任紅軍
(山西鄉(xiāng)寧焦煤集團 申南凹焦煤有限公司,山西 鄉(xiāng)寧 042100)
山西鄉(xiāng)寧焦煤集團申南凹煤業(yè)有限公司20108工作面開采2號煤層,煤層平均厚度4.2 m,煤層內(nèi)平均含有1層夾矸,煤層頂板巖層為砂質(zhì)泥巖和粉砂巖,底板巖層為泥巖和細粒砂巖。20106工作面采用一次采全高采煤方法,全部垮落法管理頂板,工作面采高4.2 m,通風方式為“U”型通風。根據(jù)礦井地質(zhì)資料可知,2號煤層屬低瓦斯煤層,絕對瓦斯涌出量8.08 m3/min,相對瓦斯涌出量3.35 m3/t,煤層自燃傾向性為Ⅱ級。20106工作面采空區(qū)采用注氮進行防滅火,現(xiàn)為提升注氮防滅火效果,特進行采空區(qū)注氮防滅火應用效果和優(yōu)化分析。
20106工作面注氮作業(yè)時從工作面開切眼20 m的位置處,每間隔20 m進行一趟注氮管路的預埋作業(yè),注氮管路一頭插入采空區(qū)內(nèi),一頭安裝控制注氮流量的閥門,并將其與現(xiàn)有管路系統(tǒng)連接。注氮作業(yè)時,通過閥門控制注氮流量為600 m3/h;具體注氮作業(yè)時采用間隔式注氮工藝[1-3],具作業(yè)流程如下:第一趟注氮管路埋入采空區(qū)內(nèi)20 m后,開啟第一趟注氮管路的閥門進行注氮作業(yè),同時進行第二趟注氮管路的埋入作業(yè);當一趟注氮管路埋入采空區(qū)40 m后,即可關(guān)閉第一趟注氮管路,開啟第二趟注氮管路,如此往復循環(huán)直至工作面回采完畢,見圖1。
圖1 工作面注氮管路布置示意
為有效分析20106工作面現(xiàn)有間隔式注氮工藝的實施效果,在工作面注氮作業(yè)時每日均對注氮各項數(shù)據(jù)進行記錄,具體工作面機巷注氮口及編號方式見圖2。
圖2 工作面注氮口及編號示意
根據(jù)工作面回采期間采空區(qū)的注氮記錄,能夠得出工作面機巷和風巷采空區(qū)在不同測點處氧氣濃度隨工作面回采距離之間的關(guān)系曲線及氮氣影響范圍,具體如圖3所示。
圖3 采空區(qū)各測點氮氣影響范圍示意
分析圖3(a)、(b)可知,采空區(qū)風巷側(cè)在距工作面13 m的位置處,此時氧氣濃度出現(xiàn)突然下降的趨勢,在距工作面40~64 m的范圍內(nèi),采空區(qū)的氧氣濃度緩慢上升,當測點埋入采空區(qū)64 m后,氧氣濃度不斷下降,這是由于此時上覆巖層已垮落嚴實,內(nèi)部裂隙較少,故綜合上述分析可知,采空區(qū)風巷側(cè)氮氣的影響范圍主要為采空區(qū)18~64 m的范圍內(nèi)。
分析圖3(c)、(d)可知,工作面機巷側(cè),當測點與工作面間的距離為70 m時,采空區(qū)氧氣濃度逐漸降低至18%以下?;诠ぷ髅娴捻?shù)装鍘r層特征可知,產(chǎn)生這種現(xiàn)象的主要原因為工作面回采后,機巷側(cè)頂板在垮落時不能有效充填壓實采空區(qū),進而導致采空區(qū)機巷側(cè)存在著嚴重的漏風現(xiàn)象。另外從圖中能夠看出,采空區(qū)距工作面75~90 m的范圍內(nèi)氧氣濃度呈現(xiàn)為逐漸上升的趨勢,采空區(qū)與工作面的距離大于90 m時,采空區(qū)內(nèi)的氧氣濃度才出現(xiàn)逐漸下降的趨勢。隨著工作面的回采作業(yè),當測點距離工作面的距離為70 m時,隨著頂板巖層的垮落和氮氣的不斷注入,使得采空區(qū)內(nèi)的氧氣濃度呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢。在工作面測點距工作面75~90 m時,采空區(qū)注氮作業(yè)對測點區(qū)域氣體濃度的影響程度會不斷減小。當測點距工作面大于90 m時,頂板巖層不斷垮落下沉,進而導致采空區(qū)內(nèi)的氧氣濃度不斷下降。綜合上述分析可知,工作面機巷側(cè)70~90 m的區(qū)域為注氮在機巷側(cè)的影響區(qū)域。
基于上述對工作面機巷和風巷側(cè)注氮影響范圍的確定,能夠看出采空區(qū)注氮作業(yè)能夠在一定區(qū)域內(nèi)有效降低采空區(qū)內(nèi)的氧氣濃度,進而降低采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃的可能性,但總體注氮卻未達到預想的效果,其中在靠近機巷一側(cè)3號測點68 m以前,該區(qū)域的氧氣濃度均在20%以上,機巷4號測點在埋入采空區(qū)75 m以前,采空區(qū)內(nèi)的氧氣濃度均在20%以上?;谏鲜龇治隹芍煽諈^(qū)頂板未完全垮落導致采空區(qū)漏風也是導致采空區(qū)機巷側(cè)氧氣濃度較高的原因[4-6]。根據(jù)注氮數(shù)據(jù)的分析,能夠大致推斷出采空區(qū)氧化帶的大致范圍,其中機巷側(cè)氧化帶為31~88 m,風巷側(cè)氧化帶的范圍為18~70 m,由于采空區(qū)內(nèi)氧化帶的范圍較大,為確保工作面在地質(zhì)構(gòu)造、推進緩慢區(qū)域無采空區(qū)自燃發(fā)火現(xiàn)象,需對現(xiàn)有注氮方案進行優(yōu)化,主要考慮改變注氮位置及增大注氮量的方式,以降低采空區(qū)自燃的危險性。
為確定20106工作面合理的注氮位置及注氮流量,采用Fluent數(shù)值模擬軟件建立數(shù)值模型,在工作面采空區(qū)0~16 m為自然堆積區(qū),采空區(qū)16~68 m為破碎堆積區(qū),采空區(qū)68 m以上的區(qū)域為壓實穩(wěn)定區(qū)[7],依據(jù)此模型具體進行合理注氮位置及注氮流量的模擬分析。
1) 注氮位置分析:為確定合理的注氮位置,設(shè)置注氮流量為600 m3/h時,分別設(shè)置注氮口為距工作面20 m、30 m、40 m、50 m進行采空區(qū)的注氮作業(yè),根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果得出工作面在不同注氮位置下采空區(qū)氧氣濃度分布云圖如圖4所示。
圖4 不同注氮位置下采空區(qū)氧氣分布云圖
分析圖4可知,當注氮口設(shè)置在距工作面20 m和30 m時,注氮口與自然堆積區(qū)較近,由于采空區(qū)冒落的煤巖體較為松軟,易導致注入的氮氣隨著采空區(qū)漏風現(xiàn)象出現(xiàn),氮氣流入回風巷和工作面內(nèi),進而造成注氮效果不佳;當注氮口布置在距工作面40 m、50 m時,采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度的等值線相對于注氮口布置在20 m、30 m時出現(xiàn)明顯前移,且在注氮口附近,氧氣濃度下降幅度明顯,表明此時采空區(qū)內(nèi)注入的氮氣隨著漏風流逐漸擴散,起到了有效降低采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度的作用。通過具體對比分析注氮口布置在距工作面40 m和50 m時采空區(qū)內(nèi)氧氣濃度等值線可知,注氮口布置在距工作面40 m時,相對于布置在距工作面50 m,采空區(qū)注氮口位置18%的氧濃度等值線前移7 m。綜合上述分析確定工作面合理的注氮位置為距工作面40 m。
2) 注氮量:基于上述分析,設(shè)置注氮口布置在機巷距工作面40 m的位置處,分別設(shè)置注氮流量為600 m3/h、800 m3/h、1 400 m3/h、1 600 m3/h進行注氮作業(yè),根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果得出采空區(qū)在不同注氮流量下氧氣濃度分布云圖如圖5所示。
圖5 不同注氮流量下采空區(qū)氧氣濃度分布云圖
分析圖5可知,當采空區(qū)注氮流量由600 m3/h增大為800 m3/h時,此時注氮口周圍的氧氣濃度出現(xiàn)明顯變化,在采空區(qū)20~60 m的深度范圍內(nèi),氧氣濃度降低為10%~13%,隨著注氮流量的進一步增大,當注氮流量增大為1 400 m3/h時,氧氣濃度已降低至4%~6%,另外從圖中能夠看出當注氮流量從600 m3/h增大為800 m3/h時,此時采空區(qū)內(nèi)氧化帶寬度的降低幅度較小,當注氮流量由800 m3/h增大為1 400 m3/h時,采空區(qū)氧化帶寬度降低明顯,當進一步增大采空區(qū)注氮流量時,采空區(qū)散熱帶和氧化帶的寬度在進一步增大,但此時采空區(qū)中部至回風側(cè)區(qū)域氧氣濃度大于20%區(qū)域與工作面的距離已小于5 m,會嚴重影響工作面的安全生產(chǎn),綜合上述分析,合理的注氮流量為1 400 m3/h。
通過20106工作面采空區(qū)注氮方案的優(yōu)化分析,調(diào)整注氮口為機巷距工作面40 m、注氮流量為1 400 m3/h。通過現(xiàn)場實施可知,優(yōu)化后的注氮方案實施后,采空區(qū)進風側(cè)、中部及回風側(cè)的氧化升溫帶的范圍分別為20~22 m、8~13 m、25~29 m,與原有注氮方案相比降低幅度明顯,且工作面回采期間無采空區(qū)自燃現(xiàn)象出現(xiàn),優(yōu)化效果顯著。
根據(jù)20106工作面的地質(zhì)條件,通過分析現(xiàn)有注氮施工方案的效果可知,目前注氮方案注氮效果不理想,采用數(shù)值模擬軟件進行合理注氮口和注氮流量的模擬分析,基于模擬結(jié)果調(diào)整注氮口為機巷距工作面40 m、注氮流量為1 400 m3/h,基于優(yōu)化后注氮方案實施后的效果分析可知,采空區(qū)氧化帶的寬度大幅降低,工作面回采期間無遺煤自燃現(xiàn)象出現(xiàn),優(yōu)化效果顯著。