尹凱占(中國石油大港油田集團(tuán)天津儲氣庫分公司,天津 300270)
乙二醇再生系統(tǒng)在化工裝置中廣泛運用,工藝成熟。理想的乙二醇系統(tǒng)運行是在保證露點裝置有效防凍的同時,實現(xiàn)物料的進(jìn)出平衡。但在儲氣庫采氣生產(chǎn)中,因不能提供一種平穩(wěn)的工況,給乙二醇系統(tǒng)的平穩(wěn)運行帶來較多的困難。
文章以板876儲氣庫露點裝置乙二醇再生系統(tǒng)為例來進(jìn)行說明。在甲醇與貧乙二醇混注甘醇霧化器,低溫分離器內(nèi)混有大量甲醇,甲醇的存在,不緊拉低了乙二醇富液比重也影響醇烴分離,同時低沸點的甲醇進(jìn)入再生釜,易形成泛液現(xiàn)象造成乙二醇攜帶損失,該問題極大制約了儲氣庫的優(yōu)化運行。乙二醇再生系統(tǒng)優(yōu)化運行的研究和應(yīng)用,不僅可節(jié)省甲醇、乙二醇等物料消耗,同時對我國其它儲氣庫的生產(chǎn)運行管理具有一定的借鑒作用。
板876儲氣庫建設(shè)投產(chǎn)于2002年3月10日,采用J—T閥節(jié)流膨脹制冷工藝進(jìn)行天然氣脫水處理。通過節(jié)流降壓控制適當(dāng)?shù)臏囟?,從而獲得水烴露點均滿足外輸要求的天然氣。但是在經(jīng)過J—T閥節(jié)流制冷后,天然氣的溫度急劇下降(可達(dá)-18 ℃),為了防止含有飽和水的天然氣隨溫度的降低而形成水合物,在天然氣預(yù)冷前須注入水合物抑制劑,儲氣庫選用乙二醇作為抑制劑循環(huán)利用。
圖1為板876儲氣庫露點裝置乙二醇再生系統(tǒng)流程示意圖。從三相低溫分離器(V-G1003)水相收集得富乙二醇壓力為5.2 MPa,經(jīng)過導(dǎo)熱油加熱溫度為5 ℃。由調(diào)節(jié)閥(LV-G1166)來實現(xiàn)液位控制,流經(jīng)籃式過濾器(F-1)后去再生塔(T-G2001)上部的回流冷卻器(H)做冷源,換熱至28 ℃后進(jìn)入再生塔下部的貧富液換熱罐(V-G2001)加熱至70 ℃,目的是汽化乳化輕烴,同時易于水分蒸發(fā)。
從V-G2001出來的72 ℃的乙二醇直接到閃蒸器(V-G2002)中閃蒸,閃蒸壓力為0.2 MPa。這時,流體溫度高于該壓力下的沸點,流體在閃蒸分離器中迅速沸騰汽化,從而達(dá)到物料蒸發(fā)的目的。除去烴后的富乙二醇在液位調(diào)節(jié)閥(LV-G2012)的控制下,使液位保持在200 mm處,余下的富乙二醇直接進(jìn)入再生塔(T-G2001)進(jìn)行再生。
乙二醇再生塔(T-G2001)為填料式精餾塔,乙二醇再生塔從中部進(jìn)料,由一個方環(huán)型槽式分配器使富乙二醇均勻進(jìn)料,下降時與上升的氣體逆向接觸,使氣相中的部分貧乙二醇被洗下,富乙二醇中的水分相應(yīng)被提出。富乙二醇落入再生釜(H-G2001)后,由熱媒爐加熱器加熱到115 ℃,使富乙二醇中大部分水汽化,并攜帶部分貧乙二醇上升,在提餾段填料中與進(jìn)料逆向接觸而被吸收。蒸汽繼續(xù)上升,在精餾段填料中與冷卻回流接觸,溫度逐漸下降,升至冷卻器(H)時部分氣體被冷卻,整個溫度達(dá)到92 ℃,冷卻后的液體作為回流(大部分為貧乙二醇)沉降,重新與上升的蒸汽接觸吸收其攜帶的貧乙二醇,與進(jìn)料一起返回到再生釜(H-G2001),頂部水蒸汽則排入閉式排放罐。
H-G2001中的貧乙二醇經(jīng)過溢流板連通管流到下部貧富液換熱罐(V-G2001) 中,此時貧乙二醇濃度為 65%以上,流經(jīng)貧液冷卻器(E-G2001)由96 ℃降至38 ℃,經(jīng)P-G2001A/B抽出升壓至6.2 MPa,從甘醇霧化器(W-G1001)注入天然氣中,注入的貧乙二醇在霧化吸水后與天然氣一起到低溫分離器(V-G1003),沉降到底部后與烴在分離。為防止低溫下醇烴不能有效分層,設(shè)立了加熱調(diào)節(jié)閥(TV-06223),經(jīng)加熱分層后重新做為富乙二醇去再生。這樣,就形成了循環(huán)使用過程。
圖1 板876儲氣庫露點裝置乙二醇再生系統(tǒng)流程示意圖
為保證乙二醇系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運行,結(jié)合以往運行經(jīng)驗,整個運行期間我們堅持以保證貧乙二醇濃度為基礎(chǔ),根據(jù)氣量凝析水量配產(chǎn)泵量,整個采氣期我們根據(jù)貧、富乙二醇濃度變化調(diào)整再生溫度以保證防凍效果為目的,通過調(diào)整實現(xiàn)進(jìn)出料平衡。
2020年采氣前,站內(nèi)組織學(xué)習(xí)統(tǒng)一認(rèn)識,制定每日貧、富乙二醇濃度檢測制度,同時根據(jù)乙二醇溶液冰點圖(如圖2所示),選定貧乙二醇體積濃度65%為控制基礎(chǔ),使乙二醇始終保持在非結(jié)晶區(qū)。
圖2 乙二醇溶液冰點圖
如圖2所示繪制了更為精確詳細(xì)的乙二醇濃度與冰點關(guān)系曲線圖(如圖3所示),為濃度檢測分析工作奠定了良好的基礎(chǔ)。
圖3 乙二醇濃度與冰點關(guān)系曲線圖
2019年之前采氣我站采取甲醇、乙二醇混注方式運行,低溫分離器內(nèi)混有大量甲醇。甲醇的存在,一方面拉低了富乙二醇比重影響醇烴分離,另一方面低沸點的甲醇進(jìn)入再生釜,易形成泛液現(xiàn)象造成乙二醇攜帶損失。所以2020年我們改為單注貧乙二醇,同時為防止再生釜蒸發(fā)量過大造成攜帶,參照乙二醇濃度沸點對應(yīng)表(如表1所示),選定了相對較低的115 ℃為再生初始溫度[1]。
再生釜溫度是決定水汽的蒸發(fā)量和控制系統(tǒng)物料進(jìn)出平衡的主要參數(shù)。在系統(tǒng)整個運行控制中為保證下游防凍效果,我們堅持以65%的貧乙二醇濃度為控制基礎(chǔ),根據(jù)每日貧、富乙二醇濃度變化情況及時對再生釜溫度進(jìn)行調(diào)整,通過再生釜溫度的調(diào)整使貧、富乙二醇濃度保持穩(wěn)定,從而實現(xiàn)系統(tǒng)進(jìn)出料平衡。運行期間,再生釜溫度根據(jù)工況控制在115~125 ℃之間,貧乙二醇濃度始終保持在65%以上,富乙二醇濃度穩(wěn)定在45%~60%之間。
表1 乙二醇濃度沸點對應(yīng)表(數(shù)據(jù)來源ASHRAE手冊(2005)版)
根據(jù)采氣量及凝析水量配產(chǎn)泵量,貧乙二醇的注入量取決于制冷系統(tǒng)內(nèi)凝析水量,而凝析水量由氣量、進(jìn)出站壓差及溫降決定。采氣初期制冷系統(tǒng)凝析水量變化不明顯,傳統(tǒng)的氣醇配比每百萬方天然氣注入80升貧乙二醇可滿足防凍要求。但運行期間,由于進(jìn)站溫度不斷上升、進(jìn)站壓力不斷下降,在同等出站壓力和露點溫度下,致使凝析水量大幅增加,傳統(tǒng)的配比方式已不能滿足防凍要求。當(dāng)進(jìn)站溫度升至20 ℃以上、進(jìn)站壓力由6.2 MPa下降至5.8 MPa時,管殼換熱器壓差出現(xiàn)緩慢上漲趨勢,乙二醇防凍效果開始減弱,150萬方氣量下我們逐步將泵量由37.5%提升至55%以保證防凍效果,即每百萬方天然氣注入量由80升提至117.3升[2]。
乙二醇再生系統(tǒng)液位控制主要包括低溫分離器、閃蒸分離器及再生釜三部分,合理的液位設(shè)定不僅有利于系統(tǒng)穩(wěn)定,同時可在一定程度上降低乙二醇的附加損失。
2.6.1 低溫分離器液位設(shè)定
低溫分離器水相一次堰板為1 000 mm、二次堰板760 mm、油相堰板800 mm,通過換算可得當(dāng)水相遠(yuǎn)傳液位高于60%時會出現(xiàn)水翻油現(xiàn)象,同時結(jié)合實際運行情況,當(dāng)氣量提產(chǎn)或J-T閥切換操作時,分離器液位波動最高可上漲10%左右,為避免分離器出現(xiàn)富乙二醇附加損失,我們將低溫分離器液位控制在45%以下。
2.6.2 閃蒸分離器液位設(shè)定
閃蒸分離器原理就是讓高壓高溫流體經(jīng)過減壓,使其沸點降低,再進(jìn)入閃蒸分離器,這時,流體溫度高于該壓力下的沸點。流體在閃蒸分離器中迅速沸騰氣化,從而達(dá)到物料蒸發(fā)的目的。運行期間,分離器留出充足空間有效分離低沸點烴化物,因此將閃蒸分離器液位控制在30%~40%之間[3]。
2.6.3 再生釜液位設(shè)定
再生釜溢流板為550 mm、液位計總長600 mm,液位計底部距離罐底100 mm,通過換算可得當(dāng)液位高于75%時,溢流板兩側(cè)連通。出現(xiàn)連通情況時,會造成部分未充分蒸餾提純的富乙二醇直接進(jìn)入貧富液換熱罐通過注醇泵直接進(jìn)入下游管道,無法保證其防凍效果。同時考慮補(bǔ)充乙二醇時再生釜需持續(xù)進(jìn)料,為保證貧富液換熱罐內(nèi)留有足夠空間,我們將液位控制在40%~45%之間。
乙二醇再生系統(tǒng)于2020年12月5日投用,2021年2月7日停運,累計運行64天。運行期間,采用貧乙二醇單注甘醇霧化器,替代以往貧乙二醇與甲醇混注運行方式。根據(jù)板876儲氣庫氣藏井流物較少,進(jìn)站溫度較低的特點,將再生釜溫度控制在115~125 ℃之間,貧乙二醇始終保持在65%以上,富乙二醇濃度穩(wěn)定在45%~60%之間(如圖4所示),通過合理的貧乙二醇與天然氣量的配比,保證了良好的防凍效果。采氣期間,未出現(xiàn)一次凍堵情況,順利實現(xiàn)了歷年首次全程獨立運行[4]。
圖4 乙二醇再生系統(tǒng)運行參數(shù)
2020年較2019年采氣期,甲醇減少消耗25.9噸,乙二醇減少消耗1.61噸,合計減少醇類消耗27.51噸(如表2所示)。
表2 醇類消耗統(tǒng)計表
乙二醇再生系統(tǒng)是保障露點裝置正常運行的決定性因素,通過對乙二醇再生系統(tǒng)的研究與應(yīng)用,實現(xiàn)了乙二醇系統(tǒng)的獨立運行,并且保障了露點裝置的安全平穩(wěn)生產(chǎn)。 同時,有效降低了甲醇與乙二醇的消耗量,為今后的采氣生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。