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轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”控制技術(shù)與應(yīng)用

2021-05-21 05:50:38徐天竺大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠
石油石化節(jié)能 2021年5期
關(guān)鍵詞:繞線抽油機(jī)變頻

徐天竺(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)

隨著開發(fā)時間的延長,井?dāng)?shù)不斷增加,油田布井逐步增加了叢式井組的數(shù)量,結(jié)合目前油藏開采“三高一低”即高能耗、高沖次、高含水、低泵效的特點,進(jìn)一步研究轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”技術(shù)的實用性和經(jīng)濟(jì)性,探索“降低油田開發(fā)設(shè)備投資和后期生產(chǎn)運行維護(hù)費用”的可行性,達(dá)到降本增效的目的。

1 現(xiàn)狀

目前機(jī)采系統(tǒng)存在一定的局限性:游梁式抽油機(jī)自身不具有調(diào)頻功能,匹配變頻類電控箱后實現(xiàn)了調(diào)頻功能,但大多是情況小,調(diào)頻范圍不夠?qū)挿海霈F(xiàn)低頻或超頻不經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)象;叢式井組井距近、適合群控的特點沒有得到發(fā)揮;抽油機(jī)匹配的三相異步電動機(jī)裝機(jī)功率大易導(dǎo)致低功率因數(shù)、低系統(tǒng)效率、電耗高,具有節(jié)能挖潛的空間[1];抽油機(jī)井單井控制時,產(chǎn)生的負(fù)功大多數(shù)情況下以熱量的形式散掉,即使回收利用液僅限本井自身循環(huán),節(jié)能效果受影響。

針對上述問題,采用了轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”采油技術(shù),以井組為單元,采用單井間錯峰運行,即可實現(xiàn)單井獨立控制,又可以實現(xiàn)能量井組間群控,具有無級調(diào)速、啟動電流降低、啟動轉(zhuǎn)矩大等技術(shù)優(yōu)勢,使井與井間能量反饋互相利用,大幅度降低裝機(jī)功率,提升了整機(jī)效率,從而提高了整個井組的節(jié)能效果[2]。

2 設(shè)備原理及組成

通過逆變器能量回饋實現(xiàn)無級調(diào)速,僅用一套逆變器帶動多個電動機(jī)“異步”,實現(xiàn)轉(zhuǎn)子無級調(diào)速和能量回饋。轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”調(diào)速系統(tǒng)由繞線式電動機(jī)和變頻控制系統(tǒng)兩部分組成[3-4]。

2.1 技術(shù)原理

繞線式電動機(jī)的轉(zhuǎn)子繞組是開放的,通過滑環(huán)和碳刷裝置引出,便于控制和調(diào)速,具有啟動電流小、啟動轉(zhuǎn)矩大、效率高、過載能力強(qiáng)(2.8~3倍,鼠籠式電動機(jī)1.5~2 倍)的優(yōu)點?!耙煌隙唷鞭D(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)就是利用繞線式電動機(jī)轉(zhuǎn)子開放的結(jié)構(gòu)特點對其實施調(diào)速。

繞線電動機(jī)定子接電網(wǎng)交流電(50 Hz),將轉(zhuǎn)子輸出的交流電(0~50 Hz)先變換成直流電,再逆變成與電網(wǎng)同頻率的交流電(50 Hz)回饋電網(wǎng)。在轉(zhuǎn)子變頻直流回路中并聯(lián)一個直流斬波器(IGBT),調(diào)節(jié)斬波器占空比將轉(zhuǎn)子側(cè)整流電壓和逆變側(cè)直流電壓進(jìn)行脈寬調(diào)制匹配,實現(xiàn)無級調(diào)速。逆變器功率因數(shù)不隨轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)而變化,最高可達(dá)0.97,大大減小了逆變器對電網(wǎng)的無功沖擊。

2.2 設(shè)備組成

轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”控制設(shè)備主要由一拖多轉(zhuǎn)子變頻成套逆變裝置、一拖多轉(zhuǎn)子變頻成套繞線電動機(jī)動力裝置和一拖多轉(zhuǎn)子變頻成套調(diào)控裝置幾部分組成,設(shè)備組成見圖1,是基于一套逆變器實現(xiàn)多臺繞線式電動機(jī)無級調(diào)速控制和能量回饋,可以實現(xiàn)單臺或者多臺生產(chǎn)設(shè)備異步同時無級調(diào)速和能量回饋運行,用于抽油機(jī)可實現(xiàn)沖次調(diào)控、效率優(yōu)化和安全保護(hù)。各電動機(jī)轉(zhuǎn)速、狀態(tài)可獨立控制和運行原理見圖2。

圖1 設(shè)備組成

圖2 設(shè)備原理

2.3 技術(shù)優(yōu)勢

對抽油機(jī)“倒發(fā)電”利用和井組配電設(shè)備降容等技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,降低投資成本[5]。該系統(tǒng)參數(shù)調(diào)節(jié)范圍寬、自動適應(yīng)負(fù)載變化、回收利用“倒發(fā)電”、低速大力矩、堵轉(zhuǎn)保護(hù)功能,適用于井距較近、同一平臺的抽油機(jī)井,綜合節(jié)能效果顯著,系統(tǒng)各電動機(jī)速度均可單獨實現(xiàn)無級調(diào)速,負(fù)載可同可異,滿足不同工況下的油井需要,有效降低抽油機(jī)運行振動和沖擊。系統(tǒng)容量配置可比電動機(jī)容量小,堵轉(zhuǎn)不易燒毀電動機(jī)[6]。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

選取現(xiàn)有叢式井組不足2 000 口井的某區(qū)塊,占機(jī)采井的23.2%,其中同平臺分布占37.59%、3 口井的占22.58%、4 口井以上的占39.83%,鄰井井距4.5~10 m,沿用“一機(jī)一井”的生產(chǎn)模式。結(jié)合該區(qū)塊目前情況,選取鄰井間距較?。?~9 m)的2 個叢式井組,每個井組5 口抽油機(jī)井,應(yīng)用轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”采油技術(shù),每個井組均共5臺抽油機(jī),整體配置一套“一拖五”轉(zhuǎn)子變頻成套裝置,分別由繞線電動機(jī)動力裝置5 臺、調(diào)控裝置5臺和“一拖五”轉(zhuǎn)子變頻逆變裝置1 臺組合而成[7]。

通過3169 電能測試儀等,測試對比安裝前后態(tài)數(shù)據(jù),對能耗情況進(jìn)行跟蹤分析。

3.1 裝機(jī)功率大幅度下降

轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”技術(shù)使井與井間能量反饋互相利用,能大幅度降低裝機(jī)功率。統(tǒng)計該區(qū)塊10 口應(yīng)用抽油機(jī)井,平均裝機(jī)功率從33 kW下降到17 kW,平均下降幅度48.48%,下降幅度較大,技術(shù)前后裝機(jī)功率對比見表1。

3.2 啟動電流下降,運行電流下降

轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”技術(shù)可以實現(xiàn)軟啟動,啟動速度從0 緩慢升到預(yù)定速度,啟動電流變化平穩(wěn),從而使電動機(jī)運行更加平穩(wěn)。應(yīng)用后平均運行電流從37.2 A 下降到15.7 A,平均下降幅度為57.8%,平均啟動峰值電流從66.75 A下降到23.35 A,平均下降幅度65.02%。技術(shù)前后啟動、運行電流對比見表2,設(shè)備安裝運行電流前后對比見圖3,設(shè)備安裝啟動電流前后對比見圖4。

表1 技術(shù)前后裝機(jī)功率對比

表2 技術(shù)前后啟動、運行電流對比

圖3 設(shè)備安裝運行電流前后對比

圖4 設(shè)備安裝啟動電流前后對比

3.3 節(jié)能效果顯著

轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”設(shè)備應(yīng)用后,井組內(nèi)抽油機(jī)井采用錯峰運行,運行過程中產(chǎn)生的“倒發(fā)電”的能量隨機(jī)回饋到同一井組的其他抽油機(jī)井上利用,提高了節(jié)能效果。這里選取7口井,對措施前后態(tài)的數(shù)據(jù)進(jìn)行測試。通過計算,應(yīng)用后平均系統(tǒng)效率從31.48%上升到40.71%,平均上升幅度為9.23%,平均百米噸液耗電從0.85 kW/h下降到0.65 kW/h,平均有功節(jié)電率達(dá)到了23.06%,說明取得了良好的節(jié)電效果,技術(shù)前后節(jié)能效果對比見表3。

3.4 調(diào)速范圍比較寬泛

應(yīng)用轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”調(diào)速系統(tǒng),實現(xiàn)了無級調(diào)速,滿足范圍較寬的井況生產(chǎn)需要,最低沖次可調(diào)整至0.01 次/min,實現(xiàn)了參數(shù)精準(zhǔn)控制[8]。統(tǒng)計4 口調(diào)整沖次的井,平均沖次下降了1.25 次/min,平均產(chǎn)液下降0.46 t/d,平均沉沒度下降了56 m,泵效上升了2.72%,達(dá)到了合理優(yōu)化供排關(guān)系,找到參數(shù)合理且產(chǎn)液量下降較少的平衡點,使得平均泵效得以有效提升,技術(shù)調(diào)參前后對比見表4。

表3 技術(shù)前后節(jié)能效果對比表

3.5 降低振動載荷、摩擦載荷

從測試前后態(tài)的功率數(shù)據(jù)和曲線上可以看出,功率曲線的峰值顯著降低,上行最大功率由3.31 kW 下降到1.02 kW,下降了69.18%,上行平均功率(含負(fù)功)下降了65.54%,下行最大功率由3.39 kW下降帶1.47 kW,下降了56.66%,下行平均功率(含負(fù)功)下降了30.62%,其耗電量將明顯小于應(yīng)用前,井6 應(yīng)用技術(shù)前后對比見表5。運行過程中功率曲線反映出運行更加平穩(wěn),可以直觀的說明轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”調(diào)速系統(tǒng)勻速運行時間要長于應(yīng)用前,有效降低振動載荷及摩擦載荷[9-10]。

表4 技術(shù)調(diào)參前后對比

表5 井6應(yīng)用技術(shù)前后對比

4 結(jié)論

1)轉(zhuǎn)子變頻“一拖多”技術(shù)適用于井距較近的平臺井,抽油機(jī)井采用錯峰運行,即可實現(xiàn)單井獨立控制,又可以實現(xiàn)能量井組間群控,大幅度降低裝機(jī)功率,提升了整機(jī)效率。真正實現(xiàn)了無級調(diào)速,滿足了參數(shù)精準(zhǔn)控制的需求,適用井況范圍更寬泛。

2)啟動、運行電流均有一定程度的降低,啟動轉(zhuǎn)矩大,軟啟、停車,運行平穩(wěn),安全度高,有利于減少設(shè)備沖擊載荷,延長設(shè)備使用壽命。

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