史曉寧,潘威,田子龍,黃穎,任超
(廣州汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司汽車(chē)工程研究院,廣東 廣州 511434)
隨著汽車(chē)的逐步普及,車(chē)輛NVH(Noise Vibration and Harshness)性能已成為用戶(hù)選擇汽車(chē)的重要因素之一。座椅作為駕駛員直接接觸的零部件,振動(dòng)大時(shí)極易引起用戶(hù)抱怨,降低駕乘感受,影響品牌口碑及形象,因此優(yōu)化座椅振動(dòng)對(duì)提升汽車(chē)品質(zhì)具有重要意義[2]。
隨著國(guó)六排放法規(guī)在全國(guó)各地的強(qiáng)制實(shí)施,各主機(jī)廠不得不應(yīng)對(duì)這一嚴(yán)苛的排放標(biāo)準(zhǔn)。其中常采用的一個(gè)策略就是提高冷車(chē)狀態(tài)下發(fā)動(dòng)機(jī)怠速轉(zhuǎn)速,此時(shí)給車(chē)內(nèi)振動(dòng)(尤其是座椅振動(dòng))帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。
本文針對(duì)冷啟動(dòng)怠速R擋座椅振動(dòng)不達(dá)標(biāo)問(wèn)題,分別對(duì)激勵(lì)源、傳遞路徑及響應(yīng)點(diǎn)進(jìn)行了分析,判定發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)大和抗扭拉桿隔振不足是產(chǎn)生該問(wèn)題的重要原因。通過(guò)優(yōu)化發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速策略和抗扭拉桿結(jié)構(gòu),使發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)力明顯降低,抗扭拉桿隔振性能顯著提高,最終座椅振動(dòng)明顯降低,達(dá)到前期設(shè)定的目標(biāo)值。
某搭載手自一體變速器(AT)的試驗(yàn)車(chē)在開(kāi)發(fā)調(diào)校過(guò)程中,當(dāng)車(chē)輛在18℃~30℃環(huán)境溫度下靜置8小時(shí)后,啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)并立即掛R擋,座椅振動(dòng)明顯,約40秒后,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低,座椅振動(dòng)也明顯降低,隨后問(wèn)題逐漸消失。
本文在駕駛員座椅導(dǎo)軌布置一個(gè)B&K 4524B三向加速度計(jì)用以監(jiān)測(cè)座椅振動(dòng),同時(shí)采用LMS SCADS數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進(jìn)行振動(dòng)數(shù)據(jù)采集,如圖1所示。
圖1 測(cè)點(diǎn)布置及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
該試驗(yàn)在廣汽研究院整車(chē)轉(zhuǎn)轂半消聲室進(jìn)行。環(huán)境溫度25℃,試驗(yàn)前車(chē)輛靜置8小時(shí)以上。啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)后,立即掛入R擋,待車(chē)輛穩(wěn)定后開(kāi)始測(cè)試,10s后結(jié)束試驗(yàn),結(jié)果如圖2所示。將座椅三個(gè)方向(X向、Y向和Z向)的振動(dòng)RMS值計(jì)算可得出振動(dòng)總值[3]為 0.50 m/s2,遠(yuǎn)超小于或等于0.13m/s2的目標(biāo)要求。
通過(guò)對(duì)穩(wěn)態(tài)振動(dòng)時(shí)域數(shù)據(jù)進(jìn)行快速傅里葉變換得到其頻譜分析結(jié)果,可快速識(shí)別出振動(dòng)的主要頻率,如圖2所示。從頻域圖中可以看出,座椅振動(dòng)的主要峰值頻率為38.3Hz。根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火二階頻率計(jì)算公式f=2*n/60,式中n為轉(zhuǎn)速(1150r/min),圖中峰值頻率正好對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火激勵(lì)頻率,且振動(dòng)最大方向?yàn)閄向。
圖2 座椅振動(dòng)圖
怠速座椅振動(dòng)是由激勵(lì)源、傳遞路徑和響應(yīng)綜合作用的結(jié)果,傳遞路徑可能存在一條或者多條。為此,建立冷啟動(dòng)怠速工況下座椅振動(dòng)的激勵(lì)源—傳遞路徑—響應(yīng)分析模型,如圖3所示。
圖3 座椅振動(dòng)分析模型
為進(jìn)一步調(diào)查問(wèn)題原因,采用多個(gè)振動(dòng)加速度計(jì)對(duì)激勵(lì)源及關(guān)鍵路徑測(cè)點(diǎn)進(jìn)行振動(dòng)數(shù)據(jù)采集。
激勵(lì)源測(cè)點(diǎn)主要包括左懸置、右懸置、后懸置這三個(gè)懸置的主動(dòng)側(cè),用以監(jiān)測(cè)動(dòng)力總成本體振動(dòng);關(guān)鍵傳遞路徑測(cè)點(diǎn)主要包括三個(gè)懸置被動(dòng)側(cè),散熱器四個(gè)隔振墊主、被動(dòng)側(cè),轉(zhuǎn)向節(jié),前減振器塔座以及排氣吊耳主、被動(dòng)側(cè)等。其中,懸置被動(dòng)側(cè)傳感器主要監(jiān)測(cè)懸置的隔振性能,散熱器主、被動(dòng)側(cè)主要監(jiān)測(cè)散熱器隔振墊的隔振性能;轉(zhuǎn)向節(jié)處和塔座處振動(dòng)主要監(jiān)測(cè)減振器topmount的隔振性能,排氣吊耳主、被動(dòng)側(cè)振動(dòng)主要監(jiān)測(cè)排氣吊耳的隔振性能。部分測(cè)點(diǎn)如圖4所示。
圖4 部分振動(dòng)測(cè)點(diǎn)位置
通過(guò)對(duì)散熱器、轉(zhuǎn)向節(jié)、塔座、排氣吊耳振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,均未發(fā)現(xiàn)明顯異常。隨后對(duì)動(dòng)力總成三個(gè)懸置的主、被動(dòng)側(cè)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)抗扭拉桿主動(dòng)側(cè)和被動(dòng)側(cè)振動(dòng)均異常大,主動(dòng)側(cè)X向二階和被動(dòng)側(cè)二階振動(dòng)分別達(dá)到了4.43 m/s2和0.25m/s2,與車(chē)內(nèi)座椅導(dǎo)軌X向振動(dòng)異常相吻合,振動(dòng)頻譜如圖5所示。
圖5 抗扭拉桿振動(dòng)頻域圖
懸置的隔振效果通常用隔振量TdB表示,可用公式表示為:
式中aa為拉桿主動(dòng)側(cè)振動(dòng)加速度,ap為拉桿被動(dòng)側(cè)振動(dòng)加速度。
根據(jù)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)計(jì)算得出抗扭拉桿X向隔振量為25dB,低于冷態(tài)下大于或等于30 dB的隔振要求。因此,初步判斷該問(wèn)題主要是由于發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)大和抗扭拉桿X向隔振不足引起,傳遞路徑基本確定為:發(fā)動(dòng)機(jī)→抗扭拉桿→前副車(chē)架→車(chē)身→座椅。
影響抗扭拉桿隔振性能的最重要指標(biāo)是剛度。而對(duì)于某一特定工況下的剛度,主要是由載荷和抗扭拉桿結(jié)構(gòu)所決定。
使用eDAQ數(shù)據(jù)采集器對(duì)抗扭拉桿X向載荷進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果顯示,抗扭拉桿X向的載荷為2250N。使用MTS 831單軸測(cè)試臺(tái)對(duì)抗扭拉桿進(jìn)行剛度測(cè)試,結(jié)果如圖6所示。結(jié)合抗扭拉桿X向的載荷和剛度曲線,可以得出冷啟動(dòng)怠速R擋工況下,抗扭拉桿處于進(jìn)入非線性段,剛度為3100N/mm。
圖6 抗扭拉桿剛度測(cè)試
從優(yōu)化激勵(lì)源和傳遞路徑出發(fā),提出以下兩個(gè)改進(jìn)方向:(1)降低發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)力;(2)提高抗扭拉桿隔振量。
圖7 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速改進(jìn)后抗扭拉桿主動(dòng)側(cè)振動(dòng)頻域圖
降低發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)力(即降低該工況下抗扭拉桿的載荷),原則上可以通過(guò)以下三個(gè)方案來(lái)實(shí)現(xiàn)。方案一,增大抗扭拉桿與左右懸置連線的跨距。同樣扭矩下,力臂增大,可降低抗扭拉桿的載荷。方案二,降低怠速R擋的變速器速比。在保證發(fā)動(dòng)機(jī)輸出扭矩不變的情況下,降低變速器的輸出扭矩,從而可達(dá)到降低抗扭拉桿載荷的目的。方案三,降低該工況下發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到降低發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出扭矩的目的。由于該車(chē)已處于研發(fā)中后期,沒(méi)有足夠的周期來(lái)做大的結(jié)構(gòu)改動(dòng),故方案一和方案二不可行。因此,只能采取第三種優(yōu)化方案,將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速由1150rpm降低至1000rpm。經(jīng)測(cè)試,拉桿的載荷從2250N降低至1650N,降低了27%。同時(shí),抗扭拉桿主動(dòng)側(cè)X向二階振動(dòng)從4.43 m/s2降低至1.88 m/s2,降低了58%,測(cè)試頻譜如圖7所示。
為提高抗扭拉桿隔振量,可從降低抗扭拉桿非線性段剛度出發(fā),重新對(duì)其結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),如圖8所示。改進(jìn)后抗扭拉桿剛度曲線如圖9所示。此時(shí)抗扭拉桿的剛度從3100N/mm降低至500N/mm,降低了83%。
圖8 抗扭拉桿懸置結(jié)構(gòu)改進(jìn)圖
圖9 抗扭拉桿X向剛度曲線對(duì)比
將發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速降低 150rpm和抗扭拉桿結(jié)構(gòu)改進(jìn)兩個(gè)方案同時(shí)搭載到問(wèn)題車(chē)上進(jìn)行測(cè)試,抗扭拉桿被動(dòng)側(cè)振動(dòng)結(jié)果如圖10所示。從圖中可以看出,抗扭拉桿被動(dòng)側(cè)X向振動(dòng)明顯降低,二階振動(dòng)從原來(lái)的0.25m/s2降低至0.04 m/s2,降低了84%,抗扭拉桿隔振量也從原來(lái)的25dB提高至33dB。
圖10 抗扭拉桿被動(dòng)側(cè)振動(dòng)對(duì)比
改進(jìn)后的座椅導(dǎo)軌振動(dòng)測(cè)試結(jié)果如圖11所示。從圖中可以看出,座椅導(dǎo)軌振動(dòng)主階次從38.3Hz轉(zhuǎn)移到了33.5Hz,振動(dòng)總值從原來(lái)的0.50 m/s2降低至0.09m/s2,降幅明顯,也滿(mǎn)足小于或等于0.13 m/s2的目標(biāo)要求。隨后,對(duì)改進(jìn)后的樣車(chē)進(jìn)行主觀評(píng)價(jià),座椅振動(dòng)僅剩輕微振動(dòng),不會(huì)引起客戶(hù)抱怨。
圖11 座椅導(dǎo)軌振動(dòng)曲線
本文通過(guò)對(duì)冷啟動(dòng)怠速R擋工況下座椅振動(dòng)的產(chǎn)生機(jī)理進(jìn)行分析,明確了振動(dòng)控制模型,并根據(jù)模型采集得到相關(guān)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)數(shù)據(jù),得出動(dòng)力總成振動(dòng)通過(guò)抗扭拉桿傳遞至副車(chē)架、車(chē)身這一主要傳遞路徑,從而識(shí)別出發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)大和抗扭拉桿隔振不足是問(wèn)題產(chǎn)生的根本原因。隨后,通過(guò)降低發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速和優(yōu)化抗扭拉桿結(jié)構(gòu),有效降低了發(fā)動(dòng)機(jī)激勵(lì)力和抗扭拉桿剛度,最終使常溫冷啟動(dòng)怠速R擋工況下座椅導(dǎo)軌振動(dòng)大的問(wèn)題得到有效解決[4]。