呂 剛
(汾西礦業(yè)正善煤業(yè),山西 孝義032300)
在煤巖開采區(qū)域內(nèi)地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育時,采煤工作面頂煤壁容易出現(xiàn)片幫、頂板破碎、冒頂、端面距增加等問題,加劇采面頂板控制難度[1-2]?,F(xiàn)階段礦井對頂板破碎區(qū)常用控制方法主要有減少割煤深度、超前移架、注漿以及走向搭梁等技術(shù)[3-5]。在地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜區(qū)域內(nèi)煤層頂板破碎,特別是采面端頭控制困難,采用常規(guī)的頂板控制技術(shù)存在頂板管理難度大、成本高等問題[6-7]。文中就以山西某礦3108綜采工作面為工程背景,對復(fù)雜構(gòu)造影響下的采面頂板控制技術(shù)展開探討,以期為其他礦井類似情況下的頂板管理提供一些借鑒。
3108采面設(shè)計回采長度950 m、斜長210 m,采面開采的3號煤層厚度平均2.60 m,中間夾雜有一層厚度0.3 m左右泥巖矸石。采用采用綜合機(jī)械化采煤工藝,采煤機(jī)型號為MG300-720-AWD,液壓支架型號為ZY6400/13/27A,全部垮落法管理頂板,采面每天割6刀(4.8 m/d)。
3108回采推進(jìn)至450 m位置時由于受到褶曲、斷層等構(gòu)造發(fā)育,造成采面頂板極為破碎,其中156號~159號支架間出現(xiàn)頂板冒落問題。采用液壓支架移架困難,在頂板破碎區(qū)域內(nèi)液壓支架工作阻力不能達(dá)到預(yù)先設(shè)計要求,采面液壓支架工作阻力一般在設(shè)定值80%以內(nèi),采煤機(jī)割煤時部分區(qū)域煤壁片幫,采面煤炭僅能割3刀煤(推進(jìn)2.4 m/d),頂板破碎給采面正?;夭蓭盹@著不利影響。
1)采面?zhèn)涡辈贾?。于受到區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造影響,采面?zhèn)涡辈贾茫仫L(fēng)巷滯后進(jìn)風(fēng)巷約25 m,采面?zhèn)涡苯嵌仍?5°~23°。采面回采后在機(jī)尾處形成三角煤柱區(qū),在采動動壓影響下三角煤柱區(qū)煤壁片幫嚴(yán)重,煤柱對頂板支撐強(qiáng)度有限,進(jìn)一步導(dǎo)致頂板破碎。
2)上覆采空區(qū)影響。3108采面上覆為2號煤層采空區(qū),3號煤層與2號煤層平均間距為9.5 m。2號煤層開采后造成3號煤層頂板出現(xiàn)裂隙,從而給3號煤層正?;夭蓭聿焕绊憽?/p>
3)地質(zhì)構(gòu)造。根據(jù)前期探測資料,3108采面內(nèi)發(fā)育有多條斷層,其中對采面回采影響較大的有DF402(H=1~13 m,198°∠49°)、DF413(H=3~6 m,126°∠65°)斷層,在斷層影響帶附近煤巖體破碎,且斷層在采面內(nèi)延伸長度均在100 m以上,是造成采面頂板破碎的主要原因。
4)煤巖體穩(wěn)定性差。3號煤層上覆有0.5 m厚砂質(zhì)泥巖、泥巖偽頂,直接頂為厚度3.9 m炭質(zhì)泥巖,強(qiáng)度均較低,在上覆2號煤層開采時即會產(chǎn)生一定的裂隙,加之受到3108采動動壓影響,頂板承載能力進(jìn)一步降低。
為了確保3108采面回采安全,針對煤層頂板破碎問題,提出采用注漿方式加固頂板,從而為采面正?;夭蓜?chuàng)造良好條件。
在3108綜采工作面頂板破碎區(qū)域內(nèi)采用注漿錨桿進(jìn)行注漿加固,具體涉及到的注漿加固設(shè)備分別為:注漿泵、中空注漿錨桿、錨桿鉆機(jī)(KT-125)、馬麗散注漿漿液、錨固劑等。采用的中空注漿錨桿規(guī)格為Φ30 mm×3 500 mm。注漿錨桿在液壓支架中間位置施工,錨桿間距為3 000 mm、排距為3 000 mm。為了降低注漿加固成本,在頂板完整區(qū)域內(nèi)不注漿,僅僅在頂板即為破碎區(qū)域,如機(jī)尾三角煤區(qū)、斷層破碎帶附近進(jìn)行注漿。具體注漿鉆孔現(xiàn)場布置以及注漿錨桿規(guī)格見圖1—圖2所示。
圖1 注漿錨桿布置示意圖(mm)
圖2 中空注漿錨桿規(guī)格參數(shù)及注漿加固系統(tǒng)組成(mm)
1)在采面回采推進(jìn)靠近DF402、DF413斷層時,若煤層頂板相對較為完整,未出現(xiàn)大范圍破碎區(qū)時,采煤機(jī)割煤后也為有明顯片幫、頂板冒落時,液壓支架可采用帶壓移架方式推移,確保頂板穩(wěn)定。
2)當(dāng)工作面推進(jìn)到地質(zhì)構(gòu)造破碎帶時頂板破碎且端面距增加時,采用中錨桿鉆機(jī)、中空注漿錨桿、注漿泵等對頂板進(jìn)行注漿加固。
3)為降低支架推移時造成中空注漿錨桿損壞,給錨桿正常使用帶來影響,將中空注漿錨桿布置在鄰近兩個支架前探梁中心位置,且開孔位置與探梁前端相距300 mm。
4)注漿錨桿鉆孔施工完畢后,在鉆孔內(nèi)塞入直徑28 mm、長600 mm超快樹脂錨固劑及中空注漿錨桿,并用錨桿攪拌錨固劑,攪拌時間在20~30 s間。
5)錨桿應(yīng)垂直頂板布置,允許角度偏差在3°以內(nèi),錨桿安裝完成后在外露段通過連接套將注漿軟管與錨桿連接,注漿棚提供的注漿壓力在1.5 MPa以上。
6)注漿完成后采用黃泥封堵錨桿端頭,在外露端采用規(guī)格200 mm×400 mm鋼托盤護(hù)頂,并采用螺母緊固到錨桿上。
對頂板破碎區(qū)域注漿錨桿注漿后,提高了頂板穩(wěn)定性及強(qiáng)度,截止到2020年7月20日采面已回采推進(jìn)至750 m位置,采面已完全通過DF402、DF413斷層破碎帶,在過斷層破碎帶時頂板未在出現(xiàn)冒落問題,同時煤壁片幫問題得以明顯改善。
在過斷層破碎帶時對注漿加固后的頂板巖層進(jìn)行單軸抗壓試驗,發(fā)現(xiàn)后巖層抗壓強(qiáng)度較注漿前提升約45 MPa,頂板巖層承載能力得以明顯提升。對頂板注漿加固后液壓支架工作阻力也有所提升,可滿足采面頂板控制需要。
1)采用注漿加固方式控制3108綜采工作面頂板破碎區(qū)域,逐漸加固后采面頂板穩(wěn)定在、承載能力得以顯著提升,在過斷層破碎帶時未再出現(xiàn)頂板冒落問題,取得顯著的頂板控制效果。
2)采用中空注漿錨桿對采面頂板進(jìn)行控制,可減少注漿鉆孔數(shù)量,從而降低采面頂板在注漿對回采工作影響。
3)對頂板進(jìn)行注漿加固后雖然可提高頂板穩(wěn)定性,但是頂板控制成本較高。因此,此方法僅在頂板極為破碎區(qū)域使用。在頂板正?;蛘呱晕⑵扑閰^(qū)域內(nèi)可采用帶壓移架、鋪設(shè)柔性纖維網(wǎng)方式對頂板進(jìn)行控制。