摘 要:沈某南區(qū)塊構(gòu)造上位于大民屯凹陷榮勝堡洼陷帶,為了探索榮勝堡洼陷深層原生油氣藏含油氣性,部署1口探井,設(shè)計井深4680米。區(qū)塊沙三下部及沙四段硬脆性泥巖發(fā)育,易造成井壁坍塌,漏塌同段,鉆井液密度安全窗口窄,易出現(xiàn)井下復(fù)雜情況。針對上述問題,該項(xiàng)研究通過開展抗高溫防塌水基鉆井液技術(shù)和安全鉆進(jìn)技術(shù)措施研究,在采用合理的鉆井液密度的前提下,通過強(qiáng)化封堵和抑制性,在預(yù)探井二開窄密度窗口井段防漏、防塌效果好。與鄰井沈某7井相比,沈某7井二開1238m-3709m共計七趟鉆,機(jī)械鉆速6.3m/h,本井1026m-3885m只用了三趟鉆,二開機(jī)械鉆速18.57m/h,機(jī)械鉆速提高了近3倍。設(shè)計探井的順利完鉆,充分驗(yàn)證了抗高溫防塌水基鉆井液技術(shù)、安全鉆進(jìn)技術(shù)措施在沈某南區(qū)塊的可行性,有效解決了二開鉆井液密度安全窗口窄井段易漏、易塌的難點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:抗高溫防塌鉆井液;井壁穩(wěn)定;安全鉆進(jìn)措施;鉆井工程
1 項(xiàng)目研究背景
沈某南區(qū)塊內(nèi)井深大于3500米已完鉆探井1口(沈某7井),井未鉆遇有效砂巖儲層,致使勘探停滯,阻礙勘探發(fā)現(xiàn)進(jìn)程。為了探索榮勝堡洼陷深層原生油氣藏含油氣性,實(shí)現(xiàn)大民屯凹陷成熟探區(qū)油氣資源新的規(guī)模發(fā)現(xiàn),部署1口探井,設(shè)計井深4680m。結(jié)合勘探目的及設(shè)計中鉆遇地層的地層巖性,分析井底溫度高、可能存在異常高壓層、鉆遇脆性泥巖引起井壁坍塌的鉆井技術(shù)難點(diǎn);由此針對性的研究提出抗高溫防塌水基鉆井液技術(shù)、安全鉆進(jìn)技術(shù)措施,在沙三下沙四段保證了在150℃以上的高溫條件下鉆井液仍保持穩(wěn)定性能,同時在鉆遇斷層、異常高壓層保證了安全順利鉆進(jìn)。沈某南區(qū)塊抗高溫防塌鉆井技術(shù)研究應(yīng)用,為區(qū)塊下步鉆井工程的安全高效施工提供技術(shù)指導(dǎo),具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
2 區(qū)塊鉆井技術(shù)難點(diǎn)分析
2.1預(yù)測井底溫度高,對鉆井液耐溫性要求高
該井設(shè)計井深4680米,參照設(shè)計地溫梯度3℃/100m,預(yù)計井底溫度大約為155℃,要求MWD儀器和螺桿鉆具具有良好的抗高溫性能,否則極易損壞,造成不必要的起下鉆,增加鉆井成本。同時也要求鉆井液在高溫條件下仍然保證良好的流變性和懸浮性。
2.2鄰井施工異常,存在井下事故和井控風(fēng)險
設(shè)計探井二開上部鉆遇地層1480m和2420m存在較大斷層,構(gòu)造發(fā)育較為復(fù)雜,鉆井實(shí)施過程中存在井漏、井涌風(fēng)險;同時該塊2100m-2900m為注采主力層位,地層虧空嚴(yán)重,設(shè)計探井500米范圍內(nèi)有多口注水井,易造成水侵及井漏。此外二開設(shè)計鉆遇的S3下部及S4段硬脆性泥巖發(fā)育,易造成井壁坍塌,漏塌同段,鉆井液密度安全窗口窄,易出現(xiàn)井下復(fù)雜情況。
3抗高溫防塌水基鉆井液研究
為設(shè)計探井井眼的穩(wěn)定,確定了以下鉆井液對策:a)合理選擇氯化鉀鉆井液密度,使其既能對井壁形成足夠的支撐力,又能避免液柱壓力過高導(dǎo)致裂縫擴(kuò)張而發(fā)生井漏[1];b)保證氯化鉀和表面水化抑制劑含量,以降低黏土礦物的水化分散作用,解決剝蝕、掉塊等問題;c)加入納米封堵劑和可變形封堵劑等處理劑,提高鉆井液的封堵能力,防止微裂縫、層理擴(kuò)張導(dǎo)致壓力傳遞[2];d)提高鉆井液的抗溫能力,使其在150℃以上的高溫條件下仍保持穩(wěn)定性能;e)定期補(bǔ)充高效環(huán)保潤滑劑加量,保證鉆井液的潤滑性,降低鉆進(jìn)、定向的摩阻扭矩大及粘卡等復(fù)雜幾率?;谏鲜鲈O(shè)計,分別配制了密度為1.20 kg/cm3,1.50kg/cm3和1.80kg/cm3的氯化鉀鉆井液,測試其在150℃溫度下老化16h前后的基本性能。
由表3、4可以看出,不同密度的抗溫防塌水基鉆井液老化前后黏度和切力適中,觸變性強(qiáng),濾失量低,老化后靜置2天,其上下密度基本無差異,高效潤滑劑析出并未影響鉆井液的沉降穩(wěn)定性,也說明了該鉆井液具有良好的穩(wěn)定性、剪切稀釋性和抗溫能力,能滿足鉆井需求。
4安全鉆進(jìn)技術(shù)措施研究
針對二開井段斷層、地層虧空等難點(diǎn)制定了以下技術(shù)措施:a)鉆井時依靠高壓泥漿泵,采用高壓水力噴射技術(shù),二開鉆進(jìn)時,泵壓保持25MPa以上,提高機(jī)械鉆速,鉆遇上部砂礫巖、砂泥巖時降低泵沖,保證井徑規(guī)則,鉆遇大段軟泥巖時,發(fā)揮高壓泥漿泵最大優(yōu)勢,攜帶巖屑,防止泥巖縮徑。鉆遇下部硬質(zhì)泥巖時,降低泵沖,加快鉆進(jìn)速度,避免長時間沖刷,使得硬質(zhì)泥巖周期性垮塌[3]。b)獲取鄰邊注采井資料進(jìn)行調(diào)查跟蹤,提前聯(lián)系甲方對注水井進(jìn)行泄壓,避免鉆進(jìn)過程中造成水侵。c)在鉆遇斷層前和注采同層前,做好短起下,確保上部井眼暢通;d)儲備好足夠泥漿,斷層及注采層內(nèi)鉆進(jìn)時加入隨鉆堵漏劑,若一旦出現(xiàn)井漏,能夠馬上進(jìn)行堵漏作業(yè)。e)進(jìn)入油氣層前,在井上儲備足夠的重晶石和氯化鉀,以平衡油氣層壓力。f)控制起鉆速度,防止抽汲誘噴,灌好鉆井液,及時核對灌入量,避免在空井條件下檢修設(shè)備。
5 現(xiàn)場應(yīng)用情況及下步建議
針對二開鉆遇地層沙三下、沙四上地層深灰色泥巖硬脆性礦物含量高,易發(fā)生剝蝕、掉塊等問題,采用抗高溫防塌水基鉆井液,合理選擇鉆井液密度,提高鉆井液的封堵能力;鉆井至易造成井控問題的井段,提前制定相應(yīng)的技術(shù)措施,保證了安全鉆進(jìn)。沈某南區(qū)塊部署探井實(shí)現(xiàn)順利高效完鉆,對比原計劃提前16.4天,二開平均機(jī)械鉆速18.57m/h,且無井下事故發(fā)生和復(fù)雜情況發(fā)生。下步針對鉆井液的流變性能和密度的選擇上,還可以再次優(yōu)化,可以進(jìn)一步的提速增效。
參考文獻(xiàn):
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[3]周祥林 張麒麟等.查干凹陷火山巖與泥巖地層安全鉆井影響因素分析[J].斷塊油氣田.2013(06)
作者簡介:
石鵬(1985-),男,工程師,2010年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東)石油工程專業(yè),學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)工作于中國石油遼河油田公司鉆采工程技術(shù)部,從事石油鉆井管理工作。