斗有脫氣功能,脫出的氣體向上走,串入到抽出斗上方的料腿內(nèi),影響旋分效率。并且增加抽出斗以后,抽出斗阻擋了斗下方的主風(fēng),會造成床層流化不均勻。外取熱抽出斗的位置見圖2、3。

圖2 外取熱抽出斗位置

圖3 外取熱抽出斗位置

反對的理由:

(1)煙氣抽出斗脫出的氣量較少,非常緩慢,同時(shí)抽出斗的設(shè)置還擋住了從主風(fēng)環(huán)管吹出的主風(fēng),不會造成割短的1級旋分料腿串氣;

(2)再生器是低壓區(qū),料腿因?yàn)榇嬖诹戏馐歉邏簠^(qū),不會造成串氣;

(3)即使造成串氣,催化劑跑損不會逐漸增加,應(yīng)該穩(wěn)定在1個(gè)數(shù)值上。因此也否定了抽出斗的設(shè)置造成料腿串氣的可能;

(4)外取熱抽出斗的投影面積是5.87 m2,占同標(biāo)高下再生器橫截面積的6.4%;抽出斗的投影遮擋大空氣環(huán)的面積占大空氣環(huán)總面積的10.5%,此比例的遮擋和抽出斗的設(shè)置方式不會對再生器運(yùn)行產(chǎn)生影響。

該裝置以往在再生斜管抽出口處設(shè)置過抽出斗,面積大于此次新增的外取熱抽出斗,期間并未對再生器的運(yùn)行產(chǎn)生影響。綜合以上2點(diǎn)判斷,增設(shè)外取熱抽出斗不是造成再生器跑劑的原因。另外,如果抽出斗影響流化,應(yīng)該對再生器料位和主風(fēng)量比較敏感,在調(diào)整過程中并未發(fā)現(xiàn),因此排除抽出斗造成跑劑的可能。

根據(jù)上述排查情況,結(jié)合旋分壓降變化、三旋篩分變化、劑耗持續(xù)增大趨勢,包括后期所做的三旋40μm以上顆粒達(dá)到40%,細(xì)篩分中60~80μm含量達(dá)到10%左右,大于80μm含量達(dá)到3%左右的檢測結(jié)果。排除了外取熱增加抽出斗、煙返線改造以及1級料腿割短影響跑劑的因素。

綜合判斷,基本認(rèn)定是再生器跑劑為2級旋分的外升氣管至集氣室管段開裂,導(dǎo)致攜帶催化劑的煙氣直接進(jìn)入集氣室,或者2級旋分本體與料腿連接處開裂,導(dǎo)致攜帶催化劑的煙氣走短路通過旋分所致。

3 停工檢查情況

再生器檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題:(1)12#的2級旋分外升氣管法蘭下焊口開裂寬約27 mm;(2)10#的1級旋分料腿與外取熱器抽出斗有明顯碰磨痕跡,抽出斗邊緣周向磨損約350 mm(熱態(tài)時(shí)碰磨)。

從上述發(fā)現(xiàn)問題看,再生器12#的2級旋分外升氣管法蘭下焊口開裂是導(dǎo)致跑劑的主因,與停工前的判斷是一致。

4 主要問題處理情況

將12#旋分器用導(dǎo)鏈提起大約35 mm,12#的2級旋分升氣管與集氣室升氣管對接焊接,升氣管與連接法蘭角焊縫焊接。采用著色方法檢測。

將抽出斗在磨損處切割了1個(gè)弦長350 mm,深120 mm的缺口,將切割產(chǎn)生的尖角打磨為鈍角,10#的1級旋分器料腿與抽出斗邊緣的距離為由原來的32 mm增加至100 mm。

5 效果驗(yàn)證

問題處理后,裝置于3月24日開工后再生劑篩分中小顆粒增加,三旋細(xì)粉中大于40μm的顆粒降低至1%以下的正常水平,具體數(shù)據(jù)見表4、5。

表4 再生劑篩分變化/μm

表5 三旋細(xì)粉篩分變化/μm

6 結(jié)束語

催化劑跑損的原因是多方面的,不僅取決于旋分的操作線速,還與設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)有極大關(guān)系,特別是2器內(nèi)各部件的結(jié)構(gòu)布置,如果2器內(nèi)的設(shè)備之間出現(xiàn)互相影響,都會影響旋風(fēng)分離器的工作效率。

文中所述的催化劑跑損現(xiàn)象主要是因?yàn)闄z修時(shí)對設(shè)備檢查不細(xì),沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)再生器旋分升氣管本體焊道開裂。另外,旋分料腿與外取熱抽出斗之間存在碰撞摩擦的問題,此類問題都直接影響了旋風(fēng)分離器的效率,增加了催化劑跑損。

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