高姍姍,孟光敏
(神華包頭煤化工有限責任公司,內蒙古 包頭 014010)
某煤基甲醇制烯烴聚乙烯裝置(簡稱聚乙烯裝置)采用低壓氣相流化床工藝,以乙烯(C2H4)為單體、1-丁烯(1-C4H8)為共聚單體生產線型低密度聚乙烯(LLDPE)。近年來,在運轉率和負荷不斷提高的基礎上,在該聚乙烯裝置上陸續(xù)進行了專用樹脂的開發(fā)工作,以提高產品附加值,滿足市場多樣化需要。本工作研究了從通用LLDPE DFDA-7042切換至高熔體流動速率(MFR)LLDPE DNDA-8320的生產過程,分析并解決了生產中出現(xiàn)的粉料發(fā)黏,細粉含量增加,塊料量增加等問題,計算了DNDA-8320可控成本變化,為結合市場價格切換牌號提供科學依據(jù)。
C2H4,純度大于等于99.95%;1-C4H8,純度大于等于99.00%;H2,純度大于等于99.90%:市售。N2,純度大于等于99.99%,盈德氣體有限公司。異戊烷,純度大于等于95.00%,東營市良信石油技術開發(fā)有限公司。三乙基鋁(T2),純度大于等于95.00%,營口向陽催化劑有限公司。三正己基鋁(T3),使用時配成質量分數(shù)為50%的礦物油溶液;一氯二乙基鋁(DC),使用時配成質量分數(shù)為13%的礦物油溶液:德國科聚亞公司。漿液聚合催化劑,由礦物油、四氫呋喃(THF)以及含有Ti等元素的化合物組成,市售。復配添加劑,江蘇漢光實業(yè)股份有限公司。
DH9M型循環(huán)氣壓縮機,日本神戶制鋼所;CIM460型擠壓造粒機,日本制鋼所;KS 15/8-S型粉料振動篩,德國VIBRA公司。
1.2.1 切換過程
提高H2進料量,降低n(DC)∶n(THF),根據(jù)粉料的密度分析結果,調整循環(huán)氣中n(1-C4H8)∶n(C2H4);打開反應器排放閥,維持反應器總壓穩(wěn)定;C2H4分壓、循環(huán)氣露點和反應器溫度控制范圍不變;當粒料MFR和密度滿足DNDA-8320質量指標后,停止加入DFDA-7042使用的復配添加劑,開始加入DNDA-8320使用的復配添加劑,并切換至新的摻混料倉。
1.2.2 DNDA-8320主要工藝參數(shù)
反應溫度84~89 ℃,C2H4分壓(絕壓)650~750 kPa,反應器總壓(表壓)2 000~2 200 kPa,n(H2)∶n(C2H4)為0.400~0.500,n(1-C4H8)∶n(C2H4)為0.250~0.350,n(T2)∶n(Ti)為40~45,n(DC)∶n(THF)為0.25~0.35,n(T3)∶n(THF)為0.25~0.35。
粉料粒徑分布采用德國Fritsch公司的Analysette 3型振動篩分儀,按ASTM D 1921—2006測試。顆粒外觀按SH/T 1541—2006測試;MFR按GB/T 3682—2018測試;密度按GB/T 1033.2—2010測試;拉伸性能按GB/T 1040.2—2006測試;粉料堆密度按GB/T 1636—2008測試。
切換過程中,H2流量從5 kg/h逐漸提高至30 kg/h,從圖1看出:粉料的MFR隨著n(H2)∶n(C2H4)的提高而迅速增加。切換4 h時,反應器中n(H2)∶n(C2H4)達0.476,切換7 h時粉料MFR達18.97 g/10 min,滿足合格品指標。切換11 h時粉料MFR達26.24 g/10 min,超過合格品上限。在擠壓造粒機負荷38 t/h時,隨著粉料MFR的增加,從脫氣倉下落至粉料振動篩的粉料在篩網(wǎng)上的停留面積明顯增加,部分粉料從振動篩排塊料側溢出,造成粉料緩沖罐料位下降,擠壓造粒機被迫降負荷。因此,降低n(H2)∶n(C2H4)以調整粉料MFR。33 h時粉料發(fā)黏情況好轉,此時開始提高n(H2)∶n(C2H4),粉料MFR逐漸趨于穩(wěn)定。最終粉料MFR控制在20.00~21.00 g/10 min時,n(H2)∶n(C2H4)控制在0.460附近。因此,從DFDA-7042切換至DNDA-8320,應避免超調粉料MFR,以降低粉料黏度。
圖1 切換過程中粉料MFR與n(H2)∶n(C2H4)的變化趨勢Fig.1 MFR of powder product as a function of n(H2)∶n(C2H4)during transition process
從表1可以看出:0~9 h,反應器中n(1-C4H8)∶n(C2H4)基本穩(wěn)定,粉料密度從0.920 5 g/cm3迅速上升至0.924 6 g/cm3,應該是由于粉料MFR迅速上漲所致。12 h時粉料發(fā)黏嚴重,此時開始降低n(1-C4H8)∶n(C2H4)。12 h后,總體上隨著n(1-C4H8)∶n(C2H4)的下降,粉料密度提高;最終粉料密度控制在0.925 0~0.925 5 g/cm3,n(1-C4H8)∶n(C2H4)控制在0.290附近。
表1 切換過程中密度和n(1-C4H8)∶n(C2H4)的變化Tab.1 Changes of density and n(1-C4H8)∶n(C2H4) during transition
從DFDA-7042切換至DNDA-8320時,反應溫度波動在1 ℃以內,反應器靜電波動在-10~0 V,因此反應器溫度和靜電平穩(wěn)可控。在牌號切換過程中,循環(huán)氣表觀氣速為0.70~0.71 m/s,與生產DFDA-7042時相同。從圖2可以看出:反應器上部流化松密度從220 kg/m3降至195 kg/m3,反應器床重從81 t降至72 t。一方面是流化松密度下降,一方面是粉料堆密度上漲,兩者的比值從0.63降至0.51。流化松密度與粉料堆密度的比值應不低于0.59,以保持良好的流化狀態(tài)[1]。因此,生產DNDA-8320時反應器流化質量下降。隨著床重的下降,在相同生產負荷情況下,催化劑停留時間縮短,不利于催化劑活性的釋放。
圖2 切換期間反應器流化松密度和床重趨勢Fig.2 Trends of fluidized bulk density and bed weight during transition
從圖3可以看出:產品切換時,在負荷均為41.0 t/h的情況下,催化劑活性從21 740 g/g降至14 490 g/g。一方面隨著循環(huán)氣中H2濃度的升高,H2對催化劑活性的抑制能力增強;另一方面,隨著反應器床重的下降,催化劑停留時間縮短。上述兩個因素導致催化劑活性下降。催化劑活性下降,催化劑和助催化劑的消耗增加,既增加了生產成本,又增加了產品灰分含量。為了保持較高的催化劑活性,需要維持較高的C2H4分壓,不利于降低C2H4單耗。
圖3 切換期間負荷和催化劑活性Fig.3 Load and catalyst activity during transition
從表2可以看出:與DFDA-7042相比,DNDA-8320粉料的平均粒徑下降,堆密度增加。這是因為隨著粉料平均粒徑減小,顆粒間的空隙下降,導致堆密度升高。從表2還可以看出:與DFDA-7042粉料相比,粒徑在≥1 000~2 000 μm的DNDA-8320粉料顯著下降,≥250~500 μm的顯著增加。
表2 DNDA-8320和DFDA-7042粉料性質對比Tab.2 Properties of DNDA-8320 and DFDA-7042 powders
切換牌號過程中,粉料黏度增加,用手抓取粉料后松開,粉料類似“雪球”不能自然流動。同時觀察到粉料在振動篩上的停留面積增加,阻礙了塊料的正常排出,需要打開振動篩蓋板并持續(xù)進行人工清理塊料。粉料旋轉加料閥的填充率從生產DFDA-7042時的87%最低降至58%。上述兩個因素,導致脫氣倉至擠壓造粒機的粉料下料量下降,擠壓造粒機負荷最低降至16 t/h。
采取如下措施降低粉料黏度,改善其流動性:將n(1-C4H8)∶n(C2H4)從0.300降至0.290,反應器中1-C4H8摩爾分數(shù)從9.2%降至8.9%;循環(huán)氣露點溫度從51 ℃降至48 ℃,異戊烷摩爾分數(shù)從7.4%降至5.7%;反應器溫度從87 ℃降至86 ℃;加強粉料MFR控制,將目標值控制在19.00~21.00 g/10 min。此外,將循環(huán)氣流量從1 275 t/h提高到1 320 t/h,以滿足異戊烷濃度下降后的高負荷撤熱需要。鑒于催化劑活性低,沒有采取進一步降低C2H4分壓的措施。建議在催化劑活性較高的情況下,可以降低C2H4分壓,以進一步降低反應器中1-C4H8濃度,減少粉料的黏度。上述措施實施后,粉料黏度下降,“雪球”現(xiàn)象消失,粉料振動篩塊料排出順暢,旋轉加料閥填充率提高至70%,擠壓造粒機負荷為41 t/h時,粉料下料系統(tǒng)運行平穩(wěn)。
綜合粉料MFR調節(jié)和粉料流動性的分析,在DFDA-7042轉產DNDA-8320過程中,需要加強對粉料黏度的監(jiān)控。一方面,要優(yōu)化反應器中n(1-C4H8)∶n(C2H4)、露點、反應溫度、n(H2)∶n(C2H4)、C2H4分壓等工藝參數(shù);另一方面在粉料取樣時進行“雪球”檢查,及早發(fā)現(xiàn)粉料發(fā)黏現(xiàn)象,查找原因并進行針對性調整。
生產DNDA-8320期間,塊料生成量較大,約700 kg/d。塊料以薄片狀為主,可以看到有明顯的沖刷痕跡(見圖4a),且塊料較軟,受到粉料輸送過程中的擠壓作用,發(fā)生彎曲變形(見圖4b),曾導致脫氣倉音叉式料位開關誤報警,反應器出料系統(tǒng)停止出料。采取提高循環(huán)氣流量,加強氣壁沖刷的措施后,塊料生成量降至約400 kg/d。因此,塊料的生成可能與粉料黏度增加,循環(huán)氣對吸附在反應器壁的粉料和催化劑的沖刷效果下降有關。
圖4 塊料的數(shù)碼照片F(xiàn)ig.4 Digital photos of caking material
從表3可以看出:與DFDA-7042相比,生產DNDA-8320時混煉機電流和齒輪泵電流下降,有利于降低產品能耗;齒輪泵出口壓力、換網(wǎng)器壓差和進入模板前樹脂壓力明顯下降;進入模板前樹脂溫度下降,樹脂不易氧化,控制色粒數(shù)量的難度下降。上述變化表明,生產DNDA-8320時,擠壓造粒機能耗和操作難度下降。
表3 擠壓造粒機主要參數(shù)對比Tab.3 Comparison of main parameters of extruder
鑒于生產DNDA-8320時,粉料中細粉含量增加,并且要維持較高的循環(huán)氣速,有必要研究循環(huán)氣冷卻器結垢和分布板堵塞情況,以評估是否影響裝置長周期運行。選擇循環(huán)氣冷卻器壓差和分布板壓差分別評價循環(huán)氣冷卻器結垢和分布板堵塞情況。從圖5可以看出:生產DNDA-8320期間,循環(huán)氣器冷卻器和分布板壓差均指示平穩(wěn),表明循環(huán)氣冷卻器結垢和分布板堵塞程度沒有明顯增加。
圖5 循環(huán)氣冷卻器和反應器分布板壓差趨勢Fig.5 Trends of pressure differential of cycle gas cooler and reactor distribution plate
本次生產的DNDA-8320質量均滿足合格品以上等級的質量控制指標。中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司(簡稱鎮(zhèn)海煉化公司)的油基同牌號產品密度為0.924 0 g/cm3,MFR為21.00 g/10 min,拉伸屈服應力為9.61 MPa,斷裂標稱應變?yōu)?40%,簡支梁缺口沖擊強度為67 kJ/m2[2]。從表4可以看出:本次生產的DNDA-8320密度為0.926 0 g/cm3,MFR為19.20 g/10 min,拉伸屈服應力為10.4 MPa,拉伸斷裂應力為12.2 MPa,斷裂標稱應變?yōu)?81%。與鎮(zhèn)海煉化公司的DNDA-8320相比,本次生產的DNDA-8320的拉伸屈服應力略高,而拉伸斷裂標稱應變和簡支梁缺口沖擊強度略低,但性能總體相當。
在上海市和安徽省兩家改性企業(yè)進行產品試用。兩家公司使用DNDA-8320與其他樹脂混煉造粒后,進行樹脂改性。試用結果表明,產品MFR穩(wěn)定,改性樹脂在最終客戶使用過程中未見異常,可以滿足使用要求。
DNDA-8320與DNDA-7042的噸產品物耗相同。前者的噸能耗略高于后者,主要原因是前者的最高生產負荷為41 t/h,后者的最高生產負荷為43 t/h,由于后者的平均負荷較高,因此核算到噸產品的能耗較低。生產DNDA-8320時,催化劑活性下降,催化劑及烷基鋁的單耗增加,相應使用成本上漲。從表5可以看出:兩者可控成本差異主要由三劑消耗成本決定,DNDA-8320噸產品可控成本較DNDA-7042噸產品可控成本增加30.24 元。
表4 DNDA-8320的性能Tab.4 Properties of DNDA-8320
表5 DNDA-8320和DNDA-7042產品單耗及可控成本對比Tab.5 Comparison of unit consumption and controllable cost of DNDA-8320 and DFDA-7042
a)從生產LLDPE DFDA-7042切換至DNDA-8320過程中,反應器溫度和靜電平穩(wěn)可控,流化松密度、床重和催化劑活性下降。擠壓造粒機生產負荷需從43 t/h降低至41 t/h。生產DNDA-8320期間,循環(huán)氣冷卻器結垢和分布板堵塞程度沒有明顯增加。
b)生產DNDA-8320時粉料黏度增加,塊料生成量較大,容易出現(xiàn)粉料振動篩粉料溢出和脫氣倉高料位開關報警觸發(fā)的問題。反應器溫度86℃,循環(huán)氣露點48 ℃,循環(huán)氣流量1 320 t/h,粉料MFR為19.00~21.00 g/10 min以及密度0.926 0 g/cm3時,粉料黏度下降,反應器塊料量減少。
c)生產的煤基DNDA-8320產品力學性能與油基同牌號產品的性能相當,可以滿足樹脂改性需求。
d)DNDA-8320可控成本較DFDA-7042可控成本增加30.24 元/t。