海云飛
(國家電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)
某電廠2臺630MW汽輪發(fā)電機組,每臺機組采用兩個6kV工作段,公用系統(tǒng)采用6kV公用段,分為A、B段,電源分別取至兩臺機組工作段。鑒于目前火電利用小時總體偏低,長時間單機運行已成為常態(tài),為節(jié)省廠用電,在單機運行時,通過工作段送電至公用段,從公用段返送電至備用機組工作段,并采取保護定值配合,限制備用機組使用負荷的措施,確保運行機組安全運行。
8月11日21時37分6kVⅡA段62A1開關(guān)跳閘、2#爐A引風機、送風機、一次風機、C、E磨煤機,A密封風機跳閘,A凝結(jié)水泵、脫硫A、D漿液循環(huán)泵、A空預器主電機跳閘,輔電機聯(lián)啟正常。經(jīng)檢查6kVⅡA段失壓,快切閉鎖,6kV公用A、B段及所帶380VPC段失壓,柴發(fā)聯(lián)啟正常。事件發(fā)生前,6kV系統(tǒng)運行方式如圖1。
圖1 事件發(fā)生前6kV廠用系統(tǒng)運行方式
結(jié)合2#發(fā)變組故障錄波、啟備變故障文件、3#斗輪機綜合保護裝置報文,事件過程基本如下:
21:37:33.847 3#斗輪機高壓電纜AB相發(fā)生相間故障,A相熔斷器熔斷撞針彈出,但因FC開關(guān)內(nèi)部聯(lián)跳機構(gòu)卡澀,真空接觸器三相未能跳開,B相經(jīng)電弧持續(xù)接地。
21:37:35.060 2#高廠變A/B分支零序過流Ⅰ段出口跳開62A1開關(guān),造成6kV OA段、6kV OB段、6kV ⅡA段母線失壓。
21:40:20運行人員合上601A恢復6kV公用A段帶電。
21:40:42運行人員合上6公聯(lián)開關(guān)恢復6kV公用B段帶電。
21:47:15.537 3#斗輪機接地保護動作出口跳閘。
22:44:39 運行人員合上62A0開關(guān)恢復6kVⅡA段帶電。
8月11日21:37:35 6kVⅡA段62A1開關(guān)跳閘、2#爐A引風機、送風機、一次風機、C、E磨煤機,A密封風機跳閘,A凝結(jié)水泵、脫硫A、D漿液循環(huán)泵、A空預器主電機跳閘,輔電機聯(lián)啟正常。查6kVⅡA段失壓,快切閉鎖,6kV公用A、B段及所帶380VPC段失壓,柴發(fā)聯(lián)啟正常。
21:41查62A1分支零序過流保護動作,3#斗輪機開關(guān)有接地信號。斷開602B、6公聯(lián)開關(guān);測6kVⅡA段母線絕緣合格、6kV公用段絕緣合格,3#斗輪機電纜對地為零。合上601A帶公用A段母線,恢復循環(huán)水PCI II段、輸煤除灰PCI II段、翻車機PCI II段、脫硫PCI II段、化水Ⅲ Ⅳ段供電。
22:44合上62A0開關(guān)對6kVⅡA段充電正常,手動快切倒為高廠變帶;各級負荷逐個測絕緣送電。
00:50將電除塵、鍋爐、汽機PCⅠ段倒為2A電除塵、2A鍋爐變、2A汽機變帶,2#機組主機廠用電恢復正常運行方式。
維護到現(xiàn)場檢查3#斗輪機電纜中間接頭處崩斷,3#斗輪機開關(guān)(FC)保險熔斷。
脫硫A、D漿液循環(huán)泵跳閘,B漿液循環(huán)泵進口門失電打不開,硫份無法控制,21:00~22:00,2#機組SO2排放小時均值超標101.83mg/Nm3;22:00~23:00 SO2小時均值超標39.47mg/Nm3。
3#斗輪機保護采用金智科技股份有限公司生產(chǎn)的WDZ-5242變壓器保護測控裝置,該裝置適用于35kV及以下電壓等級變壓器的保護和測控。
3#斗輪機在AB相間故障后A相熔斷器熔斷,故障轉(zhuǎn)換為B相接地故障。
由于B相經(jīng)弧光接地,零序電流中具有較高頻諧波分量,經(jīng)離散傅立葉變換后,得到基波電流一次值為25.51A,3#斗輪機高壓側(cè)接地零序整定值為14.6A,0.3s,無論故障電流及故障時間均達到整定值,因此,3#斗輪機綜合保護在此次故障中存在拒動行為。
3#斗輪機再次發(fā)生B相接地故障,本次B相接地為金屬性接地,零序電流為正弦波,基本不含其他諧波分量,零序電流有效值為34.33A,故障持續(xù)約0.3s后,高壓側(cè)接地零序保護動作出口跳開3#斗輪機開關(guān)。
601A/602B保護裝置采用金智科技股份有限公司早期生產(chǎn)的WDZ-410EX線路綜合保護測控裝置,該裝置適用于35kV及以下電壓等級線路的保護和測控。
3#斗輪機首次單相接地,602B接地保護(整定值18.2A,0.6s)作為上級后備保護未能及時正確動作,導致2#高廠變A分支零序Ⅰ段越級動作。
2#高廠變零序集成于發(fā)變組保護中,保護裝置采用南瑞繼電生產(chǎn)的RCS-985發(fā)變組成套保護裝置。
3#斗輪機電纜首次B相接地故障時,由于3#斗輪機開關(guān)、602B開關(guān)均未及時將故障切除,2#高廠變零序保護(整定值24.2A,1s)動作跳開62A1開關(guān),將故障分支切除,為正確動作。
在本次事件中,3#斗輪機、601A、602B開關(guān)接地保護裝置在經(jīng)弧光接單相接地故障下均存在拒動行為。
微機型繼電保護采樣流程基本一致,可以分為電壓形成電路、低通濾波、采樣保持、多路轉(zhuǎn)換開關(guān)、AD轉(zhuǎn)換、數(shù)字濾波等環(huán)節(jié)。各廠家裝置僅在AD分辨率,采樣頻率等具體量化指標上根據(jù)硬件配置存在差異。
繼電保護采樣算法各廠家裝置具有較大差異,按照基于的不同數(shù)學模型可以分為:輸入量為正弦函數(shù)的算法、輸入量為周期函數(shù)的算法、輸入量為隨機函數(shù)的算法。不同算法對于故障信號中的非周期分量、基波分量、諧波分量計算提取具有一定的計算偏差。
在事件發(fā)生后,生產(chǎn)技術(shù)部組織專業(yè)技術(shù)人員及時開展了以下排查工作:
(1)對3#斗輪機開關(guān)本體進行檢查,發(fā)現(xiàn)熔斷器撞針連跳機構(gòu)存在卡澀。
(2)對本次涉及的保護裝置進行定值核對及檢驗,其整定值與正式通知單內(nèi)容一致,采樣及動作值正確,未發(fā)現(xiàn)問題。
對零序CT安裝及接線方式進行檢查,均符合規(guī)程要求。用電機聯(lián)啟。
(1)3#斗輪機變電纜中間接頭工藝不良或安全防護措施不到位,導致電纜中間接絕緣老化變質(zhì)、密封性能下降受潮,引起電纜短路故障,同時,3#斗輪機開關(guān)在熔斷器撞針彈出,由于開關(guān)機構(gòu)卡澀,未及時跳閘,導致停電范圍擴大。是此次事故的誘導原因。
(2)3#斗輪機、601A、602B開關(guān)接地保護裝置在經(jīng)弧光接單相接地故障下均拒動,其原因應(yīng)為金智科技與南瑞繼保采樣算法不一致,對于故障信號中的基波分量計算值存在較大偏差所致,是此次事故的直接原因。
(1)盡快恢復3#斗輪機高壓電纜中間接頭并采取防護措施,加強檢修工藝質(zhì)量,加強對高壓電纜中間接頭的維護檢查,在查明3#斗輪機保護拒動原因之前,禁止投入運行。
(2)鑒于目前高廠變/啟備變接地電阻為100Ω,6kV系統(tǒng)完全金屬性單相接地時零序電流(3I0)為36A,綜合考慮零序保護可靠性與快速性,對高壓廠用電系統(tǒng)單相接地保護整定值進行優(yōu)化(詳見定值變更報告)。定值報告請附于本報告后。另外,是否增加了誤動性?請制定整改責任人等。保護定值考慮了電動機啟動時的不平衡電流及變壓器高壓側(cè)的沖擊電流,保證保護動作可靠性。
(3)進一步深入了解保護裝置采樣算法及保護動作邏輯,對本次事件中經(jīng)弧光單相接地故障下的故障電流進行定量分析。
(4)針對此次事故保護暴露的問題,為保證安全,雙機運行時,6kV公用段分裂運行,發(fā)電部下發(fā)通知組織集控人員學習。