王晉 張高云
摘要:王坪發(fā)電公司年煤耗396.17g/kwh,公司組織行業(yè)專家對王坪發(fā)電公司汽輪機(jī)進(jìn)行了初步能耗診斷,針對汽輪機(jī)存在缸效低的問題,提出改造意見。王坪發(fā)電公司決定對#1汽輪機(jī)進(jìn)行大修,通過對存在問題進(jìn)行改造,達(dá)到提高缸效、降低煤耗的目的。
關(guān)鍵詞:提高缸效;降低煤耗
一、立項(xiàng)原因或背景
山西漳電國電王坪發(fā)電有限責(zé)任公司2×210MW機(jī)組汽輪機(jī)由東方汽輪機(jī)廠制造,為超高壓、一次中間再熱、雙缸雙排汽、單軸、直接空冷凝汽式。
王坪發(fā)電公司為了確保檢修后的機(jī)組熱耗降低,在集團(tuán)公司組織行業(yè)專家和山西電科院對#1機(jī)進(jìn)行能耗診斷、性能測試,給出了具體試驗(yàn)結(jié)論為汽輪機(jī)缸效低于設(shè)計(jì)值,能耗偏高。對此王坪發(fā)電公司組織東汽廠和山西電科院專家一道分析、查找汽輪機(jī)缸效低的原因,具體如下;
1、性能試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
#1機(jī)組額定工況下高、中壓缸效率分別為82.824%、91.265%,比設(shè)計(jì)值84.06%、92.10%分別偏低1.236%、0.835%;機(jī)組額定工況下的熱耗率為8755.75kJ/kWh,比理論設(shè)計(jì)熱耗率8546 kJ/kWh偏高209.75kJ/kWh;高中壓缸間軸封漏汽量為2.804%。
1)說明高、中低壓缸內(nèi)25級葉輪的級間隔板汽封、葉頂汽封間隙大,內(nèi)損失大。
2)高、中壓缸間的軸封泄漏大,使得高焓蒸汽直接泄漏低壓區(qū)。
3)軸封溢流多。王坪發(fā)電公司汽輪機(jī)軸封供汽系統(tǒng)為自密封系統(tǒng),機(jī)組運(yùn)行時(shí),由高中壓缸軸封一漏的漏汽供給軸封聯(lián)箱后調(diào)節(jié)供給低壓缸軸封供汽,由于高壓缸軸封間隙大,其漏汽入軸封供汽聯(lián)箱的汽壓高,蒸汽多,在軸封供汽滿足低壓密封要求時(shí),多余蒸汽量排入排氣裝置,但由于量大,排向排氣裝置的調(diào)節(jié)閥全部開啟,造成蒸汽損失。
4)低壓缸軸封間隙大,軸封供汽損失多,且軸封密封效果差,對比投入軸封供高、低壓力蒸汽,真空嚴(yán)密性差值達(dá)120Pa/m以上。
5)高中壓缸外軸封由于間隙大,外漏蒸汽多,其中部分直接進(jìn)入緊鄰的#1軸承箱油中,造成油中進(jìn)水,潤滑油油質(zhì)化驗(yàn)經(jīng)常水分超標(biāo),油凈化裝置長時(shí)間進(jìn)行濾水工作。
2、低壓軸封供汽損失多
原設(shè)計(jì)低壓缸軸封供汽穿入排氣裝置內(nèi)部,再穿低壓缸與軸封殼相連,由于軸封供汽管道在排氣裝置內(nèi)裸露,造成150℃的軸封供汽被50℃排汽換熱冷卻,造成低壓軸封供汽到軸封殼處溫度為90℃的飽和蒸汽水,軸封殼經(jīng)常存有凝結(jié)水,雖通過提高軸封壓力保證軸封密封,但密封效果差,這不僅造成蒸汽損失,影響到轉(zhuǎn)子局部受熱不均而振動(dòng),危及機(jī)組安全運(yùn)行。
3、低壓缸導(dǎo)氣管與低壓內(nèi)外缸法蘭接合面泄露真空
低壓導(dǎo)氣管與低壓內(nèi)、外缸法蘭連接,由于東汽廠設(shè)計(jì)法蘭結(jié)合面少兩道密封,造成內(nèi)法蘭蒸汽泄露排氣裝置,外法蘭泄露真空,不僅損失蒸汽做功,同時(shí)使得低壓排汽換熱差,背壓值高,低壓缸缸效低,表現(xiàn)為現(xiàn)場測試開兩臺真空泵可降低2-5KPa背壓值?,F(xiàn)場臨時(shí)用膠堵漏,但效果較差,只能提高真空泵抽空能力,保證背壓。
4、機(jī)組其他漏汽損失
高低旁轉(zhuǎn)換閥,主汽管道、BDV閥管道、1-三抽汽管道的電、氣動(dòng)疏水閥等均存在內(nèi)漏,造成高焓值蒸汽泄露損失。
以上表明蒸汽泄漏已成為提高汽輪機(jī)效率、降低煤耗的主要因素。結(jié)合各發(fā)電廠汽輪機(jī)汽封優(yōu)化改造經(jīng)驗(yàn)看,#1汽輪機(jī)檢修優(yōu)化勢在必行。
二、研究或革新內(nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)
1、優(yōu)化汽封間隙
汽輪機(jī)熱耗率、效率等參數(shù)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值的問題,為汽輪機(jī)缸內(nèi)汽封、外軸封,高中壓缸間軸封間隙大,內(nèi)外漏損失造成。在與東方汽輪機(jī)廠的設(shè)計(jì)處溝通后,給出答復(fù)提高缸效只有調(diào)小汽封間隙,并給出了整個(gè)汽輪機(jī)通流汽封間隙比舊標(biāo)準(zhǔn)更小的新標(biāo)準(zhǔn),承諾調(diào)小后可降低能耗50KJ/kwh,達(dá)到汽輪機(jī)的理論設(shè)計(jì)能耗。為此王坪發(fā)電公司明確本次汽封檢修優(yōu)化改造方案:
1)更換汽輪機(jī)缸內(nèi)、外磨損和汽蝕、變形的汽封,確保汽封調(diào)整間隙時(shí)內(nèi)圓為一個(gè)圓,間隙一致,且汽封沒有溝槽等能增大泄露的缺陷,同時(shí)確定汽封仍采用東汽廠原DAS齒汽封,這樣可以保證新、舊汽封換用,減少浪費(fèi)。
2)按照東汽給出的新標(biāo)準(zhǔn)對隔板汽封、軸封等可調(diào)整的汽封進(jìn)行調(diào)整,以新標(biāo)準(zhǔn)的下限為準(zhǔn),從而降低汽封泄漏損失。為了保證改造效果和安全,東汽廠派技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)調(diào)整。
3)對間隙超標(biāo)的葉頂汽封(無法調(diào)整的汽封),全部更換。具體為現(xiàn)場拔取舊阻汽齒,捻鉚新齒,并重新加工至新間隙要求的尺寸。
通過以上優(yōu)化檢修汽封間隙和更換超標(biāo)間隙汽封等方法,起到全面阻漏作用,降低缸內(nèi)、外泄露,提高缸效。
2、減小管道系統(tǒng)蒸汽泄露,降低機(jī)組的汽耗,提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性
1)對低壓軸封供汽在排氣裝置裸露管路,確定加裝隔熱管技改方案,避免軸封供汽被排汽冷卻而損耗蒸汽,消除軸封殼處凝結(jié)成水對轉(zhuǎn)子局部冷卻彎曲,產(chǎn)生振動(dòng)的不安全隱患。
2)對高低壓旁路轉(zhuǎn)換閥泄露,進(jìn)行仔細(xì)研磨消除閥門內(nèi)漏。
3)對主蒸汽、BDV、1-3抽高壓疏水電、氣、手動(dòng)等長期泄漏閥門,進(jìn)行更換新閥。對再熱蒸汽、4-6抽的疏水電、氣動(dòng)門進(jìn)行研磨處理。
3、處理真空系統(tǒng)泄漏部位,提高機(jī)組真空度和做功能力
1)對低壓導(dǎo)氣管與低壓缸法蘭連接廠家設(shè)計(jì)問題,進(jìn)行改進(jìn)并增裝密封墊,消除法蘭接合面泄露蒸汽和真空問題。
2)處理軸封殼與低壓缸法蘭接合面緊固力不足問題,消除法蘭泄露真空。
3)通過在排氣裝置內(nèi)低壓軸封供汽管加裝隔熱管,提高軸封供汽的密封能力,從而降低軸封泄露真空。
三、應(yīng)用情況及經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
1、技術(shù)評價(jià)
1)改造前后各參數(shù)對比
2)排氣裝置內(nèi)軸封供汽管道增裝隔熱管后,軸封供汽壓力在明顯降低情況下,仍能保證軸封密封真空能力,同時(shí)軸封殼溫度提高到135℃,避免產(chǎn)生凝結(jié)水,不僅降低了軸封汽耗,同時(shí)又消除了不安全隱患。
3)通過處理低壓導(dǎo)氣管與低壓缸法蘭連接和軸封殼與低壓缸法蘭連接密封問題,消除了泄露真空,機(jī)組真空嚴(yán)密性由原來580Pa/m以上下降到180Pa/m以下,達(dá)到了機(jī)組的真空嚴(yán)密性要求。
4)修后的機(jī)組熱耗接近汽輪機(jī)的理論熱耗,按照理論推算可降低煤耗4.7g/kwh,比改造前王坪發(fā)電公司確定下降3g/kwh指標(biāo)還低1.7g/kwh,達(dá)到了改造的預(yù)期目的。
2、經(jīng)濟(jì)效益
1)機(jī)組熱耗修后比修前降低117.5kJ/kWh,按照電力系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)值,每減少25kJ/kWh,可減少煤耗1g/kwh,折算汽輪機(jī)修后可節(jié)約煤耗117.5/25=4.7g/kwh。,如果按照#1機(jī)全年發(fā)電8億電折算,可節(jié)省用煤4.7*10-6*8*10+8=3760噸。
2)大大的降低了真空泵用電量,現(xiàn)場電機(jī)電流修后比修前降低20A以上。
3)大大的減少了濾油時(shí)間,減輕了濾油工作量。
4)通過處理高旁閥門泄露,避免了事故狀態(tài)下高旁管承壓不足潛在的不安全隱患。