許紅杰
(1.天地科技股份有限公司開采設(shè)計事業(yè)部,北京 100013;2.煤炭科學(xué)研究總院開采研究分院,北京 100013)
綜放開采技術(shù)已成為我國現(xiàn)階段實現(xiàn)高產(chǎn)高效礦井建設(shè)和進(jìn)行采煤工藝改革的有效途徑,是國有重點(diǎn)煤礦降低成本、實現(xiàn)減人增效的有效方法。然而,厚煤層的綜放開采仍面臨著高含矸率、低回收率的現(xiàn)象。為提高頂煤回收率,國內(nèi)外學(xué)者針對頂煤弱化開展了大量的研究實踐工作,試驗了包括深孔炸藥爆破、二氧化碳致裂、產(chǎn)氣劑爆破弱化、水力壓裂等多種頂煤弱化方法。試驗表明,從操作工藝、安全性角度考慮,深孔爆破頂煤弱化技術(shù)是實現(xiàn)難冒煤層高回收率回采的較為有效途徑,該技術(shù)是在工作面頂煤中布置工藝巷或在巷道中開挖鉆場,進(jìn)行深孔頂煤爆破,達(dá)到頂煤弱化的目的。深孔爆破技術(shù)可以滿足高產(chǎn)高效放頂煤工作面對頂煤弱化處理的要求,但該技術(shù)存在成本高、可控性差、放炮過程中易產(chǎn)生大量粉塵,惡化工作面環(huán)境,在高瓦斯礦井中極易引發(fā)瓦斯爆炸等諸多缺點(diǎn)。
近年來,隨著各省份對炸藥管控力度加大及煤礦安全形勢的需要,采用爆破手段進(jìn)行頂煤弱化的礦區(qū)逐漸減少。在堅硬厚煤層綜放開采礦區(qū)面臨著無炸藥可用、頂煤無弱化手段下回收率低的尷尬境地。因此“鉆-切-壓”定向水力壓裂技術(shù)作為一種綠色、安全的頂煤弱化技術(shù)手段成為了探討的焦點(diǎn)。
目前,國內(nèi)開展的水壓致裂技術(shù)多是單純的鉆孔取桿后在設(shè)定的鉆孔封隔段內(nèi)進(jìn)行壓裂,由于壓裂鉆孔內(nèi)巖石基本處于三軸應(yīng)力狀態(tài),在原應(yīng)力原生裂隙下開展壓裂效果有限。當(dāng)前國內(nèi)水壓致裂技術(shù)多應(yīng)用于堅硬頂板的弱化處理、沖擊地壓礦井的卸壓防沖、臨空巷卸壓等領(lǐng)域,由于煤體裂隙的存在,針對水壓致裂頂煤弱化方面的研究少有報道,尤其是通過“鉆-切-壓”手段開展頂煤弱化方面的研究未見報道。論文以神樹畔煤礦為工程背景,利用高壓水射流與水力壓裂相結(jié)合的“鉆-切-壓”一體化水力壓裂技術(shù),開展了榆神礦區(qū)堅硬頂煤弱化技術(shù)應(yīng)用研究,并通過直觀窺視、裂隙掃描、回收率統(tǒng)計對頂煤弱化效果進(jìn)行驗證,以期探討“鉆-切-壓”定向水力壓裂技術(shù)在頂煤弱化中的可行性。
神樹畔煤礦3107工作面位于3#煤層31盤區(qū),工作面采用綜采放頂煤開采,煤層埋藏深度152~236m,厚度10.52~11.75m,平均11.39m,煤層傾角平均1°,普氏硬度系數(shù)1.6~3.0。煤層直接頂以泥巖及粉砂質(zhì)泥巖為主,厚6.67~8.38m,平均厚度7.53m,飽水及干燥狀態(tài)下單軸抗壓強(qiáng)度分別為19.8MPa、88.4MPa,基本頂以細(xì)粒及中粒砂巖為主,粉砂巖次之,厚9.86~34.93m,平均22.4m,飽水及干燥狀態(tài)下單軸抗壓強(qiáng)度分別28.1MPa、51.4MPa。
工作面采用綜采放頂煤開采工藝,割煤高度4.8m,放煤高度6.59m,設(shè)計支架最大支護(hù)高度5.0m,選用ZFY17000/27/50D兩柱掩護(hù)式綜放支架,支架支護(hù)強(qiáng)度1.42~1.47MPa。工作面傾向長度265m,推進(jìn)長度1756m。
“鉆-切-壓”定向水力壓裂技術(shù)是水力壓裂技術(shù)的再優(yōu)化。該技術(shù)融合了高壓水射流自動成縫和高壓水力壓裂的優(yōu)勢,形成了鉆孔、成縫一體化,目標(biāo)區(qū)域封隔壓裂。
該技術(shù)是在鉆孔施工完畢后,在不退鉆桿的情況下利用高壓水對完整頂煤區(qū)域人為制造楔形槽進(jìn)行定向壓裂,在高壓水作用下,楔形槽尖端處產(chǎn)生急劇的應(yīng)力集中,當(dāng)楔形槽尖端集中應(yīng)力超過煤體的致裂強(qiáng)度時,煤體將首先在楔形槽尖端致裂,并在水壓的繼續(xù)作用下沿此裂縫擴(kuò)展延伸,最終與相鄰壓裂孔裂隙貫通,從而在完整頂煤區(qū)域形成弱面,減小分層的厚度,降低煤層的強(qiáng)度和完整性,最終實現(xiàn)頂煤的順利回收。
定向高壓水力致裂工藝流程包括:鉆孔—高壓水切割成縫—封隔壓裂。
1)鉆孔:在回采巷道或工作面內(nèi)利用特制高壓密封鉆桿在目標(biāo)區(qū)域煤層斜向或垂直進(jìn)行開孔(視頂煤及頂板垮落情況),鉆孔直徑為50~75mm。
2)高壓水切割成縫:鉆孔完畢后,在不退出鉆桿的情況下,將鉆桿切換至高壓射流狀態(tài),調(diào)整高壓泵壓力至30~50MPa,隨著鉆桿的退出,在目標(biāo)煤層區(qū)域利用射流器進(jìn)行高壓水切割成縫,切縫時間5~10min,形成初始裂縫。
3)封隔壓裂:割縫完畢后,退出鉆桿,將封隔器緩慢送入鉆孔內(nèi)的割縫位置,封閉裂縫兩端,打開止水閥,進(jìn)行封隔壓裂。壓裂時間10~20min,根據(jù)水壓的變化情況適當(dāng)控制壓裂時間。
水力壓裂試驗段在工作面回風(fēng)巷,總長度為100m,對應(yīng)工作面推進(jìn)距離為1481~1581m,共布置10組鉆孔,每組鉆孔間距為10m。
頂煤壓裂孔共計3個鉆孔,分別為A1、A2、A3鉆孔。如圖1所示。鉆孔參數(shù):A1鉆孔方位角為30°,仰角為10°,鉆孔開孔位置距離巷道底板高度1.8m,A1鉆孔深度為45m,孔徑?60mm,鉆孔終孔位置在煤層與頂板交界位置。傾向方向(垂直巷幫方向)的最遠(yuǎn)影響距離為44.3m,影響支架范圍為128#—107#支架;A2鉆孔方位角為90°,仰角為20°,距離A1鉆孔1.0m,鉆孔開孔位置距離巷道底板高度2.2m,A2鉆孔深度為27m,孔徑?60mm,鉆孔終孔位置在煤層與頂板交界位置。A2孔沿工作面傾向方向(垂直巷幫方向)的最遠(yuǎn)影響距離為25.4m,影響支架范圍128#—116#支架。A3鉆孔方位角為20°,仰角為20°,距離A1鉆孔5.0m,鉆孔開孔位置距離巷道底板高度2.8m,A3鉆孔深度為31m,孔徑?60mm,鉆孔終孔位置在煤層與頂板交界位置。A2孔沿工作面傾向方向(垂直巷幫方向)的最遠(yuǎn)影響距離為25.4m,影響支架范圍128#—116#支架。
圖1 施工方案(m)
壓裂參數(shù):A1孔和A2孔的孔口封孔段長度分別為14m和3.65m,每隔7.5m首先采用射流器割縫,再每隔3.0m和4.5m用高壓水實施壓裂;A3孔封孔段長度為7.65m,每隔3.0m和4.5m壓裂一次。
鉆孔參數(shù):鉆孔方位角為30°,沿巷道走向方向;仰角為30°,朝向采空區(qū)方向。鉆孔深度為30m,孔徑?60mm,垂直方向壓裂頂板高度為14.6m。壓裂參數(shù):孔口封孔段長度為6.65m,每隔3.0m和4.5m壓裂一次。
為監(jiān)測水力壓裂效果,采用鉆孔全景窺視儀對鉆孔壓裂前、后孔壁煤巖體裂隙分布情況進(jìn)行觀測,通過對比分析得出水力壓裂前、后煤巖體裂隙發(fā)育及分布擴(kuò)展情況,如圖2、圖3所示。
圖2 割縫壓裂前、后頂煤裂隙狀態(tài)
圖3 壓裂、前后裂隙發(fā)育素描
對壓裂前、后的裂隙發(fā)育情況進(jìn)行統(tǒng)計可知,壓裂前,鉆孔揭露頂煤的完整段比例為67.3%,裂隙發(fā)育段所占比例相對較低;壓裂后,鉆孔揭露頂煤的微小裂隙和明顯裂隙發(fā)育所占比例合計增加了23.5%。由此可見,水力壓裂對于頂煤體裂縫擴(kuò)展有明顯作用。
當(dāng)采用水力壓裂弱化煤巖體時,由于煤巖地質(zhì)體內(nèi)部構(gòu)造復(fù)雜,水壓裂縫擴(kuò)展形態(tài)及過程存在不確定性。為掌握壓裂鉆孔之間區(qū)域內(nèi)的壓裂效果,采用電磁波CT探測技術(shù)對壓裂前后的煤體進(jìn)行井下實地探測,對比分析壓裂前、后電磁波在煤體中的衰減特性規(guī)律,判斷水壓裂縫的擴(kuò)展區(qū)域分布,評價水力壓裂效果。壓裂前、后CT探測結(jié)果如圖4所示。
分析致裂前、后CT掃描成像圖可知,水力壓裂后,鉆孔內(nèi)10~40m鉆孔區(qū)域,電磁波視吸收系數(shù)由3dB/m以下增加至5~10dB/m。壓裂區(qū)域煤體的電磁波視吸收系數(shù)明顯增大,說明水壓裂縫與煤巖體原生裂隙溝通,促使裂隙進(jìn)一步發(fā)育擴(kuò)展,表現(xiàn)為煤體內(nèi)裂隙發(fā)育范圍明顯增大,原有裂隙寬度增大。鉆孔8~26m窺視區(qū)域內(nèi)裂隙擴(kuò)展明顯,電磁波視吸收系數(shù)明顯增加至5~10dB/m,表明電磁波CT掃描結(jié)果與煤體裂隙窺視效果吻合。
根據(jù)電磁波CT掃描裂縫狀態(tài),得到水力裂縫擴(kuò)展的素描結(jié)果,如圖5所示。分析可知,水力壓裂后裂縫擴(kuò)展至兩鉆孔間75%的區(qū)域,擴(kuò)展裂縫效果明顯。
圖5 CT探測裂隙分布區(qū)域素描
為驗證頂煤弱化的實際放煤效果,對水壓致裂后機(jī)頭及機(jī)尾兩端各20個支架區(qū)域頂煤的放煤量進(jìn)行了對比分析,統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn),在水壓致裂弱化區(qū)域機(jī)尾段,平均日放煤量3433t,未進(jìn)行水壓致裂的機(jī)頭段,平均日放煤量3243t,水壓致裂區(qū)域頂煤的日放煤量增加190t,提高了5.5個百分點(diǎn)。
同時,對工作面頂煤放出量和頂煤回收率情況進(jìn)行了實測統(tǒng)計。并與水壓致裂前的爆破弱化進(jìn)行了對比分析,見表1。
表1 水力壓裂前后不同時期頂煤回收率統(tǒng)計
分析表1可知,“鉆-切-壓”定向水力壓裂頂煤弱化后,工作面頂煤回收率達(dá)到72.49%,較水壓致裂前的爆破弱化提高了6.33個百分點(diǎn)。
1)“鉆-切-壓”定向水力壓裂技術(shù)融合了高壓水射流自動成縫和高壓水力壓裂的優(yōu)勢,形成了鉆孔、成縫一體化,目標(biāo)區(qū)域封隔壓裂,避免了鉆孔退桿后二次刀具割縫的復(fù)雜工藝。
2)“鉆-切-壓”定向水力壓裂對頂煤裂隙的擴(kuò)張及破裂效果顯著,壓裂后,鉆孔內(nèi)揭露頂煤的微小裂隙和明顯裂隙發(fā)育所占比例增加了23.5%,裂縫擴(kuò)展貫通范圍達(dá)到10m以上。
3)“鉆-切-壓”定向水力壓裂頂煤弱化技術(shù)有效的提高了頂煤的回收率,致裂區(qū)域頂煤回收率得到明顯改善,水壓致裂段頂煤的日放煤量由3243t增至3433t,增加190t,提高5.5%;工作面頂煤回收率由66.16%增加至72.49%,較水壓致裂前提高了6.33%。