宋法亮, 劉 捷, 楊新舉, 趙海雷1,
(1. 中鐵隧道局集團有限公司, 廣東 廣州 511458; 2. 盾構(gòu)及掘進技術(shù)國家重點實驗室, 河南 鄭州 450001;3. 云桂鐵路云南有限公司, 云南 昆明 650011; 4. 中鐵隧道股份有限公司, 河南 鄭州 450001)
TBM是一種超大型電液一體化機械,專用于硬巖隧道開挖,其包括刀盤系統(tǒng)、推進系統(tǒng)和皮帶出渣系統(tǒng)等,開挖隧道具有快速、安全、高效等特點,要優(yōu)于鉆爆法開挖[1-4]。但由于圍巖環(huán)境復(fù)雜,TBM在硬巖掘進過程中經(jīng)常發(fā)生刀盤卡死被困事故,給施工生產(chǎn)安全和施工效益帶來了不利影響[5-8]。
對于TBM脫困技術(shù),其中一種是人工脫困技術(shù),目前已有不少研究,例如: 趙毅[9]提出了TBM超前化學(xué)灌漿脫困技術(shù),通過在刀盤內(nèi)超前鉆孔、在孔口混合和高壓力灌漿實施雙組分化學(xué)漿液,快速加固坍塌體、軟弱破碎層并有效脫困; 劉建平等[10]提出了針對高黎貢山隧道TBM小導(dǎo)洞的脫困技術(shù),通過在護盾頂部人工開挖小導(dǎo)洞,對刀盤上方、護盾頂部的積渣進行清理,以減小刀盤轉(zhuǎn)動阻力至轉(zhuǎn)矩恢復(fù)正常; 張兵等[11]提出了高黎貢山隧道破碎地層TBM施工技術(shù)及應(yīng)對方法,包括化學(xué)灌漿、小導(dǎo)洞開挖及支護、超前管棚等綜合應(yīng)對方法。另一種是提高TBM的刀盤轉(zhuǎn)矩技術(shù),例如: 侯昆洲[12]提出了TBM刀盤電動-液壓同步驅(qū)動系統(tǒng),采用混合驅(qū)動提高TBM脫困轉(zhuǎn)矩; 謝海波等[13]提出了液體黏性離合器新型TBM刀盤驅(qū)動方案; 劉統(tǒng)等[14]提出了基于液壓變壓器的TBM刀盤混合驅(qū)動技術(shù)。
雙速減速機作為提升主驅(qū)動轉(zhuǎn)矩的專用零部件,曾在印度孟買地鐵UCG-01、墨西哥TEPⅡ排水隧洞等項目中使用。其中,孟買地鐵UCG-01項目的地質(zhì)條件為玄武巖、凝灰?guī)r、風(fēng)化角礫巖,采用的設(shè)備為硬巖-土壓跨模式掘進機;墨西哥排水隧洞項目地質(zhì)條件主要為安山巖、軟土、復(fù)合復(fù)雜地層,采用的設(shè)備類型為硬巖-土壓跨模式掘進機。以上設(shè)備在遭遇特殊地質(zhì)的情況下,通過高低轉(zhuǎn)速、大小轉(zhuǎn)矩的切換,使掘進月進尺由平均200多m提升到480 m。在國外隧道行業(yè),雙速減速機已逐漸成為隧道掘進機的標(biāo)配,但在國內(nèi)TBM施工上鮮有使用案例。本文針對TBM在高黎貢山隧道破碎圍巖遭遇的刀盤轉(zhuǎn)矩不足導(dǎo)致設(shè)備卡機的問題,提出了在TBM主驅(qū)動系統(tǒng)安裝雙速減速機的改造方案,并在現(xiàn)場進行了安裝應(yīng)用。
大瑞鐵路是我國第1條穿越橫斷山脈、地形地質(zhì)條件極為復(fù)雜的國家Ⅰ級干線鐵路。高黎貢山隧道作為其控制性工程,地質(zhì)環(huán)境具有“三高”(高地?zé)?、高地?yīng)力、高地震烈度)、“四活躍”(活躍的新構(gòu)造運動、活躍的地?zé)崴h(huán)境、活躍的外動力地質(zhì)條件和活躍的岸坡淺表改造過程)的特征,其中,平導(dǎo)TBM施工段采用一臺開挖直徑為6.39 m的敞開式硬巖掘進機施工。自TBM掘進以來,節(jié)理密集破碎帶、斷層破碎帶、全風(fēng)化花崗巖遇水流沙地層、涌水、蝕變透鏡體等不良地質(zhì)頻繁出現(xiàn)。不良地質(zhì)突發(fā)性強、持續(xù)段落長、占比高,TBM頻繁遭遇卡機,掘進緩慢,TBM自身優(yōu)越性未得到充分發(fā)揮。從2017年11月25日始發(fā)掘進至2020年6月25日,平導(dǎo)TBM累計掘進4 516.86 m,期間共發(fā)生11次卡機,其中8次卡機為圍巖破碎導(dǎo)致。分析原因主要為原裝TBM刀盤轉(zhuǎn)矩不足,刀盤自我保護跳停,導(dǎo)致設(shè)備停機無法推進,造成停機時間達到了總施工天數(shù)的48%。
原TBM主驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。主驅(qū)動包括主軸承、驅(qū)動箱、大齒圈、主軸承密封、小齒輪、行星減速機和TBM主電機等。主軸承外圈通過螺栓與驅(qū)動箱連接,內(nèi)圈通過螺栓連接刀盤轉(zhuǎn)接環(huán)和刀盤。刀盤轉(zhuǎn)接環(huán)通過螺栓與大齒圈連接。電機傳遞出的轉(zhuǎn)矩通過行星減速機減速增距傳遞到小齒輪上,小齒輪驅(qū)動大齒圈轉(zhuǎn)動。
圖1 原TBM主驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
雙速減速機有高速和低速2種模式。雙速減速機外部結(jié)構(gòu)如圖2所示。雙速減速機在低速模式下的內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖3所示。在高速模式下,擋位轉(zhuǎn)換系統(tǒng)連接輸入軸和輸出軸,輸出軸和行星齒輪脫離,轉(zhuǎn)速直接由輸入軸傳遞至輸出軸,此時減速比為1.00; 在低速模式下,擋位轉(zhuǎn)換系統(tǒng)連接輸出軸和行星齒輪,輸入軸和輸出軸脫離,轉(zhuǎn)速由輸入軸傳遞至行星齒輪,再傳遞至輸出軸,減速比為1.47。通過手柄可直接控制切換高、低速模式。
雙速減速機安裝在TBM主電機與原減速機之間(如圖4所示)。安裝后,主驅(qū)動傳動途徑為: 主電機—轉(zhuǎn)矩限制器—傳動花鍵軸—雙速減速機—主減速機—小齒輪—大齒圈—轉(zhuǎn)接環(huán)—主軸承內(nèi)圈—刀盤。
④—前端面; ⑤—后端面; —觀察洞蓋板; —注油點。
①—把軸系統(tǒng); ②—同步輸出軸系統(tǒng); ③—同步輸入軸系統(tǒng); ④—輸出軸安裝板; ⑤—輸入軸安裝板; ⑥—輸出軸密封; ⑦—輸入軸密封; ⑧—輸出端密封墊片; ⑨—輸入端密封墊片; ⑩—換熱器冷卻水輸入; —換熱器冷卻水輸出; —擋位轉(zhuǎn)換系統(tǒng); —螺旋座圈; —防護蓋板; —堵頭; —剪切銷; —排氣孔; —空心塞子; —輸出端隔環(huán); —輸入端隔環(huán); —O型密封; —內(nèi)六角螺栓。
圖4 雙速減速機安裝位置
1)刀盤額定轉(zhuǎn)速
(1)
式中:n0為電機額定轉(zhuǎn)速,取989 r/min;i1為行星減速機減速比,取29.34;i2為雙速減速機減速比,高速模式下取1.00,低速模式下取1.47;i3為小齒輪/大齒圈減速比,取6.26。
2)刀盤額定轉(zhuǎn)矩
Mi=M0·i1·i2·i3·i。
(2)
式中:M0為電機額定輸出轉(zhuǎn)矩,取3.19 kN·m;i為電機數(shù)量,取7。
通過計算可得: 1)高速模式下,ni=5.38 r/min,Mi=4 101.32 kN·m; 2)低速模式下,ni=3.66 r/min,Mi=6 028.93 kN·m。
從以上分析可以看出,低速模式下雙速減速機的原理是在不改變TBM主電機能力的前提下,通過提高減速比,以短時間突破傳動鏈設(shè)計能力為代價,來獲得更高的脫困轉(zhuǎn)矩。
雙速減速機高、低速模式下設(shè)備性能對比見表1。安裝雙速減速機前后TBM轉(zhuǎn)矩對比見圖5。在低速模式下雙速減速機使得敞開式硬巖掘進機的刀盤脫困轉(zhuǎn)矩得到顯著提高,在刀盤轉(zhuǎn)速低于4 r/min時,脫困轉(zhuǎn)矩可達到9 225 kN·m,為原設(shè)備脫困轉(zhuǎn)矩(6 150 kN·m)的1.47倍。在破碎圍巖情況下,要求保持TBM刀盤轉(zhuǎn)速在3 r/min以下,以減少對圍巖的擾動和超量出渣,避免皮帶機卡死,該情況下雙速減速機性能可以得到更好的發(fā)揮。
低速模式下,刀盤最高轉(zhuǎn)速由11.97 r/min降低至8.14 r/min,刀盤轉(zhuǎn)速和刀盤出渣能力受到限制,特別是在面對硬巖時,需要高刀盤轉(zhuǎn)速以提高破巖效率。因此,在正常圍巖下建議使用高速模式,這樣也方便對低速模式使用時長進行統(tǒng)計。
TBM主大梁1區(qū)域結(jié)構(gòu)如圖6所示。雙速減速機安裝后,主電機尾部將相對原位置后移40 cm,對設(shè)備結(jié)構(gòu)將產(chǎn)生下列影響:
1)安裝雙速減速機前拱架安裝器拼裝機構(gòu)與主電機尾端距離11 cm,因此,拼裝機構(gòu)需向后移動30 cm以上。
2)主電機端蓋超出頂護盾保護范圍。
3)原主電機傳動軸不匹配,需進行改造。
4)整個主梁空間將更加擁擠。
改造后的TBM主梁結(jié)構(gòu)如圖7所示。高黎貢山平導(dǎo)TBM是經(jīng)過再制造后在項目中投入使用的,在再制造時提前考慮了雙速減速機對結(jié)構(gòu)的影響,將TBM主梁全長由13.339 m延伸至14.592 m,給支護設(shè)備留出空間,并將頂護盾向后延長1 m,避免了雙速減速機安裝后對支護設(shè)備的影響。
表1 雙速減速機高、低速模式下設(shè)備性能對比
圖5 安裝雙速減速機前后TBM轉(zhuǎn)矩對比
圖6 TBM主大梁1區(qū)域結(jié)構(gòu)圖
①—主梁3; ②—延長后主梁2。
原電機傳動軸需進行改造,將A處軸端削除17 mm。主電機傳動軸改造圖如圖8所示。
4.2.1 刀盤控制程序升級分析
相同刀盤轉(zhuǎn)矩情況下,低速模式TBM主電機轉(zhuǎn)矩為高速模式的1/1.47,因此,不需要對變頻器里的最大轉(zhuǎn)矩設(shè)定值進行修改。雙速減速機在高低速模式下有不同的減速比,要求所有雙速減速機必須在同一個擋位下工作,否則,將會影響主驅(qū)動安全。因此,在雙速減速機機械限位的同時,需要在PLC程序內(nèi)增加互鎖保護,同時在操作屏幕上顯示所有雙速減速機擋位狀態(tài)指示和刀盤互鎖指示。
4.2.2 PLC程序互鎖修改
在每個雙速減速機手柄處安裝2個位置傳感器,判定高速擋和低速擋狀態(tài)下手柄的位置,并將2個傳感器信號在PLC程序上實現(xiàn)連鎖。
手柄狀態(tài)PLC連鎖如圖9所示。由圖可知,只有當(dāng)所有高速擋觸點處于高電位且所有低速擋觸點處于低電位信號時,高速擋狀態(tài)判定線圈GB_STATE_HIGH_OK通電。擋位PLC連鎖如圖10所示。圖10中,高速擋狀態(tài)判定觸點GB_STATE_HIGH_OK處于高電位,低速擋連鎖原理與其類似。圖10中,將低速擋、高速擋判定觸點進行并聯(lián),當(dāng)有一個觸點條件滿足時,即可滿足雙速減速機連鎖條件。
4.2.3 轉(zhuǎn)速及轉(zhuǎn)矩顯示修改
轉(zhuǎn)速顯示修改如圖11所示。臨時變量Temp_Reg_1是刀盤7個電機的平均轉(zhuǎn)速,通過DIV除法運算指令,除以指定轉(zhuǎn)速比可得到刀盤轉(zhuǎn)速。根據(jù)雙速減速機狀態(tài),將TBM轉(zhuǎn)速分為2種情況: 高速模式時GB_STATE_HIGH_OK觸點處于高電位,采用原減速比183.76;低速模式時GB_STATE_LOW_OK觸點處于高電位,減速比為270.13。轉(zhuǎn)矩顯示也需做類似修改。
圖9 手柄狀態(tài)PLC連鎖
圖10 擋位PLC連鎖
圖11 轉(zhuǎn)速顯示修改
4.2.4 刀盤參數(shù)界面修改
刀盤參數(shù)界面如圖12所示。在顯示屏刀盤參數(shù)界面,添加雙速減速機擋位指示燈,以顯示所有雙速減速機狀態(tài)。
圖12 刀盤參數(shù)界面
影響主軸承壽命的因素主要包括反推力以及TBM掘進過程中糾偏角度所產(chǎn)生的傾覆力矩,刀盤轉(zhuǎn)矩對其影響較小[15]。主軸承的理論總轉(zhuǎn)數(shù)為5.195×106r,有90%的可能性達到或超過理論壽命。在刀盤轉(zhuǎn)速為8.96 r/min的情況下,主軸承壽命可以達到9 664 h;在刀盤轉(zhuǎn)速為3.6 r/min的情況下,主軸承可運行24 053 h。雙速減速機安裝前彩云1號TBM累計開挖4 460 m,刀盤運行時間為1 786 h,平均掘進速度為2.50 m/h。平導(dǎo)TBM剩余掘進洞段長度為5 000 m,根據(jù)前期數(shù)據(jù)推算,剩余工程刀盤運轉(zhuǎn)時間約為2 000 h,主軸承壽命可滿足現(xiàn)場使用。
刀盤轉(zhuǎn)矩由負(fù)載決定,當(dāng)掌子面圍巖破碎、刀盤長時間在大轉(zhuǎn)矩下運轉(zhuǎn)時,會造成主驅(qū)動傳動系統(tǒng)壽命嚴(yán)重減少,使用過程中原裝減速機、小齒輪及大齒圈等傳動系統(tǒng)出現(xiàn)故障及損壞的風(fēng)險也較高。齒輪系壽命計算工況設(shè)置如表2所示,即在減速機連續(xù)運轉(zhuǎn)、60%工況轉(zhuǎn)矩為4 100 kN·m、40%工況轉(zhuǎn)矩為6 150 kN·m的情況下,進行減速機、大齒輪和減速機壽命的計算。
表2 齒輪系壽命計算工況設(shè)置
根據(jù)廠家提供的計算結(jié)果,大齒圈、小齒輪壽命為10 000 h。原裝減速機相應(yīng)故障發(fā)生的時間如下: Pitting Life(齒面點蝕)為1 796 h,Bending Life(彎曲疲勞)為534 501 h,Bearing Life(軸承壽命)為9 774 h。
原裝減速機齒面點蝕發(fā)生的時間為1 796 h,TBM剩余掘進約需2 000 h。在一般圍巖條件下,TBM轉(zhuǎn)矩為1 000~2 000 kN·m,僅在極端地質(zhì)條件下,刀盤轉(zhuǎn)矩才會超出4 100 kN·m,理論上齒輪系壽命可滿足現(xiàn)場使用。
雙速減速機是彩云1號TBM在隧道內(nèi)掘進4 km后安裝的,安裝前需斷開主驅(qū)動電機的電源,拆除所有傳動軸,確保按照所有必要的安全措施進行操作。從機頭架中2個相鄰的主驅(qū)動位置上拆除主電機和單速減速機總成。如果減速機沒有立即安裝在打開的主驅(qū)動位置,則需要臨時封閉開口,防止異物進入驅(qū)動箱。雙速減速機的洞內(nèi)安裝工藝主要包括以下2個方面:
1)雙速減速機安裝工藝。首先,清理和檢查雙速減速機與機頭架之間的安裝接口和密封,確保沒有損壞; 然后,根據(jù)圖4,將2個減速機中的一個安裝到機頭架中,并在相鄰的打開的主驅(qū)動位置上進行齒間隙試驗。重復(fù)以上步驟,直至所有主驅(qū)動位置測試完成,然后安裝位置傳感器,用于判定手柄位置,并將數(shù)據(jù)連接至PLC,確保所有雙速減速機擋位相同。
2)主電機安裝工藝。7處主驅(qū)動位置的雙速減速機安裝完成且齒間隙和接口都檢查完成后,從單級減速機上拆除主電機并將其安裝到雙速減速機上。將電源線重新連接到主驅(qū)動電機上,并在刀盤旋轉(zhuǎn)之前核實所有系統(tǒng)是否正常工作。
TBM轉(zhuǎn)矩傳遞涉及系統(tǒng)較多,使用雙速減速機時間過長,將對轉(zhuǎn)矩傳動鏈上相關(guān)部件的壽命產(chǎn)生影響,甚至可能導(dǎo)致主機部位的結(jié)構(gòu)件扭曲變形。因此,雙速減速機的操作要點如下:
1)當(dāng)?shù)侗P轉(zhuǎn)矩長期超過5 000 kN·m或刀盤卡機后啟用雙速減速機;當(dāng)?shù)侗P轉(zhuǎn)矩長期低于4 000 kN·m時不啟用雙速減速機。
2)使用雙速減速機前,對設(shè)備進行必要的檢修。例如: 液壓系統(tǒng)關(guān)鍵線路是否有泄露; 關(guān)鍵閥件的壓力校訂是否符合圖紙要求; 鞍架滑軌間隙是否在圖紙要求范圍內(nèi)。
3)刀盤推進過程中,在沒有改變流量的情況下如果推進壓力下降,說明前方巖石較軟,應(yīng)在下一掘進行程中適當(dāng)調(diào)低撐靴壓力; 如果推進壓力增加,說明前方巖石變硬,下一掘進行程中可維持或調(diào)高撐靴壓力。
4)側(cè)支撐應(yīng)對稱貼緊洞壁,頂部支撐減壓閥的壓力應(yīng)根據(jù)巖石條件適當(dāng)調(diào)高或調(diào)低,原則上遇到軟巖時頂支撐應(yīng)貼緊洞壁,并適當(dāng)嵌入洞壁5~10 mm。
5)密切關(guān)注主機界面主驅(qū)動、齒輪油箱油溫報警信息,出現(xiàn)報警時必須停機查找原因。
6)記錄每次雙速減速機低速模式使用時長,并嚴(yán)格執(zhí)行主驅(qū)動振動、油樣檢測周檢查制度。
2019年8月27日,高黎貢山隧道出口平導(dǎo)彩云1號TBM掘進至PDZK221+481處時,遭遇高壓富水蝕變透鏡體不良地質(zhì),主要表現(xiàn)為高壓突涌(最大涌水量為1 300 m3/h)、圍巖軟弱破碎、風(fēng)化程度高、遇水泥化、鉆孔壓力大無法穿透不良地質(zhì)體等,造成TBM被困時間較長。
2020年5月12日,彩云1號TBM增加了雙速減速機進行輔助脫困,在土建工作完成后,開啟雙速減速機低速模式,進行刀盤脫困。2020年5月18日,不良地質(zhì)段仍在持續(xù),掌子面圍巖穩(wěn)定性差,粉砂狀圍巖遇水泥化包裹在刀盤周邊,造成掘進過程中轉(zhuǎn)矩持續(xù)不穩(wěn)定(如圖13所示),刀盤轉(zhuǎn)矩持續(xù)在2 000~8 000 kN·m波動,短時間內(nèi)甚至突破9 000 kN·m。掘進6 m后轉(zhuǎn)矩開始下降,TBM通過不良地質(zhì),歷經(jīng)約23 h。
括號內(nèi)的數(shù)據(jù)代表里程。
在本次脫困中如按原TBM設(shè)計脫困轉(zhuǎn)矩,TBM刀盤將在6 000 kN·m左右跳停,則需要采用土建施工進行脫困,脫困時間將需要5~10 d。
雙速減速機的使用效果為川藏線TBM設(shè)計提供了參考,川藏線TBM的轉(zhuǎn)矩設(shè)計增加到了30 000 kN·m左右。
在使用過程中仍存在一些問題值得注意。例如: 在轉(zhuǎn)矩≥8 000 kN·m掘進的情況下,轉(zhuǎn)矩油缸無法保持TBM滾動角,TBM出現(xiàn)主機滾動值迅速變大的情況,最大達到60 mm/m,且滾動值調(diào)整困難,同時十字銷軸系統(tǒng)與鞍架部分連接螺栓發(fā)生斷裂。因此,在雙速減速機使用過程中,為確保TBM姿態(tài),避免造成TBM結(jié)構(gòu)件損壞,建議現(xiàn)場采取以下措施:
1)密切關(guān)注掘進參數(shù)變化,盡量降低設(shè)備轉(zhuǎn)矩。
2)圍巖條件允許時,后退TBM并緩慢反轉(zhuǎn)刀盤,降低滾動角。
3)在護盾之間的間隙處打錨桿輔助定位。
4)提高轉(zhuǎn)矩油缸泄壓閥壓力值。
5)對十字銷軸更換更高強度螺栓。
本文介紹了雙速減速機原理、主驅(qū)動系統(tǒng)匹配性改造及雙速減速機安裝、使用方法,并通過現(xiàn)場使用案例論證了雙速減速機可提高TBM脫困能力、減小TBM卡機概率。雙速減速機在高黎貢山隧道項目中的成功應(yīng)用,開創(chuàng)了國內(nèi)硬巖掘進機使用兩級減速機的先河。針對TBM脫困方法,得到如下結(jié)論與建議:
1)在TBM開挖直徑明確后,主驅(qū)動系統(tǒng)傳動強度應(yīng)按照盡量大的轉(zhuǎn)矩、推力輸出進行設(shè)計匹配,盡量增加設(shè)備刀盤脫困轉(zhuǎn)矩及推力。
2)建議設(shè)計階段考慮增加雙速減速機,在較少設(shè)備成本的投入下,進一步提高設(shè)備脫困轉(zhuǎn)矩,提升TBM在破碎圍巖下的適應(yīng)性。
3)要摒棄設(shè)備萬能的思想,從目前的類似工程經(jīng)驗來看,遇到極端破碎圍巖時,還是建議以人工土建工法為主、設(shè)備方法為輔,進行TBM刀盤脫困。
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