趙建森,朱百智,占彬,江紅兵
南京高速齒輪制造有限公司 江蘇南京 211122
風(fēng)電齒輪箱技術(shù)創(chuàng)新堅持以“低度電成本和高性能”為目標,正在向著大型化、高可靠性、高扭矩密度、高效率、低振動噪聲和易維修等方向發(fā)展[1]。海上風(fēng)力齒輪箱主流機型多為4~10MW,隨著風(fēng)電齒輪箱型號的增大,對齒輪箱的質(zhì)量穩(wěn)定性和輕量化提出了更高的要求。
目前,兩級行星和一級平行軸結(jié)構(gòu)設(shè)計是大兆瓦風(fēng)電齒輪箱的主流機型之一[1]。為了保證傳動比,平行級齒輪齒數(shù)增多,而基于輕量化的考慮,平行級齒輪設(shè)計時更傾向于扁平狀結(jié)構(gòu),這就增加了平行級齒輪熱處理過程的難度,對熱處理變形帶來新的考驗。
圖1所示為某公司大兆瓦機型的平行級齒輪,材料為18CrNiMo7-6鋼,輪齒模數(shù)為10mm,要求采用滲碳淬火。此齒輪外徑1680mm,齒寬180mm,內(nèi)孔直徑500mm,采用薄輻板設(shè)計。熱處理技術(shù)要求見表1。
圖1 齒輪外形尺寸
表1 18CrNiMo7-6鋼齒輪熱處理技術(shù)要求
齒輪加工工藝流程為鍛造→正火→粗車→滾齒→倒角→滲碳淬火→噴丸→半精車→精車→插鍵槽→裝配→鏜→磨齒→入庫。
在試制過程中,該齒輪經(jīng)滲碳、高溫回火、淬火、低溫回火及噴丸后,在磨齒加工時,發(fā)現(xiàn)齒部畸變較大,試磨削后零件公法線小于要求值,同時齒根位置出現(xiàn)磨削臺階,零件作報廢處理。
在試制初期,考慮齒輪徑寬比達9.3,輻板較薄,減重孔大,零件容易發(fā)生翹曲變形,綜合考慮現(xiàn)場實際情況,選擇序列號為H1的零件進行試制。試制熱處理工藝如圖2所示[2,3],采用“滲碳-高回-淬火-低回”工藝模式,在升溫時采用階梯升溫,淬火采用鹽浴淬火[4,5]。零件使用2m井式滲碳爐工裝平裝,裝爐時為方便操作,選擇8間隔的底盤工裝,墊放4塊扇形蜂窩板并間隔擺放,如圖3所示,在高溫回火后淬火裝爐更改為掛裝,掛裝位置為零件內(nèi)孔,如圖4所示。
零件熱處理后各項理化指標檢測合格,在磨齒工序反饋齒部畸變大,試磨削后零件公法線604.74mm,低于要求值下限605.014mm,部分輪齒齒根存在磨削臺階,零件作報廢處理。
為了確定零件的變形原因,收集了H1零件磨齒時的對中數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進行分析。
1)查看齒部的磨齒對中余量報告,多個齒形出現(xiàn)齒向交叉,整個齒向變形很大。
2)匯總左右齒面的磨齒對中高點與低點之差,采用雷達圖分析,如圖5所示,發(fā)現(xiàn)在57號~82號齒位置變形最大,其余位置變形尚可接受。
3)對比左右齒面的磨齒余量分配,未發(fā)現(xiàn)磨齒時存在顯著的偏心,車削內(nèi)孔和端面基準時滿足要求。
4)將左右齒面的磨齒對中數(shù)據(jù)進行平均,如圖6所示,發(fā)現(xiàn)零件節(jié)圓存在明顯的橢圓,橢圓趨勢呈梨狀分布,橢圓量約0.18mm。
根據(jù)對H1零件磨齒對中數(shù)據(jù)的分析,暫無法判定零件齒向變形是由端面翹曲或齒部畸變造成的。零件的橢圓趨勢呈梨狀分布,雖無法確定具體位置是否與掛裝有關(guān),但根據(jù)單點掛裝的情況推測,梨柄位置(148號齒附近)應(yīng)是與工裝接觸的位置,此處凸起最大;左右齒面變形量最大位置無顯著規(guī)律,但在橢圓的梨狀尾部附近(即掛裝下部)變形趨勢最大。
圖2 H1零件熱處理工藝(原工藝)
圖3 H1零件滲碳裝爐
圖4 H1零件淬火裝爐
圖5 H1零件左右齒面變形
圖6 H1零件左右齒面平均磨量
根據(jù)以上分析,工件變形的主要原因有:
1)零件齒部變形的隨機分布與滲碳工藝有關(guān),如升溫速度、滲碳溫度等。
2)零件滲碳時僅采用4個蜂窩盤間隔擺放,在滲碳時發(fā)生蠕變,端面產(chǎn)生翹曲變形,從而引起齒向交叉。
3)在掛裝淬火時,淬火加熱時的蠕變引起變形,主要表現(xiàn)為淬火時掛裝引起的橢圓。
4)零件鹽浴淬火時,最先接觸的位置表現(xiàn)出更大的變形趨勢,該位置首先與鹽浴發(fā)生接觸,且該位置距離底部攪拌器較近,流體相對流動速度較快。
根據(jù)對H1零件的分析,我們無法找到引起該零件變形的關(guān)鍵因子?;诜治龅脑颍紫葘崽幚砉に囘M行了改善,同時跟蹤齒輪滲碳后的變形情況,以判定在滲碳階段是否已經(jīng)發(fā)生了較大的熱處理變形。試驗零件序列號為H2,滲碳裝爐方式同H1。
為了減小滲碳時零件產(chǎn)生的熱應(yīng)力,減少加熱過程中產(chǎn)生的畸變,滲碳工藝更新如圖7所示。工藝降低了零件進爐的溫度,延長了650℃和880℃的等溫時間,增加了770℃的等溫段,并降低了強滲段的滲碳溫度。
圖7 H2零件熱處理工藝(改進工藝)
為了分析齒輪在滲碳時的端面翹曲,以及端面翹曲對后續(xù)磨齒對中齒形數(shù)據(jù)的影響,H2零件重復(fù)了首次生產(chǎn)時H1齒輪的裝爐方式,并在高溫回火出爐后做好標記,預(yù)先車出端面基準,在磨齒機上進行磨齒對中。
在車床車削基準時,發(fā)現(xiàn)端面存在嚴重的跳動,具體數(shù)據(jù)如圖8所示。在蜂窩板支撐到的位置,所有位置均為高點,在未墊放蜂窩板的位置,所有位置均為低點,高點間相差約0.2mm,低點間相差約0.25mm。
磨齒對中數(shù)據(jù)顯示,零件齒向已經(jīng)產(chǎn)生明顯的齒向交叉,零件未產(chǎn)生明顯的橢圓,左右齒面的磨齒對中高低點差最大位置均為未墊放蜂窩板的位置。
通過對H2零件的滲碳裝爐方式的摸索,可以確定,滲碳時的蠕變引起軸向圓跳動過大是零件變形的主要原因之一。
為保證齒輪在滲碳后的軸向圓跳動盡可能小,滲碳時底部支撐蜂窩板由4塊增加到8塊,如圖9所示,滲碳淬火后零件的軸向圓跳動可控制在0.52mm以下。
圖8 H2零件滲碳后軸向圓跳動
圖9 改善后的滲碳裝爐
綜上所述,齒輪下部約1/4位置冷速較快是齒輪變形的影響因素之一[6],故對淬火的裝爐形式進行調(diào)整。
使用已滲碳的H2零件進行試驗,在底料盤上增加網(wǎng)孔阻尼工裝,以減小在淬火時流體對齒輪下端的相對流動速度。隨爐攜帶相同規(guī)格的齒形試樣驗證相關(guān)理化指標是否受到影響。
隨爐攜帶的齒形試樣淬火后的檢測結(jié)果見表2,檢測結(jié)果合格。H2零件淬火后的變形較H1有一定幅度的降低,零件磨齒后公法線較標準值下限小0.03 mm,零件可讓步使用。
表2 H2零件熱處理結(jié)果
在序列號為H3和H4的零件生產(chǎn)時,同時采用圖8的滲碳工藝、滲碳時底部蜂窩板滿鋪的平放裝爐方式(見圖9),在掛裝淬火裝爐時,在底盤上增加網(wǎng)孔阻尼工裝,零件滲碳淬火后,變形得到大幅度改善。圖10和圖11為H3零件的磨齒對中數(shù)據(jù)匯總雷達圖,其中109號齒位置為掛放時的支點位置,從圖中可以看出,橢圓與H1零件基本保持一致,整體變形和淬火時與液面首先接觸區(qū)域的變形均大幅減小。
表3和圖12為零件采用不同的滲碳工藝、裝爐方式熱處理后的變形情況匯總。從對比中可以看出,采用改善后的滲碳工藝、優(yōu)化的滲碳和淬火裝爐方式后,零件齒部畸變降低了約40%。
圖10 H3零件左右齒面變形
圖11 H3零件左右齒面平均磨量
表3 不同裝爐和熱處理工藝對齒輪變形的影響
圖12 不同裝爐方式和熱處理工藝變形的箱線圖
針對在樣機階段總結(jié)的經(jīng)驗,又重新優(yōu)化了淬火掛裝的工裝,從原有的單點支撐更改為兩點支撐,零件的橢圓從原有的0.14~0.18m m減小至0.05~0.10mm。
在冷熱加工配合上,針對該零件在滲碳淬火后公法線呈現(xiàn)收縮,收縮約0.25mm,在熱處理前補償0.25mm的滾齒公法線留量。經(jīng)過以上改善,小批量生產(chǎn)的30件齒輪全部合格。
1)對扁平狀的齒輪,在滲碳時應(yīng)保證端面各點均勻支撐,齒輪平裝滲碳時從原4塊蜂窩盤間隔擺放更改為8塊蜂窩板滿鋪,可降低因蠕變造成的端面翹曲變形。
2)采用掛放工裝淬火,在淬火料盤底部增加網(wǎng)狀阻尼工裝后,由于降低了淬火冷卻介質(zhì)和零件的相對流速,掛裝下部區(qū)域齒部變形大幅減小。
3)對扁平狀齒輪,通過降低滲碳入爐溫度,增加升溫階梯段,延長等溫時間,降低滲碳溫度,可減少熱處理時的應(yīng)力和高溫蠕變,有助于變形改善。
4)通過熱處理裝爐和工藝改善,齒輪端面翹曲變形從1.06mm以上降低至0.52mm以下,節(jié)圓跳動從原來的0.18mm減小至0.1mm以下,齒部畸變降低約40%,小批量生產(chǎn)合格率達100%。