龔 勛
(晉能控股集團 馬道頭煤業(yè)有限責任公司,山西 大同 037100)
同忻礦的C3-5號層特厚煤層綜放工作面采用“U+I”型通風方式,工作面采用三巷布置,即膠帶巷(進風巷)、回風巷分別沿C3-5號煤層底板布置,另外沿C3-5號煤層頂板布置一條頂抽巷。頂抽巷迎頭距切眼5 m,與回風巷內(nèi)錯15 m。原開采設計為頂抽巷在工作面回采15~30 m后,與采空區(qū)自然塌通,立即啟動頂抽巷瓦斯抽放系統(tǒng),將工作面上隅角及采空區(qū)瓦斯抽出,實現(xiàn)工作面初采期間瓦斯治理。同忻礦生產(chǎn)接替較寬松,所以在頂抽巷完成掘進到工作面投產(chǎn),通常有約10個月的停掘供風期,在此期間使用局部通風供風,增加了局部通風運維費用。
為了減少接替工作面待采期間頂抽巷通風費用,提前實現(xiàn)對工作面有害氣體的預抽,提出利用通風鉆孔提前導通頂抽巷和切眼,形成1進2回通風系統(tǒng)的構(gòu)想[1-2],就可以將頂抽巷內(nèi)風機關(guān)停,節(jié)約局部通風機的運行和維護費用,同時避免了因局部通風管理不當造成的瓦斯、無計劃停風和缺氧窒息等事故,具有良好的安全經(jīng)濟效益。于是率先在同忻礦C3-5號煤層8209工作面進行試驗,該工作面傾向長230 m,可采走向1 800 m,煤厚16.5 m,采用“U+I”型通風方式,工作面開采前從頂抽巷迎頭朝工作面切眼打10個直徑為108 mm的通風小鉆孔,實現(xiàn)頂抽巷與切巷的貫通,讓抽放系統(tǒng)提前投入運行,頂抽巷貫通與通風系統(tǒng)調(diào)整前后風量分布見圖1和圖2,單位為m3/min。
圖1 通風系統(tǒng)調(diào)整前風量分布
圖2 通風系統(tǒng)調(diào)整后風量分布
小直徑通風鉆孔導通法雖然達到了一定的預定目標,但小直徑鉆孔通風斷面較小,導致頂抽巷通風阻力較大,使得工作面在初采期間瓦斯抽放泵站高負壓運行,導致抽放流量小、效率偏低,使得抽放泵的運行負擔顯著加大,造成抽放系統(tǒng)隱形維修成本增加,需要進一步優(yōu)化。
為了充分利用現(xiàn)有施工條件和裝備,經(jīng)濟合理地解決問題,在借鑒8209工作面小直徑通風鉆孔導通法的基礎(chǔ)上,用8207 工作面進行優(yōu)化試驗:確定最終形成通風孔直徑為1.2 m并劃線,在圓周上均勻施工8個直徑為146 mm小鉆孔,再向圓周內(nèi)偏移300 mm,施工4個直徑為270 mm大鉆孔,可采用小鉆孔貫通配合大直徑鉆頭擴孔法成孔,最后在圓心施工1個直徑為270 mm大鉆孔,最后從上向下用風鎬將鉆孔逐步刷大至直徑1.2 m,形成通風孔,在擴刷施工過程中注意通風和個體防護。該施工方法操作簡單,無需新增設備,實現(xiàn)了大直徑通風鉆孔的導通,具體鉆孔見圖3。
圖3 鉆孔施工方案剖面(mm)
本次比較主要從局部通風費用核算以及頂抽巷降坡貫通法、反井鉆機貫通法、小鉆孔擴孔貫通法等三種貫通方法的技術(shù)、經(jīng)濟進行分析。
根據(jù)表1、表2粗算可知:以待采期為10個月進行計算,改為全風壓通風后,8207頂抽巷可節(jié)約局部通風運行維護費用約101.2萬元。
表1 局部通風機電費合計
表2 局部通風設施折舊及人工維護費用
三種貫通方法費用比較見表3。
表3 三種貫通方法費用比較
根據(jù)表3計算可知,大直徑鉆孔導通法至少可節(jié)約工程費用4.7萬元。
通過以上兩個方面的經(jīng)濟比較,采用頂抽巷大直徑鉆孔導通法至少可節(jié)約105.9萬元。
1) 通過實施頂抽巷大直徑通風鉆孔導通工藝,有效降低了頂抽巷在工作面?zhèn)洳善陂g的局部通風的運維費用,杜絕了局部通風管理不當造成的安全事故隱患。
2) 選用大直徑通風鉆孔導通工藝,無需新增設備和專業(yè)施工隊伍,因地制宜,就地取材,使得鉆孔施工費用大幅度降低。
3) 大直徑通風鉆孔導通工藝彌補了小直徑通風鉆孔通風阻力大的不足,提高了抽放系統(tǒng)的效率,減小了初期抽放系統(tǒng)的運維費用。
4) 頂抽巷大直徑鉆孔導通法取得了較好的技術(shù)、安全和經(jīng)濟效益,具有一定的推廣應用價值。