王志良,黃曉江,王廣偉,張洪嶺,張 楠
(1.天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司,天津301500;2.北京科技大學(xué),北京100083)
熱風(fēng)爐作為一種熱交換設(shè)備,目的是為高爐冶煉提供持續(xù)、穩(wěn)定的高溫?zé)犸L(fēng)。 目前被廣泛采用的是蓄熱式熱風(fēng)爐,其工作過程包括:高爐煤氣燃燒放熱、蓄熱室格子磚蓄熱、蓄熱室格子磚對冷風(fēng)加熱并為高爐送風(fēng)。 為保證高爐能夠獲得持續(xù)、穩(wěn)定的熱風(fēng),以上過程需要在多個熱風(fēng)爐同時進行。高爐生產(chǎn)過程中要求風(fēng)量和壓力都處于穩(wěn)定狀態(tài),冷風(fēng)機將冷風(fēng)送到熱風(fēng)爐,冷風(fēng)在熱風(fēng)爐內(nèi)獲得熱量、溫度升高,一般進入到高爐內(nèi)的熱風(fēng)溫度在1000~1300 ℃之間[1-3]。 國內(nèi)單座高爐配備的熱風(fēng)爐為3 或4 座,工作時有兩個爐子燃燒蓄熱,另外一個或兩個來送風(fēng)。
燒好的熱風(fēng)爐在向高爐送風(fēng)換爐前,首先要對其爐內(nèi)進行沖壓操作,以平衡與高爐爐內(nèi)的壓差。熱風(fēng)爐傳統(tǒng)沖壓換爐過程中所需的風(fēng)量是來自正常送風(fēng)的冷風(fēng)管道,這樣會使得高爐在熱風(fēng)爐換爐期間實際進風(fēng)量降低,造成爐溫、 爐壓的波動,崩料,出鐵不全[4,5],尤其當高爐滿載運行,換爐帶來的波動將會更加明顯。 因此天鋼聯(lián)合特鋼在1080 m3高爐進行了無擾動熱風(fēng)爐換爐技術(shù)的研究與開發(fā),通過配送單獨壓縮空氣在熱風(fēng)爐換爐時進行加壓操作,保證了熱風(fēng)爐的壓力穩(wěn)定,從而有利于高爐的穩(wěn)定順行,提高高爐產(chǎn)量和經(jīng)濟效益[6,7]。
操作人員在進行熱風(fēng)爐換風(fēng)操作時,需要先和高爐及燃氣主管部門報備,各項手續(xù)完成之后方可進行下一步操作。
(1)撤掉燃燒爐的操作步驟:關(guān)閉或者減小高爐煤氣的用量;降低助燃風(fēng)機的氣體流量;關(guān)掉煤氣調(diào)節(jié)開關(guān)和煤氣閘板;關(guān)掉助燃風(fēng)機的電源或者集中鼓風(fēng)爐的空氣調(diào)節(jié)開關(guān);關(guān)掉燃燒閘板并開啟煤氣安全放散閥門。
(2)撤掉燃燒爐之后,開始送風(fēng)的操作步驟:緩慢開啟冷風(fēng)口以控制熱風(fēng)和冷風(fēng)管道之間的壓力平衡;待爐內(nèi)充滿風(fēng)后依次開熱風(fēng),冷風(fēng)和冷風(fēng)大閘閥門并平衡風(fēng)溫。
(3)停止送風(fēng),再次進行點火燒爐的操作步驟:依次關(guān)閉冷風(fēng)閥門和小門,熱風(fēng)閥門,然后開啟廢風(fēng)控制閥排出廢風(fēng),以調(diào)節(jié)爐子和管道之間的壓差;再開啟煙氣管道閥并關(guān)閉廢風(fēng)控制閥;之后開空氣閥進氣并打開燃燒閘板和煤氣閘板。
傳統(tǒng)的熱風(fēng)爐換爐技術(shù)主要遵循的原則:換爐時盡量減小造成的波動,提高換爐速度從而降低跑風(fēng)量;換爐時控制風(fēng)壓的波動,一般來說,大高爐波動低于20 kPa,小高爐波動低于10 kPa;控制換爐過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)溫波動[8]。
(1) 熱風(fēng)爐換爐過程中會出現(xiàn)高爐風(fēng)壓波動,會使得風(fēng)量減小,爐內(nèi)壓力減小,造成爐料異常。
(2)換爐結(jié)束后,高爐壓力會出現(xiàn)上升情況,導(dǎo)致氣流不通暢,壓差增大,這時會造成局部崩料或者滑料。
(3)若換爐時正處于高爐出鐵,可能會引起鐵口提前噴出鐵水花,導(dǎo)致出鐵不完全。
(4) 當前雖然有采用風(fēng)機恒壓鼓風(fēng)換爐模式,但也存在風(fēng)壓、風(fēng)量調(diào)節(jié)的滯后性,仍存在約5 kPa左右風(fēng)壓波動,以及風(fēng)機高頻次模式轉(zhuǎn)換帶來的隱患問題[9,10]。
2.1.1 無擾動換爐系統(tǒng)組成
無擾動換爐系統(tǒng)包括:壓空氣儲罐、沖壓管路、氣動快切閥、液動沖壓控制球閥、手動沖壓調(diào)節(jié)閥、液壓轉(zhuǎn)換管路、沖壓轉(zhuǎn)換控制箱。 零擾動換爐技術(shù)原理如1 所示,零擾動換爐設(shè)備實物如圖2 所示。
圖1 零擾動換爐技術(shù)原理圖
圖2 零擾動換爐設(shè)備實物圖
2.1.2 無擾動換爐技術(shù)原理
無擾動換爐技術(shù)是利用獨立的壓縮空氣管路在熱風(fēng)爐換爐時進行沖壓操作,從而降低原冷風(fēng)沖壓對高爐造成的風(fēng)壓、風(fēng)量的波動。
2.1.3 無擾動換爐操作工藝
(1) 確認壓縮空氣總管壓力大于0.6 MPa;熱風(fēng)爐現(xiàn)場沖壓液動球閥、 液壓管路控制閥門手動轉(zhuǎn)換到無擾換爐控制狀態(tài); 關(guān)閉原冷風(fēng)系統(tǒng)沖壓液動球閥。
(2)機旁電控箱選擇轉(zhuǎn)換到無擾換爐狀態(tài);PLC操作界面選擇無擾換爐模式并點擊操作畫面,打開支管氣動球閥;PLC 按原自動換爐程序進行自動換爐操作。
(3)換爐完畢后,等待下一換爐操作;當該系統(tǒng)出現(xiàn)問題時可以隨時轉(zhuǎn)換到原冷風(fēng)沖壓模式,對高爐煉鐵生產(chǎn)不造成任何影響。
天鋼聯(lián)合特鋼無擾動換爐技術(shù)的特點及意義如表1 所示。
表1 天鋼聯(lián)合無擾動換爐技術(shù)的特點及意義
熱風(fēng)爐原冷風(fēng)沖壓換爐時,會出現(xiàn)高爐風(fēng)壓、風(fēng)量的波動,風(fēng)壓降低可達到12 kPa 以上,相應(yīng)入爐風(fēng)量減少約2400 m3。鼓風(fēng)動能的減少,爐內(nèi)氣流的變化,將影響高爐穩(wěn)定順行,如遇異常爐況,影響將加劇。 采用零擾動換爐后,避免了每次換爐時的相對減風(fēng)過程,風(fēng)壓風(fēng)量平穩(wěn),有利于高爐穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、降低燃料比等。 原冷風(fēng)沖壓曲線如圖3 所示,采用壓縮空氣沖壓后曲線如圖4 所示。由圖3、圖4 可以看出,原冷風(fēng)沖壓時,風(fēng)量、風(fēng)壓曲線在換爐時出現(xiàn)了明顯的波動;而無擾動沖壓后,風(fēng)量、風(fēng)壓曲線在換爐時無明顯的波動。
圖3 原冷風(fēng)沖壓曲線圖
圖4 采用壓縮空氣后沖壓曲線圖
原冷風(fēng)沖壓換爐,每次需要約2400 m3的冷風(fēng),按現(xiàn)有高爐風(fēng)機運行費用0.05 元/m3計算,每次沖壓約需費用0.05 元/m3×2400 m3=120 元。 現(xiàn)有壓縮空氣價格為0.10 元/m3,采用壓縮空氣沖壓換爐,每次需要需費用0.10 元/m3×2400 m3=240 元。 用壓縮空氣替代冷風(fēng)實施熱風(fēng)爐沖壓換爐,每次換爐費用增加240-120=120 元。以每座高爐日換爐沖壓32次計算,單座高爐日費用增加32×120=3840 元。
根據(jù)目前每消耗1100 m3風(fēng)產(chǎn)出1 t 鐵水的換算指標計算,單高爐日可增加鐵水產(chǎn)量約70 t。 按最低每座高爐日增產(chǎn)鐵水50 t,每噸鐵水200 元利潤計算,單高爐日可增加效益50t×200 元/t=10000 元。
終上所述,實際每座高爐日可增加效益為10000-3840=6160 元,三座高爐年創(chuàng)效益670 萬元以上。
天鋼聯(lián)合特鋼通過采用壓縮空氣沖壓換爐方式,可實現(xiàn)真正意義上的無擾動換爐。 避免了每次熱風(fēng)爐換爐時,高爐的相對減風(fēng)過程;高爐風(fēng)壓風(fēng)量平穩(wěn)、波動幾乎為零;將冷風(fēng)沖壓對熱風(fēng)爐熱風(fēng)溫度的影響降到最低,熱風(fēng)爐供風(fēng)溫度曲線較平滑,有效保障了高爐送風(fēng)的質(zhì)量。 達到了高爐穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、降低燃料消耗的預(yù)期目標,綜合效益可觀。