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加熱爐燃燒控制技術(shù)改造分析

2021-05-11 03:01陳衛(wèi)軍
石油化工應(yīng)用 2021年4期
關(guān)鍵詞:蝶閥鼓風(fēng)機加熱爐

馬 杰,陳衛(wèi)軍

(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750021)

加熱爐是煉化企業(yè)重要設(shè)備之一,是燃料消耗及能量轉(zhuǎn)換的主要設(shè)備,也是煉化裝置環(huán)保排放物NOx、SOx等環(huán)境污染物的主要來源,在單套生產(chǎn)裝置中能耗占比達70%以上,加熱爐的優(yōu)化、管理以及操作經(jīng)驗的總結(jié),對于裝置的長周期、節(jié)能降耗、高效環(huán)保運行等有著十分重要的意義。因此,本公司常壓加熱爐在第三周期運行末期,提出對加熱爐燃燒控制技術(shù)進行改造,引進基于CO控制理論配比燃燒技術(shù)。

1 常壓加熱爐基本情況

本公司常壓蒸餾裝置加熱爐(F-101)2011年建成投用,為立管箱式加熱爐,設(shè)計熱負荷55 MW,熱效率為92%。加熱爐四路進料,由輻射室、對流室、地面布置水熱媒余熱回收系統(tǒng)組成,有16臺低氮燃燒器,燃燒控制采用氧化鋯氧含量分析儀測量煙氣中O2含量控制鼓風(fēng)機入口蝶閥,來實現(xiàn)燃料氣和空氣的燃燒配比。前三周期的運行中,在提高加熱爐熱效率、節(jié)能降耗、減少NOx排放等方面也進行了一些改造。如:改造采用高效低氮、低噪聲的燃燒器,降低過??諝庀禂?shù),減少NOx排放;燃料氣脫硫處理降低排煙溫度,減少腐蝕及排煙損失;對流室采用全封密結(jié)構(gòu),減少爐體漏風(fēng)量等等。這些措施使加熱爐的運行效率得到提升,排煙溫度控制在135 ℃左右,爐體表面溫度監(jiān)測小于60 ℃,NOx排放監(jiān)測小于100 mg/m3,熱效率監(jiān)測92.42%。

2 CO燃燒控制技術(shù)原理

加熱爐CO控制理論配比燃燒優(yōu)化系統(tǒng)包括了分析儀、控制策略、工程服務(wù)等。CO-3100-300T系列分析儀采用量子串級近紅外激光技術(shù),運用氣體對紅外光束選擇性吸收原理制作而成,對煙氣中的CO測量的進度偏差為±2%,靈敏度為0.5%,響應(yīng)時間為7次/秒,測量范圍在0~0.1%,將控制策略整合到原有的DCS系統(tǒng)中,將煙氣中CO含量控制在微量狀態(tài),靈活調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機入口擋板開度,燃料氣在加熱爐中處于完全燃燒和不完全燃燒的臨界,使加熱爐達到最佳的燃燒狀態(tài),從而將過??諝饨档阶畹?,減少排煙損失,以最小的燃料氣消耗來滿足同樣的工況,減少NOx的排放,實現(xiàn)加熱爐節(jié)能、安全、環(huán)保運行。

3 CO控制燃燒技術(shù)應(yīng)用

3.1 CO控制技術(shù)改造

在常壓加熱爐(F-101)余熱回收系統(tǒng)空氣預(yù)熱器出口至引風(fēng)機入口水平煙道位置,橫向水平對開孔(120±3 mm)安裝CO分析儀,CO分析儀發(fā)射光源、接收裝置安裝在煙道,控制器安裝在現(xiàn)場機柜間(見圖1、圖2)??刂破餍盘栞敵鲋林锌厥褼CS控制臺,建立煙氣CO含量與鼓風(fēng)機入口擋板的自動控制,可手動切換回原O2含量控制,CO分析儀故障或CO含量超高時自動切回,并提高供風(fēng)量。

圖1 安裝示意圖

控制系統(tǒng)的設(shè)計依據(jù)現(xiàn)有的硬件情況、安全儀表系統(tǒng)(SIS系統(tǒng)),在不改變原有邏輯關(guān)系的前提下進行,將新的CO控制模塊引入現(xiàn)有的DCS系統(tǒng)中,實現(xiàn)控制系統(tǒng)集成整合[1],將煙氣中CO含量作為直接控制變量來調(diào)整鼓風(fēng)機入口擋板開度,現(xiàn)有的加熱爐煙氣O2含量作為監(jiān)測或參考值,保證變量設(shè)定范圍安全可靠(見圖3)。

3.2 CO控制技術(shù)投用調(diào)節(jié)措施

用煙氣中CO含量控制鼓風(fēng)機入口蝶閥,考慮到其調(diào)整的靈敏性和精確度,在投用時采取以下調(diào)節(jié)措施[2]。

(1)采用減少一次風(fēng)門的開度,將鼓風(fēng)機入口蝶閥的開度開大(45%),以提高蝶閥的調(diào)節(jié)空間和CO控制調(diào)整精度。

(2)由于是在線調(diào)節(jié),為了保證加熱爐的穩(wěn)定安全運行,將一次風(fēng)門開度減小,鼓風(fēng)機出口壓力由1.2 kPa左右提到2.3 kPa左右,遠離聯(lián)鎖點,一次風(fēng)門的開度西側(cè)35%/東側(cè)37.5%。

圖2 現(xiàn)場安裝位置

(3)將AIC2101設(shè)為自動,設(shè)定值由“2.8”改為“2.2”,鼓風(fēng)機入口蝶閥下降,同時根據(jù)現(xiàn)場火焰的燃燒狀況調(diào)整各燃燒器的二次風(fēng)門,使其燃燒保持基本一致。

(4)調(diào)整過程中,對部分二次風(fēng)門的完好性和開度方向進行了診斷和鑒別,并提出了相應(yīng)的整改措施。

(5)對所有燃燒器的燃料閥進行調(diào)整(未工作燃燒器的燃料閥全關(guān)),對正常工作的燃燒器的燃料閥依據(jù)四路爐出口溫度逐漸開至最大,這樣不僅能使得配風(fēng)更合理,同時也能減小高壓瓦斯對閥門的侵蝕。

(6)在線投用中控室DCS操作臺CO自動控制之前,考慮加熱爐(F-101)的穩(wěn)定運行,將鼓風(fēng)機入口蝶閥開度進行高低限位(60%/42%),同時調(diào)整了負壓控制P/I/D值,使其煙道擋板的變化能適應(yīng)進風(fēng)量和負壓的變化。

(7)CO控制(AIC1111)投自動,設(shè)定CO控制值為0.005%,并不斷的調(diào)整P/I/D值,最終實現(xiàn)CO控制理論配比燃燒,O2含量穩(wěn)定在0.9左右,火焰呈淡藍色,且剛硬正直,加熱爐運行穩(wěn)定。

圖3 加熱爐自控示意圖

3.3 CO/O2控制技術(shù)效果對比

經(jīng)過一段時間考核驗證,各項運行參數(shù)及考核指標明顯提升(見表1)。

表1 CO/O2控制技術(shù)應(yīng)用數(shù)據(jù)對比

從表1可以看出O2含量由實施前的3%左右下降到0.9%左右,CO含量控制在0~0.005%,排煙溫度降低7 ℃,大大降低了排煙損失,燃料氣降低了200 m3/h,節(jié)省了燃料氣,能耗下降,CO2排放量降低,加熱爐熱效率提高約1%,NOx下降60%,實施效果比較明顯。

兩種控制方式比較,通過數(shù)據(jù)對比,傳統(tǒng)的O2控制燃燒配比存在著不足之處,如:氧化鋯O2含量分析儀測輻射室頂部煙氣中的氧含量,觀火窗、防爆門及其他密封部位漏風(fēng)的情況不能客觀的反映,影響測量日常生產(chǎn)中燃料組分的變化對加熱爐燃燒造成擾動也較大,氧化皓分析儀測量是基于電化學(xué)原理,測量比較滯后,加熱爐燃燒控制也相對滯后,帶來因不能充分燃燒損失;加熱爐的操作會考慮將O2含量控制高于理論值,防止貧氧燃燒造成安全事故。相比之下,CO控制燃燒可以很好解決以上問題,CO分析儀是直接安裝在引風(fēng)機入口的煙道上,測量的是混合均勻的煙氣,不受氧含量變化的影響,CO的波動可以被紅外激光迅速的捕捉到。

4 結(jié)論與建議

(1)CO控制理論配比燃燒優(yōu)化技術(shù)在本公司常壓加熱爐上的應(yīng)用取得了較好的效果,總投資178萬元,按節(jié)省燃料、降低生產(chǎn)成本估算,投資回收期1~2年。

(2)通過數(shù)據(jù)對比分析,常壓加熱爐CO2、NOx等環(huán)境污染物排放下降,環(huán)保減排效果明顯,實現(xiàn)加熱爐的節(jié)能、環(huán)保、安全運行,該技術(shù)具有推廣價值。

(3)改造、實施過程是在加熱爐運行線實現(xiàn),設(shè)備故障情況下也可自動或手動實現(xiàn)控制方式切換,不影響裝置的正常生產(chǎn)運行。

(4)從儀表設(shè)備控制的靈敏度及安全性能方面考慮,建議后期將加熱爐鼓風(fēng)機改變頻,實現(xiàn)CO含量控制鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)燃料與空氣的理論配比燃燒會更加安全穩(wěn)定。

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