黎江
作者簡(jiǎn)介:黎 江(1989—),工程師,主要從事橋梁隧道施工工作。
在實(shí)際施工中,鋼拱架的安裝質(zhì)量難以控制,鋼拱架的連接、垂直度、高程控制、橫向偏差等方面往往達(dá)不到質(zhì)量要求,這會(huì)對(duì)鋼拱架的受力結(jié)構(gòu)帶來較大影響,從而導(dǎo)致出現(xiàn)隧道初期支護(hù)發(fā)生變形以及開裂等嚴(yán)重的問題,增加了隧道施工風(fēng)險(xiǎn)。文章通過云南省昌保高速公路石花洞隧道初期支護(hù)鋼拱架的安裝施工,介紹了提高復(fù)雜環(huán)境下軟巖隧道鋼拱架安裝質(zhì)量的相關(guān)措施。
軟巖隧道;鋼拱架;安裝;質(zhì)量控制
U455A331133
0 引言
在當(dāng)前我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的環(huán)境下,高速公路建設(shè)與行業(yè)發(fā)展的速度也越來越快,而針對(duì)一些山區(qū)地理位置與環(huán)境因素的影響,使得高速公路建設(shè)工作必須要注重隧道工程工作的開展,特別是復(fù)雜地質(zhì)條件的隧道施工。而對(duì)于復(fù)雜環(huán)境下軟巖隧道初期支護(hù)工作,通過運(yùn)用鋼拱架連接噴射混凝土來支撐,其中的鋼拱架是穩(wěn)定初期支護(hù)的關(guān)鍵結(jié)構(gòu),其作用也是不容忽視的。但在實(shí)際的施工當(dāng)中,容易出現(xiàn)連接鋼板連接不嚴(yán)、傾斜度不合格等安裝質(zhì)量問題,將會(huì)導(dǎo)致鋼拱架承載能力受到嚴(yán)重的影響,甚至?xí)硭淼莱跗谥ёo(hù)發(fā)生變形以及開裂等嚴(yán)重的問題,因此會(huì)導(dǎo)致隧道的施工風(fēng)險(xiǎn)越來越大,嚴(yán)重的會(huì)帶來施工安全隱患問題。因此,在復(fù)雜環(huán)境下軟巖隧道鋼拱架施工過程中,必須分析實(shí)際工作中存在的問題,采取有針對(duì)性的措施,有效提升隧道鋼拱架安裝質(zhì)量,保障隧道鋼拱架的施工質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,為后期工作有效開展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
1 工程概況
石花洞隧道位于保山市隆陽(yáng)區(qū)西邑新寨壩村境內(nèi)。石花洞隧道屬于分離式隧道,左線起點(diǎn)樁號(hào)為ZK75+005,終點(diǎn)樁號(hào)為ZK76+415,全長(zhǎng)1 410 m;右幅起點(diǎn)樁號(hào)為K75+025,終點(diǎn)樁號(hào)為K76+395,全長(zhǎng)1 370 m。洞門形式均為端墻式。洞身圍巖等級(jí)主要為Ⅴ級(jí)和Ⅳ級(jí),占比高達(dá)92%。隧道采用雙向掘進(jìn)施工,洞身開挖主要采用新奧法。
石花洞隧道屬于中低山山嶺地貌,隧址區(qū)范圍內(nèi)次級(jí)斷裂及小斷裂較發(fā)育,主要發(fā)育為北向及北東向的斷裂構(gòu)造。隧道圍巖為可偏硬塑狀粉質(zhì)黏土,破碎狀強(qiáng)風(fēng)化炭質(zhì)泥巖,巖層破碎,溶隙及節(jié)理發(fā)育,成洞條件差,拱部易產(chǎn)生塌方。側(cè)壁自穩(wěn)性較差,開挖時(shí)易坍塌、變形。隧道開挖后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行支護(hù),閉合成環(huán),初期支護(hù)流程如下頁(yè)圖1所示。
工字鋼架施工質(zhì)量的好壞直接決定了初期支護(hù)的效果。工字鋼架由工字鋼、連接鋼板等焊接成型。每榀工字鋼由A單元3個(gè)、B、C、D、E單元各2個(gè)組成,單元之間以螺栓、鋼板連接,并將鋼架連成整體。工字鋼架總裝如圖2所示。
2 鋼拱架安裝存在的主要問題與難題
2.1 安裝質(zhì)量問題
本工程為復(fù)雜環(huán)境下軟巖隧道施工,圍巖以不同風(fēng)化程度層狀泥質(zhì)灰?guī)r組成,初期支護(hù)面滲水嚴(yán)重,開挖面局部突泥突水,導(dǎo)致初期支護(hù)變形較大,進(jìn)而出現(xiàn)開裂、侵限,需更換拱架,施工進(jìn)度緩慢且投資增加較大,因此,初期支護(hù)鋼拱架的安裝是質(zhì)量控制的重點(diǎn)。通過長(zhǎng)時(shí)間的質(zhì)量檢查,石花洞隧道鋼拱架安裝質(zhì)量不能滿足要求,存在的主要問題如下:
(1)鋼拱架加工質(zhì)量參差不齊。主要表現(xiàn)在鋼拱架加工尺寸不準(zhǔn)確,弧度不圓順、鋼拱架扭曲、螺孔不一致、焊接質(zhì)量較差等。
(2)鋼拱架架設(shè)不符合要求。主要表現(xiàn)在連接鋼板連接不嚴(yán),傾斜度不合格,豎向位移偏差大,橫向位移偏差大,拼裝偏差大等。
2.2 原因分析
本工程項(xiàng)目部技術(shù)人員對(duì)鋼拱架安裝質(zhì)量問題進(jìn)行了調(diào)查分析,其主要原因是:鋼拱架加工不規(guī)范,焊接方法不當(dāng),鋼拱架安裝時(shí)高強(qiáng)螺栓數(shù)量不足,拱腳接觸面積小,鎖腳錨桿剛度不足,連接鋼筋剛度不足等。
3 鋼拱架安裝質(zhì)量控制
本工程針對(duì)以上的問題,有針對(duì)性地采取了一系列的措施,從鋼拱架的規(guī)范加工、精確安裝等方面進(jìn)行控制,以確保鋼拱架的安裝精度滿足要求。
3.1 鋼拱架的規(guī)范加工
3.1.1 加工準(zhǔn)備
鋼拱架加工的質(zhì)量好壞,將會(huì)影響安裝的質(zhì)量。鋼拱架加工不規(guī)范容易造成鋼拱架安裝困難、安裝后不符合要求以及耗費(fèi)更多的人力,甚至?xí)⒄`工期,因此要嚴(yán)格控制鋼拱架的加工質(zhì)量。鋼拱架加工場(chǎng)地應(yīng)進(jìn)行硬化處理,地面采用20 cm厚C20混凝土進(jìn)行硬化,有車輛行駛區(qū)用20 cm厚C25混凝土硬化,面積在80~100 m2之間。鋼拱架冷彎設(shè)備應(yīng)擺放在平整的場(chǎng)地上。鋼拱架加工人員主要由電焊工、輔助工等組成。在施工前,要對(duì)他們進(jìn)行技術(shù)交底,并進(jìn)行考核,不合格的人員不能參與施工。
3.1.2 鋼拱架的加工
加強(qiáng)鋼拱架加工技術(shù)要求,拱架加工必須按1∶1大樣驗(yàn)收后再安裝,每榀拱架單元完成制作后應(yīng)進(jìn)行試拼,要求尺寸精確、線形圓順、端頭無翹起、拱身無扭曲,確保每個(gè)單元的制作精度。
3.1.3 鋼拱架與連接鋼板焊接
(1)以往鋼拱架與鋼板焊接都是人工操作,用手固定鋼板與鋼拱架,然后進(jìn)行焊接。這樣鋼板與鋼拱架的相對(duì)位置僅憑工人的個(gè)人感覺和經(jīng)驗(yàn),無法做到精確定位,相鄰兩單元鋼拱架在拼接的時(shí)候,可能出現(xiàn)螺栓孔無法對(duì)齊或者偏差較大,螺栓無法穿過的現(xiàn)象。因此,拱架與連接鋼板焊接的精確定位關(guān)系到拱架安裝的質(zhì)量。連接鋼板都是按照固定的尺寸進(jìn)行加工,鋼板上的螺栓孔也是按規(guī)范加工,尺寸位置都確保準(zhǔn)確,所以只要控制螺栓孔與鋼拱架橫截面的位置,就能保證焊接質(zhì)量。
(2)現(xiàn)場(chǎng)采用自行設(shè)計(jì)的定位器控制鋼拱架與連接鋼板焊接,定位器由10 mm厚鋼板、M20螺栓、8 mm圓鋼制作,由鋼板焊接一個(gè)“L”鋼構(gòu)件,該鋼構(gòu)件一個(gè)側(cè)面能夠放在工字鋼槽內(nèi),一個(gè)側(cè)面能夠準(zhǔn)確卡在工字鋼的端頭,在側(cè)面上面用鉆孔機(jī)鉆兩個(gè)能夠塞進(jìn)M20螺栓的圓孔,加工螺栓孔的過程要精確計(jì)算,兩顆螺栓的間距和高度,要與連接板最上層的螺栓孔的間距和高度相匹配。
3.2 鋼拱架安裝質(zhì)量控制
3.2.1 人員組織
鋼拱架加工人員主要由電焊工、輔助工等組成。在施工前,要對(duì)他們進(jìn)行技術(shù)交底,并進(jìn)行考核,不合格的人員不能參與施工。
3.2.2 測(cè)量控制
每榀鋼拱架安裝前,準(zhǔn)確測(cè)量定出拱腳及隧道的中線位置和拱腳的高程,控制好鋼拱架安裝的位置。采用臺(tái)階法施工時(shí),上臺(tái)階每榀拱架的位置一般至少放樣五個(gè)控制點(diǎn),五個(gè)控制點(diǎn)要在同一里程位置,同一斷面內(nèi),作為鋼拱架相對(duì)應(yīng)各個(gè)部分的控制依據(jù)。
3.2.3 擴(kuò)大拱腳墊板的接觸面積
(1)采用槽鋼作為拱腳墊板。本工程將原設(shè)計(jì)的20×200 cm混凝土墊板,改為140×32 cm槽鋼墊板,以擴(kuò)大拱腳的接觸面積,增加承載力。使用槽鋼能更好地與鋼拱架焊接連接加固,確保施工過程中不受外力因素而產(chǎn)生移位。
(2)采用槽鋼連接兩榀拱腳。為了使拱腳連成一整體,本工程將槽鋼墊放于兩榀拱架之間,槽鋼墊板長(zhǎng)度根據(jù)兩榀鋼拱架的間距設(shè)計(jì),V級(jí)圍巖的間距為50 cm,長(zhǎng)度采用140 cm的槽鋼。
3.2.4 選用大直徑和厚度的鎖腳錨桿。
(1)鎖腳錨桿由42×4 mm注漿小導(dǎo)管換成89×5 mm的鋼管。由測(cè)量人員,放出孔位,標(biāo)識(shí)出孔位具體位置,鉆孔角度為15°,位置為拱腳上方30 cm處。鉆孔時(shí)采用鉆孔設(shè)備進(jìn)行鉆孔,鉆頭要滿足成孔后孔徑大于鋼管直徑,鉆孔過程中時(shí)刻觀察鉆桿方向,當(dāng)發(fā)現(xiàn)方向及角度偏差較大時(shí)應(yīng)予以調(diào)整。
(2)鉆孔完成后,用高壓風(fēng)進(jìn)行清孔。錨桿采用89×5 mm鎖腳錨桿,管內(nèi)開孔,孔徑為12 mm,間距為150 mm,呈梅花形分布置。采用22 mm的鋼筋將焊接固定,要求鋼筋與錨桿單面滿焊,且與鋼拱架滿焊。采用水泥漿液,水灰比為1∶1,注漿壓力控制在2 MPa。
3.2.5 增加連接鋼筋剛度
本工程將原來設(shè)計(jì)的22 mm連接鋼筋換成Ⅰ14 cm工字鋼進(jìn)行焊接鋼拱架。鋼拱架安裝定位后,用Ⅰ14 cm工字鋼進(jìn)行連接,間距為1 m,榀與榀進(jìn)行錯(cuò)開焊接。
3.2.6 按設(shè)計(jì)高強(qiáng)螺栓數(shù)量進(jìn)行安裝
加大現(xiàn)場(chǎng)高強(qiáng)螺栓安裝的檢查力度。本工程設(shè)專人對(duì)高強(qiáng)螺栓安裝進(jìn)行檢查,落實(shí)三檢制度,檢查合格后方可進(jìn)行下一步施工,不合格的責(zé)令進(jìn)行返工處理。
4 施工效果
對(duì)策實(shí)施后,本工程鋼拱架安裝一次驗(yàn)收合格率由82.17%上升到了95.33%,大大地提高了隧道初期支護(hù)的質(zhì)量,縮短了隧道施工工期,減少了人員的投入,產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益27.88萬元,得到監(jiān)理單位、建設(shè)單位等單位的肯定。同時(shí),也為項(xiàng)目部施工安全質(zhì)量提供了保障,加快了施工進(jìn)度,確保了年度計(jì)劃的任務(wù)的完成。
5 結(jié)語(yǔ)
總之,本工程采取的復(fù)雜環(huán)境下軟巖隧道鋼拱架安裝質(zhì)量控制措施,有效地解決了在隧道鋼拱架安裝施工中存在的連接鋼板連接不嚴(yán)、傾斜度不合格等施工問題,不但能夠提升整體施工的效率和質(zhì)量,而且整體效果也比較突出,值得推廣應(yīng)用。
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[2]李虎虎.關(guān)于隧道拱架連接板定位器技術(shù)研究[J].科技風(fēng),2016(6):105.
[3]岳國(guó)忠.關(guān)于隧道施工中鋼拱架連接的幾點(diǎn)建議[J].山東工業(yè)技術(shù),2015(23):86-87.