陳國(guó)華
(珠海大橫琴城市新中心發(fā)展有限公司 珠海519031)
真空聯(lián)合堆載預(yù)壓法因工后沉降小、施工速度快、造價(jià)較低等優(yōu)點(diǎn)、土體強(qiáng)度增長(zhǎng)明顯等優(yōu)點(diǎn),處理軟土地基深度較大[1-2]。該方法將真空預(yù)壓法與堆載預(yù)壓法聯(lián)合在一起,是一種快速且處理效果優(yōu)良的地基加固技術(shù)。珠海市某新建道路工程相應(yīng)施工區(qū)域運(yùn)用真空聯(lián)合堆載預(yù)壓加固技術(shù),施工過程中膜下真空度出現(xiàn)下降問題,通過現(xiàn)場(chǎng)施工數(shù)據(jù)采集及整理分析,確定原因主要為建筑垃圾等引起爆膜,為了有效提高膜下真空度,避免土方堆載對(duì)真空膜損壞,提高施工效率并減少質(zhì)量隱患,本文對(duì)各解決方案進(jìn)行了比選。
某新建道路工程,道路等級(jí)為次干路、支路。道路里程MK0+230-MK0+594.55 段工程地質(zhì)條件較差,軟基處理施工難度大。根據(jù)項(xiàng)目勘察報(bào)告,場(chǎng)地上覆第四系人素填土,其下為第四系海陸交互相沉積淤泥、粉質(zhì)粘土、粗砂。
真空聯(lián)合堆載預(yù)壓技術(shù)的施工流程是首先平整場(chǎng)地清除雜物,并鋪設(shè)墊層,在砂墊層中按設(shè)計(jì)間距和深度打設(shè)橫向和縱向通道,然后在砂墊層中按放射型和擴(kuò)張型方式布設(shè)橫向排水主管和支管,埋設(shè)觀測(cè)設(shè)備,鋪設(shè)真空排水管及密封溝施工,將嚴(yán)密的聚氯乙烯薄膜鋪蓋在排水砂墊層上,接著將支慮管和主管相連接,并在管網(wǎng)的四個(gè)角安裝射流真空泵,在地基上方進(jìn)行土方堆載,使地基在真空堆載兩重作用下排水固結(jié),最后進(jìn)行土方卸載[3-7]。具體施工流程概要如下:清表、場(chǎng)地平整?中粗砂墊層鋪設(shè)?塑料排水板施工?泥漿攪拌樁施工?真空管系安裝?無紡?fù)凉げ间佋O(shè)?密封膜鋪設(shè)?編織土工布鋪設(shè)?粉細(xì)砂鋪設(shè)?堆載土方。
2.2.1 清表、場(chǎng)地平整
真空聯(lián)合堆載預(yù)壓施工區(qū)域東側(cè)存在力合環(huán)保排水渠670 m,其中450 m 長(zhǎng)水渠處于真空聯(lián)合堆載預(yù)壓施工區(qū)域內(nèi),渠底及渠兩側(cè)在周邊企業(yè)修筑便道時(shí)滾落下去大量建筑垃圾及石塊,水渠清理及回填時(shí),局部存在建筑垃圾及石塊無法完全清除,對(duì)后續(xù)抽真空效果造成一定影響。
2.2.2 中粗砂墊層鋪設(shè)
場(chǎng)地平整至設(shè)計(jì)標(biāo)高后,鋪設(shè)50 cm中粗砂,采用機(jī)械攤鋪,人工配合機(jī)械碾壓平整密實(shí)。
2.2.3 塑料排水板施工
中粗砂墊層驗(yàn)收合格后,組織塑料排水板施工,MK0+230-MK0+352.4段塑料排水板施打長(zhǎng)度為22 m,MK0+352.4-MK0+594.55 段塑料排水板施打長(zhǎng)度為25.0 m,樁距1.1 m,外露長(zhǎng)度不小于20 cm。MK0+230-MK0+360段排水板難以施打,對(duì)樁位進(jìn)行局部調(diào)整,采用引孔方式及引入振動(dòng)插板機(jī)。
2.2.4 泥漿攪拌樁
攪拌樁樁徑0.7 m,樁距0.5 m,疊合寬度0.2 m,樁長(zhǎng)6.0 m,比重不小于設(shè)計(jì)值1.30,采用四攪四噴施工工藝,下攪速度小于1.2 m/min,提升速度小于0.8 m/min。
2.2.5 真空管系安裝
排水板驗(yàn)收合格后,進(jìn)行板頭埋設(shè),真空管系安裝。主管采用φ75硬質(zhì)PVC管,濾管采用φ50軟式透水管,主管間距10.0 m,濾管間距6.0 m。濾管接入主管,主管的接長(zhǎng),采用0.3 m 鋼絲軟管過渡連接,接頭處設(shè)匹配的三通或直通接頭,主濾管埋入中粗砂墊層厚度0.2 m。
2.2.6 無紡?fù)凉げ间佋O(shè)
真空管系安裝完成后,鋪設(shè)膜下無紡?fù)凉げ家粚?,土工布采用縫接方式,縫合寬度不小于10 cm。
2.2.7 密封膜鋪設(shè)
膜下無紡?fù)凉げ简?yàn)收合格后,組織鋪設(shè)3 層密封膜,密封膜采用聚氯乙烯薄膜,密封膜為在工廠一次加熱成型,現(xiàn)場(chǎng)搭接部位采用熱合法,搭接寬度不小于20 mm。
2.2.8 編織土工布鋪設(shè)
密封膜壓入密封溝,并經(jīng)驗(yàn)收合格后,逐步開啟真空泵,進(jìn)行預(yù)抽真空,至膜下真空度達(dá)到-80 kPa 后,鋪設(shè)編制土工布一層,土工布采用縫接方式,縫合寬度不小于10 cm。
2.2.9 粉細(xì)砂鋪設(shè)膜下真空度達(dá)到-80 kPa后連續(xù)抽真空20 d,開始填筑路基土,第一層路基土采用粉細(xì)砂,厚度0.3 m。
2.2.10 土方堆載
粉細(xì)砂吹填完成后,分層填筑堆載土,為保障密封膜完好性,保證抽真空質(zhì)量,第一層堆載土采用外購(gòu)?fù)?,堆載土方中所含石塊經(jīng)篩選出來后填筑。
根據(jù)設(shè)計(jì)要求,真空預(yù)壓區(qū)域布置沉降板11 塊。沉降板在路基橫向分左中右的交錯(cuò)布置,開始抽真空和填土施工期間,沉降每天觀測(cè)1次,并填寫觀測(cè)數(shù)據(jù)。
在砂墊層埋設(shè)真空測(cè)頭9個(gè),埋設(shè)位置在真空濾管之間的砂墊層中部,呈梅花形布置。抽真空階段,每日安排專人巡查6次,確保真空度正常,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋。
完成砂墊層、排水板、密封墻、真空預(yù)壓系統(tǒng)安裝等前期工作后,于2020 年8 月9 日進(jìn)行試抽真空,8 月12 日真空度上升至-80 kPa 以上,9 月6 日開始粉砂保護(hù)層吹填,吹填前、吹填后真空度均維持在-80 kPa 以上,10月12日開始膜上堆載,10月21日出現(xiàn)真空度下降,后進(jìn)行查漏、翻挖、補(bǔ)膜,效果不佳,真空度目前為-38~-44 kPa。各施工階段真空度如表1所示。
表1 各施工階段真空度Tab.1 Vacuum Degree at Each Construction Stage
⑴ 地形地貌與勘察報(bào)告存在差異,MK0+190-MK0+360 段存在大量建筑垃圾,埋深大,MK0+360-MK0+594.55 段淤泥層較淺,進(jìn)行抽真空時(shí),沉降不均勻,容易拉裂真空管系。
⑵地下水位不一致,南低北高,影響抽真空效果。
繼續(xù)回填堆載土方至設(shè)計(jì)要求厚度后,再在堆載頂面鋪設(shè)土工布、真空膜進(jìn)行整體密封,如圖1所示。
圖1 堆載頂面整體密封Fig.1 Sealing the Top Surface of the Heap
方案1 同原設(shè)計(jì)方案相比較,僅是將膜上的堆載土方移到了膜下,總的預(yù)壓荷載沒有發(fā)生變化,預(yù)壓時(shí)間相同的情況,能夠達(dá)到原設(shè)計(jì)同等處理效果;在上堆載土的壓蓋作用下,建筑垃圾等引起的爆膜問題可以避免,且對(duì)工期的影響最小,補(bǔ)救成本相對(duì)最低。
將已經(jīng)回填的堆載土方全部清理出場(chǎng)地,采用人工翻挖土方堆載區(qū)域,檢查漏洞并進(jìn)行修補(bǔ)[8],真空度在-80 kPa 以上10~20 d 后繼續(xù)后續(xù)工序,該方案需要增加保護(hù)粉砂層厚度,最少0.6 m,最佳為0.8 m。如圖2所示。
圖2 翻挖查漏修補(bǔ)Fig.2 Dig and Fix Leaks
方案2 翻挖過程中可能造成二次破壞,建筑垃圾等引起的爆膜隱患仍在,在后期堆載過程中有可能再次出現(xiàn)類似問題。為保護(hù)膜堆載前需要增加保護(hù)砂層厚度,成本增加。另外由于場(chǎng)地面積較大,真空膜受損位置難以確定,翻挖查漏修補(bǔ)工作量大,大部分需要人工完成,工效低,工期將滯后。
保持現(xiàn)有真空度(-40 kPa),繼續(xù)堆載土方,按照總預(yù)壓荷載與原設(shè)計(jì)相同的原則,增加堆載厚度,即:設(shè)計(jì)要求的真空度-80 kPa,現(xiàn)有的真空度-40 kPa,不足的-40 kPa 采用土方堆載補(bǔ)足,即在原有土方堆載的基礎(chǔ)上繼續(xù)增加堆載約2.5 m。如圖3所示。
圖3 增加堆載Fig.3 Increase Load
方案3 需要增加堆載料,堆載過程需要避免失穩(wěn)[9],總工期延長(zhǎng),且增加堆載料材料、施工及后期卸載后的處置等成本。
綜上所述,為了有效提高膜下真空度,避免土方堆載對(duì)真空膜損壞,提高施工效率并減少質(zhì)量隱患[10-11],本文比選了各解決方案在處理成本、處理效果及工期影響程度上的優(yōu)劣勢(shì),如表2所示。
表2 方案對(duì)比Tab.2 Scheme Comparison
真空聯(lián)合堆載預(yù)壓施工中因真空膜受損導(dǎo)致真空度下降,針對(duì)出現(xiàn)漏氣或真空度不滿足要求的區(qū)域,綜合分析上述3個(gè)方案的利弊,參考其他工程的經(jīng)驗(yàn),本項(xiàng)目選擇堆載頂面整體密封方案進(jìn)行處理,措施實(shí)施后效果明顯,主得出以下結(jié)論:
⑴經(jīng)過堆載頂面整體密封措施后,真空度逐步上升至設(shè)計(jì)要求,真空度維持在-80 kPa以上。
⑵預(yù)壓沉降達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期,預(yù)估25 m 厚軟土層工后沉降231 mm,符合設(shè)計(jì)要求。
⑶根據(jù)檢測(cè)報(bào)告,填土及淤泥層均得到很好的改善,地基承載力特征值不小于130 kPa,淤泥層不排水抗剪強(qiáng)度提高了168.7%。