陳 晉
(西山煤電馬蘭礦工程一區(qū)準(zhǔn)備一隊(duì), 山西 古交 030200)
煤礦生產(chǎn)能力在一定程度上受制于其運(yùn)輸效率。煤礦關(guān)鍵運(yùn)輸設(shè)備除了帶式輸送機(jī)、刮板輸送機(jī)外還包括有無極繩絞車、卡軌車、齒輪車等輔助運(yùn)輸設(shè)備。對于無極繩絞車而言,在實(shí)際應(yīng)用中存在啟停過程沖擊較大,且運(yùn)輸速度不穩(wěn)定等缺陷,究其原因在于設(shè)備在調(diào)速功能和控制策略方面存在不足所導(dǎo)致,具體表現(xiàn)為:無極繩絞車電控系統(tǒng)無法實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速從而造成沖擊;無法實(shí)現(xiàn)對后續(xù)輸出速度的穩(wěn)定控制[1]。因此,著重針對上述問題對無極繩絞車電控裝置及系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)研究。具體闡述如下:
為解決實(shí)際需求問題,本文以無極繩調(diào)速為重點(diǎn)完成對電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研究。當(dāng)前無極繩絞車電控系統(tǒng)的主要缺陷為調(diào)速能不足無法實(shí)現(xiàn)無極調(diào)速,從而對絞車系統(tǒng)造成沖擊。目前,在眾多調(diào)速方案中以液壓調(diào)速方式的響應(yīng)速度快、調(diào)速范圍寬、可靠性高以及功率密度高等優(yōu)勢被工程機(jī)械廣泛應(yīng)用[2]。因此,本文將圍繞液壓調(diào)速為核心展開對無極繩絞車電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)研究。
為保證無極繩絞車電控系統(tǒng)調(diào)速功能的穩(wěn)定性和滿足絞車功率越來越大的變化趨勢,液壓調(diào)速方案采用容積調(diào)速回路。此外,為保證無極繩絞車電控系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制能力,采用比例先導(dǎo)控制實(shí)現(xiàn)對絞車速度的調(diào)節(jié)和控制。結(jié)合無極繩絞車的控制需求,為無極繩絞車電控系統(tǒng)配置液壓變頻調(diào)速控制系統(tǒng),該變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的原理圖如圖1 所示。
針對無極繩絞車控制需求(運(yùn)輸速度和運(yùn)輸功率),為其電氣控制系統(tǒng)所配置的變量馬達(dá)的型號為A6VM160,定量泵的型號為A2F125,為其配置電機(jī)為三相異步電機(jī),具體型號為YBBP-315S-4。
圖1 變頻調(diào)速控制系統(tǒng)原理圖
實(shí)現(xiàn)無極繩絞車的無極調(diào)速是解決系統(tǒng)運(yùn)行沖擊,運(yùn)速不穩(wěn)定的關(guān)鍵。而實(shí)現(xiàn)無極繩絞車的無極調(diào)速功能的關(guān)鍵在于電控系統(tǒng)基于PLC 和變頻器對絞車運(yùn)行速度的實(shí)時(shí)控制[3]。因此,本節(jié)著重對無極繩絞車電控系統(tǒng)中變頻器和PLC 控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)進(jìn)行研究。
變頻器的選型主要根據(jù)其額定容量和額定電流進(jìn)行,其對應(yīng)的計(jì)算公式如式(1)、式(2)所示:
式中:PCN為變頻器的額定容量;ICN為變頻器的額定電流;K 為電機(jī)電流波形修正系數(shù),取1;UM為絞車電機(jī)額定電壓值,取380 V;IM為絞車電機(jī)額定電流值,取200.4 A。
經(jīng)計(jì)算可得,要求變頻器的最小額定容量不得小于131.9 kW;變頻器的最小額定電流值不得小于200.4 A。綜合對比市面上各類變頻器的參數(shù),最終選擇變頻器的型號為FR-A740-132,對應(yīng)選型變頻器的額定容量為132 kW。
無極繩絞車電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)的主要功能是實(shí)現(xiàn)對絞車的無極調(diào)速,減小對系統(tǒng)的沖擊。在電控系統(tǒng)變頻器選型完成的基礎(chǔ)上,關(guān)鍵在于采用PLC 控制器實(shí)現(xiàn)對變頻器的控制[4]?;赑LC 對無極繩絞車變頻調(diào)速控制原理如圖2 所示。
圖2 基于PLC 無極繩絞車電機(jī)變頻調(diào)速控制原理圖
如圖2 所示,F(xiàn)U 為供電三相電壓的各個(gè)相路上安裝的熔斷器;CT 為電流傳感器用于檢測設(shè)備電機(jī)的實(shí)時(shí)電流值;SB、DB 以及CB 為控制系統(tǒng)的信息傳遞通道,其中SB 為模擬量的傳輸通到,即將電機(jī)及變頻器的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)傳送至控制臺、DB 為數(shù)字量傳輸通道,即將控制質(zhì)量經(jīng)控制臺傳送至變頻器、CB 為通信線,即將PLC 控制器所采集的各類參數(shù)實(shí)時(shí)傳送至上位機(jī)并顯示。
圖中,PLC 控制器可根據(jù)實(shí)時(shí)絞車的運(yùn)行狀態(tài)通過變頻器對其電機(jī)轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制從而達(dá)到無極調(diào)速的目的;此外,基于數(shù)據(jù)傳輸線路還能將無極繩絞車運(yùn)行的系統(tǒng)壓力、牽引速度以及電機(jī)轉(zhuǎn)速等參數(shù)實(shí)時(shí)顯示于上位機(jī)上。
目前,在工業(yè)應(yīng)用中鑒于模糊PID 控制算法具有較好的魯棒性、響應(yīng)特性和穩(wěn)定性。針對無極繩絞車電控系統(tǒng)同樣采用模糊PID 控制算法實(shí)現(xiàn)。鑒于篇幅有限,此處不對模糊PID 控制算法的理論進(jìn)行研究。
對于模糊PID 控制算法而言,其核心在于基于模糊控制算法對PID 控制器中的三個(gè)系數(shù)進(jìn)行整定,并結(jié)合Matlab 仿真軟件對不同系數(shù)下無極繩絞車電控系統(tǒng)的控制效果進(jìn)行評價(jià),并著重對電控系統(tǒng)的超調(diào)量和波動情況進(jìn)行對比。綜合仿真結(jié)果對比分析,針對某礦無極繩絞車模糊PID 控制器中最佳控制系數(shù)如下:積分系數(shù)為1.36;微分系數(shù)為2.2,比例系數(shù)為0.05。
為驗(yàn)證本文基于PLC 所設(shè)計(jì)變頻電控系統(tǒng)對無極繩絞車的調(diào)速控制效果,本文對當(dāng)無極繩絞車在實(shí)際運(yùn)輸過程中工作面坡度發(fā)生突變時(shí),無極繩絞車實(shí)際牽引速度和理想牽引速度的關(guān)系進(jìn)行對比[5]。無極繩絞車具體工作環(huán)境描述如下:設(shè)定絞車以恒定1.5 m/s 的速度完成工作面的運(yùn)輸任務(wù),其中工作面平整的距離為1.5 m,坡度為0°,坡度為20°的距離為4.5 m。即,無極繩絞車從平面突變至坡度為20°的工作面時(shí),無極繩絞車是否依然能夠按照1.5 m/s 的牽引速度完成運(yùn)輸任務(wù)。具體試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 無極繩絞車電控系統(tǒng)調(diào)速功能驗(yàn)證
如圖3 所示,當(dāng)絞車運(yùn)行1 s 后即在平面運(yùn)行1.5 m 后突變?yōu)槠露葹?0°的工作面,此時(shí)絞車運(yùn)行速度在完成簡短時(shí)間振蕩且振蕩幅度很小后趨于穩(wěn)定狀態(tài),并保持在1.5 m/s 的恒定速度下運(yùn)行。通過試驗(yàn)得出,所設(shè)計(jì)的變頻電控系統(tǒng)對無極繩絞車運(yùn)行速度的控制具有高精度、高穩(wěn)定性以及超調(diào)量小的優(yōu)勢。