李筱潔 王耀輝 張祖豪 孫何旭 和田
摘 要:2020年,煙草行業(yè)全面推進“精益管理”,青島卷煙廠緊緊圍繞“卷煙上水平”,提出“精益管理就在我身邊,雙增雙節(jié)就在我眼前”的精益口號,倡導(dǎo)以最少的投入產(chǎn)出最大的效益。青島卷煙廠卷包車間以創(chuàng)優(yōu)對標(biāo)指標(biāo)水平提升為契機,在提高顧客滿意度、降低成本、提高質(zhì)量等方面下足力氣。在創(chuàng)優(yōu)對標(biāo)指標(biāo)提升過程中,車間發(fā)現(xiàn)小盒商標(biāo)紙單耗與行業(yè)先進水平存在差距,2019年,青島卷煙廠卷包車間小盒商標(biāo)紙單耗數(shù)據(jù)為500.1張/萬支,位居行業(yè)第15位,因小盒商標(biāo)紙消耗造成的年度浪費約為150萬元。為降低材料消耗,節(jié)約成本費用,縮小與先進廠家的差距,實現(xiàn)精益管理上水平,降低牌號小盒商標(biāo)紙單耗工作領(lǐng)導(dǎo)高度重視。
關(guān)鍵詞:精益管理;商標(biāo)紙;消耗;包裝機
1.界定階段
1.1小盒商標(biāo)紙消耗現(xiàn)狀
泰山 (宏圖)小盒商標(biāo)紙單耗為502.3張/萬支,高于車間小盒商標(biāo)紙單耗目標(biāo)值500.6張/件。
小盒商標(biāo)紙單耗定義為每生產(chǎn)1萬支卷煙(500包)所消耗的小盒商標(biāo)紙實際數(shù)量。
小盒商標(biāo)紙單耗=小盒商標(biāo)紙消耗量/產(chǎn)量(產(chǎn)量單位:萬支)。
1.2商標(biāo)紙消耗關(guān)鍵工序識別
根據(jù)造成小盒商標(biāo)紙消耗的部位識別出以下關(guān)鍵工序:商標(biāo)紙供給、商標(biāo)紙涂膠、商標(biāo)紙折疊、封簽上膠及粘貼、商標(biāo)紙烘干及過程中造成商標(biāo)紙消耗的小故障停機。
1.3 關(guān)鍵工序分析
從關(guān)鍵流程出發(fā),結(jié)合實際操作過程中小盒商標(biāo)紙?zhí)蕹木唧w故障,將故障分類統(tǒng)計。
2.分析階段
2.1 原因驗證計劃
制定原因驗證計劃表,按照計劃逐步進行驗證。
2.2數(shù)據(jù)收集與數(shù)據(jù)分析
2.2.1吸風(fēng)嘴孔徑大小不合理試驗驗證
試驗條件確定:小盒商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴孔徑對吸風(fēng)嘴吸拾壓力有重要影響,影響到小盒商標(biāo)紙輸送,現(xiàn)階段使用的小盒商標(biāo)紙吸風(fēng)嘴孔徑為Φ6mm。制作兩個水平吸風(fēng)嘴孔徑1,2(Φ6mm,Φ7mm),進行試驗,記錄小盒商標(biāo)紙單耗,
結(jié)論:可以認(rèn)為小盒商標(biāo)紙孔徑是顯著原因。孔徑Φ7mm效果好于孔徑Φ6mm。
2.2.2商標(biāo)紙涂膠底板寬度、厚度試驗驗證
試驗條件確定:設(shè)備運行時,涂膠器通過周期性的旋轉(zhuǎn)將膠液涂在商標(biāo)紙的特定位置因此涂膠接觸面對商標(biāo)紙單耗影響很大。涂膠器的涂膠接觸面主要是由涂膠器底板的寬度和厚度決定,根據(jù)設(shè)備調(diào)整手冊規(guī)定,涂膠器底板的寬度調(diào)整范圍為24±8mm,涂膠器底板的厚度調(diào)整范圍為4±2mm。
分別取涂膠器底板寬度目前寬度30mm和試驗18mm,涂膠器底板厚度取目前厚度3mm和6mm,記錄輪班小盒商標(biāo)紙單耗。
結(jié)論得知,涂膠器底板寬度、厚度作用顯著,其交互作用顯著。
2.2.3四輪煙包側(cè)封烙鐵溫度設(shè)置不合理試驗驗證
四輪270度弧形板內(nèi)部銑槽,內(nèi)置一個弧形加熱烙鐵,調(diào)整工作溫度在110℃,對商標(biāo)紙側(cè)面粘貼面進行烘干,設(shè)置三個水平的弧形加熱烙鐵溫度1,2,3(110℃,115℃,120℃),記錄小盒商標(biāo)紙單耗。
結(jié)論:可以認(rèn)為弧形加熱烙鐵溫度是顯著原因,溫度3顯著好于溫度1、溫度2。
2.3分析階段結(jié)論
分析階段確認(rèn)了3項顯著原因,分別為吸風(fēng)嘴孔徑大小不合理、涂膠底板寬度、厚度設(shè)置不合理、四輪側(cè)封烙鐵溫度設(shè)置不合理。
3.改進階段
3.1 吸風(fēng)嘴孔徑試驗與改進
3.1.1試驗條件確定
在分析階段已經(jīng)確定吸風(fēng)嘴孔徑是顯著原因。選取6mm、6.5mm、7mm共三個水平進行試驗,每個樣本為該水平20個輪班小盒商標(biāo)紙單耗。
方差分析結(jié)果:P<0.05,回歸方程顯著;小盒商標(biāo)紙單耗與吸風(fēng)嘴孔徑的一次、二次項都顯著相關(guān)。
回歸方程為:小盒商標(biāo)紙單耗 = 587.5 - 26.17 孔徑 + 1.987 孔徑**2
3.2.2尋找最優(yōu)區(qū)間
在獲得了方程后,下面尋找使小盒商標(biāo)紙單耗最低的條件,通過求導(dǎo)數(shù)解一元二次方程:
解方程,得x=6.57mm
3.2.3試驗驗證
按實驗最優(yōu)值進行3次重復(fù)試驗,每次重復(fù)試驗取一個班次的小盒商標(biāo)紙單耗平均值,得到的結(jié)果分別是:501.6,501.5,501,5,三次試驗均值都落在 95% 置信區(qū)間范圍內(nèi),模型有效。
3.3商標(biāo)紙涂膠底板寬度、厚度試驗與改進
3.3.1試驗條件確定
在分析階段已經(jīng)對商標(biāo)紙涂膠接觸底板寬度、厚度進行過方差分析,分析發(fā)現(xiàn),涂膠接觸面寬度、厚度及其交互作用均顯著。進行全因子試驗設(shè)計,每種試驗條件下統(tǒng)計一個班次小盒商標(biāo)紙單耗。
利用人工解方程和minitab響應(yīng)優(yōu)化器的方法,求得最優(yōu)解:
涂膠器寬度=18.0mm,涂膠器厚度=6.0mm
3.3.4試驗驗證
根據(jù)以上最優(yōu)值預(yù)測響應(yīng)
按以上最優(yōu)值進行3次重復(fù)試驗,每次重復(fù)試驗為一個班次,得到的結(jié)果分別是:501.4,501.6,501.3三次試驗的均值都落在95%置信區(qū)間范圍內(nèi),說明模型有效。
3.4四輪煙包側(cè)封烙鐵溫度試驗與改進
3.4.1試驗條件確定
在分析階段已經(jīng)確定四輪煙包側(cè)封烙鐵溫度是顯著原因,選取110℃、115℃、120℃共三個水平進行試驗,每個樣本為該水平20個輪班小盒商標(biāo)紙單耗。
方差分析結(jié)果:P=0.000<0.05,回歸方程顯著;小盒商標(biāo)紙單耗與四輪煙包側(cè)封烙鐵溫度的 一次、二次項都顯著相關(guān)。
回歸方程為:小盒商標(biāo)紙單耗 = 502.8 - 0.9375 烙鐵溫度 + 0.1675 烙鐵溫度**2
3.4.2尋找最優(yōu)區(qū)間
在獲得了方程后,結(jié)合四輪側(cè)封烙鐵溫度工藝要求范圍(105℃-125℃),尋找使小盒商標(biāo)紙單耗最低的值,得x=125℃
改進后,現(xiàn)場驗證四輪側(cè)封烙鐵溫度設(shè)置值的有效性,溫度設(shè)置符合工藝質(zhì)量要求,因側(cè)封烙鐵溫度設(shè)置不合理造成的小盒商標(biāo)紙消耗顯著減少改進效果顯著。
參考文獻:
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