馬楊軍,陳一波
(江銅集團(tuán)貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江西銅業(yè)公司貴溪冶煉廠(以下簡(jiǎn)稱貴冶)30萬(wàn)噸銅冶煉工程,于2007年建成投產(chǎn)。該系統(tǒng)配備了2臺(tái)處理能力630噸/臺(tái)的回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐,當(dāng)年投產(chǎn)后各項(xiàng)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到其設(shè)計(jì)值。一直以來(lái),貴冶都積極嘗試通過(guò)新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用,來(lái)降低生產(chǎn)成本、提高自動(dòng)化水平,保持自身技術(shù)水平始終站在世界銅工業(yè)的前沿[1]。2015年6月陽(yáng)極爐燃燒系統(tǒng)改造為純氧助燃后,燃料單耗下降50%,大幅減少了生產(chǎn)成本,但純氧助燃技術(shù)的應(yīng)用,提高了火焰溫度,加劇了局部耐火材料的損耗。銅酸系統(tǒng)兩年一個(gè)年修周期,年修對(duì)爐襯進(jìn)行翻修,一年對(duì)爐襯進(jìn)行一次局部挖補(bǔ)。耐材消耗過(guò)快制約了陽(yáng)極爐爐役期,如何在燃燒方式改變的前提下保證陽(yáng)極爐的爐齡提出了新的挑戰(zhàn)[2]。
陽(yáng)極爐屬于精煉液態(tài)粗銅的傾轉(zhuǎn)式冶金爐,外形類似臥式圓筒形容器。殼體由60mm厚的鍋爐鋼板焊接而成,內(nèi)襯的工作層均為電熔再結(jié)合鎂鉻磚。圓筒的一端安裝燃燒器,另一端留有出煙口,燃燒器噴出的火焰以及燃燒產(chǎn)生的煙氣自燃燒端往排煙端運(yùn)動(dòng),因此爐內(nèi)溫度也是燃燒端高于排煙端。由于爐內(nèi)各區(qū)域溫度分布、熔體運(yùn)動(dòng),以及煙氣流動(dòng)的狀況存在較大的差異,所以各部位耐火磚損耗的原因以及損耗的程度也大不相同。易損耗的區(qū)域主要有以下部位。
耐材損耗的主要原因是;在氧化期和還原期,承受從風(fēng)口噴入爐內(nèi)的氧化、還原介質(zhì)攪動(dòng)熔體沖刷。由于燃燒側(cè)的溫度更高,氣流帶來(lái)的熔體攪動(dòng)更加劇烈。同時(shí)耐火磚工作面的溫度也更接近其荷重軟化溫度,因此燃燒側(cè)風(fēng)口耐火磚的損耗更加嚴(yán)重。
耐材損耗的主要原因是;爐口蓋在開啟和關(guān)閉兩種狀態(tài)切換時(shí),爐口周邊溫度變化大,爐口周邊的耐火磚,承受因急冷急熱產(chǎn)生的熱應(yīng)力。由于下爐口在加料、倒渣期間還要承受熔體的沖刷,因此下爐口的損耗更加明顯。
耐材損耗的主要原因是;燃料燒嘴安裝于燒嘴磚中心,燒嘴磚處于爐膛內(nèi)最靠近火焰的位置,因此也是爐襯易燒損的部位。特別是因各種原因?qū)е氯剂匣蜓鯕馄鞯那闆r下,燒嘴磚損耗特別明顯。
耐材損耗的主要原因是;粗銅精煉產(chǎn)生的渣量少、比重小,漂浮于熔體表面,渣線基本等同于熔體的液面線,熔體在被氣流攪動(dòng)時(shí)液面的波浪不斷沖擊侵蝕爐體渣線區(qū)域的耐火磚。精煉渣中的酸性氧化物SiO2,對(duì)以MgO為主要成分的堿性耐火材料有明顯的侵蝕作用。陽(yáng)極爐的渣線區(qū)域是指爐體在氧化、還原位置時(shí)貼近于熔體液面線的多層耐火磚,停爐檢修時(shí),在爐內(nèi)明顯可見渣線侵蝕形成的線狀凹槽。由于燃燒側(cè)溫度更高,燃燒側(cè)渣線區(qū)域的凹槽更寬且深,在燃燒側(cè)的端墻最為明顯。另外出銅口下方的渣線區(qū)域在澆鑄期還要承受熔體持續(xù)往出銅口單向流動(dòng)產(chǎn)生的沖刷,形成約2平米大小的凹坑。
采取改進(jìn)措施前,爐內(nèi)檢修時(shí)耐火磚損耗記錄,易損耗的區(qū)域主要有主要如下表1。
表1 5號(hào)爐修時(shí)耐火磚損耗情況勘測(cè)記錄表(爐齡350爐,工作層380 mm)
類似于木桶理論,陽(yáng)極爐的爐壽命取決于損耗最快區(qū)域耐材的使用時(shí)間。為了確保陽(yáng)極爐爐齡,作業(yè)過(guò)程中采取了以下措施來(lái)延長(zhǎng)易損耗區(qū)域耐火磚的使用壽命。
澆鑄包內(nèi)銅液溫度達(dá)到1140℃以上即可保持良好的流動(dòng)性,澆鑄出合格的陽(yáng)極板。高溫銅液從出銅口流出經(jīng)溜槽導(dǎo)流至圓盤澆鑄機(jī)的過(guò)程中銅溫降幅在50℃~60℃。因此要確保產(chǎn)品質(zhì)量,還原終點(diǎn)目標(biāo)銅溫必須達(dá)到1200℃左右。技術(shù)人員通過(guò)改進(jìn)澆鑄期銅熔體從陽(yáng)極爐出銅口導(dǎo)流至圓盤澆鑄機(jī)環(huán)節(jié)的保溫措施,縮小銅液溫降20℃~30℃。從而使陽(yáng)極爐還原終點(diǎn)溫度控制范圍降至1170℃~1180℃。
根據(jù)停爐檢修的勘測(cè)記錄,繪制易損耗區(qū)域位置圖,將區(qū)域內(nèi)磚型的長(zhǎng)度由380mm增加至430mm;通過(guò)定制加長(zhǎng)的耐火磚,增加易損耗區(qū)域爐襯厚度,達(dá)到延長(zhǎng)該區(qū)域使用壽命的目的[3]。
根據(jù)原設(shè)計(jì)純氧燃燒器的助燃氧氣分為中心氧和環(huán)氧;環(huán)氧壓力高,噴射到爐膛中部,起主助燃作用;中心氧在燃料噴槍嘴附近與燃料混合,幫助形成根部火焰,確保燃燒穩(wěn)定、不脫火。采用壓縮空氣替代中心氧,降低根部火焰溫度,達(dá)到降低燃燒端溫度、促進(jìn)爐內(nèi)熱量分布均勻的目的。因?yàn)橹行难醯挠昧績(jī)H占助燃氧總量的10%,采用等體積的空氣替代純氧對(duì)陽(yáng)極爐熱效率的影響甚小。
通過(guò)開展弱氧化-還原技術(shù)攻關(guān),不僅達(dá)到了降低還原劑單耗的目的,同時(shí)縮短了氧化、還原期作業(yè)時(shí)間。月均氧化期時(shí)間縮短0.35h/爐、還原時(shí)間縮短0.38 h/爐[4]。隨著冶煉時(shí)間縮短,氧化、還原介質(zhì)對(duì)風(fēng)口區(qū)耐火磚沖刷的時(shí)間以及熔體表面對(duì)渣線區(qū)域侵蝕的時(shí)間都同步縮短,延緩了以上易損耗區(qū)域耐火磚的損耗。
通過(guò)兩年的時(shí)間,將上述措施實(shí)施到位,并形成穩(wěn)定的生產(chǎn)模式與工藝控制標(biāo)準(zhǔn)。不僅爐爐齡指標(biāo)。近年來(lái)陽(yáng)極爐爐齡及爐襯檢修情況,具體見下表。
表2 5號(hào)爐爐齡及耐火磚檢修量記錄表
通過(guò)貴冶工程技術(shù)人員的不斷摸索和實(shí)踐,陽(yáng)極爐爐襯翻修周期提升至4年,在空氣助燃改為純氧助燃后,陽(yáng)極爐爐齡不降反升,只是貴冶經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不斷優(yōu)化的一個(gè)縮影。陽(yáng)極爐爐齡指標(biāo)的穩(wěn)步推進(jìn),不僅降低了冶煉成本,也為系統(tǒng)長(zhǎng)周期穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有力支撐。