孟令尊 張旭 邊向南
1大慶油田有限責任公司第六采油廠
2大慶油田裝備制造集團
大慶油田采油六廠配注目前大部分處于日間人工調(diào)控、夜間無人管控的狀態(tài),壓力波動大、流量不穩(wěn)時調(diào)節(jié)次數(shù)多一些,配水流量控制不及時準確。配水間注水閥組數(shù)量多、流量計和壓力表均為就地顯示、沒有信號變送輸出,這些原因是影響油田精細注水、有效注水的不利因素。
在夜間管網(wǎng)壓力穩(wěn)定的情況下,部分井的現(xiàn)場與報表注水量誤差、現(xiàn)場注水完成率兩項數(shù)據(jù)會出現(xiàn)不合格的情況,現(xiàn)場與報表注水量誤差不合格頻率為7.14%~13.95%,注水完成率不合格頻率為11.62%~42.86%。
在夜間管網(wǎng)壓力不穩(wěn)定的情況下,大部分井現(xiàn)場油壓誤差、現(xiàn)場與報表注水量誤差、現(xiàn)場注水完成率會出現(xiàn)較大的波動,整體偏離配注要求。
在夏季夜間管網(wǎng)壓力下降的情況下,不能及時關(guān)閉油壓較高的井,保證油壓較低的井正常生產(chǎn);在冬季夜間管網(wǎng)壓力下降的情況下,不能及時關(guān)小油壓較低的井,保證油壓較高的井管線不凍堵。
夜間管線穿孔,不能及時發(fā)現(xiàn)壓力變化并及時關(guān)井,導致污水泄漏,造成環(huán)境污染。人工手動調(diào)節(jié)高壓閥門存在安全隱患。
利用“工業(yè)機器人”技術(shù)概念開發(fā)的機械手調(diào)節(jié)裝置,具備常規(guī)技術(shù)(電動閥和SCADA)所沒有的諸多優(yōu)勢,隨著科學技術(shù)的快速發(fā)展,完全可以成為配水間智能化調(diào)節(jié)的新型解決方案。
工業(yè)機器人是先進制造技術(shù)和自動化裝備的典型代表,集機械、電子、自動控制、計算機、傳感器、人工智能、通信與網(wǎng)絡等多學科先進技術(shù)于一體。配水間機械手調(diào)節(jié)系統(tǒng)是在原有閥組工藝全部保留的情況下進行的無損化改造,現(xiàn)場實施簡單、費用低,安裝過程中無需關(guān)井停產(chǎn),不影響注入時率,當有需要或必要時又可恢復為人工調(diào)節(jié),相當于多了一套冗余設備(圖1)。
圖1 油田配水間智能化機械手控制過程流程圖Fig.1 Process flow diagram of intelligent manipulator control in oilfield water allocation room
一個機械手可以同時管理和調(diào)節(jié)幾十個閥組,設備利用率高,所配置的可編程邏輯控制器(PLC)功能強大,可完成數(shù)據(jù)采集、運算控制、伺服控制、報警提示功能等,根據(jù)整個配水間的壓力流量數(shù)據(jù),進行智能化控制調(diào)節(jié),通過優(yōu)化算法和路徑,使調(diào)節(jié)更高效并降低成本。
現(xiàn)有配水間閥組為非線性閘閥,人工手動很難掌握好細微尺度,操作人員邊看水表邊調(diào)節(jié),可能越調(diào)越亂。機械手調(diào)節(jié)系統(tǒng)把干線壓力信號、各支線壓力及流量信號引入,采用伺服控制,對速度和進程調(diào)節(jié)更精細,控制定位精度更高,效果是人手難以做到的。
在系統(tǒng)組態(tài)畫面上觀察整個配水間工藝動態(tài)一目了然,每口井什么時候調(diào)節(jié),每天調(diào)節(jié)幾次,都有記錄并可生成多種運行曲線,并可在壓力異常時發(fā)送報警[1]。
Research on properties and application of disodium cocoyl glutamate 8 23
機械手配水調(diào)節(jié)系統(tǒng)集自動化、數(shù)字化、智能化一體,在保留原工藝基礎上,具有無損化改造、降低成本、調(diào)節(jié)精度更高、長期可靠運行的特點。
采油六廠1-6配水間共有17口分層管柱井,相鄰間距580 mm,站內(nèi)為水泥地面,閥門高度為720 m(圖2)。
圖2 配水間安裝平面圖Fig.2 Layout plan of water allocation room installation
使用一套機械手智能調(diào)節(jié)系統(tǒng)對其中10 口分層管柱井進行管控調(diào)節(jié)(圖3),2019年12月15日正式運行至今。具體性能指標如下:
圖3 機械手一天調(diào)節(jié)圖Fig.3 Manipulator adjustment in one day
(1)現(xiàn)場原有工藝不動,就地加裝一套機械手系統(tǒng),運行軌道長度6 m,水平垂直旋轉(zhuǎn)三軸關(guān)節(jié),采用浮動手指設計。
(2)機械手最大輸出扭矩達200 Nm,現(xiàn)場閥門平均扭力為30 Nm,最大扭力為80 Nm,可以完成全覆蓋調(diào)節(jié)。
(3)機械手運行啟動時,有燈光閃爍以及聲音提示,完成調(diào)節(jié)后返回初始位置待機,報警關(guān)閉。
(4)注水管理要求誤差不超過±15%,機械手調(diào)節(jié)達到±5%以內(nèi),在10~15 min內(nèi)完成調(diào)整。
(5)設定壓力點,壓力在±1 MPa 區(qū)間內(nèi)為正常,區(qū)間外視為壓力異常,觸發(fā)聲光和畫面報警。
(6)建立數(shù)據(jù)庫,存儲機械手系統(tǒng)運行數(shù)據(jù),以日報表模式顯示,可生成各趨勢曲線。
采用常規(guī)技術(shù)也可以實現(xiàn)配水間自動調(diào)節(jié)流量,如在單井上加電動調(diào)節(jié)閥進行比例積分、微分(PID)調(diào)節(jié),但配注工況很多時候是穩(wěn)定狀態(tài),并不需要頻繁調(diào)節(jié)。當干線壓力波動時,更需要做一個綜合考量,而不是各個單井就地進行PID閉環(huán)調(diào)節(jié),而且高壓狀態(tài)下頻繁動作還容易造成閥門損壞,如某油田單井每年僅維修費編列預算6 000元,這是一筆不小的開支。全部改造加裝調(diào)節(jié)閥,設備利用率低,一次性投入大,現(xiàn)場改動量大,改造費用也大[2]。
機械手系統(tǒng)可以對幾十口井進行智能化調(diào)節(jié),設備利用率高,運行可靠,同時PLC還有進行數(shù)據(jù)存儲處理、遠傳等功能,相當于給配水間加了一套可作為數(shù)字化基礎的PLC系統(tǒng)。在一次性投入方面要比常規(guī)技術(shù)方式節(jié)省三分之一左右的費用,現(xiàn)場改造費用低,在運行維護上定期搽油防銹即可,沒有其他費用[3-8]。
工業(yè)機器人是未來發(fā)展趨勢,在三種工況內(nèi)最有發(fā)展?jié)摿矗喝瞬荒芨傻?、人干不好的和人不愿意干的。配水調(diào)節(jié)需要全天連續(xù)操作,夜間值班更辛苦,屬于后兩種情況兼而有之。
機器人不是簡單代替人工勞動,而是一種能夠結(jié)合人的優(yōu)勢(即分析判斷、快速響應變化能力)以及機器優(yōu)勢(即高精度、高穩(wěn)定性、長時間運行和環(huán)境耐受能力強)的自動化設備,在調(diào)節(jié)過程中可以不停頓、不休息,讓工作變得更科學。
配水間機械手將工業(yè)機器人的概念應用到配注工藝領域,屬于業(yè)內(nèi)首創(chuàng),未來不會僅局限于配注工藝,在油田各生產(chǎn)環(huán)節(jié)中都會具有廣泛的應用前景[9-10]。