孟 良, 郭文吉
(同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037001)
某集團(tuán)公司甲醇項(xiàng)目采用殼牌氣化爐,將煤氣化后生產(chǎn)CO和氫氣,再經(jīng)過(guò)變換、酸脫甲醇洗,利用催化劑將CO和氫氣在一定溫度和壓力下生產(chǎn)粗醇,最終利用精餾系統(tǒng)將粗醇提煉為精純,作為化工原料供烯烴、乙二醚等使用,項(xiàng)目規(guī)模為60萬(wàn)t/a,其中,公用系統(tǒng)采用3×130 t/h循環(huán)流化床鍋爐提供蒸汽,除鹽水系統(tǒng)采用超濾+反滲透+陽(yáng)陰混床工藝,產(chǎn)生的廢水采用A2/O+生物濾池工藝處理。為了保證蒸汽品質(zhì),避免對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生結(jié)垢和腐蝕,對(duì)驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)葉輪造成損傷,必須嚴(yán)格控制水質(zhì)指標(biāo)合格,pH正是重要指標(biāo)之一[1-2]。
該公司生產(chǎn)用水為黃河水,經(jīng)過(guò)PAC、PAM絮凝沉降后,作為除鹽水的原水使用,經(jīng)過(guò)超濾、反滲透和陽(yáng)陰床后,與空分、甲醇各裝置產(chǎn)生的冷凝液一起進(jìn)入混床,再通過(guò)除鹽水泵加壓,經(jīng)甲醇合成、變換預(yù)熱后進(jìn)入除氧器;除氧水經(jīng)鍋爐給水泵加壓進(jìn)入變換再次預(yù)熱后作為給水進(jìn)入鍋爐省煤器,用于生產(chǎn)高壓蒸汽供全廠使用。
該公司自2013年運(yùn)行以來(lái),鍋爐爐水pH值一直控制在8.8~9.3,運(yùn)行穩(wěn)定。但自2015年12月起,階段性出現(xiàn)除鹽水pH正常,鍋爐給水pH正常,但鍋爐爐水pH值極低,最低時(shí)pH僅為4左右,如表1所示,同時(shí),爐水的二氧化硅,含鹽量均表現(xiàn)為含量嚴(yán)重超標(biāo)。
表1 鍋爐給水與爐水水質(zhì)分析
保證鍋爐爐水pH在8.8~9.3時(shí),水中的磷酸根離子易與金屬離子生成易排水的水渣,同時(shí)抑制鍋爐爐水中硅酸鹽的水解,減少硅酸在蒸汽中的溶解攜帶量[3];但當(dāng)爐水pH<8.8時(shí),水對(duì)鍋爐鋼材腐蝕性增強(qiáng)[4-5]。因此有必要對(duì)爐水pH偏低的原因進(jìn)行分析,并及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。
如果原水水質(zhì)變化較大,尤其是水中COD增加,而超濾、反滲透膜和樹脂處理有機(jī)質(zhì)的能力較差,有可能會(huì)導(dǎo)致除鹽水系統(tǒng)出口COD增加,pH不變,電導(dǎo)、二氧化硅、鈉離子等均在正常范圍內(nèi),但進(jìn)入鍋爐后,由于爐水溫度和壓力較高,會(huì)導(dǎo)致水中生成有機(jī)酸,導(dǎo)致爐水pH偏低。
經(jīng)對(duì)原水水質(zhì)進(jìn)行多次分析(見第79頁(yè)表2),由于該廠原水與城鎮(zhèn)飲用水為同一種水,且化驗(yàn)結(jié)果COD均在1.5 mg/L左右,基本沒有大的變化,故排除了原水水質(zhì)的影響。
表2 原水水質(zhì)分析
影響除鹽水系統(tǒng)pH變化的主要有兩種可能,一種是除碳器,另一種是樹脂。
該公司除碳器裝在反滲透之后,陽(yáng)床之前,通過(guò)檢查除碳器進(jìn)出口水質(zhì)pH發(fā)現(xiàn),pH都在7左右,基本沒變化,意味著除碳器基本不起作用。根據(jù)除碳器的工作原理,當(dāng)pH<4時(shí),水中只有游離的二氧化碳;當(dāng)pH在8.3時(shí),98%以上的碳酸化合物以碳酸氫根形態(tài)存在;當(dāng)pH在12時(shí),幾乎全部以碳酸根離子形式存在。說(shuō)明該除碳器位置安裝錯(cuò)誤,應(yīng)該裝在陽(yáng)床之后、陰床之前,目前裝的位置影響了陰床的使用壽命,但其不會(huì)影響除鹽水出口pH。
對(duì)樹脂捕捉器進(jìn)行檢查,如樹脂捕捉器出現(xiàn)部分失效,其泄漏除鹽水系統(tǒng)中,在高溫高壓鍋爐的汽包內(nèi),提供給了樹脂分解的條件。樹脂一般為苯乙烯或丙烯酸系列的,里面含有磺酸基或氨基,分解產(chǎn)生的各種雜質(zhì)會(huì)影響水質(zhì)的含鹽量,產(chǎn)生的酸會(huì)嚴(yán)重影響爐水pH,反映為爐水pH嚴(yán)重偏低,含鹽量超標(biāo)。除鹽水系統(tǒng)中的水質(zhì)分析見表3。
表3 除鹽水系統(tǒng)中的水質(zhì)分析
經(jīng)系統(tǒng)檢查發(fā)現(xiàn),混床樹脂捕捉器有破損,內(nèi)有大量的樹脂,且存在捕捉不力的情況,由此可以判斷給水pH正常,爐水pH降低與樹脂泄漏有很大的關(guān)系。
2.3.1 經(jīng)甲醇合成、變換的除鹽水系統(tǒng)
由于進(jìn)入除氧器的除鹽水經(jīng)過(guò)了甲醇合成、變換的換熱器的預(yù)熱,如換熱器管束出現(xiàn)泄漏,合成氣中攜帶有二氧化碳、硫化氫等雜質(zhì),會(huì)對(duì)除鹽水水質(zhì)造成影響。
鑒于此,對(duì)甲醇換熱器前、后水質(zhì),除氧器逸氧口氣體進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),經(jīng)換熱器前后水質(zhì)pH、電導(dǎo)、二氧化硅、COD均跟除鹽水泵出口水質(zhì)分析指標(biāo)相同,且除氧器逸氧口氣體分析中未分析出硫化氫、一氧化碳、氫氣等。故對(duì)除鹽水換熱器泄漏原因進(jìn)行了排除。
2.3.2 高壓鍋爐給水系統(tǒng)
鍋爐用高壓鍋爐給水13.5 MPa系統(tǒng)經(jīng)甲醇變換換熱器預(yù)熱后進(jìn)入省煤器,同除鹽水系統(tǒng)的分析辦法,對(duì)其前后進(jìn)行水質(zhì)分析,分析結(jié)果顯示水質(zhì)指標(biāo)基本無(wú)變化,且進(jìn)入換熱器前、后流量無(wú)變化,如表4所示,故判斷不是鍋爐給水系統(tǒng)的問(wèn)題。
表4 鍋爐給水系統(tǒng)中的水質(zhì)分析
該公司冷凝液系統(tǒng)分為兩部分,一種為工藝蒸汽冷凝液系統(tǒng),由低壓蒸汽與精餾裝置換熱器間接換熱后,冷卻下來(lái)產(chǎn)生的冷凝液;另一種為透平蒸汽冷凝液系統(tǒng),由次中壓蒸汽對(duì)合成氣壓縮機(jī)、二氧化碳?jí)嚎s機(jī)、氨壓機(jī)做功后產(chǎn)生的冷凝液。
其中,工藝蒸汽冷凝液與精餾裝置換熱器間接換熱,換熱器管程是粗醇,殼程是低壓蒸汽,若換熱器泄露,粗醇就會(huì)泄露到工藝蒸汽冷凝液系統(tǒng),而除鹽水站混床樹脂無(wú)法有效地除去有機(jī)物,導(dǎo)致出口COD增加,進(jìn)而導(dǎo)致爐水pH降低,經(jīng)對(duì)工藝蒸汽冷凝液COD進(jìn)行分析,COD在30 mg/L左右,且混床樹脂也發(fā)黑,再生時(shí)排出的水發(fā)黑,可以明確地得出爐水pH降低與工藝蒸汽冷凝液中泄露進(jìn)去的粗醇有關(guān)。冷凝液分析見表5。
表5 冷凝液分析
透平工藝蒸汽冷凝液用于對(duì)壓縮機(jī)做功,沒有與其他工藝介質(zhì)直接或間接的接觸,且經(jīng)過(guò)對(duì)冷凝液COD分析,COD在3左右,說(shuō)明沒有泄露,判斷不是透平工藝蒸汽冷凝液的問(wèn)題。
對(duì)除鹽水站混床樹脂捕捉器進(jìn)行了徹底的檢查、更換,對(duì)甲醇精餾存在泄漏的換熱器進(jìn)行了系統(tǒng)維修處理,后經(jīng)過(guò)鍋爐一段時(shí)間的大量排污,爐水指標(biāo)恢復(fù)至正常。
1)除鹽水站樹脂泄露、工藝蒸汽冷凝液摻雜粗醇爐水是造成企業(yè)鍋爐爐水pH低的關(guān)鍵原因。
2)定期檢查、更換除鹽水站混床樹脂捕捉器和定期維護(hù)甲醇精餾換熱器能夠有效解決鍋爐爐水pH低的問(wèn)題。