劉文龍
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)晉華宮礦,山西 大同 037016)
煤炭在回采時(shí)受煤層賦存條件、地質(zhì)構(gòu)造等因素影響明顯。當(dāng)巷道在不同圍巖中掘進(jìn)時(shí)應(yīng)針對(duì)性采取圍巖支護(hù)技術(shù)[1-2]。當(dāng)掘進(jìn)巷道位于泥質(zhì)膠結(jié)的軟巖中,巷道圍巖較為松軟,遇水時(shí)會(huì)出現(xiàn)膨脹、泥化等情況,從而使得圍巖支護(hù)體系中的錨桿、錨索等結(jié)構(gòu)松弛、失效,巷道需要頻繁的進(jìn)行修整[3]。眾多的研究學(xué)者對(duì)泥質(zhì)膠結(jié)軟巖巷道圍巖控制展開研究,其中朱先龍等[4]提出將錨網(wǎng)索結(jié)合M 鋼帶、鋼筋網(wǎng)護(hù)頂?shù)确绞綇?qiáng)化對(duì)軟巖圍巖頂板控制,從而有效解決軟巖頂板下沉量過大安問題;張輝等[5]提出采用分次注漿方式改善泥質(zhì)膠結(jié)軟巖承載力較低、圍巖穩(wěn)定性較差問題;康紅普等[6]提出采用高預(yù)應(yīng)力、高強(qiáng)錨桿配合注漿對(duì)軟巖進(jìn)行控制,通過充分發(fā)揮錨桿預(yù)應(yīng)力提升圍巖控制效果。上述研究成果為泥質(zhì)膠結(jié)軟巖巷道圍巖控制提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)借鑒。文中以晉華宮礦12 號(hào)層301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷為研究對(duì)象,針對(duì)軟巖圍巖控制困難問題,提出采用錨注技術(shù)控制圍巖變形,現(xiàn)場(chǎng)取得較好的應(yīng)用成果。
晉華宮礦12 號(hào)層301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷埋深平均620 m,該巷道主要用于采區(qū)回風(fēng)。巷道設(shè)計(jì)掘進(jìn)長(zhǎng)度680 m,斷面為半圓拱型。具體位置見圖1。
圖1 301 擴(kuò)區(qū)集中回風(fēng)巷
301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷沿著12 號(hào)煤層頂板掘進(jìn),頂?shù)装鍘r層以粉砂巖、砂質(zhì)泥巖為主,具體巖性參數(shù)見表1。
表1 12 號(hào)煤層頂?shù)装鍘r性參數(shù)
301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷所在巖層為典型的泥質(zhì)膠結(jié)軟巖,圍巖支護(hù)難度高,具體體現(xiàn)在;圍巖本身強(qiáng)度低,巷道掘進(jìn)后容易導(dǎo)致圍巖破碎、失穩(wěn),難以長(zhǎng)期維持巷道圍巖穩(wěn)定;巖層膠結(jié)性差,粘聚力、內(nèi)摩擦角等較小,錨桿、錨索等支護(hù)結(jié)構(gòu)提供的錨固力難以長(zhǎng)時(shí)間保持,當(dāng)受到采動(dòng)影響時(shí)支護(hù)結(jié)構(gòu)支撐力會(huì)進(jìn)一步降低;圍巖裂隙發(fā)育,遇水容易膨脹變形,采用常規(guī)的水泥單液甚至?xí)黾訃鷰r變形;巷道圍巖在干燥條件下具有一定的承載力,遇水后強(qiáng)度迅速降低,當(dāng)巷道掘進(jìn)遇水時(shí)容易會(huì)出現(xiàn)頂板冒落等安全事故[7-8]。
如何確保301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷圍巖穩(wěn)定成為巷道掘進(jìn)時(shí)需要解決的現(xiàn)實(shí)問題。根據(jù)礦井圍巖控制經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合相關(guān)研究成果,提出采用中空注漿錨網(wǎng)索方式控制圍巖變形。
2.1.1 中空注漿錨桿
為了便于圍巖控制,全斷面錨注加固技術(shù)控制圍巖變形。圍巖控制采用的錨桿為中空注漿錨桿,錨桿直徑、長(zhǎng)度分別為25、3 000 mm,破斷力在200 kN以上,錨固時(shí)配備采用規(guī)格150 mm×150 mm×10 mm 鋼托盤。錨桿按照700 mm×700 mm 間排距布置,采用型號(hào)2850 樹脂錨固劑錨固。采用的中空注漿錨桿結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 中空注漿錨桿結(jié)構(gòu)圖
2.1.2 中空注漿錨索
采用的錨索為中空注漿錨索,直徑、長(zhǎng)度分別為29、8 300 mm,抗拉強(qiáng)度達(dá)到1 700 MPa,破斷力為400 kN 以上,按照1 400 mm×1 400 mm 間排距布置。配合護(hù)頂采用的托盤規(guī)格為300 mm×300 mm×16 mm 的鋼托盤。錨固時(shí)采用2 支2850 樹脂錨固劑錨固,施工完成后提供的預(yù)緊力在120 kN 以上。
圖3 中空注漿錨網(wǎng)索結(jié)構(gòu)圖
具體中空注漿錨網(wǎng)索布置見圖3 所示,在巷道拱頂中部布置1 根中空注漿錨索,兩側(cè)錨桿、錨索均呈放射狀布置。在巷幫幫角錨桿有15°外插角且與底板間距在200 mm。
采用的護(hù)表結(jié)構(gòu)為6 mm 鋼筋編制而成的鋼筋網(wǎng),網(wǎng)孔大小為80 mm×80 mm,在中空注漿錨索間采用W 鋼材連接。巷道表面噴射厚度150 mm、強(qiáng)度C20 混凝土層?;炷练? 層噴射,掘進(jìn)完成后立刻噴射50 mm 以便及時(shí)封堵圍巖裂隙,避免巖層風(fēng)化、強(qiáng)度降低,鋼絲網(wǎng)鋪設(shè)完畢,錨桿、錨索完成注漿后進(jìn)行二次噴射,厚度為100 mm。
由于301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷為泥巖膠結(jié)軟巖,遇水時(shí)容易出現(xiàn)膨脹、崩解,強(qiáng)度及穩(wěn)定性顯著降低。同時(shí)巷道在掘進(jìn)時(shí)均在一定程度滲水現(xiàn)象,因此錨桿、錨索注漿時(shí)需要解決下述問題:
1)采用無(wú)機(jī)材料(水泥漿)時(shí),如何避免注漿漿液中水對(duì)圍巖影響。
2)注漿后圍巖形成的加固體應(yīng)能有效阻斷導(dǎo)水裂隙。
3)采用的注漿材料時(shí),應(yīng)滿足滲透半徑大、滲透率高等要求,同時(shí)注漿材料應(yīng)具備一定膨脹性,確保裂隙可被注漿漿液完全充填。圍巖被注漿漿液膠結(jié)后強(qiáng)度及穩(wěn)定性均應(yīng)得到一定程度是提升。
在注漿時(shí)若選用化學(xué)注漿材料顯然可滿足要求,但是卻存在注漿成本高昂?jiǎn)栴},經(jīng)濟(jì)性不合理;選用水泥漿不能滿足注漿加固需要。綜合分析,決定選用親泥性泥巖注漿材料進(jìn)行圍巖注漿加固。具體親泥性泥巖注漿材料與水泥漿性能參數(shù)見表2。
從表2 可看出,在水灰比相同的情況下親泥性泥巖注漿材料、水泥漿粘度分別為18 MPa·s、18 MPa·s,親泥性泥巖注漿材料要明顯低于水泥漿,從而在圍巖裂隙中具有更好的擴(kuò)散性能;親泥性泥巖注漿材料初凝、終凝時(shí)間也明顯小于水泥漿;親泥性泥巖注漿析水率也更低。此外,親泥性泥巖注漿材料與泥巖具有更好的膠結(jié)能力;因此,根據(jù)301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷注漿加固需要,最終中空注漿錨桿、中空注漿錨索注漿加固材料均選擇親泥性泥巖注漿材料。
表2 親泥性泥巖注漿材料與水泥漿性能參數(shù)
待301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷采用中空注漿錨桿、中空注漿錨索加固圍巖后,對(duì)巷道圍巖變形進(jìn)行監(jiān)測(cè)。具體圍巖變形量以及變形速度監(jiān)測(cè)結(jié)果見圖4、圖5。
圖4 圍巖變形量監(jiān)測(cè)結(jié)果
圖5 圍巖變形速度測(cè)結(jié)果
從圖中看出,在巷道初期掘進(jìn)階段(10d 內(nèi))巷道圍巖變形量增加速度為1.0 mm/d,變形量值接近10 mm;掘進(jìn)支護(hù)完成后10d 后圍巖變形量及變形速度均快速降低,支護(hù)完成40d 圍巖變形量基本趨于穩(wěn)定,最終頂?shù)装遄冃瘟糠€(wěn)定在19 mm、巷幫變形量穩(wěn)定在16 mm。
1)301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷在泥質(zhì)膠結(jié)軟巖中掘進(jìn),在掘進(jìn)影響、圍巖應(yīng)力等因素綜合影響下導(dǎo)致圍巖變形量較大,采取常規(guī)的錨網(wǎng)索支護(hù)時(shí)圍巖支護(hù)體系容易出現(xiàn)失效,從而無(wú)法起到有效控制圍巖變形目的。
2)在分析導(dǎo)致圍巖變形量過大原因基礎(chǔ)上,提出采用錨注方式控制圍巖變形,具體是采用中空注漿錨桿、中空注漿錨索對(duì)圍巖進(jìn)行全斷面注漿,從而顯著提升圍巖承載能力及穩(wěn)定性。為了降低圍巖注漿加固成本,注漿材料選擇親泥性泥巖注漿材料。
3)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后,301 擴(kuò)區(qū)回風(fēng)巷頂?shù)装?、巷幫變形取得顯著的圍巖控制效果。研究成果可為其他礦井掘進(jìn)遇泥質(zhì)膠結(jié)軟巖圍巖控制提供借鑒參考。