張 伏,王亞飛,徐銳良
(1.河南科技大學農(nóng)業(yè)裝備工程學院,河南 洛陽 471003; 2.河南科技大學車輛與交通工程學院,河南 洛陽 471003)
隨著制造業(yè)的快速發(fā)展和自動化水平的提高,運動控制系統(tǒng)研究顯得尤為重要。國外運動控制的研究較早,目前國外的運動控制器技術(shù)已發(fā)展到基于PC的運動控制器,且相關(guān)技術(shù)的產(chǎn)品已成為市場主流[1-3]。KUNG Ying-Shieh等[4]應(yīng)用DSP和FPGA開發(fā)了一種三軸運動控制系統(tǒng),由3臺DSP和1臺FPGA組成整體運動控制器。每個DSP執(zhí)行矢量控制、空間矢量脈寬調(diào)制和速度PI控制器的功能,F(xiàn)PGA執(zhí)行生成速度命令、與外部設(shè)備通信和與3個DPSs進行數(shù)據(jù)交換的功能,建立了試驗系統(tǒng),并給出了速度階躍響應(yīng)和梯形軌跡跟蹤響應(yīng)的試驗結(jié)果。易龍騰等[5]設(shè)計了一種升降橫移式立體車庫控制器的硬件系統(tǒng),該系統(tǒng)以數(shù)字信號處理器(DSP)為核心、復(fù)雜可編程邏輯器(CPLD)為擴展器件,并基于Multisim14對硬件系統(tǒng)的復(fù)位模塊和IPM驅(qū)動模塊進行了仿真分析,結(jié)果表明硬件電路可快速和準確地傳輸信號。唐春蓬等[6]提出了按指數(shù)型加減速曲線控制步進電機升降頻的方法,提高了步進電機系統(tǒng)的定位精度。陳靖宇等[7]基于FPGA設(shè)計了模糊PID控制器來控制直流電機的速度,通過對平臺速度誤差e與誤差變化量ec的閉環(huán)控制,采用模糊推理機制,實現(xiàn)了非線性阻力的自適應(yīng)控制,仿真結(jié)果表明,模糊PID控制器滿足控制要求。廖高華等[8]設(shè)計的基于FPGA的自動升降速離散控制,采用VHDL語言進行設(shè)計輸入,能有效地生成具有各種升降速功能的速度方程,結(jié)果證明可顯著提高由步進電機驅(qū)動系統(tǒng)的性能。FANG Ning[9]重點研究了控制系統(tǒng)及其控制算法,并對控制系統(tǒng)進行了測試,通過試驗驗證了系統(tǒng)的可靠性、運動過程的穩(wěn)定性和準確性,以及運動控制算法的可行性。WEI Yanhong等[10]設(shè)計了一種具有上下運動、左右滾動和前后俯仰3個自由度的新型平臺控制系統(tǒng),研究系統(tǒng)組成、工作原理和軟件設(shè)計方法,為保證高精度定位,采用PID控制算法,試驗表明,采用PLC控制比例閥和換向閥時,運動平臺穩(wěn)定。ZOU Can[11]基于PLC可編程邏輯芯片PLC和DSP作為數(shù)據(jù)處理中心,研究了多線程控制船舶裝配機器人運動自控系統(tǒng),系統(tǒng)測試結(jié)果表明,船舶裝配機器人自動控制的魯棒性好,船舶裝配機器人自動控制的穩(wěn)定性高,自適應(yīng)能力強。石東東[12]設(shè)計了一種基于西門子PLC控制器的大型物體同步升降控制系統(tǒng),應(yīng)用表明,基于PLC的大型物體同步升降控制系統(tǒng)自動化程度高。劉旭鵬等[13]研究了基于PLC的電動升降臺控制系統(tǒng),電動升降臺采用電動推桿,拉線編碼器用于檢測推桿定位,觸摸屏控制各個推桿的升降,結(jié)果證明系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
目前,大多是基于DSP和FPGA運動控制的研究,而基于PLC和MCGS觸摸屏的運動控制較少[14-15]。本文以西門子S7-200系列PLC222為核心,研究基于PLC和MCGS的運動控制系統(tǒng),用位置控制模塊EM253對升降臺控制系統(tǒng)實現(xiàn)控制,用MCGS作為控制界面,操作人員通過控制人機界面上相應(yīng)的操作按鈕,控制系統(tǒng)中的自動升降臺在垂直方向上移動。
自動升降臺系統(tǒng)示意如圖1所示。
1.手輪 2.支撐座 3.滑塊Ⅱ 4.支座 5.絲杠Ⅱ 6.滑動桿 7.升降臺 8.滑塊Ⅰ 9.導軌 10.滑動支架 11.步進電機 12.絲桿Ⅰ 13.導向柱圖1 自動升降系統(tǒng)示意Fig.1 Schematic diagram of automatic lifting system
升降臺控制系統(tǒng)的機械部分是一個自動升降臺,升降臺驅(qū)動裝置包括由步進電機驅(qū)動并豎直設(shè)置的絲杠Ⅰ和與升降臺滑動連接的導向柱,升降臺在絲杠Ⅰ帶動下沿導向柱做升降運動,該升降臺上設(shè)有用于固定扭矩傳感器的支撐座和支撐座位置調(diào)節(jié)組件,支撐座位置調(diào)節(jié)組件包括一個絲杠Ⅱ和兩個滑動桿,支撐座的底部設(shè)有與絲杠Ⅱ相配合的螺母及分別與兩個滑動桿配合的滑塊Ⅱ,支撐座通過絲杠Ⅱ帶動沿滑動桿在垂直于滑動支架移動方向垂直向上移動。該自動升降臺工作時,由控制系統(tǒng)對距離進行傳感器檢測、分析和處理,并發(fā)出相應(yīng)的升降指令,由步進電機帶動升降臺動作,最終使得升降臺到達其工作的準確位置。
升降臺控制系統(tǒng)由S7-200系列PLC CPU222、位控模塊EM253、兩相步進電機驅(qū)動器和兩相四線步進電機等部分構(gòu)成。在該系統(tǒng)中PLC為核心,位控模塊EM253輸出的脈沖信號、方向信號和使能信號送給步進電機驅(qū)動器,通過步進電機驅(qū)動器帶動步進電機對控制系統(tǒng)進行控制??刂葡到y(tǒng)電氣部分總體框圖如圖2所示。
圖2 運動控制系統(tǒng)電氣總體框圖Fig.2 General electrical diagram of motion control system
控制系統(tǒng)設(shè)計包括硬件設(shè)計和軟件設(shè)計。硬件設(shè)計主要是PLC硬件的I/O分配設(shè)計和系統(tǒng)接線圖設(shè)計;軟件設(shè)計主要包括EM253位控向?qū)Ш涂刂瞥绦颉?/p>
根據(jù)控制要求,PLC要在V區(qū)為EM253分配存儲空間,以及需要一個擴展口,從經(jīng)濟和滿足系統(tǒng)要求兩方面考慮,選用S7-200系列的CPU222。輸入端口和輸出端口分配如表1~2所示。
表1 輸入端口分配Tab.1 Distribution of input port
表2 輸出端口分配Tab.2 Distribution of output port
運動控制系統(tǒng)的硬件選用S7-200系列的CPU222和微控模塊EM253,其硬件接線如圖3所示。
圖3 硬件接線Fig.3 Connection of hardware
利用EM253位控向?qū)?圖4)生成11個功能不同的控制子程序,為減少程序空間的占用,按照程序設(shè)計需求,選擇位控模塊子程序。POSx-CTRL用于自動轉(zhuǎn)載模板已經(jīng)配置的運動參數(shù)和軌跡,使能和初始化EM253位控模塊匹配,POSO-RSEEK用于尋找參考點,POSO-MAN用于控制升降臺向上還是向下運動,POSO-GOTO使操作臺按照控制要求到達指定位置,通過調(diào)用子程序來完成運動控制。程序編寫控制流程和部分程序如圖5~6所示。
圖4 EM253位控向?qū)ig.4 Position control guide of EM253
圖5 程序編寫控制流程Fig.5 Flow of program control
圖6 梯形圖程序Fig.6 Ladder programs
MCGS組態(tài)軟件提供了解決實際工程問題的完整方案和開發(fā)平臺,能完成現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集、實時歷史數(shù)據(jù)處理、報警和安全機制、流程控制、動畫顯示、趨勢曲線、報表輸出及企業(yè)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)等功能[16-17]。
3.1.1 新建工程
進入MCGS組態(tài)環(huán)境,建立用戶窗口分別為主界面和系統(tǒng)參數(shù),并設(shè)置主界面為啟動窗口,如圖7所示。
圖7 新建工程圖Fig.7 New engineering drawing
3.1.2 定義變量
在MCGS組態(tài)軟件中,定義變量之前先對變量進行分配。本系統(tǒng)的變量設(shè)置如表3所示。
表3 控制系統(tǒng)變量分配Tab.3 Variable distribution of control system
進入“實時數(shù)據(jù)庫”窗口頁定義變量,定義結(jié)果如圖8所示。
圖8 實時數(shù)據(jù)庫Fig.8 Real-time database
組態(tài)畫面設(shè)計分為畫面建立、畫面編輯和動畫連接3個步驟。通過以上步驟,建立的組態(tài)畫面如圖9所示。
圖9 組態(tài)畫面Fig.9 Configuration diagram
在MCGS組態(tài)環(huán)境中,點擊下載,選擇USB通訊、連機運行和點擊工程下載進入環(huán)境。把建立的工程畫面下載到觸摸屏內(nèi),打開觸摸屏后觀察右下角的通訊狀態(tài)是否為“0”。通訊狀態(tài)不為“0”,說明MCGS與PLC通信錯誤;通訊狀態(tài)為“0”,說明MCGS與PLC通信正常。點擊“參數(shù)設(shè)置”和“主界面”按鈕可對參數(shù)進行設(shè)置。
打開“起停電機”按鈕,首先進行手動操作的調(diào)試,具體如下。
(1)手動測距:按下可視化界面上面的“測距”按鈕。
(2)手動上升:按下可視化界面中的“上升”按鈕即可控制平臺上升,在平臺上升的同時連續(xù)測量距離。
(3)手動下降:按下可視化界面中的“下降”按鈕即可控制平臺下降,在平臺下降的同時連續(xù)測量距離。
調(diào)試自動回目標的情況:在目標距離下方手動輸入想要到達的距離,然后按“回目標”按鈕,通過以上調(diào)試過程并觀察升降臺的運行情況是否與設(shè)計要求一致,在運行調(diào)試的過程中,通過完善使得系統(tǒng)的運行情況與設(shè)計要求達到一致,升降臺的上下調(diào)整精度為1 mm,達到設(shè)計精度要求。升降臺實際安裝情況如圖10所示。
圖10 升降臺實際安裝情況Fig.10 Installation of lifting platform
本研究運用西門子S7-200系列PLC、EM253和MCGS觸摸屏,完成了升降臺控制系統(tǒng)的設(shè)計。本升降臺的控制系統(tǒng)包括手動模式和自動回目標兩種工作方式。利用MCGS組態(tài)軟件進行了升降臺控制系統(tǒng)的組態(tài)設(shè)計,實現(xiàn)了升降臺控制過程的可視化,為運動控制系統(tǒng)提供了設(shè)計基礎(chǔ),可為農(nóng)業(yè)機械用升降臺設(shè)計提供新思路。