黃林琪 劉文烽 羅家政 陳瑛
【摘 要】為解決卷煙廠煙包包裝箱回收效率低等問(wèn)題,文章提出了一種紙箱自動(dòng)碼垛控制系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠利用可編程控制器協(xié)調(diào)各部件的運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)包裝箱的自動(dòng)堆疊及回收任務(wù);通過(guò)提升運(yùn)輸高度,減少空間占用程度;通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng),實(shí)現(xiàn)各設(shè)備之間的實(shí)時(shí)通信?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果表明:與傳統(tǒng)的人工回收方式相比,該控制系統(tǒng)在減少1名作業(yè)人員的同時(shí)大幅降低了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,既滿足了回收可靠性的要求,又達(dá)到了快速回收的效果,可為提升煙草回收物流自動(dòng)化水平提供支持。
【關(guān)鍵詞】紙箱回收;碼垛控制系統(tǒng);工業(yè)以太網(wǎng);可編程控制器
0 引言
目前,煙草企業(yè)主要將研發(fā)力量集中在物料的包裝、分揀及開(kāi)包等工序的改進(jìn)上,而對(duì)煙包包裝箱碼垛回收的研究報(bào)道較少[1]。包裝箱具有規(guī)格及重量大的特性,常規(guī)的碼垛機(jī)器人無(wú)法穩(wěn)定地進(jìn)行回收工作。在回收物流的碼垛系統(tǒng)中,由于煙包種類的復(fù)雜性和隨機(jī)性,會(huì)導(dǎo)致包裝箱大小規(guī)格不同,并且要求累積一定數(shù)量后自動(dòng)更換托盤,以便于叉車集中回收,因此規(guī)格不同的包裝箱需經(jīng)過(guò)整理后方可進(jìn)行堆疊回收,以保證包裝箱的穩(wěn)定和整齊,防止出現(xiàn)堆垛傾斜、倒塌的情況。
目前,多數(shù)煙草企業(yè)依舊采用人工方式回收包裝箱,但人工回收方式工作效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大,已無(wú)法滿足企業(yè)需要,逐漸成為煙草企業(yè)發(fā)展的障礙,故設(shè)計(jì)新型包裝箱自動(dòng)碼垛系統(tǒng)成為阻礙煙草回收物流中心的首要任務(wù)[2]。為此,本文以南寧卷煙廠制絲車間回收物料中心為對(duì)象,設(shè)計(jì)了一種紙箱自動(dòng)碼垛控制系統(tǒng),以期實(shí)現(xiàn)包裝箱的自動(dòng)堆疊回收功能,提高回收物流系統(tǒng)的工作效率。
1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
1.1 系統(tǒng)框架
碼垛控制系統(tǒng)以“西門子”S7-1200為核心控制器,能夠通過(guò)設(shè)計(jì)程序邏輯自動(dòng)、高效地完成包裝箱堆疊及回收工作;可以通過(guò)電壓、電流檢測(cè)及過(guò)壓保護(hù)模塊的監(jiān)測(cè),保障系統(tǒng)動(dòng)力能源正常工作[4];可以通過(guò)PROFINET網(wǎng)絡(luò)傳輸傳感器采集數(shù)據(jù),實(shí)時(shí)獲取包裝箱位置信息;可以利用PROFIN-
ET網(wǎng)絡(luò)傳輸控制指令,通過(guò)變頻器驅(qū)動(dòng)交流電機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)各個(gè)機(jī)構(gòu)的控制;可以通過(guò)觸摸屏實(shí)時(shí)監(jiān)控碼垛系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、查看包裝箱位置信息及在手動(dòng)模式下實(shí)時(shí)操縱碼垛系統(tǒng)。系統(tǒng)整體框架如圖1所示。
1.2 硬件架構(gòu)
碼垛系統(tǒng)的硬件部分主要由平整裝置、升降機(jī)、氣動(dòng)裝置、紙箱推桿、空中輸送帶、碼垛機(jī)及托盤庫(kù)等部分組成。其中平整裝置通過(guò)左右氣缸推動(dòng)以平整包裝箱左右側(cè);升降機(jī)位于紙箱出料口末端,此處存在車間內(nèi)部通往電梯口的物料搬運(yùn)通道,若在此進(jìn)行堆疊及回收工作將會(huì)影響物料搬運(yùn)工作,故采用升降結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)將送入的包裝箱進(jìn)行提升,以減少空間占用率并防止堵塞電梯出入口(如圖2、圖3所示)。
紙箱推桿通過(guò)光電傳感器(如圖4所示)確定紙箱位置,利用擋板和氣缸平整紙箱前后兩側(cè),以保證包裝箱堆疊整齊。空中輸送帶采用中距離鏈?zhǔn)竭\(yùn)輸方式,以增加系統(tǒng)回收能力。碼垛機(jī)亦為升降結(jié)構(gòu),其高度隨著包裝箱的投入而逐漸降低,待堆垛包裝箱數(shù)量達(dá)到設(shè)定值后將包裝箱送出。托盤庫(kù)位于碼垛機(jī)后方,可利用托盤分料裝置自動(dòng)、快速地補(bǔ)充托盤。
1.3 軟件設(shè)計(jì)
軟件部分包括控制邏輯的設(shè)計(jì)、PROFINET網(wǎng)絡(luò)搭建、傳感器反饋信號(hào)的處理及觸摸屏界面設(shè)計(jì)??刂七壿嬛饕獙?shí)現(xiàn)碼垛系統(tǒng)各部件的正常運(yùn)作,包括控制平整裝置、升降機(jī)、氣動(dòng)裝置、紙箱推桿、空中輸送帶等;PROFINET網(wǎng)絡(luò)主要實(shí)現(xiàn)控制指令及數(shù)據(jù)的傳輸;觸摸屏則可實(shí)時(shí)監(jiān)控碼垛系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)及包裝箱位置信息。
本文設(shè)計(jì)了兩段空中輸送帶,每段輸送帶安裝3個(gè)光電傳感器,利用光電傳感器實(shí)時(shí)獲取包裝箱位置信息,延長(zhǎng)包裝箱之間的距離,防止包裝箱之間發(fā)生碰撞。每段輸送帶由2臺(tái)交流電機(jī)進(jìn)行控制,用以提高碼垛系統(tǒng)處理能力。輸送帶控制邏輯如圖5所示。
通過(guò)PROFINET建立可編程控制器、觸摸屏、傳感器及變頻器之間的通信網(wǎng)絡(luò),使得各器件能夠與該網(wǎng)絡(luò)下的任意設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸。PROFINET網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖6所示。
使得人與機(jī)器之間能夠準(zhǔn)確地進(jìn)行交流是設(shè)計(jì)觸摸屏畫(huà)面的關(guān)鍵,通過(guò)“西門子”WINCC編程軟件設(shè)計(jì)觸摸屏界面,如在碼垛機(jī)界面上設(shè)置碼垛數(shù)量,操作人員可以根據(jù)托盤大小更改碼垛數(shù)量,保證包裝箱的穩(wěn)定存放。在各電機(jī)控制界面上設(shè)計(jì)電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)信息及點(diǎn)動(dòng)按鍵,使得調(diào)試及維護(hù)等工作更加便捷。部分觸摸屏畫(huà)面設(shè)計(jì)如圖7所示。
1.4 碼垛動(dòng)作流程
待回收的包裝箱到達(dá)紙箱出料口后,入口平移機(jī)構(gòu)和升降平臺(tái)將包裝箱送入空中輸送帶,當(dāng)包裝箱抵達(dá)輸送帶末端時(shí),紙箱推桿將其推入碼垛升降機(jī)進(jìn)行堆垛,待堆垛到設(shè)定數(shù)量時(shí),包裝箱在出口輸送機(jī)及卸貨機(jī)的作用下完成紙箱碼垛任務(wù)。碼垛系統(tǒng)運(yùn)作流程如圖8所示。
2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
以“真龍”牌煙包包裝箱為回收對(duì)象,選用型號(hào)為6ES7 215-1BG40-0XB0的“西門子”可編程控制器、型號(hào)為6GK7 277-1AA10-0AA0的“西門子”交換機(jī)、型號(hào)為FC302-P1K1-T5-E20-H1-X-GCAL的“丹佛斯”變頻器及型號(hào)為1LG0253-6AB70的“西門子”交流電機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)?,F(xiàn)定一個(gè)托盤裝載6垛包裝箱,其中每一垛為6個(gè)包裝箱,以堆疊好一個(gè)托盤到運(yùn)輸至指定地點(diǎn)為碼垛時(shí)間,在卷煙廠制絲車間生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行統(tǒng)計(jì),連續(xù)統(tǒng)計(jì)1個(gè)月。部分?jǐn)?shù)據(jù)記錄見(jiàn)表1。
南寧卷煙廠2條開(kāi)包線共用1個(gè)紙箱出料口,累積開(kāi)包6箱煙后將包裝箱運(yùn)送到出料口,平均出料速率為30 s/垛,輸出6垛包裝箱時(shí)間約180 s。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明:由于紙箱出料口處存在物料運(yùn)輸通道,工人需將包裝箱搬運(yùn)至空曠處進(jìn)行堆放和整理,因此耗時(shí)較長(zhǎng)、勞動(dòng)強(qiáng)度大且堆垛效果不佳,而引進(jìn)紙箱自動(dòng)碼垛控制系統(tǒng)后,碼垛回收平均耗時(shí)173.6 s,平均出料速率為28.9 s/垛,比人工作業(yè)快約11 s,堆疊效果遠(yuǎn)勝于人工,并且在減少1名作業(yè)人員的同時(shí)大幅降低了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,滿足了包裝箱回收實(shí)時(shí)性及可靠性要求,實(shí)現(xiàn)了煙包包裝箱的自動(dòng)堆疊及回收功能。
3 總結(jié)
針對(duì)南寧卷煙廠制絲車間開(kāi)包后包裝箱回收效率低等問(wèn)題,本文研究并設(shè)計(jì)了一種以可編程控制器為核心、傳感器為感知機(jī)構(gòu)、交流電機(jī)為執(zhí)行機(jī)構(gòu)、PROFINET為傳輸紐帶的紙箱自動(dòng)碼垛控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠利用平整機(jī)構(gòu)和紙箱推桿將包裝箱堆疊整齊,保證其堆疊平穩(wěn);利用PEOFINET網(wǎng)絡(luò)傳輸控制指令及傳感器數(shù)據(jù),提高各設(shè)備間的通信速率;通過(guò)優(yōu)化控制邏輯,保證設(shè)備的協(xié)調(diào)運(yùn)作?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果表明:與傳統(tǒng)的人工回收方式相比,紙箱自動(dòng)碼垛控制系統(tǒng)碼垛時(shí)間不超過(guò)174 s,堆疊效果良好,運(yùn)作可靠性和回收效率高。在實(shí)際生產(chǎn)中,該系統(tǒng)可有效緩解工人勞動(dòng)強(qiáng)度、降低人工成本、提高包裝箱回收效率、提升煙草回收物流的自動(dòng)化程度。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]孔垂武,張磊.卷煙包裝箱回收利用的實(shí)踐與探索[A].中國(guó)煙草學(xué)會(huì).中國(guó)煙草2013年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C].北京:中國(guó)煙草學(xué)會(huì),2013:455-459.
[2]田潤(rùn)嫻.構(gòu)建卷煙包裝箱循環(huán)利用流程提升回收利用效率[J].中國(guó)包裝,2015,35(7):50-57.
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