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一鍵智能充填系統(tǒng)在張莊礦的應(yīng)用

2021-04-08 03:25:16王南南王玉富
現(xiàn)代礦業(yè) 2021年2期
關(guān)鍵詞:張莊一鍵液位

王南南 余 劍 王玉富 柳 明

(安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司)

張莊礦是特大型地下鐵礦山,開采規(guī)模500萬t/a,礦山具有超細(xì)全尾砂大流量充填系統(tǒng),于2016 年建設(shè)完成并投入使用。充填站投產(chǎn)以來,工藝生產(chǎn)穩(wěn)定、可靠,設(shè)備運(yùn)行正常。充填站主體生產(chǎn)設(shè)備包括艾法史密斯φ20 m 深錐濃密機(jī)1 套、600 m3膠固粉倉2 套、φ2.6 m×3 m 立式攪拌桶及活化攪拌電機(jī)3 套,其他配套及附屬設(shè)施還有除塵系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、料漿輸送系統(tǒng)等,充填站二樓建有控制中心,包括PLC控制系統(tǒng)、配電系統(tǒng)和操作中心[1]。

然而,PLC控制系統(tǒng)的運(yùn)行僅僅實現(xiàn)了對充填站設(shè)備的遠(yuǎn)程啟停和監(jiān)視功能,無法做到對整體生產(chǎn)工藝流程的自動化控制,無法根據(jù)料漿濃度、流量、液位、灰砂配比等重要技術(shù)參數(shù)對生產(chǎn)進(jìn)行自動調(diào)節(jié),尤其是當(dāng)工藝參數(shù)出現(xiàn)波動時無法及時有效的發(fā)現(xiàn)和處理問題。當(dāng)前系統(tǒng)也存在現(xiàn)場操作人員偏多、勞動強(qiáng)度大的問題。

隨著國家智能制造戰(zhàn)略的實施和礦山智能化的發(fā)展,張莊礦響應(yīng)寶武集團(tuán)公司智能制造的號召,完成了充填站控制系統(tǒng)的改造升級。通過充填系統(tǒng)控制技術(shù)研究,充填系統(tǒng)根據(jù)充填任務(wù),在設(shè)定充填配比及充填濃度等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)下,通過對濃密機(jī)底流流量、濃度、攪拌槽料位等關(guān)鍵參數(shù)實時監(jiān)測,系統(tǒng)后臺精確運(yùn)算,實現(xiàn)一鍵啟動、一鍵停車及充填工藝設(shè)備間的連鎖保護(hù),達(dá)到全流程多設(shè)備協(xié)同作業(yè)。

1 充填系統(tǒng)自動化控制存在的不足

充填站操作人員可以通過計算機(jī)遠(yuǎn)程啟停大部分的設(shè)備及子系統(tǒng),但是生產(chǎn)模式一直停留在遠(yuǎn)程單機(jī)操作加現(xiàn)場人工配合的模式,主要存在的問題如下。

(1)深錐濃密機(jī)放礦濃度缺乏有效的檢測手段,無法實現(xiàn)充填干砂量的計算和統(tǒng)計,進(jìn)而導(dǎo)致無法對用灰(膠固粉)量進(jìn)行精確的控制,灰砂配比不穩(wěn)定會影響充填體強(qiáng)度的穩(wěn)定。

(2)攪拌桶制備系統(tǒng)缺乏有效的液位檢測和料位自動控制功能,生產(chǎn)時操作人員必須在設(shè)備近處監(jiān)控,此作業(yè)面內(nèi)粉塵和噪聲污染比較嚴(yán)重,威脅人員身體健康。

(3)攪拌制備后的充填料漿濃度缺乏有效的濃度檢測手段,生產(chǎn)管理層無法形成有效的監(jiān)督和管理,同時料漿濃度也是充填生產(chǎn)中的重要指標(biāo)之一。

(4)攪拌桶料漿制備系統(tǒng)中缺少對補(bǔ)水量的自動化控制,無法對補(bǔ)水量進(jìn)行計算和統(tǒng)計,導(dǎo)致料漿濃度高時無法有效做出調(diào)整。

(5)沒有形成完善的自動數(shù)據(jù)報表功能,還停留在操作人員隨時記錄的狀態(tài),無法對數(shù)據(jù)形成有效的分析和判斷。

(6)控制系統(tǒng)不具備生產(chǎn)數(shù)據(jù)追溯功能,對設(shè)備及工藝流程無法形成事后鑒定和查詢。

(7)充填生產(chǎn)作為礦內(nèi)尾砂處理單位,系統(tǒng)生產(chǎn)未接入礦內(nèi)調(diào)度中心,不利于全面調(diào)度。

2 智能系統(tǒng)的實施及組成

2.1 硬件部分

張莊礦一鍵智能充填系統(tǒng)完善了底層關(guān)鍵數(shù)據(jù)的采集和重點工藝流程的控制,在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加了深錐濃密機(jī)底流放礦濃度、攪拌桶出口充填管路濃度、攪拌桶液位的檢測體系[2],同時增加了控制放砂流量以及水量的電動調(diào)節(jié)閥,新增主要設(shè)備見表1。

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建立獨立的PLC 分站,與原系統(tǒng)S7-400PLC 系統(tǒng)進(jìn)行通訊,完成了充填站主控制系統(tǒng)與其他各子系統(tǒng)的整合,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D見圖1。

2.2 軟件部分

智能管控系統(tǒng)對充填站邏輯控制進(jìn)行了全面的改造升級。原系統(tǒng)控制邏輯已經(jīng)不能滿足系統(tǒng)升級的需要,在增加部分硬件設(shè)施的基礎(chǔ)上,對邏輯控制進(jìn)行重新編程,包含對除塵系統(tǒng)、絮凝劑制備添加系統(tǒng)的通訊接入,一鍵啟動/停止的順序控制,充填設(shè)備間的連鎖控制以及攪拌桶液位的自動控制等。

重新設(shè)計組態(tài)控制系統(tǒng)操作界面(見圖2),建立了更全面、直觀的操作系統(tǒng)。系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)上以EIC、PLC為控制核心,整合了充填站所有的子系統(tǒng)控制。操作界面包含了所有設(shè)備和子系統(tǒng),操作人員可以面對上位機(jī)對充填流程進(jìn)行全面的監(jiān)控。同時上位機(jī)管理功能更加完善,增加了參數(shù)設(shè)定、報表、歷史趨勢、報警記錄、操作記錄等管理功能,為管理人員開辟了新的管理方式和思路。

2.3 手機(jī)APP軟件部分

建立了全面的大數(shù)據(jù)平臺,采集和歸納了充填站生產(chǎn)數(shù)據(jù),配置獨立服務(wù)器負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的整理和交互工作。手機(jī)APP 軟件的開發(fā),完成了生產(chǎn)流程、重要生產(chǎn)數(shù)據(jù)的手機(jī)端呈現(xiàn),完成了生產(chǎn)報表、歷史趨勢、報警等管理功能的手機(jī)端呈現(xiàn),智能手機(jī)的廣泛應(yīng)用使得充填站手機(jī)APP 軟件成為最快捷、有效的生產(chǎn)管理平臺。

3 智能系統(tǒng)實現(xiàn)的功能內(nèi)容

3.1 充填生產(chǎn)一鍵啟停功能

充填生產(chǎn)的一鍵啟停功能包含各工藝設(shè)備的連鎖啟動控制、設(shè)備開停機(jī)時間控制、開機(jī)自動提示控制等功能。一鍵啟動“任務(wù)開始”后,系統(tǒng)自動檢測各儀表參數(shù),根據(jù)順序控制邏輯,連鎖啟動相應(yīng)的設(shè)備,直至充填生產(chǎn)穩(wěn)定開始。一鍵啟動操作界面如圖3 所示。充填生產(chǎn)結(jié)束時,具備一鍵停車功能,自動關(guān)停相應(yīng)設(shè)備,并開啟沖洗水對充填管路進(jìn)行沖洗,直至停車結(jié)束。

3.2 深錐濃密機(jī)底流放砂的自動控制

深錐濃密機(jī)底流放砂量的穩(wěn)定與否直接影響到料漿的制備質(zhì)量以及輸送系統(tǒng)的安全。張莊礦充填系統(tǒng)為自流充填系統(tǒng),考慮到自流速度不可控的實際情況,深錐濃密機(jī)的放砂流量應(yīng)保持與充填流量一致,才能保證生產(chǎn)的連續(xù)性。攪拌桶作為具有一定緩存能力的設(shè)備,其功能正好為深錐濃密機(jī)的放砂提供了可控條件。同時為了保證尾砂與膠固粉的充分混合,攪拌桶液位必須要保持在合理液位[3]。

所以,該控制以攪拌桶液位基本穩(wěn)定為控制目標(biāo),通過攪拌桶入口管路的電動管夾閥開度來控制管路的實時流量,通過對該工藝段設(shè)備的閉環(huán)控制達(dá)到自動調(diào)節(jié)深錐濃密機(jī)放砂流量的目的。其邏輯關(guān)系如圖4所示。

3.3 自動精確控灰控制

通過檢測深錐濃密機(jī)底流管路下砂濃度,同時結(jié)合管路的實時流量,利用這2個數(shù)據(jù)計算實時放砂干砂量,再依據(jù)設(shè)定的灰砂配比,就能得到實時的配灰(膠固粉)量。

此時,自動控制系統(tǒng)將該量反饋給螺旋輸送秤,實現(xiàn)實時調(diào)整螺旋輸送電機(jī)的工作頻率,達(dá)到自動控制下灰(膠固粉)、穩(wěn)定灰砂配比的目的。其邏輯關(guān)系如圖5所示。

3.4 其他功能

(1)實現(xiàn)了攪拌桶液位自動控制。通過安裝攪拌桶雷達(dá)料位計,實時檢測攪拌桶內(nèi)料位的高度,根據(jù)攪拌桶液位實時控制深錐濃密機(jī)的放砂流量,有效避免了冒槽、打空的情況。

(2)實現(xiàn)了充填濃度的檢測及穩(wěn)定控制。安裝了4 臺Na22 礦漿濃度計,對深錐濃密機(jī)放砂管路、攪拌桶出口充填管路進(jìn)行濃度實時檢測,生產(chǎn)濃度值高于設(shè)定范圍時,控制系統(tǒng)將會開啟水調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)當(dāng)前的濃度、流量、攪拌桶料位等參數(shù)自動調(diào)節(jié)水閥開度,降低生產(chǎn)濃度,保證充填管路不堵管;當(dāng)濃度值低于設(shè)定范圍時,系統(tǒng)會向操作人員發(fā)出報警,提示進(jìn)行人工干預(yù),暫?;蛘咄V钩涮钌a(chǎn)。

(3)實現(xiàn)了除塵器系統(tǒng)和絮凝劑制備添加系統(tǒng)的通訊接入。除塵器系統(tǒng)與主控系統(tǒng)實現(xiàn)Modbus RTU 通訊,并完成了與膠固粉添加系統(tǒng)的連鎖啟動;絮凝劑制備添加系統(tǒng)納入主控系統(tǒng),根據(jù)選礦廠單/雙系列生產(chǎn)自動控制絮凝劑添加量。

(4)實現(xiàn)了生產(chǎn)報表統(tǒng)計功能。對生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時采集和存儲,并根據(jù)生產(chǎn)需要,自動生成生產(chǎn)明細(xì)報表、日報表、月報表和年報表,生產(chǎn)數(shù)據(jù)的歷史趨勢曲線可查詢,幫助生產(chǎn)管理層把握充填生產(chǎn),并制定相應(yīng)的生產(chǎn)計劃。

(5)實現(xiàn)了操作記錄查詢和自動語音報警功能。生產(chǎn)過程中的所有操作都會在控制系統(tǒng)中進(jìn)行記錄,可以作為生產(chǎn)事故、設(shè)備故障等異常情況的重要追溯途徑??刂葡到y(tǒng)在生產(chǎn)參數(shù)超出安全值、設(shè)備故障或者生產(chǎn)異常時自動觸發(fā)語音報警,提示操作人員作出處理,同時生成報警記錄。

(6)實現(xiàn)了手機(jī)APP 軟件管理查詢功能。開發(fā)完成了充填系統(tǒng)APP 手機(jī)軟件,可以實時展示重要的生產(chǎn)數(shù)據(jù),并提供了報表查詢、報警等管理功能,使管理層可以更便捷的掌握生產(chǎn)情況,并對生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

4 效益分析

(1)充填生產(chǎn)一鍵啟動、停車及連鎖控制功能減少了生產(chǎn)過程中的人為干預(yù),避免了崗位工人不熟悉工藝可能造成的誤操作情況。并且提升了生產(chǎn)效率,降低了人員使用率,可在穩(wěn)定生產(chǎn)的基礎(chǔ)上達(dá)到減員增效的目的。按張莊礦充填站各工位情況,可減少工位人員7 名,其中攪拌桶工位3 人、絮凝劑工位1 人、除塵器工位1 人、濃度取樣工位2 人,直接降低了人工成本及安全成本。

(2)灰砂配比的實時控制,實現(xiàn)了根據(jù)深錐濃密機(jī)放砂濃度的變化,及時調(diào)整用灰量。充填灰砂配比更加合理、準(zhǔn)確,保證了充填體的強(qiáng)度和穩(wěn)定性,使采空區(qū)充填效果更加穩(wěn)固。

(3)上位機(jī)歷史追溯功能能隨時輸出生產(chǎn)報表、歷史趨勢曲線、報警記錄、操作記錄,減少了人工記錄環(huán)節(jié),同時還便于管理層對充填生產(chǎn)的管理和監(jiān)督。

(4)手機(jī)APP 軟件的開發(fā),使得生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以隨身攜帶,管理人員可以隨時隨地的掌握生產(chǎn)數(shù)據(jù),指導(dǎo)充填生產(chǎn)。APP軟件作為國內(nèi)充填領(lǐng)域的首創(chuàng),使張莊礦業(yè)充填生產(chǎn)管理能力上了一個新臺階[4-5]。

5 結(jié) 語

張莊礦一鍵智能充填系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)采集、順序控制、過程控制、參數(shù)指示、超限報警、設(shè)備狀態(tài)畫面顯示、數(shù)據(jù)存儲、生產(chǎn)報表打印等功能,構(gòu)成了一個功能分擔(dān)合理、層次清晰,集生產(chǎn)管理、過程控制為一體的智能化控制系統(tǒng)。先進(jìn)的生產(chǎn)過程控制技術(shù)搭配高精度的檢測儀器設(shè)施,使得充填制備系統(tǒng)可根據(jù)采場不同部位差異化的充填體強(qiáng)度要求,精準(zhǔn)計算物料給料配比,基于濃密機(jī)底流濃度和流量,實時動態(tài)調(diào)控膠凝材料給料量和調(diào)濃水量,實現(xiàn)“一鍵充填”的智能操作。

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