黃國柳,李應(yīng)宏,王貴山,何學敏
(中國南方電網(wǎng)超高壓輸電公司柳州局,廣西 柳州 545006)
儲油柜是用于變壓器的一種儲油裝置,其作用是當變壓器由于負荷增大,油溫升高,油箱內(nèi)油膨脹,這時過多的油就會流入儲油柜。反之溫度降低時,儲油柜內(nèi)的油會再流入油箱,起到自動調(diào)整油面的作用,也就是儲油柜起儲油和補油作用,能保證油箱內(nèi)充滿油。同時由于裝備了儲油柜,使變壓器與空氣的接觸面減小,且從空氣中吸收的水分、灰塵和氧化后的油垢都沉積在油枕底部的沉積器中,從而大大減緩變壓器油的劣化速度[1-7]。
針對網(wǎng)內(nèi)近期發(fā)生的一起500kV變壓器油位異常的缺陷,本文通過對儲油柜結(jié)構(gòu)、負荷變化、紅外測溫及冷卻器啟停等情況進行分析,判斷缺陷的原因為變壓器油位不合理、油位計動作值整定不正確。最后從設(shè)備運維風險管控方面提出了針對性的防護措施,為系統(tǒng)內(nèi)類似異常處理提供參考。
某站#2主變型號ODFS-250000/500,額定容量250/250/80 MVA(單相),為自然油循環(huán)風冷單相無載調(diào)壓自耦變壓器,儲油柜為膠囊式結(jié)構(gòu),如圖1所示。
圖1 膠囊式儲油柜結(jié)構(gòu)
冷卻方式為ONAN/ONAF,正常情況下主變的冷卻器應(yīng)切至自投控制模式及備用投入模式,依靠PLC程序根據(jù)頂層油溫或負荷情況自動控制冷卻器啟動或停止。當主變油面溫度到達55℃時,將自動投入第一組冷卻器,油面溫度達65℃時自動投入第二組冷卻器。油面溫控器接點斷開時,延時10分鐘停止相應(yīng)的風機。當主變負荷電流達到定值時,啟動第一、第二組冷卻器,負荷電流復(fù)歸后延時10分鐘停止。
某日,500kV某變電站#2主變突然發(fā)出“#2主變非電量保護C相本體油位異?!?,且不能復(fù)歸。異常發(fā)生時主變的負荷正在快速增長,從上午5時9時,負荷由 170MW增長至325MW。對#2主變油位進行檢查,A相油位6.9, B相油位6.2,C相油位8.1,C相油位較AB相偏高。按設(shè)備說明書,主體油位計的報警位置為高油位Max和低油位Min,C相報警時油位未達到油位計廠家油位高告警設(shè)定值。
(1)檢查#2主變非電量保護屏、風冷控制箱、C相本體端子箱均無受潮現(xiàn)象,C相儲油柜處油位計波紋管外觀完整,回路無受損現(xiàn)象。
(2)在#2主變風冷控制箱找到對應(yīng)圖中油位告警回路,測量信號回路對地直流電壓,電壓正常。但發(fā)現(xiàn)左側(cè)告警回路并聯(lián),表明C相油位高告警、油位低告警回路至少有一條導通。
(3)拆除油位高告警接線端子,監(jiān)控“#2主變非電量保護C相本體油位異?!毙盘柫⒓磸?fù)歸,測量油位低告警端子電壓正常。判斷#2主變C相油位計油位高告警接點確實閉合。
可排除二次回路異常引出報警,初步判斷為C相油位計油位高報警動作正確,但可能為設(shè)定值偏低引起。
檢查#2主變近期油色譜數(shù)據(jù),無特征氣體突變異常,總烴無突變[8-16]。三相呼吸器正常呼吸,集氣盒及瓦斯繼電器無氣體,分析主變本體無內(nèi)部故障。
圖2 氣體繼電器檢查情況
檢查#2主變?nèi)啾倔w溫度均衡,與后臺油溫相符。發(fā)生告警后,28日油位跟蹤數(shù)據(jù)及油位測量圖譜如下所示,可見三相油位當日內(nèi)無明顯突變。
表1 當日油位變化統(tǒng)計
圖3 油位圖譜
從以上油位測量圖譜可知,實際油位與油位計顯示油位相符,且呼吸器正常吐氣,且近期油位數(shù)據(jù)是變化,可排除假油位及油位表卡澀可能。
(1)油位合理性分析
依據(jù)油溫曲線,油溫50℃的正常油位應(yīng)為5.5左右,但實際C相到達了8.2且不再隨溫度上升而增大,B相油溫50℃左右的的油位為6.5左右,A相油溫54.2℃的油位為7.2,可見本體實際油位均比廠家技術(shù)要求的高,其中C相比標準要求油位高出了2.7,在#2主變負荷增加導致三相變壓器油位上升時,因為油量越大,增加相同的溫度,體積增加肯定也越大,所以表現(xiàn)出來C相的油位增加更快,進而首先超過告警值,發(fā)出報警信號。
(2)半年油位變化分析
對#2主變2020年的負荷、油位進行統(tǒng)計分析,變化趨勢如表2所示。
表2 年度油位統(tǒng)計
2020年1~5月,主變負荷較低,三相油位保持平穩(wěn),主要在6以內(nèi),5~6月B相油位有所增長,但增長后呈下降趨勢。6~7月以后,#2主變負荷增長至287.1MW,三相油位均上漲,但C相上漲較快。7~8月#2主變負荷降低,三相油位略有下降,但8月28日因系統(tǒng)原因,#2主變負荷增至330MW,三相油增長,C相上漲至8.2,發(fā)出高油位告警。
油位告警后,在冷卻器不啟動的情況下,28日11時到20時油位為8.2,20時到29日上午為8.1,29日9點以后一直為8.2,可見在高負荷和氣溫下,僅通過自然油循環(huán)自然冷卻方式,變壓器油溫度下降及油冷縮量的極小的,若長時間累積,變壓器油溫及油位必然呈增長趨勢。負荷突增對油溫度上升及油位上漲的影響更突出。
29日上午現(xiàn)場檢查,C相油位8.2,油溫50℃左右,冷卻器處于自動狀態(tài)(第一組風機啟動值60℃),風機未啟動,呼吸器往外快速吐氣,如圖4所示。現(xiàn)場分析認為隨著白天氣溫上升,C相本體油溫將上升,變壓器內(nèi)油持續(xù)膨脹將引起油位繼續(xù)上升,油位高異常信號將無法消失。
圖4 呼氣器吐氣
分析后,現(xiàn)場將冷卻器控制轉(zhuǎn)為手動控制,11時05分啟動8個風扇給變壓器散熱,2分鐘后呼吸器停止吐氣,變壓器油應(yīng)不再膨脹;約10分鐘后呼吸器開始吸氣,應(yīng)為風機啟動后,冷卻器加快散熱,變壓器油開始冷縮,油位不再繼續(xù)上升,如圖5所示。
圖5 呼吸器吸氣
但因中午現(xiàn)場氣溫較高,啟動風扇后C相油溫保持50℃左右,油溫、油位變化不明顯。分析認為油溫下降主要依靠散熱量-發(fā)熱量的差值,目前負荷高達334MW,發(fā)熱量大,差值就相對小些,且白天氣溫高時基本保持發(fā)熱量=散熱量,溫度無法下降,所以降溫時間會比較長一些,需C相的8個風扇保持啟動運行狀態(tài),持續(xù)監(jiān)控C相的油溫、油位變化情況。
8月29日22時30分,現(xiàn)場匯報,C相油溫夜間下降明顯,油溫為43℃,繞溫48℃,呼吸器吸氣,C相油枕油位已下降至7.9。但現(xiàn)場告警仍存在,未復(fù)歸,至30日凌晨00時59分,#2主變C相油枕油位異常告警復(fù)歸,異常消失。8月30日上午9時,現(xiàn)場檢查#2主變C相油枕油位7.0,油溫為38℃,繞溫40℃。
圖6 C相異常信號復(fù)位時的油位
綜上分析,本次#2主變C相油位異常報警原因如下:
(1)主變安裝注入的變壓器油高于油位曲線要求值,C相顯著超過標準要求油位。之前#2主變長時間低負載運行,因此油位沒有明顯升高,未發(fā)生過油位高告警異常。但近期在負載明顯升高、現(xiàn)場持續(xù)高溫雙重因素影響下,油溫60℃以下時僅通過自然油循環(huán)自然冷卻方式,變壓器油溫度下降及油冷縮量的極小的,導致變壓器油溫及油位長時間呈增長趨勢造成油位明顯上升,最終造成C相油發(fā)出“油位高告警”異常。
#2主變冷卻器啟動方式分為手動、自動方式,其中自動方式下60℃時啟動第一組風機,70℃時啟動第二組風機??紤]到油位是在負載升高、現(xiàn)在高溫影響下逐漸上漲的,且油溫60℃以下時僅通過自然油循環(huán)自然冷卻方式,變壓器油溫度下降及油冷縮量的極小的,運維人員在油位上漲后,手動啟動冷卻器,增加變壓器的散熱量,避免變壓器油位累積上漲。
(2)C相油位計“油位高報警”動作值偏低。按設(shè)備說明書,主體油位計的報警位置為高油位Max和低油位Min,但C相油位上升至8.1時已發(fā)出報警,加強冷卻后,油位下降至7.9以下后才復(fù)歸。后續(xù)結(jié)合停電對表計進行檢查確認。
(1)變電站重點關(guān)注#2主變C油位,當高溫、高負荷且C相油位持續(xù)上升至油位指示7.5(暫定7.5)時,現(xiàn)場運維人員需手動啟動冷卻器,增加變壓器的散熱量,避免變壓器油位累積上漲導致報警。
(2)當全部冷卻器已投入,仍存在油位持續(xù)上升的緊急情況時,申請退出重瓦斯,對油枕進行放油。
(1)結(jié)合停電對#2主變進行排油,確保油位與廠家油位曲線相符。
(2)聯(lián)系廠家明確油位計動作的檢查及調(diào)整措施,結(jié)合停電對#2主變C油位計動作值進行檢查和調(diào)整。
后結(jié)合停電,對#2主變進行適量排油、油位計動作值調(diào)整后,運行至今未再出現(xiàn)異常。
本文通過對某500kV主變壓器油位異常進行分析,明確了異常原因及處理措施,為防同類設(shè)備缺陷提供了一種可行的判斷和處理方法,有助于保證電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。