張杰瓊,呂樂華,許海鐸
(第一拖拉機(jī)有限公司,河南洛陽(yáng) 471004)
消失模鑄造具有很多優(yōu)點(diǎn),如生產(chǎn)成本低、表面質(zhì)量好、尺寸精度高、環(huán)境污染小等。但是消失模鑄造工藝設(shè)計(jì)相比砂型鑄造要困難,因?yàn)橄hT造過程中負(fù)壓的存在,使其充型、冷卻過程和砂型鑄造的差別很大。因此,澆注系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路和砂型鑄造也存在很大的差別。借助計(jì)算機(jī)數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)消失模鑄造全過程進(jìn)行模擬有助于技術(shù)人員判斷工藝方案的優(yōu)劣性,模擬結(jié)果通過3D可視化處理后,技術(shù)人員可直觀的分析出工藝方案的充型、凝固特點(diǎn),并以此做出判斷進(jìn)而優(yōu)化工藝。如此,便可有目標(biāo)的進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn),減少工藝實(shí)驗(yàn)的次數(shù),縮短開發(fā)周期,降低開發(fā)成本。鑄造數(shù)值模擬技術(shù)的出現(xiàn)使鑄造由半經(jīng)驗(yàn)、半理論走向了可視化、可控化的發(fā)展道路,是現(xiàn)代工藝設(shè)計(jì)發(fā)展的方向。
某型號(hào)拖拉機(jī)傳動(dòng)系前箱是一拖公司KW 線的主要產(chǎn)品之一,批量較大,其結(jié)構(gòu)復(fù)雜、體積大、重量大、最小壁厚小,消失模鑄造難度非常大。在鑄造工藝設(shè)計(jì)過程中采用鑄造模擬仿真系統(tǒng)對(duì)所設(shè)計(jì)的三種工藝方案分別進(jìn)行模擬,綜合分析各個(gè)方案的優(yōu)劣性,通過工藝優(yōu)化得到最優(yōu)工藝方案。
該傳動(dòng)箱殼體是某型號(hào)拖拉機(jī)傳動(dòng)系的關(guān)鍵零部件,毛坯理論重量:265.1kg(密度按7.3×103kg/m3),最大外形尺寸分別為:816mm×530mm×578mm(如圖1 所示),腔壁最小壁厚約為14mm(如圖2 所示),最大壁厚約為50mm。
圖1 傳動(dòng)箱三維模型
圖2 最大壁厚和最小壁厚
箱體整體尺寸大,壁厚小,采用消失模鑄造首先考慮變形問題,其次是冷隔問題,變形可通過嚴(yán)格的工藝過程管控、合理的澆注系統(tǒng)及防變形措施的設(shè)計(jì)和合理的加砂造型工藝等措施防控,冷隔可通過合理的澆口位置及較高的澆注溫度解決。
為了保證提高將來工藝試驗(yàn)的效率及成功率,設(shè)計(jì)了3 種消失模工藝方案并進(jìn)行了相應(yīng)的模擬仿真,檢驗(yàn)工藝方案的合理性。三種工藝方案如圖3 所示。
圖3 工藝方案
方案1:平放頂注工藝,直澆道直徑 覬50mm,橫澆道截面40mm×20mm,內(nèi)澆口截面40mm×7.5mm,壓頭210mm。
方案2:斜放側(cè)注工藝,直澆道直徑 覬50mm,橫澆道截面60mm×55mm,內(nèi)澆口截面55mm×15mm,壓頭190mm。
方案3:豎放頂注工藝,直澆道直徑 覬50mm,橫澆道截面45mm×50mm,內(nèi)澆口截面60mm×15mm,壓頭320mm。
采用華鑄CAE 鑄造模擬系統(tǒng)消失模仿真模塊對(duì)上述3 種工藝方案進(jìn)行模擬,其結(jié)果如圖4、5、6 所示。
圖4 方案1 模擬結(jié)果
方案1 模擬結(jié)果:凝固后期在圖中所標(biāo)注位置出現(xiàn)夾渣和縮孔缺陷,需增設(shè)溢流結(jié)構(gòu)。另外,由于平放緣故,零件平面部分在下方,容易造成塌箱,因此在振實(shí)過程中要注意分多次加砂和振實(shí),在澆注過程中要快澆。并且在造型過程中由于尺寸影響只能一箱一件,箱重較小。
方案2 和方案1 相比較,具有更小的夾渣和縮孔傾向,同時(shí)也降低了塌箱的風(fēng)險(xiǎn),但是傾斜放置造成了加砂和振實(shí)過程中的難度,需多次加砂,低振幅高頻率振實(shí)。同樣在造型過程中由于尺寸影響只能一箱一件,箱重較小。
方案3 和方案2 具有相同的特點(diǎn),并且可以實(shí)現(xiàn)1 箱2 件澆注,箱重大,效率較高,但是充型較紊亂。
圖5 方案2 模擬結(jié)果
圖6 方案3 模擬結(jié)果
結(jié)合三種工藝方案的優(yōu)劣性,以及消失模生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,綜合分析后采用圖7 所示工藝方案,并進(jìn)行組模和澆注試驗(yàn)。
圖7 優(yōu)化后的工藝
直澆道直徑覬50mm,橫澆道截面60mm×55mm,內(nèi)澆口截面55mm×15mm,壓頭190mm。
工藝流程:珠粒預(yù)發(fā)→模樣成型→修模組型→施涂→烘干→造型澆注→清理。
采用1 箱1 件方案,鐵水從鑄件上部進(jìn)入,頂端加溢流塊。
造型方式如圖9 所示,裝箱數(shù)量:1 箱1 件;底砂厚度:100mm;面砂厚度:30mm;澆注溫度:1490~1510℃;負(fù)壓強(qiáng)度:5.5MPa~6MPa。
單箱設(shè)計(jì)澆注時(shí)間:90s;保壓時(shí)間:≥20min。
經(jīng)過拋丸清理,鑄件表面質(zhì)量良好,未見明顯缺陷。端面硬度180~190HB。
采用三維掃描儀對(duì)樣件毛坯進(jìn)行掃描,得到毛坯的三維模型,通過毛坯的三維模型和理論三維模型全尺寸對(duì)比檢測(cè)毛坯的變形及加工余量情況,結(jié)果如圖11 所示。
圖8 組型方案
圖9 黃模裝箱造型
經(jīng)過對(duì)比,毛坯三維模型和理論模型幾乎完全吻合,未發(fā)現(xiàn)有較大變形量的部位,其變形量在工藝控制范圍內(nèi)。
為了進(jìn)一步驗(yàn)證樣件毛坯的變形及加工情況,將樣件毛坯進(jìn)行加工鑒定,結(jié)果顯示樣件變形量較小,在工藝控制范圍內(nèi),未見其他缺陷,樣件合格。加工成品如圖12 所示。
圖10 鑄件毛坯
圖11 毛坯和三維模型對(duì)比結(jié)果
圖12 加工成品
消失模新產(chǎn)品開發(fā)周期較長(zhǎng),在工藝設(shè)計(jì)階段采用鑄造模擬仿真系統(tǒng)對(duì)擬定工藝進(jìn)行模擬仿真,技術(shù)人員可直觀的分析各工藝方案的優(yōu)缺點(diǎn),便于后期工藝優(yōu)化。工藝設(shè)計(jì)階段采用鑄造模擬仿真系統(tǒng)大大提高了新產(chǎn)品開發(fā)效率,縮短了試制周期。本文所述傳動(dòng)箱殼體按照傳統(tǒng)的工藝開發(fā)思路的話,至少需要進(jìn)行3 次工藝試驗(yàn),而采用本文所述方案則工藝試驗(yàn)僅進(jìn)行一次便獲得成功,在成本、周期、效率方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。