蔣玉梅, 宋金平
(南京鋼鐵股份有限公司, 江蘇 南京 210035)
近年來,由于國(guó)家對(duì)環(huán)保約束力度的加大與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的激烈,對(duì)酸洗熱軋帶鋼的表面質(zhì)量要求日趨嚴(yán)格。通過抑制表面紅銹,消除帶鋼表面氧化鐵皮殘留,降低氧化鐵皮厚度,提高酸洗效率,均是熱軋酸洗帶鋼表面質(zhì)量提升的目標(biāo)。很多文獻(xiàn)指出,適當(dāng)提高除鱗溫度,提高除鱗壓力,適當(dāng)降低Si含量,嚴(yán)控軋輥使用制度以減少輥面脫落等手段,均有利于控制帶鋼的紅銹缺陷及氧化鐵皮殘留,但僅靠采取以上措施,往往仍達(dá)不到預(yù)期效果,這是因?yàn)檠趸F皮、紅銹涉及連鑄、加熱、軋制、冷卻等諸多環(huán)節(jié)的綜合影響[1]。
南京鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南鋼”)帶鋼廠45Mn生產(chǎn)流程:坯料經(jīng)推鋼式加熱爐加熱后,經(jīng)三套高壓水除鱗系統(tǒng)、兩架三輥式粗軋機(jī)、一組十架連續(xù)式軋機(jī),通過在線激光測(cè)寬儀、射線測(cè)厚儀后經(jīng)平板運(yùn)輸鏈空冷后進(jìn)成品卷取。產(chǎn)品規(guī)格為:(1.5-6.0) mm×(130-330) mm。
在熱軋生產(chǎn)45Mn帶鋼時(shí),由于沒有層流冷卻,空冷溫降小,卷取溫度高,堆冷冷卻時(shí)間長(zhǎng),造成帶鋼表面氧化鐵皮厚,在帶鋼兩側(cè)邊的富氧區(qū),氧化時(shí)間長(zhǎng)造成氧化鐵皮厚,形成紅銹缺陷,夏季尤為明顯。帶鋼表面存在紅銹缺陷,將嚴(yán)重影響熱軋帶鋼的表面質(zhì)量,帶鋼在拋丸、酸洗、電泳、涂漆等工序后,半成品表面依然可見明顯色差。由于紅銹缺陷酸洗不易去除,對(duì)用戶影響較大。在對(duì)有紅銹缺陷的帶鋼進(jìn)行冷軋時(shí),因酸洗不凈,造成冷軋氧化鐵皮壓入造成表面凹坑,從而導(dǎo)致冷軋成品表面質(zhì)量不合格,并且冷軋后的成品板由于存在紅銹,從而有強(qiáng)烈的色差感(如圖1所示)。因此,解決45Mn紅銹問題是當(dāng)務(wù)之急的工作。
對(duì)45Mn帶鋼生產(chǎn)過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)發(fā)現(xiàn):冶煉出鋼過程,采用硅鐵預(yù)脫氧;精煉過程,利用硅鐵粉進(jìn)行脫氧造渣,使得鋼渣富含硅元素,鋼渣中的硅極易被鋁等元素還原進(jìn)入鋼水中。
帶鋼廠加熱爐為推鋼式加熱爐,采用焦?fàn)t煤氣加熱,焦?fàn)t煤氣中水分含量較大,熱值波動(dòng)。在優(yōu)特鋼的軋制過程時(shí),為了使鋼坯在加熱爐中均勻加熱,加熱溫度比步進(jìn)式加熱爐高50 ℃左右,使得鋼坯表面氧化更嚴(yán)重。夏季環(huán)境溫度高,且?guī)т搱?chǎng)地狹小,堆放過程中散熱較慢,增加了紅銹的產(chǎn)生。
圖1 改進(jìn)前45Mn帶鋼表面
在高溫氧化的過程中,鋼中的硅元素,由于氧化皮內(nèi)層的部分氧化亞鐵(FeO)被高溫時(shí)形成的鐵橄欖石(Fayalite)抓住,從而殘留在帶鋼表面,并在后續(xù)的熱軋過程中被破碎、氧化,從而生成紅色的三氧化二鐵(Fe2O3)。因?yàn)槿趸F(Fe2O3)具有高溫塑性,在同樣的軋制溫度下,軋制變形量越大,氧化鐵皮延展的越??;而且隨軋制溫度的升高,氧化鐵皮塑性增強(qiáng),在較大軋制變形量下,將氧化鐵皮壓實(shí),加大了與基體的粘附性,從而降低了氧化鐵皮的剝落[2]。
解決紅銹缺陷的措施有很多,常規(guī)的措施可歸納為以下幾種:(1)鋼種成分優(yōu)化,降低硅元素的含量;(2)優(yōu)化加熱工藝,盡可能降低坯料的出爐溫度;(3)優(yōu)化除鱗工藝,提高除鱗壓力,增加除鱗道次等。(4)優(yōu)化軋制工藝,出爐溫度提高,采取高溫快速軋制工藝;(5)后道堆放進(jìn)行優(yōu)化。
在生產(chǎn)過程中,為降低成本,同時(shí)保證最終產(chǎn)品的機(jī)械性能,且調(diào)整成分需征得用戶同意,降低硅元素含量的方案不可行;坯料出爐溫度的調(diào)整需考慮熱軋主軋機(jī)的軋制能力,低溫出爐的軋制變形抗力太大,對(duì)軋機(jī)要求高;提升出爐溫度,不能從根本上解決問題;另外,帶鋼廠熱軋生產(chǎn)線,即使粗軋及精軋除鱗水道次全部投入,紅銹缺陷也不能從根本上消除。
因此,攻關(guān)的方向?yàn)閮?yōu)化終軋溫度、卷取溫度及優(yōu)化堆放方式的組合,是一種較為可行的去除帶鋼表面紅銹缺陷的有效方法[3-4]。
1)調(diào)整軋制工藝,適當(dāng)下調(diào)軋制各工序的溫度制度,控制終軋溫度≤940 ℃,目標(biāo)≤920 ℃;卷曲溫度≤690 ℃,目標(biāo)≤650 ℃。
2)保證除鱗設(shè)備正常運(yùn)行,壓力穩(wěn)定。
3)優(yōu)化冷卻工藝。平板鏈采用2架霧炮和4架風(fēng)機(jī)冷卻。運(yùn)輸鏈采用5架風(fēng)機(jī)冷卻。打包稱重后立即轉(zhuǎn)運(yùn)到外庫進(jìn)行露天冷卻。
4)冬季根據(jù)環(huán)境溫度對(duì)冷卻及堆冷進(jìn)行適當(dāng)優(yōu)化。7-10月份所交付的45Mn鋼帶,通過優(yōu)化終軋和卷曲溫度、軋后冷卻方式,紅銹得到明顯控制??紤]冬季與夏季溫度差異較大,每個(gè)軋制號(hào)軋完,優(yōu)先在帶鋼庫入口處堆冷并在1 h后轉(zhuǎn)外庫進(jìn)行露天冷卻;中雨、大雨需要在帶鋼庫入口處單獨(dú)堆放18 h后才能轉(zhuǎn)外庫。
45Mn鋼帶表面紅銹的成因,主要是鋼中含量較高的Si與Fe生成一種難以剝離的2FeO·SiO2氧化物;在軋制過程中,其中的FeO被進(jìn)一步氧化生成Fe2O3,最終形成難以酸洗除凈的表面紅銹。南鋼帶鋼廠通過優(yōu)化終軋和卷曲溫度、軋后冷卻方式措施后,鋼帶表面紅銹缺陷得到了有效控制,2020年8-12月累計(jì)軋制了17000余噸45Mn鋼帶,鋼帶表面光潔,沒有出現(xiàn)紅銹;用戶使用后,未出現(xiàn)酸洗不凈的現(xiàn)象,改進(jìn)得到用戶認(rèn)可。