曹立林,李 楊,張 飛
(中國航發(fā)西安動力控制科技有限公司,陜西 西安 710077)
圖1 夾布橡膠薄膜零件(單位:mm)
對該零件的原加工工序?yàn)椋侯I(lǐng)取毛坯→沖中心孔→沖切→去絨毛→檢驗(yàn)。此過程存在的主要問題是:
2) 骨架為棉布,切斷面絨毛長;
3) 沖孔處膠料厚度較厚,切斷面不能滿足平直要求。
以上問題嚴(yán)重降低了零件的合格率,更因毛坯成本極高,零件成本大幅攀升。
1-斜刃沖頭;2-定位壓板;3-聚氯乙烯板圖2 手打模結(jié)構(gòu)簡圖
此方法雖然使超差問題得到了較大的改善,但試驗(yàn)件的消耗對于昂貴的夾布橡膠薄膜毛坯顯然是不經(jīng)濟(jì)的。另外,即便選取了合適的沖頭,但由于薄膜個體的差異,沖孔尺寸仍會有一些波動,也會產(chǎn)生超差品。
為進(jìn)一步解決沖孔尺寸波動問題, 2012年成立了本攻關(guān)小組,致力于此項(xiàng)目的研究,摸索出一種航空用夾布橡膠薄膜高精度尺寸孔的加工方法。
沖制橡膠時,當(dāng)沖子切入坯料,在刃口切割的同時,刃口兩面同時對材料進(jìn)行擠壓,使材料分別向沖子的孔內(nèi)和孔外流動。但由于向孔內(nèi)流動的阻力較大,一部分本應(yīng)向孔內(nèi)流動的材料流向了孔外。這部分材料在沖切結(jié)束后產(chǎn)生彈性恢復(fù)量,使得零件的內(nèi)孔收縮變小(圖3)。改進(jìn)后的工藝是在沖孔前增加一道沖制預(yù)制底孔工序,有了這樣的底孔,橡膠受壓后會比較均勻地向孔內(nèi)和孔外流動(圖4),從而大幅度減小沖孔時的收縮變形,提高沖孔質(zhì)量和孔徑尺寸的穩(wěn)定性。
圖3 無底孔沖裁橡膠流動示意圖
圖4 帶底孔沖裁橡膠流動示意圖
夾布橡膠薄膜沖裁的應(yīng)用范圍并不廣泛,沒有太多的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以借鑒,具體可行的預(yù)制底孔尺寸方法更是未見報(bào)道。
本項(xiàng)目實(shí)施過程中,通過試驗(yàn)的方法,摸索出一套比較合理的確定預(yù)制底孔尺寸的方法。
預(yù)制底孔尺寸計(jì)算公式為
D底孔=D-2K×t
(1)
式中:D底孔為薄膜毛坯預(yù)沖底孔尺寸mm;D為薄膜零件孔尺寸mm;K為留邊系數(shù),取0.5~0.7 mm[12];t為橡膠薄膜厚度mm。
式(1)適用于計(jì)算橡膠制品和夾布橡膠薄膜制品沖孔加工前的預(yù)制底孔尺寸,從而可獲得較高的加工精度。
1)領(lǐng)取薄膜毛坯;
2)利用圖2所示的專用手打模進(jìn)行沖孔前底孔的加工,底孔尺寸為D底孔=6.5 mm-2×0.5 mm×2.4=4.1 mm;
3)利用圖2所示的專用手打模進(jìn)行薄膜零件中孔的加工,沖頭尺寸為:D1=(1.02×6.53)-0.01mm=6.66-0.01mm;
4) 沖制薄膜零件的外形并去除絨毛;
5) 檢驗(yàn)。