周 勇 徐云甫 李繼東 趙 婕 段 萍
(北京衛(wèi)星制造廠有限公司,北京 100094)
490NG發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)材支架(如圖1所示)是東四平臺(tái)衛(wèi)星結(jié)構(gòu)分系統(tǒng)的關(guān)鍵部件,它是與星體之間的物理接口,承受了從研制到在軌運(yùn)行整個(gè)壽命期內(nèi)的各種載荷。490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架測(cè)調(diào)是衛(wèi)星結(jié)構(gòu)部裝階段的關(guān)鍵工序,裝調(diào)精度及效率關(guān)系衛(wèi)星部裝質(zhì)量及進(jìn)度。
490NG發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)材支架結(jié)構(gòu)形式與原DFH-4平臺(tái)490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架構(gòu)造基本相同,由法蘭盤(pán)、接頭1、2和6根碳/環(huán)氧復(fù)合材料連接桿件以及3個(gè)連接角盒組成[1]。支架的角盒、接頭以及3組連接桿沿圓周按120 °均勻分布。連接桿與接頭之間使用常溫固化膠膠接,接頭再與法蘭盤(pán)膠螺。支架通過(guò)角盒與承力筒連接,490NG發(fā)動(dòng)機(jī)安裝于法蘭盤(pán)面上。法蘭盤(pán)和角盒為鋁(2A12T4)機(jī)加件,如圖1所示。
圖1 490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架示意圖
490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板是測(cè)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)支架所使用的工裝,支架和工裝的位置關(guān)系由3處定位銷(xiāo)保證,確保模板中心和支架中心重合,通過(guò)測(cè)調(diào)模板使490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架精度滿足要求。在整個(gè)490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架測(cè)調(diào)過(guò)程中,安裝模板不僅傳遞尺寸精度,還保證了發(fā)動(dòng)機(jī)安裝的正確性,因此發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板是整個(gè)測(cè)調(diào)環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵要素。
2.1.1 支架與發(fā)動(dòng)機(jī)接口狀態(tài)
490NG發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)材支架接口精度要求主要是為保證490NG發(fā)動(dòng)機(jī)的裝配精度,其體現(xiàn)形式為位于Ф162 mm分度圓上的3-M5螺紋孔的位置度要求,第一孔從+X坐標(biāo)軸向+Y坐標(biāo)軸旋轉(zhuǎn)45 °,3個(gè)螺紋孔呈均布狀態(tài)。490NG發(fā)動(dòng)機(jī)安裝面離整星基準(zhǔn)面的距離為(75±0.2) mm,復(fù)材支架與490NG發(fā)動(dòng)機(jī)相同。
2.1.2 支架與承力筒接口狀態(tài)
490NG發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)材支架與承力筒的接口形式與DFH-4平臺(tái)衛(wèi)星490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架狀態(tài)相同,通過(guò)3個(gè)連接角盒與承力筒側(cè)壁上的M5孔套相連,角盒上Ф6.5 mm連接孔及Ф5 mm公差H9的定位孔在裝配時(shí)配打,如圖2所示。
圖2 支架與承力筒的連接設(shè)計(jì)
與中心承力筒安裝位置距離對(duì)接框基準(zhǔn)面高度為346 mm,滿足與運(yùn)載接口要求中規(guī)定的發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝位置與對(duì)接框基準(zhǔn)面高度大于25.4 mm的要求。
490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架的精度如下:1) 發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝面與整星基準(zhǔn)面的距離為Z=(75±0.2)mm。2) 發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝490NG發(fā)動(dòng)機(jī)的安裝點(diǎn)組成圓的軸線與整星基準(zhǔn)軸同軸度為φ0.5 mm。3) 發(fā)動(dòng)機(jī)支架對(duì)接面與整星基準(zhǔn)面平行度為0.2 mm。
發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板測(cè)調(diào)合格后,將發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝到模板上,如圖3所示。因此模板的測(cè)調(diào)精度需優(yōu)于發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝精度,具體要求如下:1) 安裝面與整星基準(zhǔn)面的距離為Z=(75±0.1) mm。2) 模板定位銷(xiāo)組成圓的軸線與整星基準(zhǔn)軸同軸度為φ0.3 mm。3) 模板提供的490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝面的高度偏差小于0.1 mm。4) 支架模板的象限與整星坐標(biāo)系象限偏差小于0.05 mm。
圖3 模板測(cè)調(diào)安裝圖
模板測(cè)調(diào)流程如下:1) 建立裝配基準(zhǔn),調(diào)整整星部裝支架與裝配平臺(tái)水平且同軸,用經(jīng)緯儀配合轉(zhuǎn)臺(tái),測(cè)量支架模板提供的490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝面的高度,采用調(diào)整墊片方式將安裝面高度調(diào)整至設(shè)計(jì)要求值。2) 用經(jīng)緯儀測(cè)量支架模板象限與整星坐標(biāo)系的象限偏差,在部裝支架的象限處作相應(yīng)標(biāo)記。部裝支架和星體間采用3處定位銷(xiāo)嚴(yán)格定位,此時(shí)做的象限標(biāo)記就是整星象限。3) 測(cè)量整星和支架模板四處象限線的綜合偏差,由+X象限起每次旋轉(zhuǎn)90 °逐個(gè)測(cè)調(diào),確定其需要調(diào)整的方向和位移量,重復(fù)上述過(guò)程,直至精度指標(biāo)滿足要求,如圖4所示。
圖4 采用經(jīng)緯儀測(cè)調(diào)過(guò)程示意圖
此測(cè)調(diào)方法滿足設(shè)計(jì)指標(biāo),經(jīng)過(guò)多年飛行驗(yàn)證,證明了該測(cè)調(diào)方法安裝490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架的可行性,但是還存在一些問(wèn)題。
3.1.1 測(cè)量時(shí)間長(zhǎng)
經(jīng)緯儀需要經(jīng)過(guò)四次象限的測(cè)瞄,連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái)3次,才能得到完整的象限偏差數(shù)據(jù),綜合4個(gè)數(shù)據(jù)計(jì)算才能確定調(diào)整量。
3.1.2 流程煩瑣
數(shù)據(jù)測(cè)量和支架模板安裝位置調(diào)整無(wú)法并行。
3.1.3 過(guò)程效率低
該方法為目測(cè)象限線方式,測(cè)量過(guò)程無(wú)法轉(zhuǎn)換成直觀的位移量數(shù)值,調(diào)節(jié)量控制存在一定的盲目性,有依賴操作者的經(jīng)驗(yàn)。
3.2.1 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)誤差
裝調(diào)過(guò)程涉及多次轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)臺(tái),反復(fù)調(diào)整,平臺(tái)實(shí)際回轉(zhuǎn)軸線對(duì)理想回轉(zhuǎn)軸線會(huì)有位置偏差,其象限累計(jì)誤差大于0.2 mm。
3.2.2 系統(tǒng)誤差
模板象限線刻線粗細(xì)程度和儀器精度會(huì)影響最終精度的控制。在發(fā)動(dòng)機(jī)銷(xiāo)孔位置確定的高精度測(cè)調(diào)過(guò)程中,通過(guò)象限線來(lái)確定模板位置,存在自身引入誤差的隱患。
為了減少不可控因素,提高效率,盡可能地依靠一些固定的特征要素為數(shù)據(jù)測(cè)量提供支持。采用發(fā)動(dòng)機(jī)支架模板表面設(shè)計(jì)的3個(gè)定位銷(xiāo)孔,用于安裝定位490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架。受激光跟蹤儀數(shù)據(jù)可視化啟示,通過(guò)圖紙算出發(fā)動(dòng)機(jī)模板三銷(xiāo)孔在整星坐標(biāo)系中的相對(duì)位置坐標(biāo),采用激光跟蹤儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)模式,將測(cè)調(diào)過(guò)程中模板的移動(dòng)數(shù)值可視并量化,能直觀、高效地完成測(cè)調(diào),并滿足鑒定及載荷條件,結(jié)構(gòu)模態(tài)阻尼比ζa=0.05的精度要求[2]。以下為具體實(shí)施過(guò)程。
用激光跟蹤儀建立整星裝配基準(zhǔn),計(jì)算發(fā)動(dòng)機(jī)支架理論位置以確定調(diào)整目標(biāo)。整星坐標(biāo)系的原點(diǎn)為發(fā)動(dòng)機(jī)支架的幾何中心,依靠在直徑162 mm分度圓上、以120 °夾角均布的3處定位銷(xiāo),建立統(tǒng)一的裝配基準(zhǔn),如圖5所示。
按建立的整星坐標(biāo)系,通過(guò)3處銷(xiāo)孔的幾何位置關(guān)系得出理論坐標(biāo)數(shù)據(jù),見(jiàn)表1。該數(shù)值即為后續(xù)測(cè)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板上3處銷(xiāo)孔的目標(biāo)值。
表1 整星基準(zhǔn)下銷(xiāo)孔的理論位置(單位:mm)
固定并粗調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)支架模板和部裝支架相應(yīng)位置,確保其能在滿足的精度范圍內(nèi)調(diào)整。
圖5 建立測(cè)量基準(zhǔn)
將激光跟蹤儀測(cè)量球置于模板的3個(gè)銷(xiāo)孔處,通過(guò)其“實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)”功能對(duì)比得出安裝模板上銷(xiāo)孔坐標(biāo)與基準(zhǔn)坐的標(biāo)偏差。采用“分步調(diào)整、逐步趨近”的思路,對(duì)支架模板三銷(xiāo)孔在XOY平面內(nèi)的位姿調(diào)整,確保其最終實(shí)際值與測(cè)調(diào)目標(biāo)值≤0.03 mm,則發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板測(cè)調(diào)過(guò)程結(jié)束。
測(cè)調(diào)結(jié)束后,采用經(jīng)緯儀復(fù)測(cè)象限偏差,滿足設(shè)計(jì)要求的象限偏差<0.05 mm的指標(biāo),證明此方案可行,見(jiàn)表2。
表2 激光跟蹤儀測(cè)量和經(jīng)緯儀復(fù)測(cè)結(jié)果對(duì)比(單位:mm)
為了進(jìn)一步提高測(cè)調(diào)效率,應(yīng)用以下思路對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。由于上述改進(jìn)的測(cè)調(diào)方法每次都需要重新建立測(cè)量基準(zhǔn),重新測(cè)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板的位置。后續(xù)可以在部裝支架與發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板上配置2處定位銷(xiāo)孔,當(dāng)安裝模板滿足精度后,用定位銷(xiāo)確定發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板與部裝支架之間的位置關(guān)系,如圖6所示。
圖6 配制工裝定位銷(xiāo)孔
優(yōu)點(diǎn)為在后續(xù)型號(hào)裝配中,將發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板用定位銷(xiāo)釘與部裝支架相對(duì)位置固定,只需要調(diào)整部裝支架位置精度合格,就可以確定發(fā)動(dòng)機(jī)支架模板精度合格。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,該方法可以滿足設(shè)計(jì)精度的要求,見(jiàn)表3。
表3 使用定位銷(xiāo)固定安裝模板前后數(shù)據(jù)對(duì)比(單位:mm)
結(jié)果及效益分析如下:1) 490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架模板和部裝支架進(jìn)行改造,只需要將在模板與部裝支架兩者間安裝定位銷(xiāo),復(fù)測(cè)精度即可使用,不需要重新測(cè)調(diào)。2) 測(cè)調(diào)490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架模板的方法固定了特征要素和測(cè)量基準(zhǔn),消除了旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺(tái)導(dǎo)致的測(cè)量誤差,精簡(jiǎn)了繁雜的測(cè)調(diào)步驟,避免了多次復(fù)驗(yàn),同時(shí)使測(cè)調(diào)過(guò)程更直觀和迅速,使產(chǎn)品精度和生產(chǎn)時(shí)間變得更加可控。3) 490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架目前應(yīng)用于所有東四平臺(tái)及部分其他平臺(tái)衛(wèi)星,改進(jìn)后的方法測(cè)調(diào)效率提高了50%以上,經(jīng)濟(jì)效益得到了明顯的提升。
根據(jù)大型衛(wèi)星結(jié)構(gòu)產(chǎn)品大尺寸、高精度、多品種以及小批量的特點(diǎn),提高效率、保證質(zhì)量、降低成本、快速反應(yīng)是目前航天制造領(lǐng)域探尋的新的重要模式。利用該方案對(duì)490NG發(fā)動(dòng)機(jī)支架安裝模板測(cè)調(diào)的新方法,優(yōu)化和縮短了測(cè)量流程,提高了測(cè)量效率和精度,有效地避免了人為誤差和設(shè)備旋轉(zhuǎn)誤差,解決了測(cè)量過(guò)程煩瑣和不準(zhǔn)確的問(wèn)題。在對(duì)同類(lèi)衛(wèi)星的關(guān)鍵部件進(jìn)行測(cè)調(diào)時(shí),此成功經(jīng)驗(yàn)有借鑒作用。