鄒兆偉,綦守生
(1.黑龍江技師學(xué)院;2.黑龍江省雞西市潤德選煤廠,黑龍江 雞西 158100)
重介旋流器選煤由于分選效率高,分選密度調(diào)節(jié)范圍寬且有利于實現(xiàn)自動化控制,因此在選煤行業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。雞西市恒山區(qū)潤德選煤廠,年入洗原煤120 萬t,采用無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器分選+浮選工藝流程。主選設(shè)備采用國華科技生產(chǎn)的3GHMC1900/700三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器,處理能力210~310 t/h,入料泵型號250ZJ-I-A96,流量850 m3/h,揚程45 m。該廠原料煤來源于3個礦層,地面存儲,混合入洗,原煤灰分在31%~42%之間,精煤灰分在9.5%~10.5%時,理論回收率在37%~48%之間,分選密度δ±0.1含量大于40%,屬于極難選煤。該廠在洗選加工過程中,時常出現(xiàn)精煤帶矸問題。
無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器精煤帶矸是生產(chǎn)過程中常見的問題。原因是多方面的,研究和實踐表明,影響重介旋流器分選效果的主要因素有旋流器結(jié)構(gòu)、原料煤性質(zhì)和人工操作經(jīng)驗等。因設(shè)備的結(jié)構(gòu)參數(shù)如入料口、底流口、安裝傾角等基本固定,故對原料煤因素和操作因素進(jìn)行分析。
2.1.1 原煤可選性的影響
原煤性質(zhì)的變化是影響重介旋流器分選效果的主要因素。該廠原料煤來源于3個礦層,原煤可選性差異較大,相同密度級的灰分差別也是很大。當(dāng)精煤質(zhì)量要求相同時,因分選密度不同,那么重介質(zhì)懸浮液密度也不同,要想用相同的重介質(zhì)懸浮液分選,只有對原料煤采取分組入選、輪換洗選和混合入選方式。原煤浮沉試驗結(jié)果見表1。
表1 潤德選煤廠50~0.5 mm級原料煤混合后浮沉試驗綜合
2.1.2 粒度組成的影響
可能偏差E值越小,分選效果越好。對于重介選煤來說,可能偏差值隨入選原煤粒度的減小而增大,隨分選密度的提高而提高。該廠入選原煤含矸量較大,且含有高密度的片狀頁巖成分;原煤粒度組成呈減小趨勢,在分選過程中容易進(jìn)入精煤產(chǎn)品中造成污染。從表2中可知,該廠原料煤隨著粒度的減小,高密度物含量在逐步減少,但粒度在13~0.5 mm和小于0.5 mm時高密度物含量比較相近,分別為24.75%和24.11%,這部分高密度物在旋流器分選中極易泥化混入精煤中,造成實際精煤帶矸率上升,影響精煤質(zhì)量。
表2 潤德選煤廠原料煤中各粒度級和大于1.8 g/cm3密度級組成
2.2.1 懸浮液密度的影響
合適的懸浮液密度是實現(xiàn)精煤、中煤和矸石有效分選的先決條件。懸浮液分選密度值確定后,保持循環(huán)懸浮液密度的穩(wěn)定是保證選煤質(zhì)量穩(wěn)定的關(guān)鍵。由于懸浮液的密度影響實際分選密度,在原煤質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,為使精煤產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,必須保持實際分選密度的穩(wěn)定,因此懸浮液密度必須穩(wěn)定,波動范圍越小越好,該廠懸浮液密度的波動范圍正常水平在±0.01 g/cm3。如果密度選擇過高,就會使重產(chǎn)物矸石混入精煤中,造成精煤灰分過高。所以要根據(jù)煤質(zhì)情況確定產(chǎn)品合適的分選密度,并保持懸浮液的穩(wěn)定。該廠在生產(chǎn)中平均分選密度控制在1.435 g/cm3,因其原料煤來源于3個礦層,原煤可選性差異較大,相同密度級灰分差異也較大。如采取大于1.435 g/cm3的分選密度值,易使矸石混入精煤中,造成精煤帶矸。
2.2.2 懸浮液的粘度及煤泥含量影響
懸浮液的粘度隨著固體體積濃度的增大而上升,當(dāng)濃度超過40%時,懸浮液太稠密極不利于分選。對于重介選煤來說,可通過增加一定的煤泥量來提高懸浮液的穩(wěn)定性,但是當(dāng)煤泥量過高時,懸浮液的粘度增大,旋流器內(nèi)的切向速度梯度會減弱,底流和工作懸浮液的密度基本接近,懸浮液分層作用減弱。研究與實踐均表明,煤泥量對細(xì)顆粒的分選效果影響很大,當(dāng)煤泥量超過55%時,1~0.5 mm部分粒度級物料的分選效果就會變差,分選精度將惡化,因此煤泥量應(yīng)根據(jù)不同的粒度級控制在一定范圍內(nèi)。該廠在生產(chǎn)過程中懸浮液煤泥量一般控制在45%~50%之間,由于該廠小于0.5 mm粒度級高密度物含量為24.11%,這部分細(xì)粒級高密度物在分選中極易泥化,增加了懸浮液的粘度致使分選精度降低,造成精煤灰分增高。
2.2.3 重介旋流器入料壓力
重懸浮液和礦粒切向速度的大小與入料壓力有關(guān)。入料壓力的變化會給分選效果帶來顯著的影響,隨著入料壓力的增加,旋流器內(nèi)離心力場加強(qiáng),懸浮液的等密度曲面形成較快,顆粒的定位較快,所以分選較為徹底。當(dāng)入料泵葉輪磨損嚴(yán)重,或有雜物進(jìn)入合格介質(zhì)桶造成入料泵局部堵塞或入料管中有堵塞現(xiàn)象時,就會造成入料壓力不足。入料壓力偏低時,懸浮液在旋流器內(nèi)形成的空氣柱達(dá)不到一定的負(fù)壓,難以在有效的時間內(nèi)形成等密度曲面,外旋流的上升加速度偏小,上升力不足,從而會造成矸石和中煤不能全部進(jìn)入旋流器二段,部分從精煤排料口排出,導(dǎo)致分選效果差,產(chǎn)生精煤帶矸現(xiàn)象。潤德選煤廠所使用的3GHMC1900/700三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器入料壓力約為0.28 MPa。由于該廠輔助設(shè)備如入料泵使用過久,葉輪磨損嚴(yán)重或入料管局部堵塞或管道有跑、滴、漏的地方等,無形中降低了旋流器的入料壓力,致使旋流器無法正常工作,降低了分選效果,產(chǎn)生了精煤夾帶矸石,精煤灰分增高等不良現(xiàn)象。
根據(jù)理論分析,并結(jié)合潤德選煤廠生產(chǎn)實際,為防止無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器在生產(chǎn)過程中精煤帶矸,制定了“四穩(wěn)一保證”措施。
(1)穩(wěn)定處理量,防止超載運行。過大的處理量將降低旋流器分選精度,并出現(xiàn)堵、冒現(xiàn)象,造成精煤帶矸。
(2)穩(wěn)定旋流器入料壓力。入料壓力過大,離心力場加強(qiáng),懸浮液等密度面形成較快,顆粒定位較快,分選徹底;入料壓力過小,矸石在一段旋流器向上的推力不夠,就會造成矸石滯留在旋流器筒體下部,落入溢流口,混入精煤,造成精煤帶矸。
(3)穩(wěn)定原料煤性質(zhì)。采取均勻混合入選,原煤入料粒度要小于50 mm,清除入料雜物,尤其是鐵器和木屑,防止堵塞旋流器分料箱、管道等,旋流器底料口堵塞會直接導(dǎo)致精煤帶矸。
(4)穩(wěn)定懸浮液密度。通過增加一定的煤泥量來提高懸浮液的穩(wěn)定性,改善分選效果,降低精煤帶矸量。
(5)保證原煤充分潤濕,消除結(jié)團(tuán)現(xiàn)象,使原煤松散后再進(jìn)入重介旋流器分選。
根據(jù)“四穩(wěn)一保證”措施,確定了該廠在生產(chǎn)過程中防止精煤帶矸的具體操作方案。
(1)在原煤輸入膠帶上安裝電子皮帶稱計量裝置,時時在線計量,控制進(jìn)入旋流器的入選量在一個穩(wěn)定范圍內(nèi),防止超載。
(2)根據(jù)介質(zhì)總循環(huán)量合理選擇入料泵,經(jīng)常檢查旋流器各連接段尤其是入料口、出料口、二段入料口以及入料管,防止出現(xiàn)堵塞、物料流通不暢的情況。
(3)采取均勻混合入選,穩(wěn)定原料煤性質(zhì)。
(4)通過適當(dāng)增加煤泥量來提高懸浮液的穩(wěn)定性,改善分選效果,降低精煤帶矸量。
(5)在旋流器入料漏斗中設(shè)置一分散罩或在旋流器一段增設(shè)旋向一致的合格介質(zhì)環(huán)形潤濕管,起到預(yù)分選和提前潤濕作用,相當(dāng)于增加了一段筒體長度,有效防止精煤帶矸。
潤德選煤廠在生產(chǎn)中嚴(yán)格遵守“四穩(wěn)一保證”措施,最終取得了精煤帶矸為零,矸石中精煤損失為零的效果,同時提高了分選精度指標(biāo)。見表3、表4。
表3 潤德選煤廠三產(chǎn)品重介旋流器生產(chǎn)結(jié)果
表4 采取措施前、后主要分選精度指標(biāo)對比
從表3中可以看出,在1.40~1.80 g/cm3密度級中,在原煤產(chǎn)率20.15%、灰分34.86%的情況下,分選后中煤、精煤產(chǎn)率分別為79.95%、8.89%,灰分分別為23.12%、9.43%。在小于1.40 g/cm3密度級產(chǎn)率41.96%的情況下,分選后中煤和精煤回收率分別為18.24%、91.11%,且灰分為零,生產(chǎn)效果良好。
從表4中可看到,選煤效率在采取措施前、后對比中,分別為82.39%和95.20%,提高了12.81%的回收率,為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
在實際生產(chǎn)中,不同選煤廠的原料煤煤質(zhì)情況和無壓給料三產(chǎn)品重介旋流器的操作各有不同,造成精煤帶矸問題的原因也千差萬別,但只要對原料煤性質(zhì)和設(shè)備操作因素進(jìn)行深入分析,就能找到問題的癥結(jié)所在,對癥下藥制定對策,精煤帶矸問題迎刃而解。