上海天然氣管網(wǎng)有限公司 魏 星 顧竣文 楊秉奇
隨著天然氣行業(yè)的快速發(fā)展,調(diào)壓技術(shù)不斷成熟與完善。以調(diào)壓撬為代表的天然氣調(diào)壓系統(tǒng),在天然氣分輸場站中的應(yīng)用越來越廣泛。由于調(diào)壓撬產(chǎn)生的節(jié)流效應(yīng),導(dǎo)致天然氣產(chǎn)生紊流,并在匯管處進一步放大,使得噪聲增大。當噪聲超出一定限度時,會給調(diào)壓站周邊的居民正常生活帶來干擾,或面臨投訴。因此針對調(diào)壓撬噪聲產(chǎn)生原因及從調(diào)壓撬設(shè)計、制造、改造等多方面對噪聲進行控制,以達到降低噪聲的目的,研究意義重大。本文以某天然氣場站工藝改造前后調(diào)壓撬噪聲對比為例,對調(diào)壓撬噪聲增大的原因進行分析,并對降噪方法進行研究。
某天然氣場站在役時間較長,運行狀況變差。該站設(shè)計壓力為6.0 MPa/1.6 MPa,壓差較大,調(diào)壓后管道容易發(fā)生霜凍和結(jié)冰現(xiàn)象。調(diào)壓器下游側(cè)管道、閥門及流量計若長期處于結(jié)冰、結(jié)霜狀態(tài),就無法較好地對管道進行防腐漆涂裝作業(yè)。
2020年,上海天然氣管網(wǎng)有限公司考慮到遠期擴容及安全因素,對該站進行了改造,并對原有調(diào)壓器等設(shè)備進行了利舊,但是改造前后噪聲增大明顯?,F(xiàn)場人員采用分貝儀進行實地測試,發(fā)現(xiàn)調(diào)壓撬調(diào)壓器下游匯管處噪聲值約為95 dB,廠界(指場站圍墻外1 m處)噪聲值約為75 dB,均高于改造前廠界噪聲60 dB。
該站改造后工藝流程如圖1所示。采取先計量后調(diào)壓的形式,此工藝設(shè)計在許多其他場站已多處應(yīng)用,噪聲情況良好。
圖1 改造后工藝流程示意
調(diào)壓器、過濾器等關(guān)鍵設(shè)備均利用該站原來設(shè)備。每路過濾器設(shè)計通過能力為5×104m3/h。調(diào)壓器為兩用一備,每路調(diào)壓器設(shè)計通過能力均為 5×104m3/h。調(diào)壓器進口管道為DN200,設(shè)計壓力為3.0~6.0 MPa,計算最大流速約為14.3 m/s;調(diào)壓器出口管道為DN250,設(shè)計壓力為1.6 MPa,計算最大流速約為16.6 m/s。調(diào)壓器設(shè)計流速均在范圍以內(nèi),且進、出口流速均處于適宜水平,因此主要工藝設(shè)備選型合理,不是噪聲增大的主要原因。
噪聲類型可分為機械振動噪聲、空氣動力學(xué)噪聲、管道噪聲。調(diào)壓撬包含過濾器、調(diào)壓器、匯管及連接管束。其中:過濾器主要為機械振動噪聲;管道主要為管道噪聲;調(diào)壓器由于存在節(jié)流效應(yīng),氣體在節(jié)流處形成湍流(也叫紊流),因此主要為空氣動力學(xué)噪聲和機械振動噪聲;匯管由于流體從進口管道流入?yún)R管后,方向急劇改變,造成流體湍流,因此主要為空氣動力學(xué)噪聲和機械振動噪聲。
根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研和儀器實測可知,過濾器、管道產(chǎn)生的噪聲比較小,噪聲源主要集中在調(diào)壓器和出口側(cè)匯管處。場站正常運行時,振動的各項參數(shù)均較小,所以機械振動噪聲占比較小,而空氣動力學(xué)噪聲為最主要噪聲類型。以下著重分析噪聲的最大來源。
2.1.1 調(diào)壓器噪聲類型
調(diào)壓器噪聲主要包括以下幾種類型:
(1) 空氣動力學(xué)噪聲(氣動噪聲)。是天然氣通過調(diào)壓器減壓部位時,由于出口管徑變粗,天然氣壓力下降,所以使天然氣部分機械能轉(zhuǎn)換為動力學(xué)噪聲。這類噪聲產(chǎn)生的主要原因是天然氣流速急劇加速,沖刷調(diào)壓器的閥芯和在調(diào)壓器出口擴徑部分形成大量湍流旋渦。其在調(diào)壓器噪聲中占比很高。
(2) 機械振動噪聲。是固有頻率振動和機械部件振蕩性位移引起的流體壓力波而產(chǎn)生的噪聲。這類噪聲產(chǎn)生的主要原因與調(diào)壓器的設(shè)計、零部件材料、管材材料、設(shè)備加工工藝、裝備質(zhì)量有關(guān)。實際運行過程中要防止天然氣產(chǎn)生的噪聲頻率與調(diào)壓器固有頻率相同而發(fā)生共振。
(3) 管道噪聲。是天然氣經(jīng)過調(diào)壓器后形成大量湍流運動,出現(xiàn)了流體逆流運動趨勢,使部分流體在經(jīng)過調(diào)壓器擴口段后仍不停、劇烈地做漩渦運動,與勢流、管壁以及漩渦自身之間的相互作用造成漩渦振動而產(chǎn)生激烈的噪聲。針對調(diào)壓器下游管道中漩渦產(chǎn)生的噪聲可從降低管道系統(tǒng)工作雷諾數(shù)方面出發(fā),增大調(diào)壓器下游管道長度,吸收湍流脈動噪聲和沖擊管壁產(chǎn)生能量損失,實現(xiàn)降噪。
2.1.2 調(diào)壓器后管道噪聲增大原因分析
通過現(xiàn)場對調(diào)壓器的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場并不存在共振現(xiàn)象,設(shè)備振動噪聲很?。欢鴼怏w節(jié)流產(chǎn)生的空氣動力學(xué)噪聲較大。經(jīng)比較,該站改造前后氣體流量基本不變(大約3×104m3/h),天然氣氣質(zhì)也不變,從流體雷諾數(shù)影響因素來考慮(雷諾數(shù)是用來表征流體流動情況的無量綱數(shù),是判斷管道內(nèi)流體是層流流動還是湍流流動的依據(jù)。雷諾數(shù)Re=ρvd/μ,其中ρ為密度、v為流體流速、d為管道當量直徑、μ為黏性系數(shù)),由于ρ、v及μ基本不變,因此由調(diào)壓器產(chǎn)生的動力學(xué)噪聲應(yīng)該與改造前差不多。通過現(xiàn)場觀察,調(diào)壓器上游管道噪聲很小,經(jīng)過調(diào)壓器后調(diào)壓器本身的噪聲也未發(fā)現(xiàn)太大變化,但是調(diào)壓后管道噪聲比改造前有所增加。由此可見,噪聲增大可能原因有:
(1) 調(diào)壓后管道與出口匯管連接,出口匯管處噪聲很大,傳導(dǎo)至連接管道,導(dǎo)致了調(diào)壓器下游管道噪聲增大。
(2) 氣體經(jīng)過調(diào)壓器后,由于節(jié)流效應(yīng)產(chǎn)生湍流,所以形成脈動噪聲。從改造前后分析來看,改造前調(diào)壓器至計量撬之間管段長度較長,即緩沖段較長,對于吸收湍流脈動噪聲非常有利;而改造后調(diào)壓器后管段長度很短,幾乎直接進入出口匯管,即緩沖段較短,對湍流脈動噪聲不利,致使噪聲升高。
2.2.1 匯管氣動噪聲研究現(xiàn)狀
匯管噪聲主要有匯管振動噪聲和匯管內(nèi)氣動噪聲。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研情況表明,輸氣匯管正常運動時振動的各項參數(shù)均較小,可認為匯管噪聲主要為管內(nèi)氣動噪聲。
國外學(xué)者 Lighthill、Curle、A.Powell、Ffomes Williams與Hawkings等針對管道的噪聲問題,進行了專門的研究。這些研究基本上為解決天然氣在匯管內(nèi)動態(tài)流體源發(fā)生這一實際工程問題奠定了理論基礎(chǔ)。另外,對于匯管氣體流動聲場的數(shù)值模擬,由于其流動的復(fù)雜性,需要選取適合的聲場數(shù)值模擬方法,使用恰當?shù)穆晥隹刂品匠?,并考慮如何建立合適的模型,以尋求更加接近實際工況的結(jié)果。
國內(nèi)學(xué)者鞠國翠等人開展的匯管氣動噪聲研究[1]主要通過流體力學(xué)、聲學(xué)、聲擬理論和氣體動力學(xué)建立匯管的有限元計算模型,并通過實驗確定計算模型的正確性,利用數(shù)值模擬手段研究匯管的流場分布規(guī)律,進而進行噪聲分析,得出匯管噪聲產(chǎn)生機理,最終從匯管工作參數(shù)、結(jié)構(gòu)形式及包裹吸聲材料等方面提出優(yōu)化改造的建議。匯管氣動噪聲研究結(jié)論包括:
(1) 匯管流動狀態(tài)對噪聲產(chǎn)生的變化規(guī)律為:隨著壓力的增大,聲壓級增大,噪聲越大,但增加的不明顯。隨著流速的增大,聲壓級增大,噪聲增大。為達到匯管降噪的目的,應(yīng)當盡量降低流速在10m/s以下。
(2) 隨著進口管管徑與匯管管徑比的增大,聲壓級增大,在進口管管徑與匯管管徑比 1∶1.5到1∶2區(qū)間增長率最大。建議匯管管徑與進口管管徑之比盡量小于1.5。
(3) 隨著出口管管徑與匯管管徑比的增大,聲壓級增大。在出口管管徑與匯管管徑比 1∶1.5到1∶2區(qū)間增長率最大。建議匯管管徑與出口管管徑之比盡量小于1.5。
2.2.2 出口匯管噪聲增大原因分析
通過研究,對調(diào)壓撬出口匯管噪聲增大影響因素進行逐一對比分析:
(1) 流速。隨著流速的增大,聲壓級增大,噪聲也隨之增大。該站在改造前后用氣量基本不變,因此流速基本不變。按照3×104~4×104m3/h來計算,流速大約都在10 m/s左右。這是匯管產(chǎn)生噪聲的原因,但不是改造前后匯管噪聲增大的主要原因。
(2) 進口管與匯管管徑比。根據(jù)現(xiàn)場實測可知,該站出口匯管管徑為 DN500,進口管管徑為DN250,管徑比為1∶2,此時噪聲增長率最大,相應(yīng)地產(chǎn)生了很大噪聲;與該站改造之前調(diào)壓器后匯管結(jié)構(gòu)相比,原管徑比為250∶300(即1∶1.2),噪聲控制在較低的水平,因此改造后的匯管和進口管結(jié)構(gòu)是噪聲增大的一個重要原因。
(3) 出口管與匯管管徑比。根據(jù)現(xiàn)場實測可知,該站出口匯管管徑為 DN500,出口管管徑為DN300,管徑比為1∶1.67,此時噪聲增長率最大,因此產(chǎn)生很大噪聲;相比該站之前調(diào)壓器后匯管結(jié)構(gòu),原管徑比為250∶300(即1∶1.2),噪聲控制在較低的水平,因此改造后的匯管和出口管結(jié)構(gòu)是噪聲增大的一個重要原因。
綜上所述,雖然調(diào)壓撬噪聲來源于多個方面,但是將該站改造前后的情況進行對比,用氣量和流速基本不變,調(diào)壓器也使用的是原有設(shè)備,因此調(diào)壓器節(jié)流不是噪聲增大的主要原因。另外,設(shè)備振動形成的噪聲相對于氣動噪聲來說很小,也不是噪聲增大的主要原因。單純從改造前后對比來看,噪聲增大的原因最可能是:
(1) 調(diào)壓器出口管道較短,導(dǎo)致湍流吸收不利,進入?yún)R管后噪聲進一步加大。
(2) 匯管及匯管進出口管道尺寸和布局不合理,是造成匯管氣動噪聲增大的最主要原因。具體就是匯管進口管和匯管管徑比不合理(1∶2)、匯管出口管和匯管管徑比也不合理(1∶1.67),這樣導(dǎo)致調(diào)壓器出口的湍流噪聲在匯管中進一步加劇,增大氣動噪聲。
主動降噪主要從設(shè)計方面進行改造,包括優(yōu)化工作參數(shù),優(yōu)化進口管管徑、出口管管徑以及出口管間距等方式。針對該站的具體情況,可以采取如下主動降噪措施:
(1) 降低流速。流速是產(chǎn)生噪聲的主要因素,適當降低流速能降低噪聲,特別是在10 ~20 m/s階段。流速盡量在10 m/s以下,可顯著降低噪聲。
(2) 改變結(jié)構(gòu)形式。加長調(diào)壓器后端直管段,可使氣體在調(diào)壓期間造成的紊流在直管段中逐漸趨于平穩(wěn),使氣流進入?yún)R管時的擾動減小,相應(yīng)降低匯管氣動噪聲;加大匯管出氣管管徑或降低匯管直徑,減小匯管與出口管直徑的比值,防止氣流發(fā)生太大突變,形成噪聲;加大匯管進氣管管徑或降低匯管直徑,降低高速氣流進入?yún)R管引起的噴流,減小渦流擾動,從而降低噪聲。
如果設(shè)計方面存在改造困難,可以對匯管或調(diào)壓器后管段包裹吸聲材料,進行被動降噪。包裹吸聲材料對匯管降噪有顯著的效果,尤其高頻段降噪效果最明顯。不同吸聲材料的吸聲降噪效果不同,隨著吸聲材料流阻率的增加,降噪效果越好。結(jié)合該站實際情況,最終采用包裹吸聲材料(消音層采用隔音氈+離心玻璃棉,外保護層采用花紋鋁板)進行降噪,將噪聲降到可接受范圍。
通過對某天然氣場站工藝改造后噪聲增大的原因進行分析,特別是對調(diào)壓撬本體以及調(diào)壓后匯管等各噪聲源進行了細致分析。結(jié)合各噪聲源噪聲產(chǎn)生機理、影響因素及實際狀況,通過對比得出噪聲增大的主要原因可能是調(diào)壓器出口管道較短,匯管與匯管進出口管道尺寸和布局不合理等。據(jù)此提出了降噪方法和建議,從主動降噪和被動降噪兩方面來考慮降噪措施及應(yīng)用場景,最終采用包裹吸聲材料達到降低現(xiàn)場噪聲的目的。此做法對類似工程具有一定的借鑒意義。