倪光,胡金剛
(中國平煤神馬集團(tuán)開封東大化工有限公司,河南 開封 475000)
中國平煤開封東大化工有限公司(以下簡稱“開封東大”)現(xiàn)有1套15萬t/a離子膜法燒堿生產(chǎn)系統(tǒng)。2017年5月,開封東大進(jìn)槽鹽水中的氯酸鹽含量已達(dá)到50 g/L。目前行業(yè)內(nèi)無固定氯酸鹽標(biāo)準(zhǔn),但一般控制在10 g/L以內(nèi)。氯酸鹽含量的提高會帶來3方面的問題:①目前在用的羧酸磺酸離子膜還不能完全阻擋氯酸根的遷移,氯酸鹽通過離子膜進(jìn)行移動,污染陰極室的燒堿,而且不利于堿液的進(jìn)一步濃縮;②氯酸鹽在陽極側(cè)累積,容易腐蝕單元槽陽極大墊片及出口小墊片,進(jìn)而腐蝕單元槽密封面,造成電解槽泄漏;③在鹽水溶解過程中,氯化鈉濃度容易受氯酸鹽濃度的協(xié)同影響。當(dāng)氯酸鹽質(zhì)量濃度超過30 g/L時,易造成陽極液濃度偏低,水遷移量變大,離子膜起水泡。通常認(rèn)為,在離子膜法燒堿生產(chǎn)過程中,陽極液中存在的微量氯酸鹽是系統(tǒng)電化學(xué)和化學(xué)副反應(yīng)生成并積累造成的,并未探究過其他因素的影響。本研究采用單變量法探討了碳酸鈉含量與氯酸鹽含量的關(guān)系。而后,根據(jù)自身情況,在利用現(xiàn)有設(shè)備和增添部分新設(shè)備的基礎(chǔ)上自行設(shè)計了與公司離子膜燒堿系統(tǒng)配套的氯酸鹽分解裝置。穩(wěn)定運行3個月后,氯酸鹽質(zhì)量濃度降低到9 g/L。
離子膜電解系統(tǒng)中氯酸鹽的產(chǎn)生以及積累原因已被業(yè)內(nèi)共識:在離子膜法電解過程中,Na+從陽極室透過離子膜遷移到陰極室,陰極室的OH-受到陽極的吸引而遷移到陽極室,在陽極室發(fā)生副反應(yīng)而生成次氯酸鈉,進(jìn)而生成氯酸鹽。反應(yīng)式如下:
離子膜法電解使用的鹽水閉路循環(huán),氯酸鹽在鹽水系統(tǒng)中積累并逐漸產(chǎn)生到相當(dāng)高的濃度。但是對于生產(chǎn)系統(tǒng)中加入Na2CO3的過量指標(biāo)對氯酸鹽含量的影響關(guān)系并未有報道。自開封東大氯酸鹽含量嚴(yán)重超標(biāo)以來,研究人員經(jīng)過與同行交流以及資料查詢,發(fā)現(xiàn)離子膜鹽水工段控制的碳酸鈉含量為0.6 g/L,大于行業(yè)內(nèi)控制標(biāo)準(zhǔn)0.3~0.5 g/L。研究人員從這點出發(fā),通過單因素變量法,降低碳酸鈉含量,穩(wěn)定運行后,氯酸鹽的含量有了一定量的降低。氯酸鹽含量與碳酸鈉含量的數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 氯酸鹽與碳酸鈉含量對應(yīng)關(guān)系Table 1 Chlorate content and the sodium carbonate content g/L
通過表1不難發(fā)現(xiàn):隨著碳酸鈉含量的降低,系統(tǒng)中的氯酸鹽含量會降低,即碳酸鈉含量的控制值高也是氯酸鹽含量高的一個原因。分析認(rèn)為是以下原因:離子膜電解槽運行過程中,為了防止陰極反滲透過來的OH-,會在陽極加入一定量的鹽酸。而過量的碳酸鈉存在會消耗加入的鹽酸,反應(yīng)方程式如下:
最后導(dǎo)致一定量的OH-無法被中和,從而增加了陽極室的副反應(yīng),使氯酸鹽的含量增加。
但是碳酸鈉含量的控制值也不是越低越好,過低會導(dǎo)致電解鹽水中的鈣鎂離子超標(biāo),因此開封東大選定碳酸鈉質(zhì)量濃度控制值為0.4 g/L。
針對該現(xiàn)象,采用鹽酸分解法降低離子膜系統(tǒng)中的氯酸鹽的含量。具體工藝方案如下。
在鹽水電解過程中產(chǎn)生的氯酸鹽主要是NaClO3。NaClO3分解用下列方程式表示:
反應(yīng)(1)是我們希望的反應(yīng),反應(yīng)(2)產(chǎn)生了我們不希望得到的ClO2(當(dāng)溶液中ClO2質(zhì)量濃度高于10 g/L或空氣中體積分?jǐn)?shù)大于10%時容易發(fā)生爆炸)。
根據(jù)資料,氯酸鹽高分解效率需要以下條件。
(1)高反應(yīng)溫度,一般為85~95℃(89~92℃最佳)。
(2)高HCl濃度,pH值控制在1以下,酸度控制在0.4 mol/L左右。
(3)停留時間夠長,不少于40 min。
因此,設(shè)計工藝如下:出電解槽的部分鹽水(約總量的10%)經(jīng)過換熱器加熱,按比例加入一定量的31%的鹽酸,控制pH值在0.5左右,通過混合器進(jìn)入氯酸鹽分解槽。為保證停留時間,通過泵進(jìn)行循環(huán)操作。待氯酸鹽濃度達(dá)標(biāo)后,將鹽水打回電解裝置。分解產(chǎn)生氯氣分為兩路,一路在生產(chǎn)正常時進(jìn)入脫氯塔進(jìn)行后續(xù)處理,另一路在開停車以及不穩(wěn)定階段時接入事故氯處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。具體工藝流程圖如圖1所示。
圖1 氯酸鹽分解裝置工藝流程圖Fig.1 Process flow of chlorate decomposition unit
(1)分解槽:利用老電解A/B槽陽極循環(huán)槽作為氯酸鹽分解槽R-360,增加遠(yuǎn)傳溫度檢測計上傳到DCS。利用原在線檢測pH計檢測pH值。
(2)進(jìn)槽鹽水:增加老電解CD槽P-264泵出口分配臺管道去氯酸鹽分解槽R-360的鹽水管道,可利用部分老AB槽去脫氯塔老管線,將老的FCV-265和FIT-265自動閥流量計改為FCV-266和FIT-266調(diào)節(jié)淡鹽水去R-360的流量,進(jìn)R-360前增加HX-360汽水混合器1個。
(3)利用帶有流量閥和流量計的原進(jìn)酸管道進(jìn)行輸送。
(4)利用老電解事故氯次氯酸鈉換熱器,安裝在氯酸鹽分解槽R-360附近,需采購DN80無縫鋼管20 m,DN25疏水閥1個和DN25截止閥2個。
(5)送管道:反應(yīng)后生成的氣體利用原氯氣總管和去廢氯管道進(jìn)行輸送。
(6)水:利用原出槽鹽水管道進(jìn)行輸送,將P-264改為P-364,需采購DN150襯氟蝶閥2臺,DN100襯氟蝶閥2臺,11 W電動機(jī)1臺,機(jī)封2套,泵軸1個。
(1)鹽水流量:工業(yè)上一般為5~10 m3/h,最大20 m3/h,電解槽生成的氯酸鹽越多,鹽水需要開的量就越大。旭化成給出數(shù)據(jù)為進(jìn)槽鹽水流量不超過淡鹽水總量的1/20。開封東大出槽鹽水總量為150 m3/h,因此鹽水流量定為5 m3/h。
(2)酸量:一般酸過量越多,分解率越高,但由于過量的酸在后續(xù)還得用堿中和,所以一般要在一個比較經(jīng)濟(jì)的酸度下工作。
根據(jù)文獻(xiàn),鹽酸流量的計算式為:
式中,VHCl為鹽酸的流量,m3/h;VDB為進(jìn)入分解槽的淡鹽水流量,m3/h。
也有說法加酸的經(jīng)驗值為1 m3鹽水對應(yīng)50 L高純酸。與同行公司東明氯堿交流后,確定鹽水與酸流量比為10∶1。
(3)溫度:資料顯示鈦在質(zhì)量分?jǐn)?shù)1%鹽酸中超過94℃就變成0.84 mm/a,因此溫度須控制在90~94℃。實踐證明:溫度為85~90℃時分解效率最高。
自改造完成系統(tǒng)穩(wěn)定運行一段時間后,開封東大鹽水中氯酸鹽含量基本控制在9 g/L以下,燒堿中含量控制在0.001 9%以下,從而保證了燒堿的質(zhì)量,也保證了生產(chǎn)的滿負(fù)荷穩(wěn)定運行。
鹽水中的過量堿會影響氯酸鹽的含量,由于過量堿會消耗陽極加酸,所以其值越高,氯酸鹽含量越高。氯酸鹽分解的關(guān)鍵在于足夠的停留時間,在舊設(shè)備體積不足不能保證足夠的停留時間的情況下,該改造通過鹽水打循環(huán)控制進(jìn)入分解槽的停留時間,保證了分解效率。氯酸鹽分解反應(yīng)條件已有大量研究,氯酸鹽分解工藝并不復(fù)雜,利用公司的舊設(shè)備,在現(xiàn)有工藝管道基礎(chǔ)上進(jìn)行氯酸鹽分解裝置改造,運行效果良好。