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八鋼富氫碳循環(huán)高爐低碳冶煉技術(shù)研究與實踐

2021-03-23 00:50田寶山
新疆鋼鐵 2021年4期
關(guān)鍵詞:煉鐵碳循環(huán)脫碳

田寶山

(新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)

概述

本世紀(jì)以來,因溫室效應(yīng)導(dǎo)致的全球變暖已成為世人關(guān)注的焦點問題。燃燒煤、石油等化石能源所產(chǎn)生的二氧化碳是導(dǎo)致全球變暖的罪魁禍?zhǔn)祝驓夂蜃兓瘜ψ匀簧鷳B(tài)系統(tǒng)和社會經(jīng)濟的影響正在加速。全球天氣氣候相關(guān)災(zāi)害發(fā)生次數(shù)巨增,所造成的損失超過全球自然災(zāi)害經(jīng)濟損失總量的90%。高溫、干旱、強降水等極端天氣的氣候事件對糧食安全、人體健康及自然生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能帶來重大威脅。

習(xí)近平總書記在2020年12月世界氣候雄心峰會上向全球宣布“中國要實現(xiàn)2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標(biāo)”。中國寶武是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),提出了寶武低碳綠色發(fā)展時間表,“力爭2023年實現(xiàn)碳達峰、2050年實現(xiàn)碳中和”的減碳減排目標(biāo)。

中國寶武作為中國鋼鐵行業(yè)的引領(lǐng)者,一直秉承著降低固體化石能源使用的絕對量及使用清潔能源來替代的思路,著力開發(fā)低碳清潔冶煉技術(shù),驅(qū)動鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈綠色發(fā)展。為踐行中國寶武驅(qū)動鋼鐵生態(tài)圈綠色低碳發(fā)展的愿景,在八鋼原430m3高爐基礎(chǔ)上建立了首個面向全球、開放性的大型工業(yè)級別低碳煉鐵創(chuàng)新試驗平臺,供全球鋼鐵行業(yè)進行鋼鐵生產(chǎn)綠色低碳化的探索。

1 鋼鐵工業(yè)碳消耗初步分析

煉鐵是整個鋼鐵生產(chǎn)環(huán)節(jié)中碳消耗最大的工序,70%的碳消耗都產(chǎn)生在煉鐵工序,每生產(chǎn)一噸鐵要排出將近兩噸二氧化碳。傳統(tǒng)的煉鐵高爐碳利用效率僅有65.5%,未利用的碳被高爐煤氣帶走,因此要降低煉鐵過程中的碳消耗就必須提高碳的利用率,并考慮高爐輸出煤氣中碳的再利用,降低二氧化碳排放量。傳統(tǒng)高爐鼓風(fēng)冶煉,輸出煤氣中有近50%~55%的氮氣,要有效使用高爐輸出煤氣中的碳,就必須脫除氮氣及二氧化碳,才能避免氮氣及二氧化碳的循環(huán)富積。現(xiàn)有條件下無法經(jīng)濟實現(xiàn)脫氮、脫二氧化碳后的循環(huán)利用,只有實現(xiàn)全氧冶煉才具備脫除二氧化碳后的輸出煤氣再利用,實現(xiàn)碳資源的100%利用,達到煉鐵工序最低碳消耗的目標(biāo)。

2 富氫碳循環(huán)高爐低碳冶煉工藝路線研究

研究認為:(1)傳統(tǒng)高爐間接還原區(qū)間受限,只有當(dāng)爐頂煤氣循環(huán)利用率為89%時,直接還原率可降至約15%,在噴吹天然氣的高爐上,氫還原替代直接還原,可進一步降低直接還原。通過提升頂煤氣碳循環(huán)比率達到煉鐵工序碳消耗最低目標(biāo)。

(2)高爐碳循環(huán)實現(xiàn)全氧冶煉,避免N2的循環(huán)富積。全氧鼓風(fēng)后,還原性氣體濃度接近100%;礦石的間接還原度大幅度提高。全氧冶煉后,高爐內(nèi)工況發(fā)生巨大變化,燃料比大幅降低,對爐料的性能將提出新的要求。

國內(nèi)外關(guān)于高爐富氫碳循環(huán)有較多的理論研究,但試驗研究相對較少。目前可知瑞典9m3試驗高爐開展過研究,日本NKK公司4Nm3試驗高爐開展過單純的氧氣高爐的試驗。

中國寶武以八鋼原430m3高爐為基礎(chǔ),建立具有CO2脫除、頂煤氣循環(huán)、加熱、富氫冶金等功能的低碳煉鐵試驗基地,基地計劃分四步開展工業(yè)試驗研究,最終實現(xiàn)減碳30%的目標(biāo)。

第一步:開展35%高富氧冶煉工藝流程試驗研究,通過實踐探索,總結(jié)高富氧冶煉技術(shù),為后期更高目標(biāo)富氧操作積累經(jīng)驗。

第二步:引入歐冶爐脫碳煤氣、焦?fàn)t煤氣完成50%富氧目標(biāo)工藝路線研究,實踐探索、驗證部分煤氣循環(huán)及富氫冶金后的高富氧操作及減碳成效,為三期全氧煤氣循環(huán)冶煉操作積累經(jīng)驗。實現(xiàn)減碳8%~10%的目標(biāo)。

第三步:研究利用歐冶爐脫碳煤氣、焦?fàn)t煤氣,實現(xiàn)全氧冶煉目標(biāo)的工藝路線。

第四步:研究實施富氫碳循環(huán)高爐全氧冶煉工況下的煤氣自循環(huán)工藝路線。建立高爐減碳30%的示范產(chǎn)線。

3 富氫碳循環(huán)高爐工藝主要技術(shù)

3.1 頂煤氣循環(huán)脫碳技術(shù)研究

目前國內(nèi)比較成熟的煤氣分離技術(shù)有兩種:(1)變壓吸附式(PSA)煤氣提純技術(shù);(2)醇胺法(NCMA)。對比分析認為醇胺法更經(jīng)濟穩(wěn)定,在八鋼歐冶爐已投入運行了,目前運行工況良好。

3.2 高爐風(fēng)口噴吹脫碳煤氣技術(shù)研究

關(guān)于高爐風(fēng)口噴氣模型研究表明:噴吹煤氣后爐內(nèi)間接還原區(qū)擴大,有利于爐內(nèi)間接還原的發(fā)展,噴氣量每升高50m3/t,直接還原度降低約0.03,熱損失盈余約223.02MJ/min,可實現(xiàn)總節(jié)焦量為15.5 kg/t。高爐風(fēng)口噴吹脫硫煤氣爐內(nèi)溫度變化見圖1。

圖1 高爐風(fēng)口噴吹脫碳煤氣爐內(nèi)溫度場分布圖

3.3 高爐風(fēng)口噴吹脫碳煤氣技術(shù)研究

研究開發(fā)特殊設(shè)計頂燃式熱風(fēng)爐,煤氣加熱后送往高爐熱風(fēng)管道系統(tǒng),用于風(fēng)口噴吹熱煤氣。

4 富氫碳循環(huán)爐工業(yè)試驗探索

4.1 全氧冶煉工藝——歐冶爐工藝的實踐探索

2015年歐冶爐落戶八鋼(見圖2),八鋼及寶武工程技術(shù)人員先后與北京科技大學(xué)、華東理工大學(xué)、武漢科技大學(xué)、重慶大學(xué)等冶金、化工院校協(xié)同開發(fā)攻關(guān),在歐冶爐形成了獨具特色的全氧冶煉工藝,目前歐冶爐已實現(xiàn)經(jīng)濟穩(wěn)定運行,在頂煤氣循環(huán)、廢棄物處置及與高爐的耦合、經(jīng)濟煉鐵已展示出了強大的競爭優(yōu)勢。

圖2 八鋼歐冶爐工藝流程

4.2 碳捕集工藝在八鋼歐冶爐的實踐

2020年7月4日煉鐵工藝第一套頂煤氣脫碳裝置在八鋼歐冶爐投入運行,目前裝置運行平穩(wěn)。煤氣成分見表1。

表1 煤氣成分 %

4.3 歐冶爐全氧冶煉脫碳煤氣回用工業(yè)試驗

歐冶爐2020年10月開展了回用脫碳煤氣工業(yè)試驗,試驗期表明,通過穩(wěn)定噴吹回用脫碳煤氣,燃料比和焦比降低,金屬化率升高,第一階段風(fēng)口噴吹燃料置換比約0.26kg/Nm3,第二階段風(fēng)口和拱頂同時噴吹時燃料置換比約0.36kg/Nm3(見圖3)。

圖3 歐冶爐風(fēng)口噴吹脫碳煤氣對焦比、金屬化率的影響

4.4 富氫碳循環(huán)高爐試驗平臺工程建設(shè)

富氫碳循環(huán)高爐試驗平臺工程于2020年3月18日正式動工建設(shè),于2020年7月15日正式竣工點火開爐,開始一期工業(yè)試驗。

富氫碳循環(huán)高爐一階段工業(yè)試驗實績表明:

(1)隨著富氧率的提高,利用系數(shù)上升。富氧率提高1%,增加產(chǎn)量1.3%~4.5%,但當(dāng)富氧率進一步提高,易導(dǎo)致高爐爐況不順,增產(chǎn)效果從而逐漸降低。

(2)在富氧率提升過程中,爐況透氣性較前期明顯變差,爐況難行,通過高噴煤比、加濕下調(diào)TF值上限,可實現(xiàn)爐況順行正常。

(3)提高富氧率攻關(guān)實踐中,當(dāng)富氧率達到6%時,燃料消耗達到最低,隨著富氧率的提高,風(fēng)口回旋區(qū)縮短,煤氣流初始分布向邊緣發(fā)展,煤氣利用率逐步降低。燃料比上升。

(4)高富氧率下,高爐噴煤比可大幅度提高,本階段試驗35%的鼓風(fēng)氧含量下,風(fēng)口噴煤比240kg/t,實現(xiàn)了同類型高爐噴煤比的突破。

2020年10月中旬鼓風(fēng)含氧達到35%,完成第一階段的高富氧冶煉試驗?zāi)繕?biāo)任務(wù)。

5 富氫碳循環(huán)高爐二期及三期工業(yè)試驗

(1)2021年6月實現(xiàn)風(fēng)口噴吹歐冶爐脫碳煤氣,借助歐冶爐已投運的脫碳裝置,開展試驗平臺部分煤氣循環(huán)工業(yè)試驗研究。

(2) 2021年7月實現(xiàn)風(fēng)口噴焦?fàn)t煤氣+脫碳煤氣完成富氫冶金工業(yè)試驗,鼓風(fēng)氧含量50%。開展了風(fēng)口噴吹焦?fàn)t+脫碳煤氣工業(yè)試驗,在鼓風(fēng)含氧50%,風(fēng)口噴吹歐冶爐脫碳煤氣、焦?fàn)t煤氣200~250m3/t,基準(zhǔn)焦比下降30~40kg/t。燃料比下降85~95kg/t。

(3) 2022年將實現(xiàn)風(fēng)口、爐身噴吹脫碳加熱煤氣及焦?fàn)t煤氣并實現(xiàn)全氧冶煉目標(biāo),風(fēng)口噴吹脫碳煤氣、焦?fàn)t煤氣600~750m3/t,實現(xiàn)降低固體燃料30%以上的目標(biāo)。

6 結(jié)束語

富氫碳循環(huán)高爐作為一個全新的煉鐵工藝技術(shù),需要從基本原理、裝備、材料及操控系統(tǒng)進行全面研究與開發(fā),八鋼富氫碳循環(huán)高爐后期還將圍繞低碳、綠色、高效的科研實驗?zāi)繕?biāo),持續(xù)開展脫碳煤氣風(fēng)口噴吹、焦?fàn)t煤氣富氫冶金及爐身噴吹脫碳煤氣工業(yè)試驗,為從源頭上減少冶煉工藝的碳排放提供實踐及理論依據(jù)。

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