李 琳
(霍州煤電集團有限責任公司,山西 霍州 031400)
由于煤礦生產(chǎn)環(huán)境的特殊性,在煤炭的生產(chǎn)過程中存在煤炭輸送量變化較大的情況,而電動機往往只是在工頻[1]運行,不能根據(jù)負荷的變化進行實時調(diào)節(jié),甚至有時候空載運行,導致設(shè)備實際效率很低[2-3],電能被大量浪費,設(shè)備的無功損耗巨大。
為提高辛置煤礦帶式輸送機運輸系統(tǒng)的整體效率,在實現(xiàn)帶式輸送機運輸?shù)母咝А⒐?jié)能化同時,降低噸煤能耗的目的,針對辛置煤礦井主運輸線路長、電機設(shè)備轉(zhuǎn)化效率低等問題,通過調(diào)查影響帶式輸送機耗能的關(guān)鍵因素和可控環(huán)節(jié),結(jié)合礦井帶式輸送機運輸實際開展現(xiàn)場試驗,經(jīng)過數(shù)據(jù)對比和論證、優(yōu)化和調(diào)整節(jié)能系統(tǒng),解決膠帶機速度無極調(diào)節(jié)的問題,實現(xiàn)了電頻設(shè)備工效最大化。
辛置煤礦東區(qū)現(xiàn)有1部強力帶式輸送機、3部重型帶式輸送機,南區(qū)現(xiàn)有5部強力、1部重型帶式輸送機,僅南區(qū)4部強力帶式輸送機,總長度達6 676 m,總功率達2 920 kW·h,帶式輸送機運輸產(chǎn)生的費用是一筆不小的開支。
辛置煤礦強力帶式輸送機改造前能耗主要存在:主運輸線路長、電機設(shè)備轉(zhuǎn)化效率低;強力帶式輸送機采用雙變頻器啟動,正常功頻運行,“大馬拉小車”能耗嚴重;帶式輸送機啟動順序先下部后上部,下行膠帶空載等待時間長,浪費能源極其嚴重,下行設(shè)備在不同時間段空轉(zhuǎn)運行等待上流物料,產(chǎn)生無謂的粉塵及噪音,存在“逆煤流”啟動;電機設(shè)備自動化、智能化控制系統(tǒng)發(fā)展慢,缺少有效的自動化管理系統(tǒng),以“空載運行”大耗能方式滿足生產(chǎn)等問題,總之膠帶電機“變頻器”未能真正體現(xiàn)其正常的功能價值,功耗降低、節(jié)能運行方面效果差。
由于主運輸線路長、電機設(shè)備轉(zhuǎn)化效率低,高效、節(jié)能發(fā)展空間大[4-5],除了要加強膠帶運輸管理,保證設(shè)備運輸正常、高效運轉(zhuǎn)外,有必要通過實施膠帶速度節(jié)能技術(shù)的研究,增設(shè)根據(jù)煤量大小自調(diào)速節(jié)能控制系統(tǒng),提高膠帶運輸系統(tǒng)的整體效率,實現(xiàn)節(jié)能、降耗、增效,降低噸煤能耗的目的。
為保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可互換性,著重解決PLC防爆箱內(nèi)的節(jié)能主控器件對現(xiàn)場各電機的運行電壓、電流、頻率、膠帶速度等數(shù)據(jù)采集、設(shè)備控制、通訊組網(wǎng)、膠帶保護主機和環(huán)網(wǎng)交換機的連接等技術(shù)難點,自動準確監(jiān)測膠帶運行過程“多煤快運、無煤慢運”狀態(tài),并將電機匹配到最佳的變頻效果,充分發(fā)揮了變頻器的變頻能力。
研究PLC防爆控制箱選取指標,實現(xiàn)用于防爆變頻器的自動控制和監(jiān)測;研究帶式輸送機集控(保護)系統(tǒng)指令控制系統(tǒng),實現(xiàn)變頻器拖動電機從零速開始軟啟動,至達到額定速度研究;研究自PLC控制箱在接收信號至料流傳感器監(jiān)測膠帶上實時煤量期間,PLC虛擬信號和膠帶機轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)化;檢測料流傳感信號準確性,確保膠帶機速度控制可靠、穩(wěn)定;結(jié)合礦井帶式輸送機運輸現(xiàn)狀,對礦井強力帶式輸送機運輸機進行節(jié)能改造,實現(xiàn)帶式輸送機在變頻器拖動下的節(jié)能運行。
綜合分析該礦南區(qū)4部帶式輸送機現(xiàn)狀及運行情況,要實現(xiàn)節(jié)能控制系統(tǒng)運行,同時在系統(tǒng)原有帶式輸送機綜合保護裝置各種功能不變情況下,為實現(xiàn)帶式輸送機運輸系統(tǒng)的節(jié)能,通過增加“PLC防爆控制箱、速度傳感器、料流傳感器、開停傳感器、就地控制箱、防爆電源箱、電纜”七項設(shè)備,見圖1和圖2,利用“料流傳感器”與防爆變頻器相配合,利用控制系統(tǒng)通過實時監(jiān)測帶式輸送機上運輸煤量大小,實現(xiàn)煤量大小與帶式輸送機速度實時在線自動調(diào)速的功能,即達到“煤多快轉(zhuǎn)、煤少慢轉(zhuǎn)”的目的,以實現(xiàn)節(jié)能控制的目的。
圖1 帶式輸送機變頻節(jié)能控制裝置配置
圖2 料流傳感器安裝示意(mm)
改造后的帶式輸送機運輸系統(tǒng),可充分發(fā)揮帶式輸送機變頻器的節(jié)能降耗使用功能,同時可避免產(chǎn)生涌浪電壓、電流,對各類電器設(shè)備及電纜線路,產(chǎn)生一定保護作用,在節(jié)電方面可起到良好效果,據(jù)統(tǒng)計(表1),該礦南區(qū)4部膠帶安裝了該節(jié)能系統(tǒng),4條膠帶運轉(zhuǎn)(雙機)半載與空載狀況下節(jié)能運行,節(jié)約用電486 kW·h,年節(jié)約用電1 749 600 kW·h,節(jié)約費用69.984萬元/a。
表1 辛置煤礦南區(qū)帶式輸送機工作狀態(tài)電流顯示對比
通過智能變頻調(diào)節(jié)帶式輸送機運輸速度,帶式輸送機運輸管理系統(tǒng)初步達到智能化管理,達到了預期節(jié)能、降耗、增效,降低噸煤能耗目的,帶式輸送機運行過程時,在帶式輸送機變頻器利用、電機磨損、配套托輥磨損、節(jié)省電耗等方面,產(chǎn)生了長期、穩(wěn)定的效益。