付滿平,司春旭,安永峰
(中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)
加熱爐是石油化工生產(chǎn)裝置中的重要設(shè)備之一,其作用是通過燃料氣的燃燒為原料油的反應(yīng)提供熱量。作為能源消耗大戶,加熱爐的能耗量占企業(yè)能耗總量的50%~70%,同時產(chǎn)生CO2、NOx等環(huán)境污染物,因此加熱爐運行狀況的好壞與節(jié)能環(huán)保的程度有十分密切的關(guān)系。
寧夏石化公司煉油廠加熱爐于2011 年建成投用,設(shè)計加工量為500×104t/a,設(shè)計熱負(fù)荷42.43 MW。4 路進(jìn)料4 路出料,燃燒器采用16 套低氮燃燒器(目前有8 火嘴燃運),加熱爐爐管中高速流動的油品,被燃料在爐膛內(nèi)燃燒時產(chǎn)生的高溫火焰與煙氣所產(chǎn)生的熱源加熱,部分油品被汽化,達(dá)到在常壓塔內(nèi)分離各側(cè)線產(chǎn)品的條件。
本廠加熱爐建成投用后一直采用過剩空氣控制方式,即使用ZrO2檢測儀檢測爐膛內(nèi)部氧含量,將檢測結(jié)果作為入口鼓風(fēng)機(jī)蝶閥開度的控制依據(jù),進(jìn)一步調(diào)節(jié)爐膛中的氧含量,來實現(xiàn)燃料和空氣的配比控制。
1.1.1 控制方式 過??諝饪刂品绞接凶詣涌刂坪褪謩涌刂苾煞N,用以應(yīng)對不同工況下的加熱爐燃燒配比要求。
1.1.1.1 自動控制 系統(tǒng)工況穩(wěn)定時,工藝系統(tǒng)穩(wěn)定性、設(shè)備儀表精度要求高,投入自動控制,此時氧含量控制在平穩(wěn)運行范圍(2.5%~3.0%),熱效率在92%以上。
1.1.1.2 手動控制 系統(tǒng)工況不夠穩(wěn)定,或受制于具體工藝條件和流程特性,未投自動控制時,需采用人工手動控制,此時氧含量控制在安全運行范圍(1.5%~3.5%),加熱爐熱效率一般在90%~92%。
1.1.2 ZrO2檢測儀的不足之處 ZrO2檢測儀只能檢測探頭內(nèi)氧含量,代表性不足,易受到空氣泄漏的影響;ZrO2溫度適應(yīng)性差,爐膛溫度高于600 ℃,對檢測儀的溫度適應(yīng)性有較高的要求;儀器響應(yīng)慢,靈敏度低。
1.2.1 CO 控制系統(tǒng)的提出 考慮到ZrO2檢測儀的上述不足,現(xiàn)將ZrO2檢測儀替換為CO 檢測儀。也就是把傳統(tǒng)的氧含量控制參數(shù)轉(zhuǎn)化為CO 含量控制參數(shù),來控制燃燒配比。
1.2.2 CO 分析儀的特點及技術(shù)優(yōu)勢
(1)ZrO2檢測儀的安裝位置是在爐膛內(nèi)部,CO 分析儀的安裝位置是在對流室后的煙道部分(見圖1)。加熱爐煙道部分的溫度相對于爐膛內(nèi)部溫度較低,因而CO 分析儀的溫度適應(yīng)性優(yōu)于ZrO2檢測儀。
(2)ZrO2檢測儀氧含量的檢測數(shù)據(jù)來自于探頭內(nèi)的樣品氣體(工作原理見圖2),數(shù)據(jù)的代表性較差,且易受到泄漏空氣的影響。而CO 分析儀的檢測對象是煙道內(nèi)一個較大的空間范圍,煙道內(nèi)煙氣混合均勻,光束透過煙道檢測CO 可以直接反映燃燒情況,并且不易受泄漏空氣影響,數(shù)據(jù)更有代表性。
圖1 CO 分析儀的安裝位置示意圖
圖2 ZrO2檢測儀在爐膛內(nèi)部的工作原理
(3)CO 控制系統(tǒng)在加熱爐實際運行過程中與傳統(tǒng)的過??諝饪刂葡到y(tǒng)相比,爐內(nèi)氧含量更低、排煙溫度更低、燃料氣能耗更少,熱效率更高。
2.1.1 NOx減排理念 由圖3 可以看出降低NOx排放量的方法可以有兩個策略:第一個策略是提高氧含量,使之控制在>10%(C 區(qū))的范圍內(nèi),在不考慮其他因素的情況下,含氧量越大減排效果越好;第二個策略是降低氧含量,使之控制在<5%(A 區(qū))的范圍內(nèi),同樣不考慮其他因素的情況下,含氧量越小減排效果越好。兩種策略的原理和效果對比(見表1)。
圖3 爐膛中的氧含量與NOx排放量的關(guān)系曲線
表1 兩種降低NOx排放量策略的原理和效果對比
由表1 可以看出,氧含量過高不利于設(shè)備節(jié)能,所以從節(jié)能和環(huán)保兩方面的效果考慮,降低含氧量策略比提高含氧量策略優(yōu)秀很多,所以我們采用降低氧含量策略,也就是將爐膛的含氧量控制在<5%(A 區(qū))范圍內(nèi),不考慮其他因素的情況下,含氧量越小減排效果越好。
2.1.2 CO 控制與NOx減排理念的結(jié)合
2.1.2.1 CO 的產(chǎn)生原理 在氧氣充足的情況下,甲烷燃燒反應(yīng)方程式為:
當(dāng)加熱爐中的燃燒空氣減少時,氧氣量不足以使甲烷完全轉(zhuǎn)化為CO2,就會產(chǎn)生CO,此時反應(yīng)方程式為:
CO 的產(chǎn)生與爐膛內(nèi)的含氧量密切相關(guān),爐膛內(nèi)的含氧量越低,CO 的產(chǎn)生量越大。
2.1.2.2 加熱爐內(nèi)的燃燒狀態(tài)曲線 加熱爐內(nèi)的燃燒狀態(tài)曲線,即爐內(nèi)含氧量、CO 含量和NOx含量的關(guān)系曲線(見圖4)。
當(dāng)加熱爐內(nèi)氧含量控制在0.5%~1.0%時,爐內(nèi)CO和NOx的含量均可控制在排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi),稱之為“理想控制區(qū)”,此時對應(yīng)的CO 含量為0.005%~0.015%,可以將這個范圍作為爐內(nèi)CO 的控制參數(shù)。
當(dāng)含氧量小于0.5%時,CO 含量大于0.015%,稱之為“不完全燃燒區(qū)”,此時加熱爐處于“缺氧”的燃燒狀態(tài),需要通過增加含氧量的方式調(diào)整曲線進(jìn)入“理想控制區(qū)”。
當(dāng)含氧量大于1.0%時,CO 含量小于0.005%,此時加熱爐處于“過氧”的燃燒狀態(tài),爐內(nèi)NOx含量易超標(biāo),需要通過降低含氧量的方式調(diào)整曲線進(jìn)入“理想控制區(qū)”。
CO 控制系統(tǒng)是利用CO 檢測儀來檢測煙道中煙氣的CO 含量,以此作為控制參數(shù)來控制鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥的開度,從而調(diào)節(jié)加熱爐內(nèi)的含氧量,使燃燒配比接近理論配比,控制原理(見圖5)。
(1)CO 值大于0.015%時,系統(tǒng)判斷煙氣CO 含量超標(biāo),燃燒狀態(tài)為不完全燃燒的“缺氧”狀態(tài)。此時提高鼓風(fēng)機(jī)入口碟閥開度,提高爐內(nèi)含氧量,使燃燒狀態(tài)進(jìn)入較為充分的“理想控制區(qū)”,從而降低煙氣的CO 含量。
(2)CO 值小于0.005%時,系統(tǒng)判斷煙氣CO 含量偏低,燃燒狀態(tài)為含氧量偏高的“過氧”狀態(tài)。此時NOx含量容易超標(biāo),需減小鼓風(fēng)機(jī)入口碟閥開度,降低爐內(nèi)含氧量,使燃燒狀態(tài)回歸“理想控制區(qū)”,略微提高煙氣CO 含量的同時,降低NOx的含量。
圖4 加熱爐內(nèi)燃燒狀態(tài)曲線
圖5 CO 控制系統(tǒng)示意圖
理想狀態(tài)下,一臺加熱爐的每個燃燒器都應(yīng)按照設(shè)計參數(shù)共同分配相同的燃料量和空氣量,以確保每個燃燒器的燃燒狀況一致。但實際上,每個燃燒器在正常運行中的燃料和空氣的損耗都不同,因而不同燃燒器的空燃比也會有所區(qū)別。因此,爐膛的燃燒情況需要定期的檢查分析,如:燃燒器的火焰形式、火焰穩(wěn)定性和機(jī)械缺陷,運行環(huán)境不穩(wěn)定時,還可能需要檢查爐膛溫度和熱場分布,并據(jù)此結(jié)果不斷修正每一臺燃燒器的燃料量和空氣量,使之達(dá)到最佳空燃比。
在本次調(diào)節(jié)過程中,CO 系統(tǒng)調(diào)試采取“先現(xiàn)場調(diào)節(jié)后PID 調(diào)整”的方式來進(jìn)行低氧燃燒控制,并通過兩次平穩(wěn)性運行驗證,得到最終的穩(wěn)定運行狀態(tài)。
3.1.1 入口蝶閥調(diào)整 為提高CO 控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)中鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥的靈敏性和精確度,減少了一次風(fēng)門的開度,以此提升鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥的開度,從而提高蝶閥的調(diào)節(jié)空間和CO 控制的調(diào)整精度。同時,一次風(fēng)門開度的減小,也將鼓風(fēng)機(jī)出口壓力從調(diào)整前的1 200 Pa左右提高到了2 300 Pa 左右,因此遠(yuǎn)離了裝置的聯(lián)鎖點,使調(diào)整更加安全。一次風(fēng)門的最后開度分別為西側(cè)35%,東側(cè)37.5%。
3.1.2 氧含量調(diào)整 確定鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥開度為45%,將O2控制模塊(AIC2101)設(shè)為自動,設(shè)定值由“2.8%”改為“2.2%”,鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥下降,同時根據(jù)現(xiàn)場火焰的燃燒狀況調(diào)整各燃燒器的二次風(fēng)門,使其燃燒狀態(tài)保持基本一致。
3.1.3 燃料量的調(diào)整 對現(xiàn)場的所有燃燒器的燃料閥進(jìn)行調(diào)整。未工作燃燒器的燃料閥全關(guān),正常工作燃燒器的燃料閥4 個燃燒器出口(TI2007A/B/C/D)溫度分別逐漸開至最大,這樣不僅能使得配風(fēng)更合理,同時也能減小高壓瓦斯對燃料閘閥的侵蝕。
3.2.1 入口蝶閥限位設(shè)定 現(xiàn)場風(fēng)門和燃料閥基本調(diào)整完畢后,在內(nèi)操控制室進(jìn)行CO 自動控制。根據(jù)加熱爐(F101)的運行參數(shù),將CO 控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)鼓風(fēng)機(jī)入口蝶閥開度的高低限位,設(shè)置為上限60%,下限48%。
3.2.2 CO 控制系統(tǒng)PID 值的調(diào)整 投用CO 控制自動前,先將加熱爐負(fù)壓設(shè)置為自動控制。調(diào)整負(fù)壓PID值,使其煙道擋板的變化能適應(yīng)進(jìn)風(fēng)量和負(fù)壓的變化。負(fù)壓自動正常后,將標(biāo)準(zhǔn)CO 控制模塊(AIC1111)設(shè)置為自動控制,設(shè)定CO 控制值為0.005%,并調(diào)整PID值直至成功實現(xiàn)CO 的自動控制。此時氧含量基本穩(wěn)定在0.9%到1.0%,且裝置運行平穩(wěn),CO 控制的PID調(diào)整結(jié)果(見表2)。
表2 PID 調(diào)整結(jié)果
CO 控制系統(tǒng)投用后爐內(nèi)氧含量平均值從3.0%降低至0.9%左右,投用前過??諝庀禂?shù)平均值為1.15,投用后為1.06,CO 控制前后爐內(nèi)氧含量對比(見圖6)。
CO 控制系統(tǒng)投用后的30 d 內(nèi),在原油加工量基本不變的情況下,加熱爐所需燃料量逐步穩(wěn)定控制在2 724 m3/h 左右,而投運前正常運行所需燃料量平均值3 388 m3/h,加熱爐所需燃料量平均每小時降低了664 m3,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。CO 控制系統(tǒng)投用后的燃?xì)庀内厔荩ㄒ妶D7)。
CO 系統(tǒng)投運前因燃料量與送風(fēng)量配比不好,火焰呈暖黃色,長而無力(CO 系統(tǒng)投運前火焰見圖8);CO系統(tǒng)投運后燃料量與送風(fēng)配量比良好,火焰呈淡藍(lán)色,燃燒良好(CO 系統(tǒng)投運后火焰見圖9)。CO 系統(tǒng)對燃燒器的燃燒效果具有較好的改善作用。
圖6 CO 控制后爐內(nèi)氧含量對比圖
圖7 CO 控制系統(tǒng)投用后燃?xì)庀内厔輬D
圖8 CO 系統(tǒng)投運前火焰
圖9 CO 系統(tǒng)投運后火焰
表3 CO 系統(tǒng)投運前后加熱爐的運行效果綜合對比
由CO 系統(tǒng)投運前后加熱爐的運行效果對比(見表3)可以看出:CO 系統(tǒng)投運降低了燃料氣的能耗,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益;同時也減少了廢氣的排放量,取得了很好的社會效益。
加熱爐引進(jìn)理論配比燃燒優(yōu)化技術(shù),改變了傳統(tǒng)過??諝饪刂埔訸rO2檢測儀為主要檢測儀器,爐膛含氧量為自控依據(jù)的方法,引進(jìn)了以CO 檢測儀為主要檢測儀器,煙氣CO 含量為自控依據(jù)的CO 優(yōu)化控制方法來控制加熱爐的燃燒效果。該技術(shù)降低了煙氣中的氧含量和過??諝?,實現(xiàn)了燃料和空氣的最佳配比,節(jié)約燃料、降低裝置能耗,提高了加熱爐的熱效率,同時有效降低CO2和NOx等污染物的排放,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。