閆秀軍
(山西焦煤集團有限責任公司官地煤礦,山西 太原 030022)
自然發(fā)火是制約煤礦安全生產的重要因素,因此預防并提高此類煤層防滅火技術顯得尤為重要[1-5]。山西焦煤集團官地礦8#煤層28417 工作面停采后支架和后部溜子上方的煤炭冒落、破碎后遺留在采空區(qū)內,且煤柱側以及進風側存有漏風現象,若工作面的拆除時間超過30 d,此處煤炭極易發(fā)生自燃。通過改變原有工作面拆架工藝技術,有效消除工作面收尾拆架封閉期間的自然發(fā)火隱患。
山西焦煤集團官地礦設計能力為330 萬t/a。經測定,礦井絕對瓦斯涌出量為91.67 m3/min,相對瓦斯涌出量為13.61 m3/t,屬高瓦斯礦井,建有地面高、低濃度集中瓦斯抽放泵站。礦井采用平硐~斜井聯合開拓方式,井田內共布置有10 個井筒(6 個進風井、4 個回風井),井田內分南、中、北三條石門大巷延伸劃分為南部、中部、北部三個區(qū)域,逐步由淺向深、至上而下開采,采區(qū)內條帶式布置工作面,采用傾斜長壁后退式回采?,F開采28417工作面正巷741 m,副巷689 m,切眼200 m,采用走向長壁后退式采9#煤放8#煤綜采低位放頂煤綜合機械化采煤方法。其中8#煤層總厚度5.85 m,9#煤層平均厚度3.21 m,煤層傾角 3°~20°。采9#煤時,采取跟頂跟底一次采全高,平均采高3.2 m,保證采高不高于3.50 m,不低于3.0 m(工作面布置如圖1所示)。開采煤層中8#煤層為Ⅱ類自然煤層,最短發(fā)火期89 d,且此煤層煤塵具有爆炸性,爆炸指數為20.14%。工作面正常生產期間,工作面及兩巷端頭噴灑阻化劑,注氮泵24 h 不間斷對28417 工作面采空區(qū)進行注氮防滅火,要求氮氣濃度保持在97%以上,流量保持在870 m3/h,同時加強日常的預測預報工作。
圖1 28417 工作面布置示意圖
28417 工作面拆架封閉期間發(fā)火原因綜合分析如下:
(1)架頂煤炭及網上煤炭氧化自燃
① 工作面停采后支架和后部溜子上方的煤炭主要呈裂隙狀,其破碎程度在停采初期相對較小。隨著支架逐漸拆除,此處煤炭由于失去支撐力而逐漸冒落、破碎,此時當風流流經該區(qū)域時,此處煤炭氧化自燃的可能性將大幅增加。若工作面的拆除時間超過30 d 時,此處煤炭極易發(fā)生自燃現象;
② 工作面在距停采線15 m 處需進行鋪網以便安全拆除支架,此部分頂煤冒落破碎后將遺留在網內,會在支架后方的采空區(qū)內形成寬度約15~20 m、長度近似等同于工作面傾斜長度的破碎煤條帶。此時采空區(qū)漏風會為此部分遺煤持續(xù)提供氧氣進行持續(xù)氧化,同時封閉空間導致其氧化所產生熱量不易擴散,因此,此部分遺煤極易發(fā)生自燃現象。
(2)采空區(qū)漏風增加
① 在開采作業(yè)中,由于上下巷道煤柱的支撐作用,在靠近煤柱側存有未冒實的三角漏風帶,特別是進風側受風流沖擊作用會使得大量風流進入采空區(qū),為采空區(qū)遺煤自燃提供了連續(xù)供氧條件。此處風流對采空區(qū)內“三帶”影響范圍最深,這是綜放工作面極易發(fā)火的主要原因;
② 工作面進行拆架期間,由于支架頂部煤炭失去支撐力后會冒落堆積到切眼處,導致原有通風斷面將逐漸縮小,此處局部通風阻力大幅增加,此時風流會擴散到采空區(qū)內部,采空區(qū)漏風量增加使得“三帶”寬度增大,最后導致采空區(qū)后方停采線與采空區(qū)約50 m 之間范圍內的遺煤極易發(fā)生氧化自燃。
傳統(tǒng)工作面支架拆除時,常采用副巷拆架運輸、正巷回風的方式。此種拆架工藝必須在工作面支架拆除后,在掩護支架后部及時加打“#”型木垛,才能確?;仫L通道暢通。此種拆架工藝所需時間過長,為采空區(qū)遺煤提供了較長的氧化時間,導致發(fā)火風險增大。經對傳統(tǒng)拆架工藝進行改進,可有效降低發(fā)火風險,具體技術如下:
(1)在工作面切眼40#支架(約60 m)處預先施工一條回風聯絡巷,將此巷作為正、副巷出架時的回風通道。
(2)工作面采用正、副巷同時拆架方式,其中1#~38#支架經工作面正巷拆出,39#~135#支架經工作面副巷拆出。具體為:工作面首先拆除第一個支架(40#支架),然后將39#支架作為副巷拆架方向木垛架,依次往外進行拆架,同時將38#支架拆除后作為正巷拆架方向木垛架,依次往外進行拆架。
(3)在28417 正巷皮帶頭20 m 處安裝兩臺功率為22 kW 的局部通風機,對正巷拆架處進行供風;在距28417 副巷口20 m 處安裝兩臺功率為30 kW的局部通風機,若發(fā)生副巷拆架處頂板垮塌,造成回風通道堵塞時,立即啟用局部通風機供風進行拆架。拆架期間,28417 工作面通風系統(tǒng)如圖1。
(4)正巷處1#~38#支架拆除完畢后,提前在正巷口構筑永久密閉,對正巷進行永久封閉,從而消除工作面自然發(fā)火隱患;而副巷(39#~135#)拆架處由于支架數量多,拆架工作相對滯后,需繼續(xù)利用全負壓通風系統(tǒng)進行供風拆架;待副巷拆除完畢后,在副巷口構筑永久密閉,對工作面進行徹底封閉。工作面拆架完畢封閉后通風系統(tǒng)如圖2。
此次28417 工作面收尾拆架采用正、副巷同時進行拆架作業(yè),且在拆架過程中,工作面在拆除1#~38#支架時,不需要在掩護架后部架設木垛維護通風斷面,減少工人的勞動強度,使得工作面拆架速度加快。同時,工作面在拆除1#~38#架時采用局部通風機供風,與全負壓“U”型通風系統(tǒng)相比可以減少后部采空區(qū)漏風。此法大幅度減緩了工作面遺煤氧化速度,迫使采空區(qū)遺煤提前由氧化帶進入窒息帶。工作面1#~38#架拆除完畢后,正巷可以提前施工永久密閉,實現分段提前封閉,這將有效抑制其自燃發(fā)火的可能性。經現場對CO 濃度實時監(jiān)測,回撤后期回風流CO 濃度由常規(guī)拆架工藝時的60~80 ppm 降低到10 ppm 以下,后期所測濃度均降到《煤礦安全規(guī)程》要求范圍內,使CO 濃度顯著下降。
圖2 28417 工作面拆架期間通風系統(tǒng)示意圖
圖3 28417 拆架工作面封閉后通風系統(tǒng)示意圖
(1)通過對8#煤層自燃特性以及28417 工作面發(fā)火原因分析,改變了傳統(tǒng)工作面支架拆除方式,采用正、副巷同時出架回撤,同時合理調整、優(yōu)化了原有拆架時的通風方式,有效減緩了遺煤的氧化速度。
(2)經對回撤后期回風流中CO 濃度實時監(jiān)測,其濃度均降低到安全范圍內,防滅火效果顯著,有效地抑制了煤層自然發(fā)火現象,使得采空區(qū)遺煤提前由氧化帶進入窒息帶。