李 莉,劉 凱
(新疆圣雄氯堿有限公司,新疆 吐魯番838100)
新疆圣雄氯堿有限公司(以下簡稱“圣雄氯堿”)主導(dǎo)產(chǎn)品為50 萬t/a PVC 和40 萬t/a 離子膜燒堿,該公司電解槽為意大利迪諾拉電解槽,1# 裝置自2012 年3 月開車以來, 離子膜運行了將近5 年更換,2# 裝置自2016 年10 月開車至今已運行4 年以上,一般在離子膜運行后期,隨著膜的老化,需要更加精細(xì)的進行操作和控制, 才能使膜在最佳電流效率下和最佳膜使用壽命周期內(nèi)實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化,現(xiàn)對膜運行后期的一些管控方法進行探討。
在裝置異常停車后,例如停儀表氣、停水等情況后,電解槽由高負(fù)荷運行瞬間電流變?yōu)?,離子膜在單元槽內(nèi)波動,尤其是對于運行后期的離子膜造成的傷害更大, 此時如果壓差大于6 kPa 或小于-2 kPa時,必須對每個電解槽進行離子膜試漏,確保有被損壞離子膜能及時找到,以免影響開車進程。電解槽充液時將堿液及鹽水溫度控制在50.0~55.0 ℃,鹽水濃度控制在210.0~230.0 g/L, 充液期間重點檢查陽極是否有提前溢流的單元槽、 陰極是否有不溢流的單元槽,有異常及時進行處理。要求升溫過程中確認(rèn)所需要開車的電解槽都充液完成且并入系統(tǒng)循環(huán),尤其是要求升溫速率保證不要太高,緩慢升溫,保證離子膜伸縮量在最小范圍內(nèi)。 由于鹽水系統(tǒng)采用的是閉路大循環(huán),通過在實踐中的不斷總結(jié)和分析,無論采用海鹽或湖鹽, 特別是對于高電流密度零極距自然循環(huán)離子膜電解槽, 必須再次確認(rèn)開車前進槽鹽水質(zhì)量必須保證在指標(biāo)范圍內(nèi), 否則會造成離子膜不可逆的損傷。
對于初始升電流過程, 將升電流速率設(shè)定為1.5 A/s,盡量做到速率最低,每到1 kA 時暫停升電流,操作員查看指標(biāo)參數(shù)無異常后再繼續(xù)升電流。而且在電流為2.7 kA 時候必須做低負(fù)荷測試,通過槽電壓評估器檢查單元槽槽電壓, 對槽電壓上漲較慢的單元槽進行重點關(guān)注。 如果電流達到2.7 kA 后有單元槽槽電壓仍未達到2.4 V,則停電解槽更換該單元槽。
運行到后期的電解槽每臺中有部分更換新膜后,將該臺電解槽電流保持10.8 kA 運行24 h,也就是最大負(fù)荷的68%,要求質(zhì)量檢測中心每班對出槽氯氣純度、氯氣中含氧、含氫、次氯酸鈉、pH 值進行分析,技術(shù)管理人員對其每日進行分析。現(xiàn)場槽工每小時對單元槽溢流進行檢查, 有溢流量減小和泄漏的情況及時匯報。 中控人員每小時對評估器電壓進行巡檢, 每臺槽隨機抽取幾片單元槽進行對照監(jiān)控槽電壓,是否有異常升降。
依據(jù)伍德電解槽工藝要求進槽鹽水和堿溫度兩側(cè)溫差不宜超過3 ℃, 這種設(shè)計很好的降低兩側(cè)介質(zhì)溫差較高對離子膜引起的一系列影響, 相較旭化成、氯工程工藝體現(xiàn)出了優(yōu)勢,更利于離子膜的長周期運行。尤其到膜使用后期更應(yīng)做到精細(xì)化控制,盡量做到溫差小于3 ℃, 以免離子膜因溫差變化大出現(xiàn)褶皺。
在降電流時按照1.5 A/s 的速率進行,在此過程中現(xiàn)場巡檢對每個單元槽溢流進行觀察, 并對槽電壓有異常單元槽進行檢測,每降1 kA 電流,中控查看指標(biāo)參數(shù)無異常后再繼續(xù)進行, 將電解槽切出系統(tǒng)對電解槽泄壓要求現(xiàn)場需3 人配合進行, 操作人員一人在電解槽槽頭前關(guān)注槽壓差, 另外兩人分別操作控制泄壓閥,根據(jù)壓差緩慢進行調(diào)節(jié),保證電解槽壓差在1.5~2.0 kPa,從陽極電解液中去除游離氯時,將槽溫度控制在78.0~82.0 ℃經(jīng)過約2 h 熱循環(huán)后,在關(guān)閉極化整流器之前,應(yīng)檢查所有的電解槽的陽極電解液出口是否含有氯, 如果電解槽仍然含有氯,不得關(guān)閉極化整流器。在此過程中盡量保證高溫循環(huán)時間足夠, 而且在游離氯除去后氮氣不能即時關(guān)閉,保證持續(xù)供應(yīng)吹掃。
高溫除氯結(jié)束后將進槽鹽水濃度調(diào)節(jié)為270.0~290.0 g/L,因為隨著電解槽后續(xù)溫度降低,如果不稀釋飽和鹽水的話, 可能鹽水中會析出晶體劃傷離子膜,電解槽槽溫按較小的速率(3.0~5.0 ℃/h),電解槽槽溫冷卻到65 ℃時,將進槽鹽水濃度調(diào)節(jié)為250.0~270.0 g/L,此狀態(tài)停電槽循環(huán)僅可以維持6 h,如果超過6 h 則要繼續(xù)降溫,至55 ℃時將進槽鹽水濃度調(diào)節(jié)為210.0~230.0 g/L。 在槽溫45.0~50.0 ℃下的電解槽狀態(tài)最多維持24 h,如超過24 h,則要對電解槽進行排液然后充入脫鹽水進行保護, 以保證電解槽內(nèi)離子膜的濕潤。
隨著電流負(fù)荷的變化, 槽溫也在發(fā)生十幾度溫差的變化,電解槽本身發(fā)生熱脹冷縮,離子膜和槽框墊片等都相應(yīng)地隨著溫度變化發(fā)生變形, 若發(fā)生變化則影響更大(1)對離子膜的影響:膜頻繁膨脹和收縮,使膜產(chǎn)生疲勞反應(yīng),造成膜物理松弛,起褶皺,影響膜的使用壽命,加速膜的老化。 (2)對槽框墊片的影響:頻繁升降電流,電解槽框墊片也頻繁收縮膨脹,如果槽框墊片彈性較好有一定的形變范圍,在槽頭壓緊裝置作用下不至于發(fā)生泄漏。 但如果墊片使用時間較長, 即墊片的彈性在升降溫度的情況下達不到伸縮變形量。 在此情況下頻繁升降電流,就會發(fā)生墊片滲漏甚至泄漏。 因此一方面要求后期電解槽升降負(fù)荷速率盡量最低, 且一定生產(chǎn)負(fù)荷下平穩(wěn)運行避免頻繁升降電流都是后期優(yōu)化控制的最好方式。
依據(jù)公司現(xiàn)有裝置運行情況分析, 尤其是在離子膜使用后期,要想延長離子膜的使用壽命,需要更加精細(xì)化管理, 這樣才能盡量保證電解槽在較高的電流效率下使用,一方面通過提高裝置的穩(wěn)定性,盡量減少電解槽的開停車次數(shù), 減少異常停車壓差的波動對離子膜造成的損傷。其次,要保證在最優(yōu)的電流效率下運行離子膜,通過計算得知,膜運行后期電流效率由最初的98%左右降到93%左右,此時必須要有計劃的組織更換離子膜, 因為在后期低電流效率運行,電耗將大大增加導(dǎo)致生產(chǎn)成本提高,而整體更換一批離子膜的成本相比電效引起的成本低,所以在一定程度上后期更換離子膜可為更優(yōu)化的方案,不但是為了節(jié)約生產(chǎn)增加效益,也能保證電解槽更加穩(wěn)定安全運行。