常晉雷,宋瑞軍,劉 洋,羅厚林
(1.山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 經(jīng)紡莊子河煤礦,山西 長(zhǎng)治 047100;2陜西開(kāi)拓建筑科技有限公司,陜西 西安 710054)
煤炭作為一種不可再生資源,隨著煤礦的不斷開(kāi)采,煤炭資源越來(lái)越少,而傳統(tǒng)的留設(shè)保護(hù)煤柱造成的煤炭回收率低、資源浪費(fèi)的問(wèn)題日益突出[1];沿空留巷切頂卸壓作為一種無(wú)煤柱開(kāi)采技術(shù),不僅可以提高煤炭資源采出率、延長(zhǎng)礦井服務(wù)年限、減少巷道掘進(jìn)量、緩解采掘接替緊張狀況,是我國(guó)煤炭安全高效開(kāi)采的關(guān)鍵技術(shù)之一[2-3],沿空留巷切頂卸壓的技術(shù)關(guān)鍵為提前對(duì)頂板進(jìn)行預(yù)裂切縫,目前,應(yīng)用較為廣泛的技術(shù)主要有預(yù)裂爆破和水力壓裂技術(shù)[4-6]。何滿潮等[7]在大量室內(nèi)試驗(yàn)和生產(chǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上,提出了以“切頂短臂梁”為基礎(chǔ)的切頂沿空成巷新方法,在薄煤層、中厚煤層﹑厚煤層以及破碎頂板、堅(jiān)硬頂板和復(fù)合頂板等不同頂板條件下的煤層中得到了成功應(yīng)用[8-9]。
本文根據(jù)常村煤礦S5-16工作面巷道頂板條件,在井下實(shí)施沿空留巷切頂卸壓護(hù)巷技術(shù)的同時(shí),不斷優(yōu)化爆破參數(shù),最終得到了合理的爆破參數(shù);留巷后巷道整體變形情況不大,對(duì)于其他同類礦井綜放工作面使用切頂卸壓護(hù)巷技術(shù)具有一定的參考價(jià)值和借鑒意義。
常村煤礦在S5-16工作面實(shí)施沿空留巷切頂卸壓[10]技術(shù),S5-16工作面寬度294 m,工作面設(shè)計(jì)推進(jìn)長(zhǎng)度660 m,回采至與S5-17切眼齊平時(shí)開(kāi)始沿空留巷,留巷長(zhǎng)度437 m。留巷寬度為4 500 mm,凈寬4 300 mm,巷道高度為3 700 mm。S5-16工程沿空留巷平面圖見(jiàn)圖1。
圖1 沿空留巷工程平面(mm)
S5-16工作面主采3號(hào)煤,煤層厚度平均為5.8 m,煤層層理明顯,節(jié)理、裂隙較發(fā)育。煤層傾角0~10°,普氏硬度f(wàn)=0.4,容重為1.4 t/m3。頂煤平均厚度2.4 m,工作面直接頂為2.8 m厚的泥巖,黑色、塊狀、致密、質(zhì)均、屬于較硬巖層;老頂為6.6 m厚的中粒砂巖,灰色,長(zhǎng)石石英為主,水平層理,垂直裂隙發(fā)育,屬于堅(jiān)硬巖層;在老頂之上是一層3.0 m厚的較硬泥巖,泥巖上還有一層1.3 m厚的堅(jiān)硬細(xì)粒砂巖。工作面直接底為1.2 m厚的泥巖;老底為1.5 m厚的細(xì)粒砂巖。煤層頂?shù)装迩闆r見(jiàn)表1。
切頂卸壓就是在軌道巷道應(yīng)力集中區(qū)范圍或懸頂區(qū)使用定向聚能爆破[11]進(jìn)行切頂卸壓,通過(guò)切頂卸壓,消除懸頂現(xiàn)象,降低沿空巷道頂板懸臂梁上覆荷載以及旋轉(zhuǎn)變形壓力,從而大大減小了巖梁傳遞到巷旁和巷內(nèi)支護(hù)的荷載,從根本上改善巷道的力學(xué)環(huán)境。沿空留巷懸頂見(jiàn)圖2,沿空留巷預(yù)裂爆破切頂卸壓效果見(jiàn)圖3。
圖2 沿空留巷懸頂
圖3 預(yù)裂爆破切頂卸壓效果
本次爆破采用三級(jí)煤礦許用乳化炸藥、1~5段煤礦許用毫秒延期雷管、煤礦許用導(dǎo)爆索及D型聚能管。根據(jù)理論分析計(jì)算及在S5-16工作面頂板取芯分析,初步確定炮孔傾斜角度75°、炮孔直徑50 mm,深度11 m、切頂長(zhǎng)度6 m、封孔長(zhǎng)度5 m、炮孔間距600 mm、裝藥量450 g/m。采用孔底不耦合連續(xù)裝藥,聚能藥包定向斷裂爆破。聚能藥包定向斷裂炮孔布置見(jiàn)圖4,裝藥結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖5。
1) 爆破過(guò)程:采用可調(diào)壓氣動(dòng)膠槍將乳化炸藥注入聚能管內(nèi),單節(jié)聚能管長(zhǎng)度一般為2 m,聚能管間采用專用連接件連接并用螺絲固定,最后采用細(xì)鐵絲將連接件與聚能管捆扎3道,確保聚能管間捆扎牢固,可靠傳爆炸藥。聚能管扣蓋必須朝向采空區(qū)一側(cè),每節(jié)聚能管安裝1個(gè)D50 mm鉆孔用定位塊,確保聚能與預(yù)裂方向一致。
圖4 聚能藥包定向斷裂炮孔布置
圖5 聚能藥包定向斷裂炮孔裝藥結(jié)構(gòu)
2) 判斷依據(jù):根據(jù)措施孔內(nèi)縱向裂縫的有無(wú)和長(zhǎng)短可以直觀判斷出預(yù)裂切頂爆破效果的好壞,進(jìn)而分析出預(yù)裂切頂爆破炮孔的間距或施工是否合理。若在觀測(cè)孔內(nèi)未發(fā)現(xiàn)縱向裂縫或只有局部縱向裂縫,說(shuō)明炮孔間距偏大,應(yīng)縮小炮孔間距;若在觀測(cè)孔內(nèi)發(fā)現(xiàn)縱向裂縫長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度60%以上,說(shuō)明炮孔間距合理;若在觀測(cè)孔內(nèi)發(fā)現(xiàn)縱向裂縫長(zhǎng)度達(dá)裝藥長(zhǎng)度90%以上,且孔內(nèi)有巖石破碎現(xiàn)象,說(shuō)明炮孔間距偏小,應(yīng)增大炮孔間距。
3) 效果分析:使用窺視儀對(duì)炮孔進(jìn)行窺視,結(jié)果見(jiàn)圖6,預(yù)裂切頂爆破后在措施孔內(nèi)均產(chǎn)生了明顯縱向裂縫,但是裂縫生成長(zhǎng)度不夠,裂縫分布也不均勻,沒(méi)有定向擴(kuò)展規(guī)律;另外措施孔內(nèi)14 m處出現(xiàn)巖石碎片,有塌孔現(xiàn)象,此次爆破沒(méi)有達(dá)到爆破預(yù)期效果。
圖6 炮孔窺視效果
針對(duì)前期爆破沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果,經(jīng)井下現(xiàn)場(chǎng)打鉆、取芯對(duì)比后,與原提供的地質(zhì)資料存在差異。需重新優(yōu)化確定炮孔長(zhǎng)度,理論計(jì)算具體過(guò)程如下:
1) 切頂高度計(jì)算。為使綜放工作面頂板垮落矸石充滿采空區(qū),則切頂高度可根據(jù)如下公式計(jì)算:
C=(1-η)TKm
式中:Mz為切頂高度,m;KA為垮落巖層的碎脹系數(shù),取1.25;H為割煤高度,取3.2 m;T為頂煤厚度,取2.6 m;SA為老頂下位巖梁觸矸處的沉降值,在一般采場(chǎng)SA=0.2H;C為殘煤厚度,m;η為放出率,取0.85;Km為頂煤垮落后的碎脹系數(shù),取1.1;經(jīng)計(jì)算得:C=0.429 m,Mz=18.9 m。
2) 炮孔長(zhǎng)度計(jì)算。根據(jù)以上分析,頂煤和頂板矸石完全充滿采空區(qū)的切頂高度為18.9 m,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)頂板取芯柱狀圖得出:確定沿空留巷頂板上方垂直高度16 m范圍內(nèi)巖層為主要弱化對(duì)象。因此,炮孔長(zhǎng)度L為:
L=Mz/sinβ
經(jīng)計(jì)算得:L=16.46 m,根據(jù)取芯結(jié)果以及其他礦井爆破施工經(jīng)驗(yàn),取炮孔長(zhǎng)度16 m,即可保證關(guān)鍵層破斷,滿足綜放沿空留巷切頂卸壓要求。因此,將裝藥結(jié)構(gòu)優(yōu)化為:炮孔長(zhǎng)度16 m,裝藥長(zhǎng)度4 m,封孔5 m,孔底不封孔。裝藥段爆破頂板關(guān)鍵層,從而消除關(guān)鍵層懸頂現(xiàn)象,降低沿空巷道頂板懸臂梁上覆荷載以及旋轉(zhuǎn)變形壓力。優(yōu)化后裝藥結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖7。
圖7 優(yōu)化后裝藥結(jié)構(gòu)
切頂卸壓方案優(yōu)化后,爆破效果較前期未優(yōu)化方案,效果明顯,基本達(dá)到爆破預(yù)期效果及目的;留巷結(jié)束后,通過(guò)圍巖變形監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析,巷道整體變形量不大,基本滿足巷道復(fù)用要求。
使用窺視儀窺視后,結(jié)果見(jiàn)圖8,從圖中可看出,預(yù)裂切頂爆破后在措施孔內(nèi)產(chǎn)生了明顯縱向裂縫且裂縫長(zhǎng)度達(dá)到了裝藥長(zhǎng)度60%以上、孔內(nèi)也沒(méi)有巖石破碎現(xiàn)象,證明預(yù)裂爆破有效果且效果較好,炮孔間距也合適;爆破后切縫線構(gòu)成了一個(gè)結(jié)構(gòu)面。
預(yù)裂切頂爆破后既沒(méi)有對(duì)留巷頂板造成破壞,也沒(méi)有對(duì)巷道頂板錨索的端錨位置巖體結(jié)構(gòu)造成破壞,導(dǎo)致錨索失效;回采面采空區(qū)直接頂上部的亞關(guān)鍵層垮落緩慢下沉,不存在隨采隨跨壓力集中顯現(xiàn)的情況。
圖8 優(yōu)化后炮孔窺視效果
根據(jù)留巷后巷道實(shí)際情況,分為3段對(duì)巷道礦壓顯現(xiàn)進(jìn)行分析,分別為前0~140 m(前段)、140~300 m(中段)、300~387 m(末段),具體分析情況如下,礦壓監(jiān)測(cè)站布置如圖9所示。
圖9 沿空留巷礦壓測(cè)站布置
1) 留巷前段。前140 m留巷段巷道表面位移自留巷施工結(jié)束至今變化量不大,趨于穩(wěn)定。沿空留巷設(shè)計(jì)高度3.8 m,現(xiàn)巷高3.1 m,設(shè)計(jì)寬度4.5 m,現(xiàn)平均寬度3.9 m,個(gè)別柔模墻體上部有破損現(xiàn)象。
在留巷30 m處布置一處位移監(jiān)測(cè)點(diǎn),并第一次記錄數(shù)據(jù),取該段第1組測(cè)點(diǎn)進(jìn)行圍巖變形分析,第2組數(shù)據(jù)100 m后變形量基本穩(wěn)定,無(wú)變化,監(jiān)測(cè)點(diǎn)圍巖收斂變形監(jiān)測(cè)情況見(jiàn)圖10。
圖10 留巷前段位移觀測(cè)變化
通過(guò)位移變化量曲線圖可知:頂沉量:在工作面回采70 m范圍內(nèi),頂板下沉量總體不超過(guò)50 mm,回采70 m至120 m的范圍內(nèi)頂板下沉量逐漸增加到100 mm;考慮到測(cè)量誤差因素,總體上頂板下沉緩慢,變化量較??;底鼓量:回采100 m范圍內(nèi)底鼓量在100 mm之內(nèi)緩慢增加,工作面回采超過(guò)100 m,底鼓量突然增大到150 mm(該處進(jìn)行過(guò)淤泥清理工作),之后趨于平緩;結(jié)論:目前回采里程140 m范圍內(nèi)底鼓量變化較小,局部地段適當(dāng)進(jìn)行起底工作。
墻體移近量:墻體移近量在測(cè)量范圍內(nèi)總體變化量不超過(guò)50 mm。
煤幫移近量:煤幫移近量總體上在50 mm范圍內(nèi)波動(dòng)。
2) 留巷中段。在留巷距離160 m處布置中段位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)(即3號(hào)測(cè)站),此處是沿空留巷礦壓顯現(xiàn)最明顯區(qū)域,監(jiān)測(cè)點(diǎn)圍巖收斂變形監(jiān)測(cè)情況見(jiàn)圖11。
圖11 留巷中段位移觀測(cè)變化
通過(guò)位移變化量曲線圖,得出:頂板下沉量:在工作面回采63~70 m范圍內(nèi),該段頂板下沉量最大100 mm;回采93 m時(shí),頂板下沉量為200 mm,有所增加;回采至181 m時(shí),頂板下沉量由200 mm增加到450 mm;181 m以后,漸趨于穩(wěn)定,下沉量不大。
底鼓量:回采63 m范圍內(nèi)底鼓量在50 mm之內(nèi),變化較小;工作面回采到93 m時(shí),巷道發(fā)生輕微底鼓,底鼓量150 mm左右;回采至181 m時(shí),底鼓量逐漸增大到320 mm;216 m后巷道底板漸趨穩(wěn)定。
墻體移近量:在工作面回采63 m范圍內(nèi)無(wú)變化,工作面回采至63 m范圍外逐步向采空區(qū)移動(dòng),移動(dòng)量為50 mm。
煤幫移近量:據(jù)工作面30 m范圍內(nèi),煤柱側(cè)幾乎沒(méi)有變形,隨著工作面推進(jìn),頂板壓力增大,幫鼓量也開(kāi)始增大,距工作面63~70 m,幫鼓量逐漸增至120 mm;之后隨著與工作面距離的增加到93 m,幫鼓量增大至250 m;與工作面距離在93 m以后,幫鼓量急劇增加至710 mm;與工作面距離在216 m以后出現(xiàn)穩(wěn)定。
由該測(cè)站的觀測(cè)數(shù)值可知,在沿空留巷期間,巷道的圍巖收斂量均不大,頂板下沉量最大為480 mm,底鼓量最大為320 mm,墻體移近量最大為50 mm,煤幫移近量最大為710 mm。煤幫移近量較大的原因在于工作面回采期間,煤柱幫屬于采場(chǎng)上覆巖層中橫三區(qū)的煤壁支承區(qū),該區(qū)域在回采區(qū)域?qū)儆趹?yīng)力增高區(qū),而常村煤礦煤層較軟,硬度系數(shù)僅為0.4,在高應(yīng)力的影響下,煤體發(fā)生破碎,塑性形變進(jìn)一步加劇,致使幫鼓量較大。同時(shí),自沿空留巷后,在回采過(guò)程中有兩次較大的來(lái)壓,一次位于距工作面63~93 m范圍內(nèi),在該范圍內(nèi),受到3~4次周期來(lái)壓影響,頂板發(fā)生離層,采空區(qū)側(cè)上方老頂在原有裂隙帶的基礎(chǔ)上破斷,覆巖運(yùn)動(dòng)劇烈導(dǎo)致頂板離層值迅速增加,巷道出現(xiàn)來(lái)壓;一次位于距工作面93~191 m范圍內(nèi),初步分析,該時(shí)期進(jìn)入壓實(shí)區(qū),采空區(qū)深部巖層頂出現(xiàn)垮落下沉,作用于所留巷道,造成一次較大的來(lái)壓,巷道變形量也明顯增加。
3) 留巷末段。留巷末段礦壓與圍巖觀測(cè)整體變化量不大,巷內(nèi)平均高度3 100 mm,平均寬度4 200 mm,巷道下沉量、底鼓量、幫收斂量基本上在50 mm左右,不需要進(jìn)行二次修復(fù),滿足留巷復(fù)用要求。
1) 預(yù)裂切頂爆破的關(guān)鍵是確定合理的爆破參數(shù),使用預(yù)裂爆破切頂卸壓技術(shù)后,既不會(huì)對(duì)留巷頂板造成破壞,也不會(huì)對(duì)巷道頂板錨索的端錨位置巖體結(jié)構(gòu)造成破壞,爆破后切縫線構(gòu)成了一個(gè)結(jié)構(gòu)面,回采面采空區(qū)直接頂上部的亞關(guān)鍵層垮落緩慢下沉,不存在隨采隨跨壓力集中顯現(xiàn)的情況。
2) 采用不耦合連續(xù)裝藥,導(dǎo)爆索多點(diǎn)起爆聚能藥包,每5個(gè)連續(xù)炮孔為一組,單次最多起爆5個(gè)炮孔。爆破后使用窺視儀窺視措施孔,確定爆破效果及時(shí)優(yōu)化爆破參數(shù);最終確定了常村煤礦S5-16工作面切頂卸壓參數(shù)為炮孔傾斜角度75°、炮孔直徑50 mm,深度16 m、切頂長(zhǎng)度4 m,封孔長(zhǎng)度5 m、炮孔間距600 mm、裝藥量450 g/m時(shí)爆破效果最好。
3) 常村煤礦S5-16綜放工作面沿空留巷切頂卸壓護(hù)巷技術(shù),在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程中的成功運(yùn)用:留巷后壓力沒(méi)有集中顯現(xiàn),圍巖變形得到有效控制,對(duì)于其他煤礦綜放工作面使用切頂卸壓護(hù)巷技術(shù)具有一定的參考價(jià)值和借鑒意義。